郭海明
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)四明山煤礦,山西 晉城 048400)
回采巷支護(hù)措施不當(dāng),后期變形嚴(yán)重甚至垮塌,導(dǎo)致通風(fēng)不暢、運(yùn)輸受阻,會(huì)嚴(yán)重影響礦井安全生產(chǎn)及生產(chǎn)效率。影響回采巷支護(hù)的主要因素為地質(zhì)原因,當(dāng)巷道掘進(jìn)通過斷層、褶皺等構(gòu)造時(shí),圍巖破碎嚴(yán)重,如果不進(jìn)行支護(hù)措施優(yōu)化,極易導(dǎo)致巷道局部變形嚴(yán)重。四明山煤礦9111 工作面運(yùn)輸巷掘進(jìn)過程中遇到F2 斷層,圍巖破碎嚴(yán)重,采用原設(shè)計(jì)支護(hù)施工過程中,出現(xiàn)錨桿底部著力點(diǎn)失穩(wěn)、圍巖變形嚴(yán)重、底鼓嚴(yán)重的現(xiàn)象。為解決以上問題,采用COMSOL 軟件對(duì)區(qū)域圍巖進(jìn)行模擬[1-8],制定巷道支護(hù)優(yōu)化措施,進(jìn)行后期效果考察研究。
山西晉煤集團(tuán)四明山煤礦為低瓦斯礦井,核定產(chǎn)能為120 萬t/a,礦井采用斜井開拓,采用綜合機(jī)械化開采。礦井主采煤層為9#煤層,平均厚度1.45 m。煤層頂板為砂質(zhì)泥巖,平均厚度3.25 m;底板為泥巖,平均厚度1.12 m。煤層傾角2°~6°。備采面9111 工作面走向長(zhǎng)度1227 m,切眼長(zhǎng)度200 m。9111 運(yùn)輸順槽設(shè)計(jì)斷面為矩形斷面,斷面尺寸:凈寬×凈高=4500 mm×2500 mm(毛寬×毛高=4700 mm×2600 mm),S凈=11.25 m2(S掘=12.22 m2),采用錨桿支護(hù)方式。支護(hù)設(shè)計(jì)圖如圖1。支護(hù)完成后安裝LBY-3T 型頂板離層儀觀測(cè)頂板。

圖1 9111 運(yùn)輸巷支護(hù)措施
9111 運(yùn)輸順槽通過F2 斷層位置,頂板破碎嚴(yán)重,對(duì)該區(qū)域頂板、底板、兩幫進(jìn)行巖心取樣,進(jìn)行圍巖基本參數(shù)測(cè)定及破壞性試驗(yàn)研究。對(duì)圍巖加載100 MPa 的載荷,持續(xù)加載5 h,得到圍巖變化效果圖如圖2,測(cè)得圍巖基本參數(shù)見表1。

圖2 破壞性試驗(yàn)研究效果圖
根據(jù)豎向加載荷試驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)圍巖承受100 MPa 的應(yīng)力時(shí),圍巖產(chǎn)生的裂紋主要為豎向裂紋,豎向裂紋延伸至整個(gè)斷面。
根據(jù)9111 運(yùn)輸巷斷面設(shè)計(jì)和支護(hù)措施進(jìn)行數(shù)值模擬研究,采用軟件COMSOL 進(jìn)行模擬運(yùn)算,模擬參數(shù)如表1 所示。

表1 模擬參數(shù)表
根據(jù)測(cè)試,9111 運(yùn)輸巷頂板承受的應(yīng)力為100 MPa,模擬過程為瞬態(tài)過程,模擬時(shí)間長(zhǎng)度為15 d,步長(zhǎng)為1 d。模擬得出9111 運(yùn)輸順槽斷面應(yīng)力3 d、15 d 時(shí)圍巖應(yīng)力分布云圖如圖3。
由圖3 可知,9111 運(yùn)輸順槽在第3 天時(shí)頂板應(yīng)力主要分布在終端,應(yīng)變范圍為頂板上方1.5 m,承受最大應(yīng)力為9×107Pa;第15 天時(shí),頂板應(yīng)力豎向范圍增大到3.5 m,頂板承受的最大應(yīng)力為1×108Pa。目前支護(hù)措施承受的極限載荷為0.35 MPa,頂板在第15 天左右將出現(xiàn)大面積垮落。


圖3 9111 運(yùn)輸順槽圍巖應(yīng)力分布演化圖
綜合分析試驗(yàn)研究和模擬研究成果可知,導(dǎo)致巷道圍巖垮落的主要因素為豎向應(yīng)力,豎向應(yīng)力對(duì)圍巖所產(chǎn)生的剪切力會(huì)產(chǎn)生蠕變裂紋,隨著應(yīng)力載荷持續(xù)增加,蠕變裂紋形成裂隙,最終分層垮落。
根據(jù)數(shù)值模擬研究成果可知,目前支護(hù)措施無法滿足巷道支護(hù)要求,需制定加固措施。9111 運(yùn)輸順槽支護(hù)措施主要支撐豎向應(yīng)力,因此需要增加豎向錨桿、進(jìn)行錨網(wǎng)支護(hù)、頂板進(jìn)行工字鋼加固。錨桿采用Φ20 mm×2400 mm 的鋼制錨桿,錨網(wǎng)采用20 mm×20 mm 的鋼制錨網(wǎng),噴漿所使用的漿液為水泥漿,水灰比為1:1.6,加速凝劑。頂板錨桿增加了2 根,工字鋼選用20a 型號(hào)工字鋼進(jìn)行支護(hù),工字鋼支護(hù)排間距為1 m。優(yōu)化后的支護(hù)措施如圖4。

圖4 優(yōu)化后的支護(hù)措施
優(yōu)化后的支護(hù)措施增加了豎向支撐力,同時(shí)提高了巷道斷面支護(hù)措施的整體性。根據(jù)等比例試驗(yàn)結(jié)果顯示,該支護(hù)措施能夠承受2×108Pa 的豎向應(yīng)力載荷,可以滿足該區(qū)域支護(hù)要求。
優(yōu)化后的支護(hù)措施施工完成后,隨即進(jìn)行后期效果考察。考察采用LBY-3T 型頂板離層儀進(jìn)行觀測(cè),觀測(cè)周期為1 d。通過觀測(cè)優(yōu)化后支護(hù)區(qū)域的頂板位移量,對(duì)觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖5。

圖5 優(yōu)化措施頂板位移量
根據(jù)圖5 可知,優(yōu)化支護(hù)措施后,15 d 時(shí)頂板深部位移量達(dá)到最大值,最大值為74 mm,淺部在第15 天時(shí)位移量達(dá)到最大值,最大值為30 mm。位移量整體變形較小,現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)未出現(xiàn)頂板垮落、變形嚴(yán)重現(xiàn)象。
采用COSOL 軟件對(duì)9111 運(yùn)輸順槽斷面圍巖進(jìn)行數(shù)值模擬研究,分析了斷面應(yīng)力演化規(guī)律,制定了支護(hù)措施,進(jìn)行了效果考察,得到以下結(jié)論:
(1) 矩形支護(hù)措施頂板15 d 承受最大應(yīng)力為1×108Pa,位移變形豎向區(qū)域?yàn)?.5 m。
(2) 優(yōu)化支護(hù)措施主要為增加豎向錨桿數(shù)量,進(jìn)行工字鋼加固。
(3) 優(yōu)化支護(hù)措施后,頂板深部最大位移量為74 mm,淺部最大位移量為30 mm。
研究結(jié)果顯示,優(yōu)化后的支護(hù)措施完全可以滿足該區(qū)域支護(hù)要求。