馬綠洲,周 濤,王建飛,孫永軍,孫 鵬
(1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東 濟南 250003;2.華能聊城熱電有限公司,山東 聊城 252041;3.華電淄博熱電有限公司,山東 淄博 255054;4.華能德州電廠,山東 德州 253024;5.華能威海電廠,山東 威海 264205)
汽輪發(fā)電機組振動故障涉及的原因較多,現(xiàn)場診斷工作較為復(fù)雜,通常要從多個方面進行分析。首先軸系結(jié)構(gòu),軸承類型,振動信號的時域特征和頻域特征等,都是分析振動原因的重要參考數(shù)據(jù)。其次要確認(rèn)異常振動具體發(fā)生在啟動、空載,帶負(fù)荷期間的運行階段,以及振動發(fā)生之前機組的檢修工作等,將其作為分析振動原因的重要依據(jù)[1-2]。
某300 MW 雙抽雙調(diào)整抽凝式供熱機組,為高中壓分缸,旋轉(zhuǎn)隔板用于供工業(yè)用汽,在中低壓缸聯(lián)通管上設(shè)置調(diào)整蝶閥用于供采暖用汽。該機組大修后的冷態(tài)啟動過程中,中壓轉(zhuǎn)子兩端軸承的軸振嚴(yán)重超標(biāo),多次觸發(fā)振動保護導(dǎo)致跳機,影響機組投入正常運行,必須立即進行分析處理,消除異常振動。本文通過對機組異常振動數(shù)據(jù)進行全面診斷分析[3-4],結(jié)合機組檢修數(shù)據(jù)的分析,找出異常振動的原因;然后運用現(xiàn)場高速動平衡試驗減小轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,并且采取適合該機組的運行控制方式避免動靜碰磨,最終消除異常振動故障,使機組順利投入安全運行。本文所采取的分析方法和振動處理措施,對于解決同類型機組異常振動問題具有一定的借鑒意義。
該機組共有8個支持軸承,其中1~6號為汽輪機轉(zhuǎn)子軸承,7~8 號為發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸承,軸系結(jié)構(gòu)如圖1 所示。汽輪機臨界轉(zhuǎn)速的設(shè)計值為:高壓轉(zhuǎn)子一階1 500 r/min,中壓轉(zhuǎn)子一階1 550 r/min,低壓轉(zhuǎn)子一階1 650 r/min。

圖1 機組軸系結(jié)構(gòu)
該機組在大修后的首次冷態(tài)啟動中,在1 600~1 800 r/min臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域附近時,中壓轉(zhuǎn)子3號、4號軸承軸振嚴(yán)重超標(biāo)(報警值127 μm,跳機值254 μm),導(dǎo)致開機困難。每次均需在低速下充分暖機,多次啟動、打閘后,再進行長時間盤車,直到汽輪機熱膨脹至12.5 mm時方能成功沖轉(zhuǎn)到3 000 r/min,給機組正常運行帶來極大困擾。下面以某次啟動過程為例簡述說明。
首次沖轉(zhuǎn)前運行參數(shù)主汽壓力4.89 MPa,主汽溫330 ℃,真空-95.6 kPa。轉(zhuǎn)速1 302 r/min 時,2X 軸振162 μm;轉(zhuǎn)速1 784 r/min時,3X軸振達343 μm(軸振保護跳機值臨時修改為350 μm),4X 軸振274 μm,4號軸承座振動200 μm;轉(zhuǎn)速升至2 964 r/min 時,3X軸振30 5μm,3Y軸振246 μm,2X軸振188 μm,2Y軸振最大值為169 μm;手動打閘后轉(zhuǎn)速降至1 729 r/min時,3X軸振406 μm,3Y軸振176 μm,4X軸振44 6μm,4Y軸振256 μm。
第2 次沖轉(zhuǎn)時稍微開啟真空破壞門,降低真空至87 kPa。升速到600 r/min 準(zhǔn)備暖機,因振動持續(xù)增大觸發(fā)振動保護導(dǎo)致跳機。隨即投入盤車裝置運行4 h。
第3次沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速1 100 r/min時,暖機20 min不投高加。轉(zhuǎn)速1 719 r/min 時3X 軸振491 μm,3Y 軸振221 μm,4X 軸振427μm,4Y 軸振184 μm,因觸發(fā)振動保護再次跳機。
第4次沖轉(zhuǎn)前把2號、3號、4號軸振保護定值臨時修改為450 μm。轉(zhuǎn)速1 798 r/min時,3X軸振396 μm,3Y 軸振216 μm,4X 軸振356 μm,4Y 軸振161 μm。因轉(zhuǎn)速給定值與實際偏差大引發(fā)保護動作(臨時把轉(zhuǎn)速偏差大跳機保護定值從500 r/min 放大至1 500 r/min,第5次沖轉(zhuǎn)后重新改回原保護定值)。
第5次沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速1 581 r/min時,3X軸振479 μm,3Y軸振259 μm,4X軸振435 μm,4Y軸振241 μm,觸發(fā)振動保護跳機。投入盤車4 h 以上,待轉(zhuǎn)子偏心恢復(fù)再沖轉(zhuǎn)。
第6 次沖轉(zhuǎn)前運行參數(shù)主汽壓5.2 MPa,真空-87 kPa。轉(zhuǎn)速1 802 r/min 時,3X 軸振為345 μm,3Y軸振185 μm,4X軸振302 μm,4Y軸振145 μm;轉(zhuǎn)速升至2 700 r/min 時開始高速暖機。高壓上缸溫度238 ℃,高壓下缸溫度238 ℃,中壓上缸溫度111 ℃、中壓下缸溫度102 ℃,3X軸振96 μm,3Y軸振106 μm,4X 軸振87 μm,4Y 軸振101 μm,4 號軸承座振動49 μm。高速暖機60 min 后,上述各振動值均保持穩(wěn)定,汽輪機隨即升速至全速3 000 r/min。
從上述機組冷態(tài)啟動過程可以看出,因2 號、3號、4號軸承軸振嚴(yán)重超標(biāo),啟動中多次停機、多次暖機才能沖轉(zhuǎn)到3 000 r/min,軸系振動問題嚴(yán)重影響了機組的正常運行。
通過分析機組發(fā)生異常振動時的頻譜特征,確定振動增大時的主要頻率成分為一倍頻,結(jié)合轉(zhuǎn)子升降速過程的振動特性,發(fā)現(xiàn)該機組中壓轉(zhuǎn)子在一階臨界轉(zhuǎn)速附近軸振動超標(biāo)主要有以下幾個方面的原因。
1)中壓轉(zhuǎn)子存在較大的原始一階質(zhì)量不平衡。當(dāng)轉(zhuǎn)子上一階質(zhì)量不平衡較大時,機組每次啟停在一階臨界轉(zhuǎn)速下都會產(chǎn)生顯著振動,這種不平衡的量值和方向均是穩(wěn)定的,可通過中壓轉(zhuǎn)子動平衡試驗來減小[5]。
2)中壓轉(zhuǎn)子沖轉(zhuǎn)時存在較大熱彎曲。機組沖轉(zhuǎn)過程中由于汽缸上下缸溫差以及轉(zhuǎn)子發(fā)生局部碰磨,都會使轉(zhuǎn)子因溫差產(chǎn)生熱彎曲。如果下次沖轉(zhuǎn)前熱彎曲仍未消失,就會使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大的不平衡從而引起振動,并且在轉(zhuǎn)子第一臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域振動更為強烈。沖轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)子的熱彎曲數(shù)值可以通過偏心值推斷,但由于該機組大軸彎曲傳感器并非直接安裝在中壓轉(zhuǎn)子上,即使中壓轉(zhuǎn)子存在較顯著的熱彎曲,偏心指示值也無直接的反映,僅通過偏心值無法準(zhǔn)確判斷熱彎曲是否已經(jīng)完全恢復(fù)。因此應(yīng)檢查確認(rèn)機組沖轉(zhuǎn)前進行了哪些運行操作和檢修工作,如果沖轉(zhuǎn)前停過盤車,則應(yīng)至少再投入連續(xù)盤車4 h 以上,進一步減小轉(zhuǎn)子上殘留熱彎曲量值[6]。
3)中壓轉(zhuǎn)子沖轉(zhuǎn)過程中發(fā)生了動靜碰磨。該機組大修期間中壓軸封改造為刷式汽封,中壓轉(zhuǎn)子相應(yīng)位置的原始動靜間隙變小。在機組冷態(tài)啟動時如果中壓缸膨脹不均勻,會使汽缸與轉(zhuǎn)子的動靜間隙進一步減小。由于中壓轉(zhuǎn)子的原始質(zhì)量不平衡以及熱彎曲引起的振動位移較大,就更容易發(fā)生動靜碰磨,從而使轉(zhuǎn)子振動進一步增大。當(dāng)轉(zhuǎn)速在一階臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域附近時發(fā)生共振放大,碰磨程度加重導(dǎo)致振動進一步發(fā)散[7-8]。
該機組中壓轉(zhuǎn)子過臨界振動超標(biāo)的一個重要原因是中壓轉(zhuǎn)子存在較大的原始一階質(zhì)量不平衡,因此首先進行中壓轉(zhuǎn)子現(xiàn)場動平衡試驗。
根據(jù)柔性轉(zhuǎn)子動平衡理論進行分析計算,確定了在中壓轉(zhuǎn)子兩端進行同相位配重的動平衡試驗方案[9]。本機組傳感器的安裝位置為:從汽輪機向發(fā)電機方向看,左側(cè)45°為X方向振動傳感器及鍵相傳感器,右側(cè)45°為Y方向振動傳感器。動平衡配重平面選取中壓轉(zhuǎn)子兩端葉輪平衡槽,動平衡配重矢量為中壓轉(zhuǎn)子汽端(3 號軸承側(cè))380 g∠110°;中壓轉(zhuǎn)子勵端(4號軸承側(cè))380 g∠110°。
動平衡試驗前首先根據(jù)制造廠說明書的相關(guān)技術(shù)要求,準(zhǔn)備中壓轉(zhuǎn)子配重平衡塊以及加裝轉(zhuǎn)子平衡塊的專用工具。動平衡試驗步驟及安全注意事項如下。
1)關(guān)閉與汽輪機本體連接的所有管道疏水閥門,確認(rèn)高、中壓內(nèi)缸上下溫差在40 ℃以內(nèi)。
2)停盤車時保持潤滑油泵和頂軸油泵運行。
3)高壓上內(nèi)缸溫度320 ℃以下時,方可允許停盤車,停盤車前記錄大軸偏心值。
4)打開前箱人孔蓋后再停盤車,確認(rèn)鍵向槽位置,并確認(rèn)中壓轉(zhuǎn)子平衡塊加裝角度和位置。
5)停止盤車運行后在轉(zhuǎn)子上做好停運盤車標(biāo)記。
6)在中壓轉(zhuǎn)子兩端施加平衡重量,控制停盤車時間不超60 min。工作結(jié)束后,根據(jù)停運盤車標(biāo)記盤動轉(zhuǎn)子180°校直轉(zhuǎn)子,時間控制與停運盤車時間一致,然后投入盤車連續(xù)運行4 h 以上,待大軸偏心恢復(fù)原始值方可啟動機組。
7)當(dāng)盤車因故障不能運行時,須手動進行盤車,同時保持油系統(tǒng)連續(xù)運行。
Y1的模型回歸方程為:Y1=-21405.4+2460.99x1+1021.11x2+227.592x3-193.636x12-7.40594x22-0.868309x32-157.577x1x2+5.18425x1x3-3.37819x2x3。
8)當(dāng)盤車電機重新啟動,如果過電流、汽缸上下溫差超過規(guī)定或聽到明顯金屬摩擦聲應(yīng)停止連續(xù)盤車,改為定期盤車。盤轉(zhuǎn)180°校直轉(zhuǎn)子,當(dāng)轉(zhuǎn)子撓度值正常后,且上下溫差小于50 ℃時再投入連續(xù)盤車。
由于汽輪機刷式汽封改造后動靜間隙變小,冷態(tài)啟動時因中壓缸膨脹不充分引起中心變化,容易造成中壓轉(zhuǎn)子與汽封發(fā)生碰磨引起嚴(yán)重振動[10]。進一步分析啟動過程,第1 次冷態(tài)啟動機組曾經(jīng)升速至2 964 r/min,第6 次升速前經(jīng)過7 個多小時的盤車,汽輪機轉(zhuǎn)速安全到達了2 700 r/min。進行了1 h高速暖機后,中壓缸大量進汽,缸溫溫升較好,中壓上缸能夠達到280 ℃以上,中壓缸上下缸溫差很小,2 號、3 號、4 號軸振由報警逐步下降至85 μm 以下。基于上述分析,為避免升速過程中因動靜碰磨觸發(fā)振動保護跳機,使機組冷態(tài)啟動時順利沖轉(zhuǎn)至2 700 r/min進行高速暖機,爭取實現(xiàn)冷態(tài)一次啟動成功,特制定如下機組冷態(tài)啟動方案。
1)啟動前鍋爐汽包壓力達至1 MPa 時,對鍋爐進行全面檢查,避免空氣門、各個應(yīng)關(guān)閉的疏水被遺漏,并及時發(fā)現(xiàn)泄漏點。汽輪機轉(zhuǎn)子偏心恢復(fù)正常值并且投入連續(xù)盤車至少4 h以上。
2)沖轉(zhuǎn)前將2號、3號、4號軸振的振動保護定值暫改為360 μm 延時5 s,臨界轉(zhuǎn)速區(qū)設(shè)置為(650~950 r/min、1200~2 600 r/min),過臨界升速率設(shè)置為400 r/min。
3)啟動前參數(shù)要求主汽壓4.5~5.0 MPa,主汽溫330~350 ℃,真空-88~-90 kPa,升速率100 r/min。
4)高低加的投入。機組冷態(tài)啟動時暫不投入高壓、低壓加熱器系統(tǒng)。直至啟動到工作轉(zhuǎn)速3 000 r/min,軸系振動穩(wěn)定在報警值以下時再逐步投入。
5)汽輪機排汽溫度及凝汽器真空。升速前通過全開真空試驗閥,手動開啟真空破壞電動閥開度在18%~25%之間,將真空控制在-87 kPa。當(dāng)沖轉(zhuǎn)至定速2 700 r/min 暖機1 h 期間,必須注意汽輪機排汽溫度的增長,需用調(diào)整真空破壞電動閥的手段來控制排汽溫度最高不高于70 ℃。要嚴(yán)格執(zhí)行排汽溫度達80 ℃報警,且低壓缸噴水減溫自動開啟,并工作正常。排汽溫度達121℃時不得連續(xù)運行超過15 min,如果采取措施無效應(yīng)立即打閘停機。可考慮將真空值控制在-88~-92 kPa區(qū)間進行暖機。
6)暖機后升速到工作轉(zhuǎn)速期間的注意事項。當(dāng)汽輪機在2 700 r/min 高速暖機1 h 后,中壓缸上缸應(yīng)達到280 ℃以上,中壓缸上下溫差不得超標(biāo),2 號、3號、4 號軸振由報警值以上逐步下降至85 μm 以下。檢查排汽溫度應(yīng)低于60 ℃,關(guān)小甚至關(guān)閉真空破壞電動閥及真空試驗門,然后再進行升速。升速過程中應(yīng)密切關(guān)注高壓主汽門、高壓調(diào)門、中壓調(diào)門的閥門指令與實際值的偏差,若發(fā)現(xiàn)偏差較大應(yīng)及時提高真空值或提高沖轉(zhuǎn)參數(shù),降低或者消除偏差,防止因偏差大保護動作跳機。轉(zhuǎn)速達到2 950 r/min 后進行閥切換,升至3 000 r/min 全面檢查無異常后,應(yīng)及時調(diào)整高、低加水位投入自動運行。

表1 處理后機組啟動相關(guān)振動數(shù)據(jù)
中壓轉(zhuǎn)子3X、4X軸振的升速曲線(伯德圖)如圖2、圖3所示。機組做完電氣試驗后順利并網(wǎng),帶滿負(fù)荷300 MW時各軸振動值均達到76 μm之內(nèi)的優(yōu)秀水平。

圖2 中壓轉(zhuǎn)子3X軸振伯德圖

圖3 中壓轉(zhuǎn)子4X軸振伯德圖
以300 MW 機組發(fā)生異常振動后的分析處理過程為例,探討了大型汽輪機在大修后冷態(tài)啟動中因振動超標(biāo)造成的啟動困難現(xiàn)象及診斷處理方法。本文的試驗研究表明,可以通過現(xiàn)場高動平衡試驗與合理的運行控制方式相結(jié)合的方法消除機組異常振動,對同類型異常振動故障的診斷處理具有借鑒意義。