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某水電站某機(jī)組異常振動試驗(yàn)分析及檢修

2022-03-15 02:46:44閔占奎陳柏旭劉秀良馬喜平周政龍
機(jī)械研究與應(yīng)用 2022年1期
關(guān)鍵詞:振動

閔占奎,陳柏旭,劉秀良,馬喜平,周政龍

(國網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,甘肅 蘭州 730070)

0 引 言

水電機(jī)組在運(yùn)行過程中受水力、機(jī)械和電氣三者影響,可能會出現(xiàn)各種類型的故障現(xiàn)象[1-3]。目前對水電機(jī)組運(yùn)行故障的研究主要集中在采用不同算法進(jìn)行診斷及分析[4-6],但由于運(yùn)行故障的復(fù)雜性、多樣性、不確定性和耦聯(lián)性,故障現(xiàn)象及故障形成機(jī)理間的映射關(guān)系十分復(fù)雜,單純依靠數(shù)學(xué)方法有時不能很好地解釋故障的形成原因,因此通過現(xiàn)場試驗(yàn)對機(jī)組進(jìn)行故障診斷就顯得十分重要[7]。

2018年8月,某水電站一號機(jī)因水輪機(jī)部件磨蝕損壞嚴(yán)重進(jìn)行了緊急檢修,檢修完啟動時因振動問題機(jī)組只能帶1/3額定負(fù)荷勉強(qiáng)運(yùn)行,不僅威脅機(jī)組安全,還影響電站發(fā)電效益。為分析該機(jī)組振動原因,進(jìn)而制定處理方案,進(jìn)行了全面穩(wěn)定性試驗(yàn)。本文通過該水電站一號機(jī)組某負(fù)荷區(qū)出現(xiàn)振動嚴(yán)重超標(biāo)現(xiàn)象的實(shí)際案例,通過試驗(yàn)分析了造成異常振動的原因,并總結(jié)提出了解決該問題的基本方法。

1 水輪機(jī)組及振動情況介紹

該水電站位于甘肅省甘南州迭部縣東南30 km處的達(dá)拉河上,規(guī)模為III等中型工程,壩高67 m,總庫容1740萬 m3,電站安裝3臺由富春江水電設(shè)備有限公司制造的17.5 MW懸式混流式水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量52.5 MW,多年平均發(fā)電量2.73億kW·h。工程于2003年6月底開工建設(shè),首臺機(jī)于2007年6月啟動,3臺機(jī)于2007年8月全部并網(wǎng)發(fā)電。機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)如表1所列。

2 試驗(yàn)?zāi)康暮鸵罁?jù)

此次試驗(yàn)的目的是測試分析一號機(jī)檢修運(yùn)行穩(wěn)定性特性,如果存在動不平衡問題則通過配重處理,重點(diǎn)分析機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行至某一工況時突然出現(xiàn)劇烈振動、迫使機(jī)組減負(fù)荷運(yùn)行的故障原因,并提出處理措施建議。試驗(yàn)依據(jù)有GB/T 17189-2007《水力機(jī)械(水輪機(jī)、蓄能泵和水泵水輪機(jī))振動和脈動現(xiàn)場測試規(guī)程》和GB/T 8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》。機(jī)組振動、擺度值標(biāo)準(zhǔn)要求見表2(GB/T 8564-2003)。

表1 機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)

表2 水輪發(fā)電機(jī)組各部位振動允許值 /μm

3 試驗(yàn)測量方法

試驗(yàn)測量項(xiàng)目包括:

(1) 上導(dǎo)擺度-X、-Y,下導(dǎo)擺度-X、+Y,水導(dǎo)擺度+X、+Y,采用7200和3300型電渦流傳感器測量,傳感器通過磁力表座安裝。

(2) 上機(jī)架水平振動+Y、垂直振動+Y,下機(jī)架水平振動+Y,發(fā)電機(jī)定子外殼水平振動+Y,頂蓋水平振動+X、垂直振動+X,測量傳感器用MSL低頻振動型位移傳感器,用傳感器自帶的磁力座安裝。需要說明的是,由于頂蓋本體上無法安裝振動傳感器,傳感器安裝在水導(dǎo)軸承座上,所以測量值比頂蓋本體振動值要大。

(3) 蝸殼、頂蓋腔和尾水管水壓脈動值各一點(diǎn),測量傳感器用3277型壓力傳感器。

(4) 機(jī)組轉(zhuǎn)速(鍵相),用光電傳感器測量,位置在水導(dǎo)+Y側(cè)。

(5) 發(fā)電機(jī)端電壓和機(jī)組功率。

試驗(yàn)工況包括無勵變轉(zhuǎn)速、額定轉(zhuǎn)速變勵磁、并網(wǎng)變負(fù)荷等工況,具體試驗(yàn)工況見表3、4所列。

試驗(yàn)流程為機(jī)組切手動運(yùn)行,依次讓機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行在選定的試驗(yàn)工況,并在每個試驗(yàn)工況運(yùn)行約五分鐘后,同步自動采樣記錄各測量值。

4 試驗(yàn)結(jié)果及分析

4.1 變轉(zhuǎn)速和變勵磁試驗(yàn)

為了了解一號機(jī)旋轉(zhuǎn)體質(zhì)量力和電磁力對穩(wěn)定性的影響,首先測試了不同轉(zhuǎn)速和不同勵磁電流條件下機(jī)組各部位的振動、擺度值和水壓力脈動等參數(shù),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3(表中:上游水位:2260.75)。圖1是機(jī)組各部位水平振動和擺度值轉(zhuǎn)頻幅值與轉(zhuǎn)速平方的關(guān)系曲線。

表3 電站一號機(jī)變轉(zhuǎn)速、變勵磁試驗(yàn)數(shù)據(jù)

續(xù)表3 電站一號機(jī)變轉(zhuǎn)速、變勵磁試驗(yàn)數(shù)據(jù)

由于導(dǎo)葉漏水量較大,開機(jī)后轉(zhuǎn)速最低只能穩(wěn)定在435 r/min,所以測試從此轉(zhuǎn)速開始,最高為額定轉(zhuǎn)速。預(yù)測到發(fā)電機(jī)電磁力平衡狀態(tài)較好,變勵磁試驗(yàn)只進(jìn)行了0、50%和100%額定電壓三個工況。

圖1 機(jī)組各部位水平振動和擺度值轉(zhuǎn)頻幅值與轉(zhuǎn)速平方的關(guān)系曲線

從變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,機(jī)組各部位振動和擺度值隨機(jī)組轉(zhuǎn)速的升高而增大,但除頂蓋水平振動和水導(dǎo)擺度值超過標(biāo)允許值外,其余量都在允許范圍內(nèi),這說明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的質(zhì)量平衡狀態(tài)尚可,但水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪有較明顯的動不平衡現(xiàn)象。變勵磁試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,隨發(fā)電機(jī)勵磁電流增加,即隨發(fā)電機(jī)端電壓的升高,機(jī)組各部位的振動和擺度值變化不大,說明發(fā)電機(jī)電磁力平衡狀態(tài)良好。

4.2 變負(fù)荷試驗(yàn)

從變轉(zhuǎn)速、變勵磁試驗(yàn)數(shù)據(jù)知道,一號機(jī)振動異常與質(zhì)量不平衡和電磁不平衡關(guān)系很小。為了準(zhǔn)確分析水力原因造成的振動,變負(fù)荷試驗(yàn)進(jìn)行了兩次,測試了不同負(fù)荷(不同導(dǎo)葉開度)工況下機(jī)組各部位的振動、擺度和壓力脈動等,以綜合分析水力因素對機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性的影響。測量數(shù)據(jù)見表4,圖2是第一次變負(fù)荷試驗(yàn)振動、擺度和壓力脈動通頻幅值與機(jī)組功率的關(guān)系曲線。

表4 電站一號機(jī)變負(fù)荷試驗(yàn)數(shù)據(jù)

從表4數(shù)據(jù)和圖2趨勢圖知道,機(jī)組在1 000 kW、2 000 kW、3 000 kW、4 000 kW工況運(yùn)行正常,各部位振動、擺度值并不大,但負(fù)荷升到4140 kW時,突然出現(xiàn)劇烈振動,振動、擺度值成倍增加,同時出現(xiàn)了明顯的振動噪聲,威脅安全,被迫減負(fù)荷運(yùn)行。機(jī)組功率從4 000 kW(運(yùn)行正常)增加到4 140 kW(劇烈振動)時,上導(dǎo)擺度值從140 μm/-X和132 μm/-Y增大到303 μm/-X和319 μm/-Y;下導(dǎo)擺度從204μm/-X和255μm/+Y增大到421 μm/-X和453 μm/+Y;水導(dǎo)擺度值從272 μm/+X和160 μm/+Y增大到965 μm/+X和724μm/+Y;上機(jī)架水平振動值從24 μm/+Y增加到203 μm/+Y,上機(jī)架垂直振動值從71 μm/+Y增加到101 μm/+Y;下機(jī)架水平振動值從10 μm/+Y增加到23 μm/+Y;發(fā)電機(jī)定子外殼水平振動值從16 μm/+Y增加到133 μm/+Y;頂蓋水平振動值從119 μm/+Y增加到2142 μm/+Y,頂蓋垂直振動值從181 μm/+Y增加到2 150 μm/+Y;蝸殼、頂蓋和尾水管壓力脈動值變化很小,但頂蓋壓力值從292 kPa瞬時減小到168 kPa。頂蓋壓力突然下降,主要是劇烈振動出現(xiàn)時引起機(jī)組抬機(jī),造成轉(zhuǎn)輪上迷宮間隙減小,使進(jìn)入頂蓋的水流減小所致。

圖2 機(jī)組各部位振動、擺度和水壓脈動通頻幅值與機(jī)組功率的關(guān)系曲線

第二次變負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果和第一次情況類似,但第二次試驗(yàn)時劇烈振動出現(xiàn)的功率是5 500 kW,即強(qiáng)振出現(xiàn)的功率向大負(fù)荷移動了。造成這一現(xiàn)象的可能原因有:①由于水流的復(fù)雜性,水輪機(jī)所受的力每時每刻不一定相同,導(dǎo)致振動特性發(fā)生變化;②機(jī)組經(jīng)過幾次開停機(jī)和經(jīng)歷幾次劇烈振動后,機(jī)組構(gòu)件之間的連接性能會發(fā)生一些變化,導(dǎo)致組合體固有頻率改變,進(jìn)而引起振動特性變化。

5 振動原因分析

從變轉(zhuǎn)速、變勵磁試驗(yàn)結(jié)果知道,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量軸對稱特性和電磁力平衡特性良好,變負(fù)荷試驗(yàn)表明,蝸殼、頂蓋和尾水管壓力脈動值較小,壓力脈動不是造成該機(jī)組異常振動的原因。但這次試驗(yàn),與以前試驗(yàn)相比,最大的特點(diǎn)是頂蓋的振動值增加了幾十倍(以前未做負(fù)荷工況試驗(yàn)),這說明振動源在水輪機(jī)部分。

圖3是第一次變負(fù)荷試驗(yàn)時不同負(fù)荷下各部位振動、擺度頻譜圖(圖中從右到左依次是0 kW、2 000 kW和4 140 kW工況),圖4是第二次變負(fù)荷試驗(yàn)典型部位振動、擺度頻譜圖,工況是5 500 kW。

從圖3、4中可以看出,異常振動出現(xiàn)時其主頻發(fā)生了顯著變化,即運(yùn)行正常時主頻為轉(zhuǎn)頻10 Hz,而劇烈振動發(fā)生時,除了轉(zhuǎn)頻外,出現(xiàn)了16~19 Hz左右的高頻分量,而且所占比重較大(由于劇烈振動出現(xiàn)時,頂蓋的振動值超過了傳感器測量量程,頻譜無法得到,測得的頂蓋振動值也不準(zhǔn)確),這為典型的自激振動。自激振動是系統(tǒng)受自身運(yùn)動的反饋能量激勵引起的振動,其振動頻率接近于系統(tǒng)的固有頻率,其振動烈度與振動體的強(qiáng)度和剛度有關(guān)。

圖3 第一次試驗(yàn)不同運(yùn)行工況振動擺度頻譜圖

圖4 第二次試驗(yàn)5 500 kW工況典型測點(diǎn)頻譜圖

另外,從圖3、4可知,第一次試驗(yàn)出現(xiàn)劇烈振動時轉(zhuǎn)頻外的主頻率約為18.7 Hz,第二次試驗(yàn)出現(xiàn)劇烈振動時轉(zhuǎn)頻外的主頻率約為16.7 Hz左右,比第一次試驗(yàn)時低了,而且各部位的振動、擺度值也小了。也就是說,頻率越接近于固有頻率,振動強(qiáng)度就越大,有趨近于共振的傾向。對本機(jī)組來講,誘發(fā)自激振動的能量,就是水輪機(jī)所受的水力,主要是水輪機(jī)迷宮間隙壓力不均勻、水輪機(jī)過流不對稱等。由于水輪機(jī)部分未進(jìn)行全面的系統(tǒng)性檢修,致使水輪機(jī)迷宮間隙均勻性很差,活動導(dǎo)葉開口、轉(zhuǎn)輪葉片開口偏差較大,造成水輪機(jī)受力與設(shè)計相差較大,為自激振動的產(chǎn)生埋下了隱患。另外,也不能排除水導(dǎo)軸承潤滑油渦動產(chǎn)生自激振動。由于液體具有一定的可壓縮性,故水流和軸承潤滑油渦動誘發(fā)的自激振動有一個特點(diǎn),就是其振動頻率不會是轉(zhuǎn)頻的倍數(shù)。

從自激振動產(chǎn)生的原理可以知道,只要改變了系統(tǒng)的參數(shù),就可以避免自激振動發(fā)生,如系統(tǒng)頻率、構(gòu)建剛度和強(qiáng)度、動靜部件間隙、水流流態(tài)等。

6 結(jié)論及建議

(1) 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的質(zhì)量平衡狀態(tài)和電磁力平衡狀態(tài)良好,但水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪存在一定量質(zhì)量不平衡和水力不平衡,建議把活動導(dǎo)葉開口和轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)出口通過檢修調(diào)均勻,并對轉(zhuǎn)輪做靜平衡試驗(yàn)。

(2) 機(jī)組一定負(fù)荷工況下出現(xiàn)的劇烈振動,是由轉(zhuǎn)輪迷宮間隙內(nèi)的水壓力或水導(dǎo)軸承潤滑油渦動誘發(fā)的自激振動,建議對水輪機(jī)部分進(jìn)行全面的檢修,尤其是對上、下動靜迷宮環(huán)按設(shè)要求進(jìn)行檢修恢復(fù),使迷宮間隙滿足設(shè)計要求,并把水導(dǎo)軸承間隙做適當(dāng)調(diào)整。

(3) 檢修安裝時,不僅要軸線滿足設(shè)計要求,同時對上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)軸承間隙和發(fā)電機(jī)空氣間隙、水輪機(jī)迷宮間隙等調(diào)整均勻同心。

(4) 考慮到機(jī)組推力瓦溫偏高,設(shè)法減小頂蓋腔壓力,以減小水推力,如適當(dāng)減小上迷宮間隙、加大頂蓋排水管尺寸、轉(zhuǎn)輪上冠上開泄水孔等,減輕推力軸承載荷。

該機(jī)組按照以上方案檢修處理后投運(yùn)時,各種工況下運(yùn)行狀態(tài)良好,達(dá)到了安全穩(wěn)定運(yùn)行的目標(biāo)。

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