吳 坤,鄭 帥,王夢浩
(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
隨著數(shù)字化技術(shù)的成熟,數(shù)字化儀控系統(tǒng)開始在核電站得到廣泛應(yīng)用。以秦山地區(qū)核電站的發(fā)展進程為例,核電站的數(shù)字化進程大致可分為3個階段[1,2]:
第一階段,以模擬量組合單元儀表作為控制系統(tǒng)[3],如秦山一期、秦山三期重水堆,目前秦山一期320MW已經(jīng)完成數(shù)字化改造,采用AREVA NP的Teleperm XS數(shù)字化平臺。
第二階段,采用部分數(shù)字化控制,如中國秦山二期和秦山二期擴建工程,其核島系統(tǒng)仍采用小規(guī)模集成電路運算放大器為基礎(chǔ)的模擬量元件來控制,常規(guī)島和BOP系統(tǒng)參照常規(guī)火電廠采用數(shù)字化儀控系統(tǒng)[4]。
第三階段,以微處理技術(shù)和信息技術(shù)為基準的全數(shù)字化控制(DCS)。如方家山核電站采用Invensys的Tricon+IA數(shù)字化儀控技術(shù)。
數(shù)字化技術(shù)相比模擬技術(shù)的最主要的特點是信號采樣的離散化和信號處理的數(shù)字化[5]。對比模擬儀控技術(shù),數(shù)字化儀控技術(shù)具有以下優(yōu)勢(IAEA安全標準7.20):
◇控制精度高、運算能力強,能實現(xiàn)復(fù)雜的保護算法,例如函數(shù)關(guān)系等模擬電路難以實現(xiàn)的算法。
◇易于擴展配置,易于升級改造。
◇便于維護與管理、定期試驗程序化。
◇信息存儲和顯示的能力強,更好的人機界面,顯示變化趨勢。
◇改善參數(shù)設(shè)定值漂移問題。
◇強大的自診斷能力。
數(shù)字化彌補了模擬系統(tǒng)的缺點和問題,必然成為核電站未來的發(fā)展趨勢。
然而,從近幾年國內(nèi)核電站數(shù)字化儀控系統(tǒng)的應(yīng)用維護過程中,也發(fā)現(xiàn)一些問題。比如說系統(tǒng)的復(fù)雜性和不確定性、功能的高度集中及其可測試性差等方面的特點,在核電站安全儀控應(yīng)用領(lǐng)域受到各國核安全監(jiān)管部門的高度關(guān)注。本文以方家山反應(yīng)堆保護系統(tǒng)為研究對象,結(jié)合運行以來的典型檢修案例,闡述方家山數(shù)字化反應(yīng)堆保護系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn),并提出自己的改進意見。

圖1 方家山核電站反應(yīng)堆保護系統(tǒng)接口簡圖Fig.1 Interface diagram of the reactor protection system of Fangjiashan NPP
DCS系統(tǒng)將就地的儀表信息通過電纜集中傳輸?shù)诫姎鈴S房的控制機柜,這樣的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)需要大量的信號電纜、I/O單元和控制站,部分還需要進行數(shù)字/模擬(D/A)和模擬/數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換。
據(jù)統(tǒng)計,方家山反應(yīng)堆保護系統(tǒng)涉及301個模擬量輸入點(AI)、54個模擬量輸出點(AO)、3649個數(shù)字量輸入點(DI)、2815個數(shù)字量輸出點(DO),而Tricon系統(tǒng)的設(shè)計中,AI卡、DI卡、DO卡擁有32個點位,AO卡擁有8個點位。信號的集中導(dǎo)致檢修工作的難度加大,也容易造成影響范圍的擴大[6]。
另外,集中控制模式的另外一個特點是集中供電。方家山反應(yīng)堆保護系統(tǒng)4個保護組分別由一路不間斷220V交流電源供電,其中LNA對應(yīng)保護組Ⅰ,LNB對應(yīng)保護組Ⅱ,LNC對應(yīng)保護組Ⅲ,LND對應(yīng)保護組Ⅳ,因此失電造成的影響也較大。極端情況下,任何一路失電都將導(dǎo)致一個保護組不可用,造成大量反應(yīng)堆保護信號的邏輯退防。
方家山反應(yīng)堆系統(tǒng)接收來自核儀表和核級熱工儀表的信號,經(jīng)過硬件隔離分配后,一方面由Tricon處理單元采集、計算和處理用于參與反應(yīng)堆保護系統(tǒng)功能,另一方面還經(jīng)隔離分配后送后備控制盤(BUP)進行顯示和記錄,送非安全級DCS或者第三方控制系統(tǒng)參與控制或者調(diào)節(jié)功能。
數(shù)字化設(shè)備的引入使得保護系統(tǒng)的內(nèi)、外部接口不再只采用單一的硬接線技術(shù),而同時選用了目前被廣泛應(yīng)用于計算機通訊的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)[7]。其中,網(wǎng)絡(luò)通訊連接采用光纖、雙絞線兩種形式。多種數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞降慕徊媸褂茫到y(tǒng)平臺之間的差異性、隔離模塊的使用都有可能對傳輸信號造成影響。
1.2.1 IA與Tricon的匹配問題
安全級Tricon系統(tǒng)與非安全級IA系統(tǒng)之間通過FDSI進行數(shù)據(jù)的單項傳輸,Tricon中的變量辨識碼Alias通過計算公式換算成IA變量的地址進行對接,其公式為[8]:

由于兩個系統(tǒng)對各自的變量定義、邏輯構(gòu)建方式有所不同,因而兩者之間的協(xié)調(diào)性較差。
1.2.2 隔離模塊匹配問題
方家山核電站引入數(shù)字化反應(yīng)堆保護系統(tǒng)Tricon平臺,其帶來很多強大功能的同時,也帶來了新問題。例如Supervised Digital Output脈沖巡檢,其引入回路的短時脈沖信號對于隔離模塊來說是個新事物,隔離模塊作為Tricon系統(tǒng)與第三方系統(tǒng)之間的屏障,如何保證反應(yīng)堆保護系統(tǒng)的獨立性,避免影響第三方系統(tǒng),對機組造成不必要的影響是一個新課題。
核電站的控制模式主要分為主要控制模式(MCR)、BUP控制模式,以及RSS控制模式。方家山DCS系統(tǒng)設(shè)計了相應(yīng)的邏輯,能夠使操作員在特定情況下,實現(xiàn)MCR與BUP之間的切換和MCR與RSS之間的切換。但這樣的設(shè)計涉及大量的切換閉鎖邏輯,容易埋下隱患。
案例:202大修期間,對方家山2號機組ARE049/050/051MD儀表通道進行改進,之前 ARE049/050/051MD 3個窄量程主給水流量信號采集通道均設(shè)置為保護組Ⅳ,且同位于1KCS041AR chassis1 slot2的AI卡中,其上游供電電源是LND(220V交流重要負荷電源系統(tǒng)-保護組Ⅳ)。
2.1.1 原因分析
當LND失電或IVP保護組模塊故障,ARE049/050/051MD信號全部變?yōu)?,主給水流量誤認為低于6%NF。同時反應(yīng)堆中間量程功率高于30%FP時,由此導(dǎo)致的給水流量低會產(chǎn)生ATWT(未能緊急停堆的預(yù)期瞬態(tài))信號誤觸發(fā)停堆,對電廠造成不必要的經(jīng)濟損失。
2.1.2 改進措施
方案一:LND失電閉鎖ATWT功能。
在嶺澳二期項目(LAII)中,出于盡可能減少ATWT系統(tǒng)誤動作的考慮,DCS供貨商的設(shè)計為當主給水流量信號所在的保護組IVP掉電時(此時主給水流量信號的質(zhì)量位將變?yōu)闊o效),不論RPN中間量程功率水平是否高于30%FP,均不觸發(fā)ATWT系統(tǒng)動作,這樣的設(shè)置可能會導(dǎo)致ATWT保護拒動。(根據(jù)FSAR第15.8節(jié)(未能緊急停堆的預(yù)期瞬態(tài)(ATWT))的分析,如果出現(xiàn)喪失主給水流量的工況時,應(yīng)假設(shè)自動緊急停堆失效,需要啟動ATWT功能)。
方案二:分散通道。
為避免LND失電或IVP保護組模塊故障導(dǎo)致ARE049/050/051MD信號全部變0,將給水流量信號ARE049/050進行重新分配,由保護組Ⅳ通道分配至保護組Ⅰ和保護組Ⅲ[9]。LND電源失效后,只能導(dǎo)致ARE051MD信號變?yōu)?。由于ARE049/050/051MD主給水流量低于6%NF,觸發(fā)ATWT保護動作的邏輯為2/3,所以不會觸發(fā)ATWT保護動作。
修改后,當喪失一路供電不會導(dǎo)致ATWT誤動,同時可以不考慮設(shè)計LND掉電閉鎖ATWT的邏輯,在保證電廠安全性的同時兼顧了經(jīng)濟性。
102大修期間,方家山1號機組在執(zhí)行1KSC系統(tǒng)1E級控制器與PLM連接試驗(BUP)試驗過程中,BUP置于測試模式,出現(xiàn)以下問題:
1)在單獨按下釋放按鈕(KSC035/036TO、KSC037/KSC038TO、KSC025/026TO)時,測試燈亮。
2)在執(zhí)行部分1E級控制器過程中,信號真實下發(fā)。
2.2.1 原因分析
連接試驗是在BUP測試模式下,同時按下釋放按鈕和控制器按鈕,通過硬接線連接到Tricon系統(tǒng),通過paneltest邏輯判斷,產(chǎn)生LA點燈信號,然后利用FDSI通訊至IA系統(tǒng),最終由IA系統(tǒng)硬接線點亮相應(yīng)的測試燈。其信號流程圖如3所示。

圖2 ATWT緊急停堆邏輯圖Fig.2 ATWT Emergency shutdown logic diagram

圖3 KSC系統(tǒng)1E級控制器與PLM連接試驗示意圖Fig.3 Schematic diagram of the connection test between the 1E-level controller of the KSC system and the PLM
1)針對第一個問題,首先進行劃分定位,由于tricon系統(tǒng)中只收到釋放按鈕信號,未觸發(fā)LA信號,而IA系統(tǒng)中的LA輸出信號已經(jīng)觸發(fā),由此可判斷為IA側(cè)電燈邏輯問題。查閱KSC系統(tǒng)圖紙,發(fā)現(xiàn)IA邏輯中,KSC035/036TO邏輯缺少RRI551TL按鈕的與信號,導(dǎo)致測試模式和釋放按鈕相與直接觸發(fā)點燈信號。KSC037/KSC038TO、KSC025/026TO中無相應(yīng)關(guān)聯(lián)設(shè)備,導(dǎo)致測試模式和釋放按鈕相與直接觸發(fā)點燈信號。
2)針對第二個問題,通過劃分定位,下發(fā)信號由NC側(cè)發(fā)出,定位為IA側(cè)邏輯問題,通過相應(yīng)的邏輯追溯,發(fā)現(xiàn)IA系統(tǒng)引用了Tricon的按鈕信號用于動作邏輯,卻忽略了相關(guān)的聯(lián)鎖條件,只有在BUP控制模式和釋放按鈕的前提下才能動作,導(dǎo)致在連接試驗時會真實觸發(fā)動作信號。

圖4 系統(tǒng)真實觸發(fā)邏輯示意圖Fig.4 Schematic diagram of the real trigger logic of the system
2.2.2 改進措施
在后續(xù)改進中,對所有IA通訊點進行梳理,并在IA側(cè)進行邏輯修改:
1)增加按鈕信號

圖5 RRI551TL試燈邏輯修改Fig.5 RRI551TL Test lamp logic modification
2)刪除空點燈邏輯

圖6 KSC037/KSC038TO試燈邏輯修改Fig.6 KSC037/KSC038TO Test lamp logic modification
3)增加聯(lián)鎖邏輯(BUP控制模式+釋放按鈕)

圖7 LHA001TL邏輯修改Fig.7 LHA001TL Logic modification
2015年5月,方家山1號機組RPR外部信號輸出T3試驗(A列),試驗顯示通過,但試驗后發(fā)現(xiàn)A列C7A和C7B(A列)信號處于觸發(fā)狀態(tài)(按照要求,試驗結(jié)束后系統(tǒng)應(yīng)恢復(fù)至試驗前的狀態(tài),即處于未觸發(fā)狀態(tài))。
2.3.1 原因分析
經(jīng)排查,是由兩路信號疊加導(dǎo)致。Tricon采用了Supervised Digital Output(SDO) 每2s觸 發(fā) 一 個持續(xù)時間150 uSec的24V脈沖,來檢測回路硬連接功能。SDO是一種瞬發(fā)脈沖的現(xiàn)象,由于系統(tǒng)采用的光耦隔離模塊(2966728)不能過濾該脈沖,可能發(fā)生SDO脈沖巡檢信號與 T3測試信號(保持5s)相疊加而觸發(fā)真實動作。
為了確定合適的濾波參數(shù),對繼電器進行輸出響應(yīng)測試。當輸入脈沖超過20μs時,輸出端產(chǎn)生動作信號。自檢脈沖150μs的信號,隔離模塊會產(chǎn)生輸出動作信號。
2.3.2 改進措施
在第三方系統(tǒng)中增加濾波功能:
2966728繼電器下游信號輸出到KCP(安全相關(guān)級)機柜(I/A系統(tǒng))。I/A系統(tǒng)具備信號濾波功能,修改濾波參數(shù)ECB5 FPM5設(shè)置,增加了32ms濾波。這樣設(shè)置就避免了Tricon的自檢信號引起設(shè)備誤動作。
采用2966728型號的繼電器的回路涉及的136個信號通過修改增加32ms濾波,解決SDO自檢脈沖的誤觸發(fā)問題。
方家山核電廠采用全廠數(shù)字化儀控系統(tǒng)(DCS),主控室裝有安全級顯示單元(Safety Video Display Unit,簡稱SVD),用來執(zhí)行安全級閉鎖復(fù)位、事故后監(jiān) 測(Post Accident Monitoring System, 簡 稱PAMS),以及定期試驗等功能。自機組運行以來,SVDU故障率較高,被列入“中核運行十大技術(shù)問題”,SVDU故障對機組控制模式產(chǎn)生影響,若全部SVDU故障而不可用,機組控制模式需要立即從KIC模式切換至BUP模式[10]。
2.4.1 原因分析
在SVDU上,共有21組閉鎖復(fù)位按鈕,其中5組設(shè)置了與KIC/BUP切換開關(guān)的聯(lián)鎖,當主控室SVDU故障不可用時,由于SVDU上相關(guān)的5組閉鎖和復(fù)位按鈕將不再可用,需要將電廠控制模式從電廠計算機信息和控制系統(tǒng)(簡稱KIC)模式切換到后備控制盤(Backup Panel,簡稱BUP)控制模式。但是機組在BUP模式下不能長期維持在功率運行模式,機組將按照IKIC規(guī)程后撤到安全狀態(tài)。在此設(shè)計中,人為擴大了故障設(shè)備的處理范圍(將SVDU故障等同于KIC同時故障),帶來不必要的狀態(tài)轉(zhuǎn)換。
2.4.2 改進措施
通過變更改造,擬取消BUP盤上這5組閉鎖復(fù)位開關(guān)與KIC/BUP模式切換開關(guān)的聯(lián)鎖,使BUP上的相關(guān)閉鎖和復(fù)位開關(guān)在KIC控制模式下可以操作,避免在KIC可用的情況下,由于SVDU故障而導(dǎo)致機組控制模式切換至BUP模式,甚至可能導(dǎo)致機組進入后撤模式。
修改前1E級邏輯圖如圖8所示(以RPR125CCB_BUP 源量程閉鎖為例)。

圖8 修改前1E級邏輯圖Fig.8 Logic diagram of level 1E before modification
修改后1E級邏輯圖如圖9所示。

圖9 修改后1E級邏輯圖Fig.9 Logic diagram of level 1E after modification
1)信號過度集中是核電站反應(yīng)堆保護系統(tǒng)的通病,因此在設(shè)計中要充分考慮將相關(guān)信號分散至各個通道,避免不必要的情況下產(chǎn)生信號聯(lián)動,造成損失。
2)將安全級DCS的接口范圍作為非安全級DCS或者第三方系統(tǒng)的一項重要輸入數(shù)據(jù),合理設(shè)置參數(shù)和軟件處理環(huán)節(jié),避免不同供貨商或者設(shè)備平臺接口范圍不一致產(chǎn)生的誤觸發(fā)。
3)反應(yīng)堆保護系統(tǒng)的隔離回路設(shè)計和隔離模塊選型需要考慮數(shù)字化引入后的新問題,避免接口不匹配造成設(shè)備動作信號的誤觸發(fā)。
4)RPR系統(tǒng)聯(lián)調(diào)中,盡量真實聯(lián)動第三方控制系統(tǒng),及時發(fā)現(xiàn)存在的接口不匹配。
作為首次采用Tricon數(shù)字化平臺實現(xiàn)的核電廠反應(yīng)堆保護系統(tǒng),方家山核電廠保護系統(tǒng)體現(xiàn)了數(shù)字化技術(shù)的強大優(yōu)勢,但也不可避免地遇到一些問題。本文通過對方家山核電廠反應(yīng)堆保護系統(tǒng)自商運以來的運行維護經(jīng)驗進行總結(jié),歸納出幾類問題,并通過實際案例進行深度剖析,提出合理可行的改進措施及建議,為數(shù)字化平臺在其他核電廠應(yīng)用、設(shè)計、調(diào)試、維護提供十分重要的指導(dǎo)和借鑒意義。