曹海山 孟慶航 童 欣 劉碧強 王曉濤
(1 清華大學能源與動力工程系 北京 100084;2 昆明物理研究所 昆明 650223;3 中國科學院理化技術(shù)研究所 北京 100190)
很多電子器件在低溫環(huán)境下工作都具有更優(yōu)的性能,例如在低溫環(huán)境下應用于航空航天的紅外探測器具有更高的靈敏度、射電望遠鏡中的低噪音放大器具有更高的信噪比、移動通信系統(tǒng)中的濾波器有更大的帶寬。此外,對于超導體電子器件而言,目前只有在低溫環(huán)境下才能正常工作。該類低溫電子器件通常不僅尺寸較小,而且在運行時釋放的熱量也很少,一般在幾毫瓦至幾百毫瓦范圍內(nèi)。若要實現(xiàn)該類低溫電子器件的有效匹配制冷,則需要研發(fā)與其在尺寸和制冷量兩方面均相匹配的微小型低溫制冷機。微型節(jié)流制冷機誕生于該應用背景下,因具有結(jié)構(gòu)緊湊、無振動、無電磁干擾且可與被冷卻電子器件實現(xiàn)完美耦合等優(yōu)點,在低溫制冷領(lǐng)域受到越來越多的關(guān)注[1]。
洪朝生[2]曾指出:“制冷技術(shù)小型化應用在科學儀器、醫(yī)學設(shè)備、電磁探測等方面雖已有了一定的發(fā)展,但拓寬應用領(lǐng)域則受到小型制冷技術(shù)落后的牽制。”近年來關(guān)于節(jié)流制冷機微型化的研究雖有較大進展,但微型節(jié)流制冷機的廣泛應用仍面臨許多挑戰(zhàn),其中之一就是如何提供該類型制冷機運行時所需要的高壓氣源。現(xiàn)階段,純工質(zhì)微型節(jié)流制冷機所需要的高壓氣源還主要依靠體積相對龐大的氣瓶提供。該開式制冷系統(tǒng)整體體積龐大,在很大程度上限制了微型節(jié)流制冷機的大規(guī)模應用。
為了拓展微型節(jié)流制冷的應用領(lǐng)域,緊湊的閉式節(jié)流制冷系統(tǒng)受到越來越多的關(guān)注。王昂等[3]利用油潤滑轉(zhuǎn)子式微型壓縮機驅(qū)動工質(zhì)為氮氣/甲烷/乙烷/丙烷/丁烷/戊烷六元混合物的微型節(jié)流制冷機,該制冷機的微通道換熱器通過3D打印技術(shù)制作,實現(xiàn)了0.1 MPa至1.6~1.7 MPa的壓比,獲得了230 K的冷端溫度。但由于微型節(jié)流制冷機的質(zhì)量流量未達到預期值、換熱器效率低等原因,冷端溫度高于六元混合物在0.1 MPa的泡點溫度。此外,油潤滑微型壓縮機也仍存在諸多問題。首先,壓縮機中的潤滑油與混合工質(zhì)的選擇性溶解造成了制冷機運行時混合工質(zhì)的摩爾濃度變化[4-5],從而影響制冷機的運行效果[6];其次,低溫條件下潤滑油的凝固會造成節(jié)流閥阻塞,也縮短了制冷機的運行時間[7]。
因潤滑油的不利影響,國內(nèi)外開展了對無油機械式壓縮機的研究,如壓電壓縮機[8-11]、線性壓縮機[12-15]、渦旋壓縮機[16-18]。現(xiàn)階段壓電壓縮機尚處于研究階段,由于受到隔膜性能的限制,實現(xiàn)可靠性高的壓電壓縮機還存在困難,目前鮮有壓電壓縮機驅(qū)動的節(jié)流制冷系統(tǒng)的文獻報道。相比壓電壓縮機,線性壓縮機和渦旋壓縮機的發(fā)展相對成熟。R.Lewis等[19-20]通過單向閥將斯特林制冷壓縮機改裝,用于驅(qū)動工質(zhì)為甲烷/乙烷/乙烯/異丁烷/異己烷五元混合物的微型節(jié)流制冷機,該制冷機通過微機電系統(tǒng)(micro-electro-mechanical system, MEMS)技術(shù)和傳統(tǒng)加工技術(shù)相結(jié)合的方式制作,實現(xiàn)了0.1 MPa至0.4 MPa的壓比,獲得了200 K的冷端溫度。P.Champagne等[11]通過單向閥將脈沖管制冷壓縮機改裝,用于驅(qū)動混合工質(zhì)節(jié)流制冷機。在壓縮機性能測試階段,該壓縮機可將氮氣由0.34 MPa 壓縮至2.41 MPa,初步熱力學分析表明,該壓縮機可用于驅(qū)動混合工質(zhì)實現(xiàn)150 K的制冷溫度,并可獲得與斯特林或脈沖管制冷機相當?shù)男蔥21]。J.H.Derking等[12]采用線性壓縮機驅(qū)動工質(zhì)為甲烷/乙烷/異丁烷三元混合物的微型節(jié)流制冷機,該制冷機的整機(包括換熱器、節(jié)流閥和蒸發(fā)器)通過MEMS技術(shù)制作,實現(xiàn)了0.13 MPa至0.94 MPa的壓比,該微型節(jié)流制冷機的質(zhì)量流量為1.35 mg/s,可降溫至130 K,在150 K時的冷量為46 mW。劉少帥等[14]采用單向閥組與線性壓縮機結(jié)合,用于驅(qū)動預冷型液氦溫區(qū)節(jié)流制冷機。在穩(wěn)定工況下,壓縮機進出口壓力分別為0.07 MPa和0.26 MPa,輸入功率為34 W,在約10 K預冷溫度條件下,制冷機的質(zhì)量流量為5.8 mg/s,并在4.09 K獲得了10.8 mW的制冷量。Shen Yunwei等[16]采用無油浮動渦旋壓縮機驅(qū)動預冷型液氦溫區(qū)節(jié)流制冷機,該壓縮機可在9.61的壓比下穩(wěn)定工作,其所驅(qū)動的節(jié)流制冷機在預冷溫度為18 K條件下可以在4.5 K獲得23.9 mW制冷量,驗證了無油浮動渦旋壓縮機驅(qū)動節(jié)流制冷機的可行性。
本文將Hampson型微型節(jié)流制冷機與線性壓縮機相集成,形成閉式低溫節(jié)流制冷系統(tǒng),工質(zhì)采用摩爾濃度為39%甲烷/20%乙烷/41%異丁烷三元混合物[12],研究制冷機在不同工況條件下的降溫性能。
圖1所示為基于多元混合工質(zhì)的閉式節(jié)流制冷機的性能測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要包括三個部分:制冷系統(tǒng)、測量系統(tǒng)以及真空系統(tǒng)。制冷系統(tǒng)主要由微型節(jié)流制冷機、壓縮機、后冷卻器和過濾器等組成;測量系統(tǒng)主要由質(zhì)量流量計、壓力傳感器、溫度傳感器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等組成,其中質(zhì)量流量計誤差為±0.2 mg/s,高低壓側(cè)的壓力傳感器誤差分別為±0.02 MPa和±0.002 MPa,溫度傳感器(Pt1000)誤差為±1 K;真空系統(tǒng)主要由真空腔體(真空壓力<1×10-4Pa)、真空分子泵和真空計等組成。

圖1 閉式低溫節(jié)流制冷機性能測量裝置
該系統(tǒng)的高壓氣體由水冷式串聯(lián)線性壓縮機組提供,經(jīng)過濾器后高壓氣體中的水分摩爾濃度降至1×10-9~1×10-6級。然后,高壓氣體流經(jīng)置于真空腔體中的微型制冷機,發(fā)生節(jié)流過程并以低壓狀態(tài)流出微型制冷機,最終經(jīng)質(zhì)量流量計后返回壓縮機,完成整個循環(huán)。水冷式串聯(lián)線性壓縮機組如圖2所示,該機組由兩臺壓縮機和兩臺水冷后冷卻器組成,混合工質(zhì)由制冷機性能測量裝置低壓側(cè)管路進口進入壓縮機組,依次經(jīng)過壓縮機I、后冷卻器I、壓縮機II和后冷卻器II,經(jīng)出口流出進入制冷機性能測量裝置高壓側(cè)管路。壓縮機采用Wisemotion線性壓縮機,尺寸為160 mm×310 mm × 115 mm,質(zhì)量為5.3 kg,Wisemotion線性壓縮機無需潤滑油,而是利用制冷劑實現(xiàn)冷卻和潤滑系統(tǒng)中摩擦點的作用。相比有油壓縮機,無油線性壓縮機避免了因潤滑油而造成的混合工質(zhì)濃度變化和節(jié)流閥阻塞問題。壓縮機采用可編程交流變頻電源驅(qū)動,電源的輸出電壓、頻率和電流誤差分別為±0.01 V、±0.01 Hz和±0.001 A。水冷后冷卻器采用板式換熱器,該板式換熱器由6層換熱片構(gòu)成,總傳熱面積為0.06 m2。

混合工質(zhì)路徑; 冷卻水路徑
微型節(jié)流制冷機采用不銹鋼材質(zhì)Hampson型JT制冷機(如圖3所示)[22],該制冷機的結(jié)構(gòu)尺寸如下:內(nèi)芯筒,內(nèi)徑8.6 mm,外徑8.9 mm;肋片管,光管外徑0.5 mm,內(nèi)徑0.3 mm,肋片高度0.25 mm,肋片厚度0.1 mm,肋間距0.12 mm,長度2 m;節(jié)流孔,內(nèi)徑0.10~0.15 mm,外徑1.0 mm,長度0.3 mm;殼體,內(nèi)徑11.4 mm,外徑12.0 mm。

圖3 Hampson型JT制冷機


表1 水冷式串聯(lián)線性壓縮機組運行參數(shù)

圖4 工況I和工況II條件下制冷機性能


圖5 工況III和工況IV條件下制冷機性能
本文研究了一種由微型節(jié)流制冷機和線性壓縮機組成的閉式制冷系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用摩爾濃度為39%甲烷/20%乙烷/41%異丁烷的混合物作為工質(zhì),在不同壓力工況下運行。實驗研究了制冷機在不同工況條件下的降溫性能,得到如下結(jié)論:
1)制冷機在0.10~1.77 MPa和0.14~1.90 MPa壓力條件下均可實現(xiàn)165 K的制冷溫度,在0.36~1.73 MPa和0.18~1.36 MPa壓力下運行均可實現(xiàn)198 K的制冷溫度,但實現(xiàn)相同制冷溫度的等溫壓縮效率不同,即在給定微型節(jié)流制冷機的條件下,可通過調(diào)節(jié)兩壓縮機的頻率優(yōu)化水冷式串聯(lián)線性壓縮機組的壓縮效率。
2)165 K和198 K的制冷溫度均未達到該混合物運行工況下低壓側(cè)的泡點溫度,可能的原因包括:(1)制冷機的換熱器效率不足;(2)混合工質(zhì)的循環(huán)組分與充注組分存在差異;(3)總制冷量不足,漏熱損失過大。后續(xù)工作將圍繞上述三點開展。
本研究成果將有助于發(fā)展成熟的閉式微型低溫制冷技術(shù),助力低溫電子器件在眾多前沿科技領(lǐng)域的應用。