董廣會,陳曉輝
(深圳能源集團股份有限公司東部電廠,廣東 深圳 518000)
某燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組燃氣輪機采用三菱重工/東方電氣集團公司聯(lián)合制造的M701F重型燃氣輪機,設計功率270MW;汽輪機為三菱重工/東方電氣集團公司聯(lián)合制造的TC2F-30型汽輪機,設計功率129.8MW。汽輪機采用高中壓合缸布置,高中壓各8級沖動式葉片,低壓缸對稱布置,采用2×7級反動式葉片,高中壓缸之間的過橋汽封采用傳統(tǒng)的迷宮式汽封,共8級。過橋汽封處于高中壓轉子中部,轉子垂弧最大位置,易發(fā)生磨損。因過橋汽封兩側的蒸汽壓差較大,蒸汽泄漏量可超出設計值3~4倍,每1%的蒸汽泄漏量對機組熱耗率的影響為0.22%~0.26%,影響較大。
2020年,該臺機組A修前的性能試驗數(shù)據(jù)顯示,100%負荷工況下,整機熱耗率平均值為6635.1kJ/kWh,高中壓過橋汽封漏汽流量占熱再熱蒸汽流量的6.91%,高壓缸效率平均值為75.08%,中壓缸效率平均值為90.24%,與設計值相比,缸效下降,熱耗率和漏汽率增加,有必要在汽輪機A修期間進行汽封改造。
汽封的密封性能主要受汽封結構、汽封齒數(shù)、汽封間隙和汽封齒形狀的影響。
傳統(tǒng)迷宮式汽封結構簡單,汽封齒形狀和齒數(shù)固定。通過汽封體的高低齒與轉子凸臺形成密封腔室,蒸汽流過各級腔室時動能轉化為熱能,從理論上而言,汽封齒越多、腔室越大,蒸汽流經各級的壓降越明顯,漏氣量越少。單純增加汽封齒數(shù),將使轉子長度、汽缸長度都相應增加,反而容易降低汽缸的剛度,導致汽封齒碰磨,增大漏汽量。
在運汽輪機汽封改造,因轉子凸臺位置固定,原有高低齒位置也需要保持不變。汽封改造的思路主要從改變汽封齒數(shù)、齒形和結構上考慮。近10年間,已經出現(xiàn)了多種新型汽封,包括可調式汽封(布萊登汽封)、蜂窩汽封、接觸式汽封、渦流汽封等。
可調汽封在機組運行狀態(tài)下,每個弧段在引入其背后的蒸汽壓力作用下,克服彈簧力而自動合攏,使汽封間隙減小,防止軸封漏汽。在機組停運狀態(tài)下彈簧力撐開汽封塊,增大汽封間隙,減小啟動過程碰磨的可能性。對于頻繁啟停的調峰機組來說,可調汽封的彈簧性能會受到巨大考驗。
蜂窩式汽封與迷宮式汽封相比,沒有低齒部分,在相鄰高齒之間用真空釬焊技術焊接上正六邊形蜂窩帶。蜂窩汽封不存在汽封齒掉臺現(xiàn)象,蜂窩帶材質柔軟,不僅耐高溫,即使脫落對轉子傷害也較小。蜂窩數(shù)量的增加相當于增加了多級腔室,可有效減小漏汽量,并具備一定的除濕能力,更適用于低壓末級。
接觸式汽封采用刷子、柔性汽封齒的形式,實現(xiàn)極小的密封間隙,但對于頻繁啟停的調峰機組而言,使用壽命大打折扣。
與傳統(tǒng)迷宮式汽封相比,渦流汽封在傳統(tǒng)的迷宮汽封基礎上,增加側齒、斜齒,使蒸汽在流經汽封齒時增加渦流擾動,將動能轉化為熱能,有效提升了汽封的阻汽效應。傳統(tǒng)迷宮式汽封與渦流汽封結構示意圖如圖1。

圖1 傳統(tǒng)迷宮式汽封與渦流汽封結構示意圖
低齒部分改為帶傾斜角的迎汽小齒,進一步將汽流引入腔室。渦流腔室的出汽邊開孔設計,高齒進汽部位受伯努利效應影響,流速大、壓強小,在渦流腔室的出汽邊形成低壓區(qū),加速進入渦流腔室的蒸汽流出,沿高齒垂直流出的汽流與漏汽形成90°對沖夾角,大幅提高了漏汽的阻力。
由表1可知,渦流汽封的設計可以較好地適應調峰機組頻繁啟停的工作模式,密封效果也得到有效提升。該機組為日啟停運行方式,年啟停次數(shù)超過200次,從安全性與密封效果方面綜合考慮,最終選用渦流汽封進行過橋汽封改造。

表1 多種形式汽封比較
2020年4月,該臺機組A修期間進行了過橋汽封改造。過橋汽封共8級,安裝在高壓1號平衡環(huán)內。渦流汽封僅汽封齒與傳統(tǒng)迷宮式汽封不同,其他位置結構相同、安裝簡單。保證汽封安全經濟運行仍需要注意施工工藝。
高中壓過橋汽封所處位置在高中壓缸進汽口中間,是汽輪機溫度最高的部位,汽封安裝前,需預留合適的整圈膨脹間隙,防止汽封塊受熱膨脹后卡死。汽封塊彈簧片的彈性性能也是重要指標,需確保彈簧片材質具備耐高溫、耐腐蝕性能。準確的測量和調整洼窩中心是汽封安裝良好的前提。
汽封間隙測量數(shù)據(jù)可靠是前提,汽封間隙值可結合塞尺、壓鉛絲、壓膠布等方法測量,且便于數(shù)據(jù)比對。其中壓膠布法使用較多,粘貼膠布過程中必須注意膠布的粘貼工藝,否則,影響測量數(shù)據(jù)的準確性。汽封徑向間隙的調整主要通過對汽封塊定位內弧的捻打和車削,當汽封徑向間隙調整量較大時,必須重新確認膨脹間隙,當膨脹間隙較大時,需要更換新汽封塊;當膨脹間隙較小時,需要車去汽封塊端面超標量。
汽封間隙的確認必須保證全實缸的狀態(tài),熱緊2/3以上中分面螺栓,水平中分面0.03mm塞尺不入,缸內裝設隔板套,否則需根據(jù)汽缸垂弧修正各洼窩數(shù)據(jù)。汽封間隙的調整也考驗作業(yè)人員的技術水平和責任心。渦流汽封安裝情況圖如圖2。

圖2 渦流汽封安裝情況
機組A修前后委托西安熱工院各進行一次性能試驗,采用變汽溫法計算高中壓缸過橋汽封漏汽率。各項試驗數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 西安熱工院性能試驗數(shù)據(jù)
試驗數(shù)據(jù)顯示,僅通過高中壓缸8級過橋汽封改造,整機熱耗率即下降74.1kJ/kWh,過橋汽封漏汽量占熱再熱蒸汽流量較少2.73%,高壓缸效率提高0.99%,中壓缸效率提高1.23%,節(jié)能降耗效果顯著。
傳統(tǒng)迷宮式汽封具有很大的節(jié)能改造空間,對于頻繁啟停的聯(lián)合循環(huán)調峰機組來講,渦流式汽封既能適應日啟停運行方式,又可以大幅節(jié)能降耗,具備推廣價值。