史戰宇
(晉能控股煤業集團白洞礦業公司,山西 大同 037031)
晉能控股煤業集團白洞礦業公司2114 巷位于301 盤區南部左翼的最北部,工作面東部為井田邊界,西部為盤區的皮帶、材料、回風巷,南部為實煤區,北部為301 盤區東部的皮帶、軌道及回風巷。2114 巷設計掘進長度為1316 m,巷道為矩形斷面,斷面規格為寬×高=4.2 m×3.5 m,巷道掘進煤層為石炭系5#煤層。根據工作面附近462811、472811鉆孔、工作面探煤厚孔的資料看,工作面煤層總厚為8.0~10.49 m,煤層普遍有3~8 層夾石,夾石厚一般為0.10~0.30 m,夾石斷續、不穩定。煤層頂底板巖性見表1。

表1 煤層頂底板巖性
2114 巷掘進至420 m 處揭露F2 正斷層,斷層走向15°~20°,傾向ES,傾角65°,落差為1.7 m,斷層對巷道影響長度為37 m。巷道掘進至405 m 時出現F2 斷層應力顯現現象,巷道圍巖相對破碎,當巷道掘進至407~418 m 段時頂板出現局部冒落、離層現象,兩幫收斂嚴重,收斂量達0.62 m,頂板下沉量達0.44 m。
為防止巷道過應力區機械掘進過程受構造應力、機械擾動等影響,巷道前方煤巖體超前破碎現象,對巷道頂板施工超前管棚支護進行控制維護[1-5]。
2.1.1 超前管棚支護參數
(1)為便于巷道內超前管棚施工以及提高支護效果,管棚支護體長度一般小于10 m,管棚支護長度應根據圍巖內摩擦角以及垮落高度進行確定。根據2114 巷掘進期間最大垮落高度為3.2 m,巖體最大內摩擦角為32°,通過合理計算,確定2114巷超前管棚長度為3.5 m。
(2)超前管棚支護體采用中空無縫鋼管焊制而成,鋼管直徑為30 mm,鋼管壁厚為12 mm,每根鋼管長度為3.0 m。其中第一根鋼管端頭成錐狀便于導向插入,且孔壁均勻布置三排注漿花孔,孔直徑為50 mm,間距為0.2 m,每排布置5 個,相鄰兩根鋼管之間采用絲扣連接,絲扣長度為0.2 m。
2.1.2 超前管棚支護施工
(1)為了提高管棚支護剛性,管棚支護孔應與巷道輪廓預留合適的間距,一般鉆孔中心與輪廓間距控制在0.2~0.3 m 范圍內。超前支護鉆孔采用手持式鉆機配套直徑為32 mm 合金鉆頭進行施工。
(2)超前管棚支護鉆孔施工時,為了防止鉆頭下垂,鉆孔應向輪廓方向保持一定仰角,仰角根據管棚支護長度而定。2114 巷超前管棚支護鉆孔設計仰角為5°。
(3)2114 巷頂板共計布置14 根超前管棚支護,支護間距為0.3 m;兩幫各施工5 根管棚支護,支護間距為0.6 m。巷道每掘進4.0 m 時及時施工第二排超前管棚支護,相鄰兩排管棚支護交錯距為0.8 m,如圖1。

圖1 2114 巷斷層應力區圍巖聯合支護示意圖(mm)
2.1.3 注漿加固
(1)超前管棚支護施工完后,對頂板及兩幫進行超前注漿加固。首先對頂板超前管棚內填入注漿軟管,軟管直徑為22 mm,軟管插入管棚支護體內長度為2.0 m。注漿軟管安裝后在管棚支護孔口處采用止漿塞進行封堵。
(2)頂板每排布置三個注漿孔,即頂板肩角及中部各一個,兩幫各布置一個注漿孔。注漿時先頂板后兩幫的注漿順序,注漿液采用馬麗散有機化學材料,注漿壓力為1.5 MPa,注漿期間發現煤體有漿液滲出時立即停止注漿。
(1)為了進一步提高應力區頂板穩定性,保證超前管棚支護強度,在應力區架設U29 型鋼棚。鋼棚主要由U29 型鋼制成,與傳統矩形鋼棚相比,U29 型鋼具有承載強度高、不易變形等優點。
(2)每根棚腿由兩節長度為2.0 m 的U29 型鋼組成,兩節棚腿之間采用插接式連接,并采用雙組抱箍固定。頂梁長度為4.5 m。頂梁與棚腿之間采用卡纜進行固定。
(3)U29 型鋼棚架設順序為:棚腿→頂梁→連接桿。鋼棚架設間距為1.0 m,鋼棚架設完后保證鋼棚頂梁與超前管棚支護體接觸嚴實。
至2 月13 日2114 巷已掘進至450 m,完全通過了斷層應力區。掘進期間分別在410 m、430 m處頂板布置兩個觀測點,編號為1#、2#,觀測點處各安裝一臺GUD500 型數顯離層儀,同時在兩幫安裝位移監測儀,分別進行15 d 現場觀察。應力區頂板聯合支護前后圍巖變形曲線如圖2 所示。

圖2 應力區頂板聯合支護前后圍巖變形曲線圖
(1)1#觀測點圍巖采用傳統錨桿支護技術時,受應力影響頂板蠕動變形現象嚴重。在0~8 d 范圍內頂板總下沉量為0.31 m;在8~13 d 范圍內隨著巷道延伸,頂板應力釋放逐漸降低,頂板總下沉量為0.13 m;在13 d 后頂板逐漸趨于穩定。采用傳統支護時支護失效現象嚴重,失效率達11%,且伴隨著頂板破碎、離層現象。
(2)2#觀測點圍巖采取聯合控制技術后,頂板下沉、破碎現象得到了明顯改善。通過監測發現,在0~6 d 范圍內頂板同樣出現蠕動變形現象,總變形量為0.12 m;在6~12 d 范圍管棚、鋼棚支護與圍巖實現了耦合支護作用,頂板總下沉量為0.07 m;在12 d 后頂板趨于穩定。
(3)通過對兩幫安裝的位移監測儀發現,應力區巷道未采取聯合控制技術前,由于頂板應力大、頂板承載能力低,應力沿兩幫傳遞現象嚴重,導致兩幫出現收縮破壞現象。采取聯合控制技術后,大大提高了頂板穩定性以及承載能力,削弱了應力對兩幫剝離破壞作用,兩幫收縮量減小為0.21 m。
對2114 巷斷層應力區頂板采取超前管棚注漿支護,實現了巷道掘進超前支護的目的,降低了應力對圍巖超前破壞作用,提高了巖體抗應力能力。通過U29 型鋼棚被動支護,進一步加強了頂板穩定性,控制了頂板下沉、破碎現象,有效保障了巷道安全快速掘進。