張振波
(山西省高平市科興米山煤業有限公司,山西 高平 048400)
我國的能源賦存特征決定了煤炭的主體消費能源地位,雖然目前國家大力推廣能源結構調整,但是隨著國民經濟的快速發展,煤炭需求量仍然呈現出增長趨勢。煤炭高效生產的前提是安全,目前我國煤炭主要采用地下開采方式,地下開采面臨著各種各樣的災害,其中頂板災害是煤礦五大災害之一,直接影響到煤礦的高效生產[1-2]。受地層運動影響,我國煤層賦存條件復雜。相關統計顯示,我國有30%以上的煤層賦存堅硬頂板,有超過50%的礦區分布堅硬頂板。在大同、晉城等礦區,工作面事故中有70%~80%屬于冒頂事故。堅硬頂板具有完整性良好、強度較高、易出現懸頂等特點,其垮落步距大,來壓劇烈,尤其是綜采面回采初期,易誘發明顯的動力災害[3-4]。針對堅硬頂板控制難題,目前常采用爆破預裂和水力致裂方式進行治理,由于爆破預裂方式消耗大量的炸藥,易產生有毒有害氣體,且爆破效果控制難度較大,與之相對比的是水力致裂控頂效果較好,也能解決堅硬頂板的控制難題[5]。
米山煤礦15112 綜采面位于井田的東部,井下標高742~817 m,地面標高920~971 m,蓋山厚度約178~154 m,15112 綜采面北部為15113 準備工作面,東部為保安煤柱,南部為15111 采空區,西部為15104 運輸巷。本工作面所采煤層為15 號煤,工作面長度145.5 m,走向長度平均為1227 m,煤層平均厚2.7 m,煤層傾角3°~8°。煤層直接頂賦存6.2 m 厚的堅硬頂板K2 石灰巖,底板為泥巖、鋁土質泥巖,厚度4.77 m。
地下巖層由多種礦物質組成,其結構復雜,存在大量遇水易膨脹的黏土礦物,巖體內部也發育大量節理、裂隙,具有各向非均質性。通過高壓水作用,改變巖層結構及理化性質,降低巖層黏結力,弱化巖體強度,促使巖體內部節理、裂隙二次發育、擴展,進一步破壞巖體整體強度。堅硬頂板水力致裂控制技術就是通過高壓水弱化巖體強度的特點,在堅硬頂板巖層內注入高壓水,在高水壓及滲透作用下,改變巖層結構及理化性質,致使巖體內部的節理與裂隙二次發育、擴展,降低巖體整體強度,從而實現對堅硬頂板的有效控制[6]。
通過在15112 綜采面切眼及工作面兩順槽布置定向水力致裂鉆孔,通過高壓水對堅硬頂板進行水力致裂,具體技術參數如下:
(1)切眼內定向水力致裂鉆孔布置
沿15112 綜采面切眼內布置兩排定向水力致裂鉆孔,分別布置在工作面前方和后方煤壁(以推進方向為前),距底板2.5 m 施工。前方煤壁施工的定向水力致裂鉆孔與水平方向的夾角為60°,鉆孔直徑設計75 mm,鉆孔深度設計7.0 m,孔間距設計15 m;后方煤壁施工的定向水力致裂鉆孔與水平方向的夾角為80°,距底板2.5 m 施工,鉆孔直徑設計75 mm,鉆孔深度設計12.0 m,孔間距設計為15 m,與前方煤壁施工的定向水力致裂鉆孔交錯布置。鉆孔布置平面圖、斷面圖如圖1 和圖2。

圖1 切眼內定向水力致裂鉆孔布置平面圖(m)

圖2 切眼內定向水力致裂鉆孔布置斷面圖(m)
(2)順槽內定向水力致裂鉆孔布置
沿15112 綜采面水槽內布置兩排定向水力致裂鉆孔,分別布置在工作面側和煤柱側,距巷幫1.0 m 施工。布置的定向水力致裂鉆孔垂直于頂板施工,鉆孔直徑設計32 mm。工作面側鉆孔深度設計6.0 m,孔間距設計8 m;煤柱側鉆孔深度設計10.0 m,孔間距設計8 m,與工作面側施工的定向水力致裂鉆孔交錯布置。鉆孔布置平面圖、斷面圖如圖3 和圖4(圖中以回風順槽為例)。

圖3 順槽內定向水力致裂鉆孔布置平面圖(m)

圖4 順槽內定向水力致裂鉆孔布置斷面圖(m)
(3)水力致裂參數與工藝
水力致裂參數主要為水壓和注水時間,水壓設計為30~50 MPa,注水時間設計為20~30 min,具體參數可根據現場反饋效果優化。水力致裂工藝如下:
① 水力致裂設備安裝調試;
② 檢查并確保封孔器保壓及工作情況;
③ 操作人員及相關設備距定向水力致裂鉆孔20 m 以上距離,并進行警示,壓裂時期禁止人員靠近;
④ 水力致裂工作時,應緩慢加壓,壓力突然下降后,進行保壓工作,使裂紋充分擴展;
⑤ 水力致裂結束后,進行封孔器卸壓工作。
15112 綜采面回采初期采用了堅硬頂板水力致裂控制技術,技術應用后采用鉆孔窺視儀對致裂效果進行了窺視,如圖5 所示。由圖可知,孔口位置主要為原生裂隙,未受水力致裂影響,而孔底位置分布多條橫向和徑向裂縫,表明了明顯的致裂效果。在工作面回采初期進行礦壓監測,結果顯示,15112 綜采面初次來壓步距在25.0~29.9 m 范圍,平均27.1 m;初次來壓強度在27.8~35.1 MPa 范圍,平均33.0 MPa;動載系數1.31。礦壓監測結果見表1。

圖5 致裂鉆孔窺視圖

表1 15112 綜采面初次來壓監測結果
根據15112 綜采面鄰近工作面礦壓監測結果,圖6 給出了堅硬頂板水力致裂技術應用后初次來壓情況對比。未采用堅硬頂板水力致裂技術時,工作面初次來壓步距和強度分別為46.8 m、48.5 MPa;采用堅硬頂板水力致裂技術后,來壓步距和強度均有顯著降低,分別降低了42.1%、32.0%。表明堅硬頂板水力致裂技術有效改變巖層結構及理化性質,降低堅硬頂板整體強度,實現了對堅硬頂板的有效控制,避免了15112 綜采面回采初期出現懸頂現象。

圖6 水力致裂技術應用前后初次來壓情況
米山煤礦15112 綜采面頂板賦存堅硬頂板巖層,為防止綜采面回采初期大面積懸頂誘發的動力災害,提出采用堅硬頂板水力致裂控制技術,設計了水力致裂控制技術和參數。采用堅硬頂板水力致裂技術后,孔底位置分布多條橫向和徑向裂縫,有明顯的致裂效果,工作面來壓步距和強度分別降低了42.1%、32.0%,表明堅硬頂板水力致裂技術降低了堅硬頂板整體強度,實現了對堅硬頂板的有效控制,避免了15112 綜采面回采初期誘發的動力災害。