高永麗
(晉能控股裝備制造集團天源山西化工有限公司, 山西晉城 048400)
晉能控股裝備制造集團天源山西化工有限公司(簡稱天源公司)現(xiàn)有9臺原料氣壓縮機,其中1~6號原料氣壓縮機進口煤氣采用尿素溴化鋰冷卻水降溫,冷卻效果較好,進口煤氣經(jīng)溴化鋰機組冷卻后溫度可降低至22 ℃;7~9號原料氣壓縮機進口煤氣采用地表水冷卻后溫度只能降低至28 ℃,冷卻效果較差,在夏季氣溫較高時,對系統(tǒng)生產(chǎn)影響尤為嚴重[1]。
因此,需要對7~9號原料氣壓縮機進口煤氣進一步降溫,以提高原料氣壓縮機打氣量,消除高溫對系統(tǒng)生產(chǎn)的影響。
目前,溴化鋰機組制冷技術已被廣泛應用,該技術成熟、穩(wěn)定,可以低勢熱能作為動力,不需要耗用大量電能,具有很好的節(jié)電、節(jié)能效果,裝置運轉(zhuǎn)費用低、經(jīng)濟性高。
安全環(huán)保方面,整個制冷裝置在運行過程中振動小、噪聲低,無臭、無毒、無爆炸危險,安全可靠,有利于滿足安全環(huán)保的要求。
運行方面,冷量調(diào)節(jié)范圍寬,性能穩(wěn)定,對外界條件變化的適應性強。
溴化鋰機組蒸發(fā)器內(nèi)部控制壓力為6 mmHg(0.78 kPa)左右,制冷劑對應的的蒸發(fā)溫度約為3.7 ℃,在蒸發(fā)過程中,制冷劑吸收管束內(nèi)冷媒水的熱量,從而達到制冷的目的。蒸發(fā)后的制冷劑蒸汽在冷凝器中被循環(huán)水冷凝后,經(jīng)濃溶液吸收利用[2]。
吸收器內(nèi)的稀溶液由溶液泵送往高壓發(fā)生器,進入高壓發(fā)生器的稀溶液被管內(nèi)飽和水蒸氣的潛熱加熱,使溶液濃度提高成為濃溶液;濃溶液與稀溶液換熱,溫度降低后進入低壓發(fā)生器,濃溶液在低壓發(fā)生器內(nèi)經(jīng)高壓發(fā)生器蒸汽再次加熱提濃,提濃后的濃溶液經(jīng)溶液泵加壓輸送至吸收器頂部向內(nèi)噴淋,濃溶液進入吸收器與冷卻水換熱后溫度降低并吸收水分使?jié)舛冉档统蔀橄∪芤海恢评鋭┱羝晃蘸筢尫懦龃罅康臒崃坑衫鋮s水帶走。濃溶液吸收水蒸氣后成為稀溶液,再由溶液泵送往高壓發(fā)生器。這個過程不斷循環(huán),蒸發(fā)器就連續(xù)不斷地制取冷媒水[3-4]。
結(jié)合天源公司實際情況,在不影響現(xiàn)有生產(chǎn)的前提下,擬新建1套溴化鋰機組提供冷卻水,替代7~9號原料氣壓縮機用地表水,實現(xiàn)原料氣壓縮機進口煤氣降溫、提高打氣量的目的。
擬利用7~9號原料氣壓縮機一段進口現(xiàn)有的石墨換熱器(換熱面積為350 m2)對煤氣進行冷卻,降溫用冷卻水由原來的地表水改為溴化鋰冷卻水。
溴化鋰機組采用吸收式制冷,以蒸汽為動力、水為制冷劑、溴化鋰溶液為吸收劑,制取冷媒水。結(jié)合天源公司現(xiàn)有低品位能源利用及蒸汽平衡,擬利用低壓蒸汽作為熱源。
項目用蒸汽、用電等依托現(xiàn)有公用工程系統(tǒng);為降低投資,縮短建設周期,項目用溴化鋰機組采用二手設備。
原料氣壓縮機進口體積流量為9 000 m3/h(標況,干基),壓力為20 kPa(表壓,本地大氣壓力),氣體成分見表1。

表1 氣體成分
煤氣冷卻溫度要求為由35 ℃冷卻至25 ℃,經(jīng)計算,需新增1臺1.255 2×1010J制冷量的溴化鋰機組。
結(jié)合廠區(qū)建設情況,擬做如下布置:溴化鋰制冷機、輔機設備放置在合成電站循環(huán)水東側(cè)空地;7~9號原料氣壓縮機一段進口煤氣冷卻器利舊。
(1)低壓蒸汽來自低壓蒸汽管網(wǎng),壓力為0.6 MPa、溫度為160 ℃,經(jīng)過調(diào)節(jié)閥進入溴化鋰機組發(fā)生器,給溴化鋰溶液提供蒸發(fā)熱后,蒸汽冷凝液去脫鹽水槽。
(2)循環(huán)水來自循環(huán)水總管,壓力為0.4 MPa、溫度<20 ℃,進入溴化鋰機組,熱交換后返回循環(huán)水管網(wǎng),形成閉路循環(huán)。
(3)冷卻水從溴化鋰機組出口去石墨換熱器,與半水煤氣換熱后通過冷水泵打入溴化鋰機組制冷,形成循環(huán)。
半水煤氣降溫工藝流程圖見圖1。

圖1 半水煤氣降溫工藝流程圖
改造前后7~9號原料氣壓縮機進口半水煤氣溫度對比見表2。

表2 改造前后7~9號原料氣壓縮機進口半水煤氣溫度 ℃
由表2可以看出:原7~9號原料氣壓縮機采用地表水冷卻,原料氣壓縮機進口平均溫度(即地表水冷卻后煤氣溫度)為28 ℃左右,改用溴化鋰冷卻水后,原料氣壓縮機進口平均溫度(即溴化鋰冷卻后煤氣溫度)下降到24 ℃左右,降溫效果良好。
7~9號原料氣壓縮機3臺運行總氣體積流量為90 000 m3/h,半水煤氣溫度從28 ℃降至24 ℃,壓力為27 kPa,當?shù)卮髿鈮毫?6 kPa。以每小時為基準計算,28 ℃時半水煤氣含水質(zhì)量為2.75 t,24 ℃時半水煤氣含水質(zhì)量為2.15 t,則降溫后冷凝水質(zhì)量為0.6 t,可增加有效打氣量747 m3。
根據(jù)天源公司現(xiàn)噸氨耗煤氣2 850 m3計算,則每小時可增加合成氨產(chǎn)量0.26 t。
僅計算打氣量的影響,按年最高氣溫月(5月—9月)核算共計153 d,每月考慮2 d的系統(tǒng)波動時間,即每年可增產(chǎn)合成氨895 t;按2020年天源公司合成氨平均售價2 350元/t計算,年可增加銷售收入約210萬元,經(jīng)濟效益可觀。
項目實施后,7~9號原料氣壓縮機進口煤氣溫度可降至24 ℃,降溫效果好于預期;原料氣壓縮機一段進口煤氣溫度降低,增產(chǎn)效果較為明顯,年可增加銷售收入約210萬元,實現(xiàn)了提產(chǎn)增效的目的。