欒升國, 葉峰
(杭州中策清泉實(shí)業(yè)有限公司,浙江 杭州 311404)
密煉機(jī)是輪胎廠密煉車間的一種關(guān)鍵設(shè)備,每天承擔(dān)著繁重的生產(chǎn)任務(wù)。密煉機(jī)煉膠過程中節(jié)省的每一 s鐘,對于密煉生產(chǎn)來說都彌足珍貴,長年累月累計(jì)節(jié)省下來的時(shí)間對于密煉生產(chǎn)來說都有著非常大的意義。
密煉機(jī)每煉一車膠料,其配方時(shí)間=煉膠時(shí)間+間隔時(shí)間+加膠時(shí)間。一般來說,在保證膠料品質(zhì)的前提下,如果我們想盡可能的縮短配方時(shí)間,生產(chǎn)更多的膠料,就只有從煉膠時(shí)間、間隔時(shí)間、加膠時(shí)間等幾個(gè)方面考慮,盡可能的減少時(shí)間占用。其中間隔時(shí)間主要受原材料的供應(yīng),操作工的操作效率,自動(dòng)稱量物料(如炭黑、粉料、油料等)稱量速度的快慢等幾方面的影響,主要是一些操作、管理方面的因素;加膠時(shí)間主要受膠料運(yùn)輸帶投料速度的快慢、膠料擺放的是否整齊、緊密,加膠延時(shí)時(shí)間的長短等幾方面的影響,都是比較好控制的。在這幾個(gè)影響因素中,我們主要關(guān)注的是混煉或者終煉過程中對于煉膠時(shí)間的控制。煉膠時(shí)間又可以分為純工藝煉膠時(shí)間和密煉輔助時(shí)間,其中純工藝煉膠時(shí)間指的是加完膠料、炭黑、粉料、油料等物料之后密煉機(jī)的混合煉膠過程及因?yàn)楣に囆枰膸状紊瞪享斔ㄟ^程所需要的時(shí)間;而密煉輔助時(shí)間是指為了完成煉膠,升降上頂栓加油料、炭黑、粉料及升上頂栓排膠等動(dòng)作所造成的時(shí)間占用。在密煉過程中,密煉輔助時(shí)間雖然不可或缺,但我們希望這個(gè)時(shí)間值越小越好,越小我們單車的密煉配方時(shí)間就越小,密煉效率就越高。
我公司在生產(chǎn)實(shí)踐中仔細(xì)分析了密煉輔助時(shí)間的構(gòu)成,并探討了節(jié)省密煉輔助時(shí)間的措施,在實(shí)際生產(chǎn)過程中進(jìn)行了實(shí)踐,最終在不增加設(shè)備硬件投資,不改變原有煉膠工藝的基礎(chǔ)上,經(jīng)過對系統(tǒng)程序優(yōu)化、升級,減少了密煉輔助時(shí)間,提高了膠料產(chǎn)量。
一般加炭黑、粉料流程:升上頂栓上到位,然后開始加炭黑、粉料;備料斗出現(xiàn)低料位,延時(shí)5~8 s,加料結(jié)束,所有的炭黑日罐、粉料罐均采用同樣的延時(shí)時(shí)間。
一般加油料流程:升上頂栓上到位,開始加油料,油備料斗出現(xiàn)低料位,延時(shí)3~10 s,開啟注油清掃閥3 s,注油結(jié)束,降上頂栓,注油結(jié)束。
一般密煉機(jī)排膠,需要升上頂栓上到位(或者清掃位),然后開卸料門排膠。部分公司為了節(jié)省時(shí)間,會(huì)采用上頂栓上到位和開卸料門同時(shí)執(zhí)行的辦法,但是這樣的動(dòng)作會(huì)對密煉機(jī)卸料門鎖緊裝置、液壓系統(tǒng)帶來不可避免的設(shè)備隱患。
典型混煉膠的動(dòng)作執(zhí)行情況,可以參考圖1,改造前的車次報(bào)表。
動(dòng)作說明,請參考表1,改造前混煉動(dòng)作說明表。

表1 改造前混煉動(dòng)作說明表
從表1中可以看出,加油料1,需要密煉輔助時(shí)間16 s;開卸料門,需要密煉輔助時(shí)間8 s;加炭黑和粉料耗時(shí)17 s。
為了減少密煉輔助時(shí)間,我們主要是從如下幾方面著手的:
我們在觸摸屏軟件中增設(shè)專門的參數(shù)設(shè)置畫面(見圖2),用于炭黑、粉料、油料的投料延時(shí)設(shè)定,根據(jù)不同的物料特性,設(shè)置專門的投料延時(shí)參數(shù),避免所有的物料使用一個(gè)相同的投料延時(shí)參數(shù)。
加油料環(huán)節(jié),如果系統(tǒng)判斷下一步動(dòng)作為加油料,則當(dāng)上頂栓提至合適位置時(shí)就開始啟動(dòng)油泵電機(jī)加油料(以前是上頂栓上到位后才開始加油),可以節(jié)省輔助時(shí)間3 s左右;利用加油料結(jié)束前的3 s壓縮空氣清管時(shí)間,提前降上頂栓(上頂栓下降時(shí)間需要4 s左右),可以節(jié)省輔助時(shí)間3 s左右。
注:我司密煉機(jī)采用的是液壓上頂栓,升降一個(gè)來回用時(shí)約8 s。如果是氣動(dòng)上頂栓或者動(dòng)作較緩的液壓上頂栓,升降一個(gè)來回用時(shí)更多,那么相應(yīng)節(jié)省的時(shí)間也會(huì)更多。
排膠前提上頂栓,如果系統(tǒng)判斷下一步動(dòng)作為開卸料門,則當(dāng)上頂栓提至合適位置時(shí)就會(huì)自動(dòng)執(zhí)行下一步動(dòng)作,開卸料門,不必等到上頂栓上到位后才執(zhí)行排膠動(dòng)作,可以節(jié)省密煉輔助時(shí)間3 s左右。此動(dòng)作優(yōu)化對于所有的混煉、終煉密煉機(jī)均適用,且可以避免開卸料門同時(shí)提上頂栓對系統(tǒng)設(shè)備所造成的傷害。
通過上述的動(dòng)作優(yōu)化,相同的配方,改造后較改造前,密煉輔助時(shí)間的減少還是很明顯的,具體請參見圖3,改造后的車次報(bào)表。
動(dòng)作說明,請參考表2,改造后混煉動(dòng)作說明表:
從表2中可以看出,加油料1,僅需要密煉輔助時(shí)間9 s,較改造前節(jié)省16-9=7 s;開卸料門,需要密煉輔助時(shí)間5 s,較改造前節(jié)省8-5=3 s;加炭黑和粉料耗時(shí)16 s,較改造前節(jié)省17-16=1 s。也就是說,同樣的一個(gè)混煉配方,改造后較改造前可以節(jié)省7+3+1=11 s的密煉輔助時(shí)間。

表2 改造后混煉動(dòng)作說明表
以一臺混煉F370密煉機(jī)為例,硬件投入費(fèi)用0元,改造后在理想情況下(密煉機(jī)系統(tǒng)持續(xù)無故障運(yùn)行),每年可創(chuàng)造效益約98.8萬元(按360天/年計(jì)算),具體請參考表3,F(xiàn)370密煉機(jī)改造效益分析:

表3 F370密煉機(jī)改造效益分析
以每車膠料的配方時(shí)間150 s為例,改造前班產(chǎn)可以達(dá)到 8×60×60/150=192 車;改造后每車料平均節(jié)省11 s鐘,則配方時(shí)間為150-11=139 s,班產(chǎn)可以達(dá)到 8×60×60/139=207 車,則每班可增產(chǎn)約(207-192)/192×100%=7.8%。
綜上可以看出,在不增加設(shè)備硬件改造費(fèi)用,不更改工藝條件,不改變原材料等情況下,僅需對原控制系統(tǒng)的控制工藝進(jìn)行修改,就可以深入挖掘密煉機(jī)產(chǎn)能,提高密煉機(jī)設(shè)備利用率,提高密煉機(jī)產(chǎn)能,具有非常大的意義。
此項(xiàng)改造不僅適用于舊的密煉機(jī)提效,對于新上密煉機(jī)項(xiàng)目同樣適用;對于需要加油料的密煉配方,增產(chǎn)效果尤其顯著。
應(yīng)該說減少密煉輔助時(shí)間的措施還有不少其他的視角,上面的方法僅供參考,我們也會(huì)繼續(xù)努力,在減少密煉機(jī)密煉輔助時(shí)間方面,不斷進(jìn)行有益的探索。