李 軍
(山西煤炭運銷集團古縣東瑞煤業有限公司,山西 臨汾 042405)
山西煤炭運銷集團古縣東瑞煤業公司井田面積4.871 3 km2,批準開采煤層為2#~9#,設計生產能力60 萬t/a。2013 工作面位于二采區,開采2#煤層,煤層厚度為1.12~2.95 m,煤層平均厚度為1.4 m,為薄煤層工作面。工作面巷道施工進度較慢,采掘接替比較緊張。為改善采掘接替緊張狀況,針對2013 工作面現場實際條件,進行了薄煤層工作面高水速凝材料沿空留巷技術研究[1-5]。
基于2013 工作面軌道順槽的地質工況,利用FLAC3D數值模擬軟件對沿空留巷充填體參數、沿空留巷圍巖應力分布特性、塑性變化情況進行研究,確定充填支護墻體寬度和高水速凝材料水灰比。
模擬煤層厚度設置為1.4 m,計算模型尺寸:長×寬×高=150.55 m×72 m×39.52 m,工作面巷道尺寸:寬×高=3.4 m×2.4 m。
在不同寬度(0.9 m、1.2 m、1.5 m、1.7 m)充填支護墻體條件下,對巷道受采動影響時圍巖應力進行監測。從監測數據可知,充填支護墻體寬0.9 m時,頂板應力較大,在頂板中部產生破壞應力和拉應力,最大應力不大于原巖應力;充填支護墻體寬度為1.2 m、1.5 m、1.7 m 時,頂板整體性較好,充填支護墻體較好,應力分布較為均勻。
在不同寬度(0.9 m、1.2 m、1.5 m、1.7 m)充填支護墻體條件下,對巷道受采動影響時巷內塑性區域進行監測。充填支護墻體寬0.9 m 時,巷道圍巖變形較大,產生有拉應力破壞和剪切性破壞,上覆巖層旋轉彎曲下沉明顯,塑性區較大;充填支護墻體寬度為1.2 m 時,巷道圍巖變形量明顯變小,頂板下沉量較小,巷內頂板、實體煤幫、巷道整體的塑性區范圍明顯減小;充填支護墻體寬為1.5 m時,對比支護墻體寬度為0.9 m 時巷道圍巖變形量及塑性區明顯減小,對比支護墻體寬度為1.2 m 時巷道圍巖變形量及塑性區變化不明顯;充填支護墻體寬度為1.7 m 時,巷道圍巖變形量進一步減小,塑性區進一步減少,圍巖破壞以擠壓剪切為主,巷內支護非常穩定。
綜上,充填體1.2 m、1.5 m、1.7 m 時,巷道圍巖變形量較小,塑性范圍較小。綜合留巷成本和企業經濟因素,確定2013 工作面巷旁留巷充填支護墻體寬度為1.2 m。
確定模擬充填支護墻體寬度在1.2 m 時,留巷寬度為3.4 m 時,高水速凝材料在不同水灰比(1.0:1、1.5:1、2.0:1、2.5:1)條件下沿空留巷圍巖應力分布和沿空留巷變形量變化規律。
從模擬結果可知,當水灰比從1.0:1 增大到2.5:1的過程中,充填支護墻體最大應力從17.36 MPa 減小到2.60 MPa,實幫煤體最大應力從16.29 MPa 增大到17.81 MPa;水灰比為2.0:1 和2.5:1 時,充填支護墻體未出現穩定承載應力核,為完全塑性承載狀態,充填支護墻體穩定性差;水灰比為1.0:1 和1.5:1 時,充填支護墻體出現承載最強應力區,充填支護墻體承載能力較強,圍巖巷道較穩定。
從模擬結果可知,當水灰比從1.0:1 增大到2.5:1的過程中,巷道頂板下沉量從125.78 mm 增大到241.22 mm,墻體幫最大移近量從135.64 mm 增大到282.24 mm,實煤體幫最大移近量從3.84 mm 增大到13.74 mm。從整體上來看,沿空留巷圍巖變形量呈現逐漸增大趨勢。
綜上,確定充填支護墻體合理的水灰比為1.5:1,此時能較好地保障巷道圍巖的變形,保障煤礦開采的安全性。
2013 工作面沿空留巷加強支護如圖1。

圖1 巷內增強支護布置示意圖(mm)
巷道頂板采用Ф17.8 mm×6200 mm 錨索,每排布置2 根,錨索間距1600 mm,排距1200 mm,采用一支CK2340 型錨固劑和兩支Z2355 型錨固劑進行錨固,安裝預緊應力不低于195 kN,錨索托盤為300 mm×300 mm×16 mm 的方形鋼板,中部孔徑為23 mm;實體煤幫采用Ф20 mm×L2200 mm螺紋鋼錨桿加固。
針對留巷巷道現場狀況,設計了留巷段輔助加強支護方案,如圖2。工作面前方30~35 m 位置處設置傾向架棚,主要由一字鉸接頂梁和單體液壓支柱組成,每排4 根,間距800 mm,排距1000 mm;工作面后方110~130 m 位置內設置傾向架棚,由一字鉸接頂梁和單體液壓支柱組成,每排3 根,間距1000 mm,排距1000 mm;在充填體靠近采空區一側采用擋矸支架加強支護。

圖2 留巷段輔助加強支護示意圖(mm)
充填支護墻體及加固方案如圖3。充填體內布置對拉錨桿,間排距為900 mm×900 mm,Ф14 mm 圓鋼焊制的鋼筋梯子梁,鋼筋網為Ф6.5 mm 鋼筋加工,12#鐵絲雙股聯網。

圖3 充填支護墻體成型技術及加固方案圖(mm)
2013 工作面沿空留巷圍巖變形情況,如圖4。在工作面后方10~80 m,充填體側頂底板、巷道中部頂底板和兩幫的變形速度較快,變形量較大;在工作面后方80~120 m,充填體側頂底板、巷道中部頂底板和兩幫的變形速度較緩,變形量較大;在工作面后方120~170 m,充填體側頂底板、巷道中部頂底板和兩幫的變形速度較小,變形量趨于穩定狀態,此時充填體側頂底板、巷道中部頂底板和兩幫的最大移近量分別為348 mm、283 mm、167 mm。從以上數據分析可知,沿空留巷圍巖整體最大移近量較小,圍巖變形量小,圍巖變形控制效果較好。
東瑞煤業2013 薄煤層工作面利用FLAC3D模擬軟件確定了充填支護墻體合理寬度為1.2 m,高水速凝材料合理的水灰比為1.5:1。從巷內增強支護、留巷段輔助加強支護、充填支護墻體成型技術等確定了沿空留巷支護方案。工業性試驗結果表明:沿空留巷圍巖整體最大移近量較小,圍巖變形量小,圍巖變形控制效果較好,支護技術滿足巷道圍巖維護要求,改善煤礦采掘接替關系,經濟效益顯著。