張俊琦
(中國電建集團(tuán)河南省電力勘測設(shè)計院有限公司,河南 鄭州 450000)
燃煤鍋爐省煤器灰的特性與燃用煤種以及鍋爐運(yùn)行狀況有關(guān),省煤器灰的粒徑較大,約40%的顆粒粒徑超過100 μm,容重大多超過900 kg/m3,且省煤器灰斗排灰溫度較高(一般為300~400℃)。國內(nèi)燃煤電站大多采用氣力輸送系統(tǒng)將省煤器灰輸送至灰?guī)旎蛟鼛臁?/p>
目前國內(nèi)燃煤電站省煤器灰輸送方案主要有以下四種:省煤器灰單獨(dú)設(shè)置輸送管道直接輸送到灰?guī)臁⑹∶浩骰逸敾夜艿琅c除塵器區(qū)輸灰管道混合后輸送至灰?guī)臁⑹∶浩骰医?jīng)輸送管道輸送至除塵器的入口煙道和省煤器灰輸送至渣庫。省煤器灰氣力輸送方案在技術(shù)上已經(jīng)成熟,且省煤器灰氣力輸送系統(tǒng)運(yùn)行良好,省煤器灰輸送中常見的輸送難、輸灰管道堵管等問題也已得到解決,但因省煤器灰輸送的終點(diǎn)儲存庫卸灰方式和儲存介質(zhì)的不同,運(yùn)行過程中會給儲存庫周圍環(huán)境帶來不同的影響。本文主要對采用省煤器灰輸送至渣庫輸送方案時出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析。
除渣系統(tǒng)采用干除渣方案,爐底渣經(jīng)過渣井后連續(xù)落入干式排渣機(jī),在干式排渣機(jī)內(nèi)被空氣冷卻,被加熱后的空氣帶著爐底渣的熱量進(jìn)入鍋爐爐膛,冷卻后的爐底渣經(jīng)碎渣機(jī)破碎后,直接進(jìn)入渣庫貯存。渣庫的底部設(shè)有2個出口,其中一個接汽車散裝機(jī),用于卸干渣,干渣可直接裝車供綜合利用。另外一個接雙軸攪拌機(jī),用于卸調(diào)濕渣,干渣經(jīng)雙軸攪拌機(jī)加水調(diào)濕后裝車供綜合利用或送至事故灰場堆放。省煤器灰斗和脫硝灰斗下各安裝一個氣力發(fā)送設(shè)備,省煤器灰斗和脫硝灰斗的灰經(jīng)輸灰管道氣力輸送至渣庫。采用此方案的系統(tǒng)圖如圖1所示。

圖1 省煤器灰輸送至渣庫系統(tǒng)圖
經(jīng)調(diào)研多個燃煤電廠,采用省煤器灰輸送至渣庫方案時,因卸干渣會造成渣庫周圍環(huán)境飛塵較大,且渣庫靠近鍋爐房,對于廠區(qū)的環(huán)境會有影響,因此大部分電廠從環(huán)保角度考慮,一般不采用卸干渣方式,大多使用雙軸攪拌機(jī)將干渣加水調(diào)濕后裝車外運(yùn),但是卸調(diào)濕渣時渣庫四周冒白煙,白煙消散后,渣庫、鍋爐房區(qū)域設(shè)備及地面上有顆粒狀灰塵,造成這部分區(qū)域環(huán)境臟差。
本文以某660 MW機(jī)組為例,渣庫卸調(diào)濕渣時冒煙情況比較嚴(yán)重,造成鍋爐房區(qū)域環(huán)境臟亂。為解決問題,電廠首先對渣庫進(jìn)行了整體封閉,且在排渣口和渣庫出車口加噴淋水,但效果不大。因為渣庫冒出的白煙是氣體,且溫度高,會向上飄逸后向四周散開,待溫度降低后下沉至地面,造成渣庫、鍋爐房區(qū)域設(shè)備及地面布滿顆粒狀灰塵。后期又在渣庫運(yùn)行層平臺上加設(shè)抽塵風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)入口設(shè)在渣庫排渣口附近,風(fēng)機(jī)出口接入渣庫頂部。當(dāng)渣庫排渣時,先啟動風(fēng)機(jī),停止排渣時,風(fēng)機(jī)仍然運(yùn)行一段時間。并在渣庫地面設(shè)沖洗水,加強(qiáng)運(yùn)行管理,每次卸渣裝車后,對地面進(jìn)行沖洗。但是這些措施都是補(bǔ)救措施,效果不好。
首先從產(chǎn)生問題的根源進(jìn)行分析,渣庫卸調(diào)濕渣時出現(xiàn)的白煙是什么呢?根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行情況觀察,卸干渣時只是在渣庫卸料口附近出現(xiàn)灰塵,沒有白煙。卸濕渣時會在渣庫運(yùn)行層上部出現(xiàn)白煙,且會隨風(fēng)飄散,最終白煙飄散區(qū)域地面有顆粒狀灰塵。比較兩種卸渣方式,唯一不同的是卸濕渣時添加水對干渣進(jìn)行調(diào)濕,因此分析卸調(diào)濕渣時冒的白煙就是水分,當(dāng)使用雙軸攪拌機(jī)卸調(diào)濕渣時,排入渣庫內(nèi)的灰渣混合物溫度高于100℃,當(dāng)調(diào)濕水接觸到高于100℃的灰渣混合物時,引起調(diào)濕水蒸發(fā),蒸發(fā)后的水分會帶動部分細(xì)小灰渣溢出渣庫,就會造成卸調(diào)濕渣時冒煙,同時灰渣隨著蒸發(fā)的水分升高再下沉后造成更大范圍的環(huán)境污染。
為了驗證分析結(jié)果,對渣庫內(nèi)省煤器灰和干渣混合物溫度計算[1]如下:
以上文提到的660 MW機(jī)組為例進(jìn)行計算,省煤器灰斗出口排灰溫度約為400℃,省煤器灰斗距渣庫頂部最大距離約200 m,省煤器灰斗、脫硝灰斗采用定期排灰方式,省煤器灰氣力除灰系統(tǒng)額定出力Gm為10 t/h,灰氣比為12。
則省煤器灰氣力輸送系統(tǒng)所需壓縮空氣質(zhì)量流量Ga計算如下:

式中:Gm為省煤器灰氣力除灰系統(tǒng)出力,10 t/h = 166.7 kg/min;μ為省煤器灰氣力輸送系統(tǒng)灰氣比,12。
輸灰管道始端灰氣混合物溫度tm計算如下:

式中:Ga為氣力除灰系統(tǒng)所需壓縮空氣質(zhì)量流量,取231.5 kg/min;th為省煤器灰的溫度,取400℃;ch為灰的比熱容,ch= 0.17+0.06×10-3th=0.194 kcal/(kg·℃ );ta為輸送壓縮空氣的溫度,取壓縮機(jī)出口溫度40℃;ca為壓縮空氣的比熱容,一般取0.24 kcal/(kg·℃ )。
根據(jù)經(jīng)驗,輸灰管道一般每100 m的溫降值為6~20℃,因省煤器灰和壓縮空氣混合物的溫度與周圍環(huán)境差值較大,取每100 m溫降值為15℃,則省煤器灰進(jìn)入渣庫的溫度計算如下:

式中:L為省煤器灰輸送距離,200 m;tm為氣力輸送管道始端灰氣混合物溫度,172.4℃;Δt為每100 m的溫降值,15℃。
采用干除渣方案時,干式排渣機(jī)設(shè)計出力GZ為16 t/h,干式排渣機(jī)出口排渣溫度一般tz為80~100℃。則省煤器灰進(jìn)入渣庫后和爐底渣混合后的溫度thz可按式(4)估算:

式中:Gz為干式排渣機(jī)設(shè)計出力,16 t/h=266.7 kg/min;tz為 干 式 排 渣 機(jī)出口排渣溫度,取80℃;cz為渣的比熱容[2],0.19 kcal/(kg·℃);tm'為氣力輸送管道終端灰氣混合物的溫度,142.4℃。
本文同時計算了某350 MW機(jī)組作為對比,計算結(jié)果見表1所列:

表1 渣庫內(nèi)灰渣混合物溫度計算
從計算結(jié)果來看,省煤器灰進(jìn)入渣庫后,與爐底渣混合后溫度均大于100℃,遇水則易造成水的蒸發(fā)。計算結(jié)果也驗證了上文的分析結(jié)果,渣庫卸調(diào)濕渣時產(chǎn)生的白煙就是水蒸發(fā)后形成的。
對于渣庫卸調(diào)濕渣時冒白煙問題,提出了兩種解決方案。
方案一:考慮從產(chǎn)生問題的根源進(jìn)行解決,出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是因為渣庫內(nèi)灰渣混合物溫度高于水的沸點(diǎn)溫度,可通過以下兩種方法降低渣庫內(nèi)灰渣混合物溫度:
加強(qiáng)現(xiàn)場運(yùn)行管理,在渣庫的錐體部分設(shè)置測溫裝置,及時監(jiān)測渣庫內(nèi)灰渣混合物的溫度,如果灰渣溫度高于100℃,應(yīng)停止卸渣,等自然冷卻至100℃以下再進(jìn)行卸渣,以防止卸濕渣時調(diào)濕水蒸發(fā),造成冒煙現(xiàn)象。需要注意測溫裝置探測的是渣庫外表面溫度,并非是渣庫內(nèi)灰渣混合物實(shí)際溫度,實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)考慮此測量誤差。測量誤差包括兩部分,一是渣庫鋼板導(dǎo)熱產(chǎn)生的溫差,此部分溫差可通過式(5)進(jìn)行估算:

式中:h為灰渣與空氣的對流換熱系數(shù),600 W/(m2·K);thz為灰渣混合達(dá)到熱平衡后溫度,根據(jù)上文計算119.6℃;t∞為環(huán)境溫度,取20℃;δ為鋼板厚度,10 mm;λ為鋼板導(dǎo)熱系數(shù),42.5 kW/(m·K)。
通過上式計算結(jié)果可知,這部分誤差較小,一般可忽略不計。
另一部分誤差是渣庫內(nèi)省煤器灰和爐底渣的熱平衡誤差,因渣庫內(nèi)省煤器灰和爐底渣的混合是隨機(jī)的,且每個工程因為進(jìn)料點(diǎn)位置不同、灰渣成分等不同,渣庫內(nèi)灰渣混合物達(dá)到熱平衡的時間不一樣,測溫點(diǎn)位置不同,得到的測量值也可能不一樣。為消除熱平衡的誤差,可在渣庫周圍平均設(shè)置多個測溫裝置,取多個測溫裝置測量值的平均值作為監(jiān)測依據(jù)。另外也可以通過設(shè)置較大容積的渣庫,讓灰渣混合物在渣庫內(nèi)儲存較長時間,以達(dá)到自然冷卻的效果。
采用新型水冷渣庫,在渣庫內(nèi)設(shè)置換熱裝置,輔以外部冷卻水和渣庫內(nèi)灰渣混合物進(jìn)行換熱,既降低了渣庫內(nèi)灰渣混合物溫度,又可以對灰渣熱量進(jìn)行回收。但水冷渣庫的開發(fā)和研究還在初始階段,后續(xù)需要工程實(shí)際應(yīng)用中加以驗證和檢測[3]。
方案二:可通過改變卸料方式來徹底解決卸濕渣時冒煙問題。在渣庫附近設(shè)置干渣磨細(xì)系統(tǒng),渣庫內(nèi)的灰渣混合物進(jìn)入磨機(jī)磨細(xì)后再氣力輸送至儲存灰?guī)欤环矫娼鉀Q了渣庫卸濕渣時冒煙,對鍋爐房區(qū)域環(huán)境污染的問題,另一方面也提高了干渣和省煤器灰的綜合利用價值。但是干渣磨細(xì)設(shè)備占地面積大,后期改造受場地限制,且投資較高。建議新建電廠時可采用此方案,雖然增加了投資,但隨著粉煤灰綜合利用市場的增大,后期運(yùn)行中售賣粉煤灰可獲得更大利潤,可彌補(bǔ)前期投資。
省煤器灰送至渣庫輸送方案,雖然對于氣力輸送系統(tǒng)來說,有輸送距離短、配置簡單、耗氣量小等優(yōu)點(diǎn),但是會造成渣庫內(nèi)灰渣混合物溫度過高引起的卸調(diào)濕渣時冒白煙問題。對于燃用煤質(zhì)較好的機(jī)組,燃燒充分,干式排渣機(jī)排出干渣溫度較低,渣庫內(nèi)灰渣混合物溫度也會較低,可以通過良好的運(yùn)行管理,解決渣庫卸濕渣時冒白煙造成的環(huán)境問題。但是對于燃用較差煤質(zhì)的機(jī)組,煤質(zhì)燃燒不充分,干式排渣機(jī)排出的干渣有紅焦,溫度較高,在渣庫內(nèi)和省煤器灰混合后溫度相對較高,單靠在渣庫內(nèi)自然冷卻無法解決該問題,此種情況應(yīng)慎重采用省煤器灰輸送至渣庫的輸送方案,如采用該方案,建議設(shè)置干渣磨細(xì)系統(tǒng)。