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多級泵常見故障分析及處理

2022-03-07 09:26:20劉嘉慶
石油化工建設(shè) 2022年11期

高 謙 張 海 劉嘉慶 張 虎 于 英

獨山子石化設(shè)備檢修公司 新疆克拉瑪依 833699

某化工廠某裝置的多級離心泵為產(chǎn)品外送泵,其結(jié)構(gòu)為雙支撐多級離心泵。因為是產(chǎn)品外送泵,根據(jù)產(chǎn)品罐的液位高低,此泵間歇運行,常開2~3h 就停機數(shù)小時不等。前階段該泵連續(xù)出現(xiàn)振動超標,噪音大,停泵后盤不動車的故障,嚴重影響了裝置的平穩(wěn)運行。

1 機泵故障現(xiàn)象

該泵為垂直剖分臥式多級離心泵,5 級葉輪,采用平衡盤和止推軸承組成泵平衡裝置,軸封采用雙端面機械機封。該多級離心泵相關(guān)參數(shù)見表1。針對該泵在近期的檢修統(tǒng)計如表2 所示。

表1 多級離心泵相關(guān)參數(shù)

由表2 可以看出,該泵的故障主要變現(xiàn)為:機泵振動大,噪音大;泵停車后盤不動車;機封泄漏;止推軸承損壞,潤滑油變質(zhì)。經(jīng)過對泵的拆檢,發(fā)現(xiàn)葉輪口環(huán)、級間襯套磨損,平衡盤磨損,軸承磨損。如圖1 所示。

表2 多級離心泵檢修統(tǒng)計表

圖1 多級離心泵損壞檢查

2 故障原因分析

2.1 軸承失效

滾動軸承的磨損失效會對整個設(shè)備的運轉(zhuǎn)造成不良影響。泵振動超標、噪音大都是軸承失效的主要表現(xiàn)形式。在對泵進行拆解過程中,發(fā)現(xiàn)軸承箱內(nèi)存在金屬雜物,分析后確認為軸承保持架碎渣,出現(xiàn)問題的可能原因分析如下:

(1)安裝問題:拆檢時測量各處定位尺寸,均在正常范圍內(nèi),且此軸承安裝時可輕松裝入軸承室,此原因可排除;

(2)軸承潤滑不良及清潔度問題:經(jīng)查閱巡檢記錄,發(fā)現(xiàn)油位一直正常,且對舊軸承滾子、內(nèi)外滾道檢查均未發(fā)現(xiàn)異常磨損,此原因可排除;

(3)軸承承受沖擊負載:此驅(qū)動端為自由端,采用圓柱滾子軸承,不承受軸向力,滾子與內(nèi)圈在軸上沒有限位,可自由滑動,軸向力不會對其造成影響,此原因可排除;

(4)聯(lián)軸器對中不良:復(fù)查對中時發(fā)現(xiàn)外圓偏差0.08mm、端面偏差0.05mm,均在標準范圍內(nèi),此原因可排除;

(5)軸承選型錯誤:經(jīng)查閱設(shè)備資料,結(jié)合設(shè)備運行工況,排除此原因;

(6)軸承個體質(zhì)量問題:此原因可能性較高。

2.2 零部件異常碰磨

動靜部件異常磨損,最直接的影響就是設(shè)備原有功能減弱甚至失效,對設(shè)備的穩(wěn)定運行造成影響。對于多級離心泵而言,零部件磨損主要發(fā)生于軸承、平衡盤、葉輪口環(huán)、級間襯套和軸封等部分。異常磨損的發(fā)生往往伴隨著設(shè)備振動偏高。

(1)碰磨的可能原因之一:泵軸撓性軸所致。理論上泵軸中間部位偏離中心值最大,尤其在開機瞬間,即中間幾級導(dǎo)葉襯套發(fā)生碰磨的可能性最大。從實際檢查來看,正是中間幾級口環(huán)及襯套的磨損較嚴重,因而此原因不能排除。

(2)碰磨的可能原因之二:軸承座中心偏移。由于廠家設(shè)計的驅(qū)動端/ 非驅(qū)動端軸承座在安裝時采用止口配合,無定位銷,導(dǎo)致無法保證泵的轉(zhuǎn)子處于中心位置,此原因不能排除。

(3)碰磨的可能原因之三:泵內(nèi)進入雜物,介質(zhì)過臟。該泵各級口環(huán)間隙均在0.40mm 左右,級間套間隙也偏小,如果顆粒物進入口環(huán)或者襯套,極易引起磨損。新級間套加工后,未進行熱處理,材質(zhì)不符合要求,表面硬度不夠,與殼體摩擦后容易堆積咬死。從現(xiàn)場拆解看,口環(huán)磨損無規(guī)律,不能排除此原因。

(4)碰磨的可能原因之四:非定位端甩油環(huán)與軸承內(nèi)圈相對運動。非定位端甩油環(huán)與軸承內(nèi)圈相對運動,過熱變色,內(nèi)孔變小與軸抱死,用液壓工具打壓100bar 才拆掉。分析認為,油封背冒未將軸向擠緊,軸向定位不牢固。經(jīng)過測量發(fā)現(xiàn),油封、修復(fù)后的甩油環(huán)和軸承內(nèi)圈三者之間在油封背冒打緊后仍有0.8mm 間隙,是導(dǎo)致相對運動的原因,因而不能排除此原因。

2.3 工藝原因

(1)泵抽空:由于該泵開停次數(shù)過于頻繁,每次運行時間2- 3 小時,在操作過程中容易導(dǎo)致泵內(nèi)抽空,由于泵內(nèi)無介質(zhì),轉(zhuǎn)動部件易發(fā)生干磨,泵出口壓力降低,平衡盤失去作用,軸向力由止推軸承進行平衡。止推軸承承受力增大后,溫度急劇上升,使的潤滑油變質(zhì),同時,過大的軸向力使軸承壽命降低損壞,轉(zhuǎn)動部件開始跳動或更大的軸向位移,從而導(dǎo)致多處摩擦。使泵體失穩(wěn),振動增大并伴隨噪音。

(2)葉輪氣蝕:泵運行過程中,由于輸送介質(zhì)溫度變化較大,介質(zhì)內(nèi)含有氣體,可能導(dǎo)致出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象。以及該泵頻繁開停,操作過程中,出口閥的開度過大也可能導(dǎo)致氣蝕現(xiàn)象的發(fā)生,從而導(dǎo)致泵的運行狀態(tài)較差。

2.4 其他原因

(1)機械松動:運行過程中,由于各連接部位如泵地腳螺栓、芯包螺栓等緊固件的松動,都可能導(dǎo)致機泵運行振動偏大。

(2)裝配原因:泵解體檢修次數(shù)較多,拆解過程中可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)測量誤差、安裝失誤,以及對零配件磨損情況的檢查不到位,都可能造成振動過大。

3 改進措施及建議

多級離心泵多種缺陷均可能導(dǎo)致設(shè)備振動偏高,大多數(shù)可以通過對設(shè)備進行解體檢修消除,針對以上原因特制定以下措施:

3.1 軸承座找中心

轉(zhuǎn)子找中心,高壓端上下總間隙0.6mm,轉(zhuǎn)子提升0.3mm,上下居中。左右表值幾乎不動,未做調(diào)整。詳見圖2。

圖2 轉(zhuǎn)子中心調(diào)整圖

低壓端調(diào)整時,轉(zhuǎn)子自由狀態(tài)上下總抬量為1.75mm,安裝軸承箱后上下總抬量為1.15mm。最開始按照1.15mm 抬量調(diào)整,頂上去0.50mm 時,盤車過緊;降到0.20mm 時,盤車輕松,因此判斷總抬量應(yīng)以1.75mm 為標準。1.75- 1.15=0.6mm,0.6+0.2=0.8mm,此時轉(zhuǎn)子盤車最輕松,轉(zhuǎn)子上下居中。在調(diào)整左右時,左右間隙大約0.10mm,邊盤車邊調(diào)整,直到盤車最輕松那個點。軸承箱螺栓全部拔緊后發(fā)現(xiàn),盤車有些偏重,判斷軸承箱結(jié)合面垂直度不好,于是松開螺栓,邊盤車邊對角對稱拔緊,最后拔完螺栓,盤車輕松。

3.2 調(diào)整碰磨處徑向間隙

進行葉輪級間套跳動、端面跳動檢查,發(fā)現(xiàn)二級級間套端面跳動0.07mm,嚴重超標。進行了研磨修復(fù),修復(fù)完為0.02mm。由于該級間套與殼體徑向磨損嚴重,上床進行了車削修復(fù),徑向間隙由0.40mm 放大到0.80mm。葉輪口環(huán)也由原來的0.45mm 放大到0.65mm,葉輪口環(huán)徑向跳動最大0.05mm,符合使用要求,轉(zhuǎn)子小裝完動平衡符合要求。轉(zhuǎn)子做動平衡前,平衡盤軸向定位,轉(zhuǎn)子小裝完,在不裝O 型圈的情況下,測得軸向仍有0.8mm 間隙。由于動平衡需要,加工一個0.8mm 厚墊片,這樣將各級葉輪全部擠緊,開始做動平衡。正式安裝時,O 型圈裝上后預(yù)計有0.4mm 熱膨脹間隙。保證各部間隙在規(guī)定范圍內(nèi)。

3.3 優(yōu)化工藝操作

由于泵每天運行2~3h,頻繁的開停機容易導(dǎo)致泵系統(tǒng)失穩(wěn)或者抽空現(xiàn)象。建議優(yōu)化工藝操作,盡量避免頻繁的開停機。且在開泵前檢查入口壓力達到要求后再進行開泵,出口壓力避免出現(xiàn)過高或者過低,以防抽空,并且跟蹤平衡管高壓出口壓力。定期清洗過濾器,防止濾網(wǎng)堵塞或者破損,導(dǎo)致抽空或者泵內(nèi)進雜物。

3.4 葉輪隔板增加傾斜中段

多級泵在運行過程中很容易在首級葉輪、平衡鼓及平衡鼓套位置發(fā)生磨損。隨著葉輪級數(shù)增加,泵軸撓性增大,在開機瞬間極易發(fā)生撓性變形,導(dǎo)致中間葉輪位置處發(fā)生磨損。

通過對葉輪隔板進行改造,將中間段隔板改為傾斜中段,以此來適應(yīng)泵軸的撓性變形,從而避免轉(zhuǎn)子部件與泵殼的碰磨。

在多級泵的能量損失中,機械摩擦損失占總能量損失的70%。通過傾斜中段結(jié)構(gòu),使靜止部件與轉(zhuǎn)子部件的實際運轉(zhuǎn)撓度曲線相吻合,還能降低機械摩擦損失,提高泵的效率。因為有傾斜中段結(jié)構(gòu),口環(huán)之間、平衡鼓與平衡鼓套之間的間隙很小,單邊間隙比沒有傾斜中段小25%~30%,從而大大降低容積損失、提高泵效率。

3.5 建議將平衡盤改為平衡鼓

針對泵頻繁啟停情況,建議采用平衡鼓裝置。此裝置能平衡約85%軸向推力,在正常運轉(zhuǎn)的工況點,通過選擇平衡鼓直徑可以使軸向力降到最低,殘余的軸向力由推力圓錐滾子軸承或可傾瓦推力軸承承受。平衡鼓的設(shè)計可以適應(yīng)在最大流量點的30%~120%運行,流量可以達到最佳效率點的130%,并且?guī)缀鯖]有磨損。平衡鼓結(jié)構(gòu)對泵的每天啟停次數(shù)沒有具體要求,相比平衡盤結(jié)構(gòu)更適合頻繁啟動的工況。

3.6 優(yōu)化檢修工藝

(1)在裝配之前,所有泵的零件,特別是互相配合的精加工表面都必須徹底清理干凈。所有配合止口、密封端面和密封溝槽都要涂上一層二硫化鉬。清點全部零件,并按裝配次序分類、編號。

(2)將首級導(dǎo)葉裝入左吸水室并用螺栓固緊,然后把支承架固定在安裝底板上。裝上左定距軸套、首級葉輪、右定距軸套和相應(yīng)的鍵,并用帶防松頂絲的定距螺套固緊。將右吸入室用螺栓固緊于左吸水室。裝上鍵和第二級葉輪及葉輪分半卡環(huán),將裝好密封環(huán)的導(dǎo)葉打入裝好密封環(huán)及防轉(zhuǎn)銷的中段。將密封圈裝入左吸水室溝槽,將第一級中段、導(dǎo)葉裝入左吸水室止口,用螺栓固緊。依次裝上各級葉輪、鍵、導(dǎo)葉、中段及密封圈等,用螺栓固緊,并用墊塊或千斤頂將各級中段支承起來。裝上末級導(dǎo)葉和吐出環(huán)后,擰緊螺母。裝上平衡盤、密封墊、壓環(huán)、分半卡環(huán)、卡環(huán)套及固緊螺栓,然后裝上鍵與后端喉部軸套。將裝有密封圈的平衡套裝入泵蓋,將纏繞墊裝入泵蓋凹槽內(nèi),將泵蓋吊起并裝入吐出環(huán)止口,固緊泵蓋螺栓。

(3)測量并記錄轉(zhuǎn)子軸向總竄動量:裝有密封圈的后軸承托架裝入泵蓋并固緊螺母,裝有密封圈的前軸承托架裝入泵體并固緊螺母,將前后軸承體分別裝在前后軸承托架上,然后裝上定位銷并將螺栓固緊。用百分表測量兩側(cè)轉(zhuǎn)子抬量,用手盤轉(zhuǎn)子,應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活、無阻卡現(xiàn)象。

(4)軸承部件裝配:按總圖及軸承體部件圖裝上軸承體,在裝成對安裝角接觸球軸承時,將平衡鼓盤靠上平衡套平面。用百分表測量中間軸承體的平面C 與油環(huán)套端面之間的尺寸,在此尺寸減去(0.08±0.1)m 即為調(diào)整環(huán)所需厚度,調(diào)整環(huán)還應(yīng)在磨床上磨削多余量。通過調(diào)整墊厚度,保證推力軸承與后軸承端蓋之間的間隙為0.4~0.5mm。

(5)機械密封安裝,待前后軸承部件安裝完畢后,方可最終安裝機械密封。依次擰緊機械密封壓蓋螺母,機封軸套緊定螺釘。將機封軸套限位板退出軸套槽,并擰緊在機封壓蓋上。

4 結(jié)論

通過對泵結(jié)構(gòu)及故障的分析,確定造成該泵振動超標、噪音大及碰磨的原因。針對原因,采取了改善工藝環(huán)境,調(diào)整泵軸中心,調(diào)整竄量等措施后,泵運行情況有所改善,延長了運行周期,實現(xiàn)了降本增效的目標。

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