張 斌
(山西新景礦煤業有限責任公司,山西 陽泉 045000)
隨著煤炭資源的不斷開采,回采技術的不斷進步[1-2],為了與工作面的高產高效相匹配,所布置的回采巷道斷面也在不斷擴大,同時巷道所處的地質條件也愈加的趨于復雜[3-4],這對巷道圍巖穩定性的有效控制提出了更高要求[5]。
新景煤礦9114回風巷為大斷面巷道,所處地質條件較為復雜,出現了頂板下沉、大量錨桿(索)剪切破斷的現象,巷道圍巖控制效果較差。探究該巷道的失穩破壞原因,并對原支護方案進行相應優化,已成為急需解決的問題。
9114回風巷服務于9114綜采工作面,該工作面埋深450 m,所采煤層為9號煤層,煤層厚度為5.2 m,煤層傾角為3°~14°,平均8°,內生裂隙較為發育。9114回風巷巷寬5.2 m,巷高3.5 m,沿9號煤層底板掘進,巷道設計總長為750 m,現已掘進至450 m處。該巷頂板共布置5根高強螺紋鋼錨桿,直徑為20 mm,長度為2 m,間排距為1000 mm×1000 mm;距巷道中心兩側1300 mm處分別布置一根Φ17.8 mm×6200 mm的低松弛高強錨索,排距為1000 mm;幫部則布置4根規格為Φ22 mm× 2000 mm的高強螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×1000 mm。巷道斷面支護如圖1。9114回風巷頂板存在著一定的淋水現象,在原支護方案的支護下該巷大量錨桿、錨索嚴重失效,不能對巷道圍巖的穩定性起到較好的控制效果。

圖1 巷道斷面支護示意圖(m)
為了掌握9114回風巷頂底板圍巖的物理力學性質,在該巷中選取合適的位置進行鉆孔取芯,并在實驗室對所取巖芯的力學性質進行了測試,測試結果統計于表1之中。

表1 巷道圍巖物理力學參數
從表1中看出,9114回風巷的直接頂為泥巖,層厚度為1.8 m,抗拉強度、抗壓強度偏低,分別為1.35 MPa和19.2 MPa。直接頂上方有一層0.5 m厚的煤線,基本頂則為砂質泥巖和炭質泥巖,層厚分別為3.2 m和8.4 m,強度整體較高。
為了進一步對巷道圍巖的破壞情況進行研究,在巷道中選取合適的位置布置窺視孔,圖2為窺視結果。

圖2 窺視結果圖
從圖中看出,頂板1.2 m和2.2 m深處圍巖較為破碎,6.7 m深處有兩條較長的縱向裂隙,7.2 m深處孔壁較為光滑,圍巖完整性較好。
9114回風巷頂板存在著一定的淋水現象,為了探究淋水對頂板圍巖穩定性的影響,對所取砂質泥巖以及泥巖的巖芯展開巖石崩解實驗。所得到的巖樣崩解過程曲線如圖3。

圖3 巖樣崩解過程曲線
從圖中曲線看出,在前四個小時內,巖樣的崩解率快速上升,隨著時間的推移,巖樣的崩解過程曲線逐漸趨于平緩。其中泥巖的崩解率較大,24 h后達到了56.7%,砂質泥巖的崩解率較小,24 h后為27.3%。
9114回風巷頂板多根錨桿錨索出現了剪切破壞以及拉斷的現象,為了探究巷道頂板的受力情況,在該巷選取合適的位置布置地應力測站,使用水壓致裂法對9114回風巷的地應力展開測試,測試結果見表2。
由表2可知,9114回風巷四個測站的側壓系數分別達到了1.47、1.43、1.4和1.38,側壓系數平均值則達到了1.42,該巷受水平應力較為明顯。

表2 地應力測試結果
依據9114回風巷的實際地質條件,建立FLAC3D數值模擬模型,對該巷圍巖的摩爾-庫倫安全系數分布狀況進行了數值模擬,模擬結果如圖4。

圖4 摩爾-庫倫安全系數分布圖(mm)
從圖中可以看出,距頂板2.4 m范圍內該巷的摩爾-庫倫安全系數偏小,圍巖較為破碎,當錨桿長度長于2.4 m時,錨桿錨固段才能位于較穩定的巖層之中,充分地發揮錨桿的懸吊組合作用。
根據現場實測以及數值模擬結果,將9114回風巷圍巖穩定性較差的原因歸結為如下:
(1)9114回風巷存在著少量的淋水現象,而該巷的直接頂為泥巖,該巖層強度較低,遇水易崩解,兩幫則為較為松散的煤體。原支護方案的支護密度較低,所施加的預緊力較小,不能對巷道圍巖的穩定性形成較好的控制。
(2)該巷頂板水平應力顯現,而原支護方案中,錨桿、錨索直徑均較小,強度偏低,受較高水平應力影響,易發生剪切破壞。
(3)窺視結果及數值模擬結果均顯示頂板深處2.4 m范圍內圍巖較為破碎,而原支護方案中頂板錨桿的長度為2 m,錨固段沒有錨固在完整性較好的巖層中。
依據巷道破壞原因,對原支護方案進行如下優化:
(1)在原方案的支護基礎上,將頂板錨桿的間排距縮減為1000 mm×800 mm,錨桿直徑加粗至22 mm,長度加長至2.5 m。錨索直徑則加粗至19.6 mm,長度加長至7.2 m。每排布置三根,其中巷中布置一根,距巷道中心兩側1300 mm處分別布置一根,間排距同樣縮減至100 mm×800 mm。
(2)兩幫錨桿直徑加粗至22 mm,長度加長至2.5 m,間排距改為900 mm×900 mm。
(3)在布置錨桿(索)的過程中,錨桿所施加的預緊力由原來的45 kN提高至60 kN,錨索的預緊力由原來的125 kN提高至150 kN。優化后的巷道斷面支護如圖5。

圖5 優化后的巷道斷面支護示意圖(m)
9114回風巷采用優化方案支護后,在現場布置測點,對該巷的圍巖穩定性展開了為期一個月的現場監測,監測結果如圖6。
從圖中看出,巷道在原支護方案支護下頂底板收斂量、兩幫移近量分別達到了497 mm、285 mm,巷道圍巖變形較大。采用優化方案支護后,頂底板收斂量、兩幫移近量則分別降低至96 mm、64 mm,與優化前相比分別減少了80.7%、77.5%,巷道圍巖穩定性得到了顯著提高。
(1)9114回風巷為大斷面巷道,頂板水平應力顯現,且2.4 m深處范圍內圍巖完整性較差,遇水易崩解,同時巷道的支護強度偏低,在上述因素的影響下巷道圍巖破壞嚴重。
(2)在優化方案的支護下,9114回風巷頂底板收斂量、兩幫移近量與優化前相比分別減少了80.7%、77.5%,巷道圍巖穩定性得到了顯著提高。