操 越,馬競一
(國網浙江省電力有限公司杭州市臨安區供電公司,浙江 臨安 311300)
現狀調查一:調查2020年保護校驗工作情況。
小組成員通過查閱班組2020年工作票執行記錄,對現場工作中保護校驗(均須進行接收線)工作情況進行統計。表1為2020年班組停電工作統計表。

表1 2020年班組停電工作統計表次
從表1 分析可知,2020 年班組共執行停電工作236 次,其中保護校驗工作數量197 次,占比達83.5%。由此可見,保護校驗是最主要的停電工作。
2020年10月,對四季度保護校驗接收線用時情況總時間進行了記錄,保護校驗接收線平均用時22.9 min,小組成員認為可以適當縮短保護校驗接收線時間。
現狀調查二:調查分析保護校驗接收線時間。
小組成員對保護校驗接收線的作業流程進行了分析,保護校驗接收線可以分為接線和收線2 個階段。首先進行保護校驗接收線的接線階段,它包括準備試驗線,根據需要連接試驗線以及檢查接線是否正確3 個環節;待保護校驗結束后,收線環節包括將連接好的試驗線拆除,將拆除的試驗線按要求捆扎,將試驗線置于線箱3個環節。
小組又對2021年2月17日—3月17日的保護校驗接收線開展情況進行了詳細記錄,得出準備試驗線和捆扎試驗線,是用時最多的2個環節。
由上分析可得,接收線過程中,捆扎試驗線和準備試驗線分別達6.1 min和8.2 min,這兩個環節占用時間長。
小組成員經過上述的現狀調查和分析后,找到了保護校驗接收線用時長的關鍵,小組成員結合上述的調查數據進行接收線理論值的預估計算和分析,目前保護校驗接收線平均用時22.5 min,若能將準備試驗線與捆扎試驗線合計14.3 min 縮短70%,即14.3 min×70%=10.0 min,則整個保護校驗接收線時間為22.5-10.0=12.5。達到了杭州市供電公司技能競賽水平。
根據以上分析,小組設定了本次QC的目標:將保護校驗接收線時間從平均22.5 min降低為12.5 min。
經過以上分析得知保護校驗接收線時間過長,最主要的原因就是準備試驗線和捆扎試驗線時間長,從而不能滿足上級領導提出的提升檢修作業效率,縮短線路檢修時間,提高供電服務水平的要求。
依據原因分析關聯圖,經人員、設備、材料、方法、環境分析后,得到了8個末端因素,它們分別是:考核機制不完善、缺少專業技能培訓、試驗線更新不及時、試驗線規格多、材料采購不嚴、缺少便捷的收線方法、照明系統不完善、線箱布置有缺陷。
本小組對8 個末端因素,進行逐一確認,得出如下結論。
小組查閱了《繼電保護校驗作業指導書》相關內容,未見有效便捷的收線方法。目前采用的手動纏繞捆扎線的方法費時費力。小組決定試用普通的集線器進行比較試驗為要因。
小組查閱了《班組工器具管理要求》相關內容,發現沒有對線箱布置要求。小組決定對線箱進行簡單的分區,即每組試驗線一個區域,互不交叉,為要因。
經過以上論證,確定要因:缺少便捷的收線方法、線箱布置有缺陷。
針對要因一,提出了以下2種方案進行擇優選擇。
方案一:兩側等長伸縮型線盤。
方案二:單邊固定,單邊伸縮型線盤。
針對這2 種方案,小組進行了綜合評定,如圖1、圖2、表2所示。

圖1 兩側等長伸縮型線盤

圖2 單邊伸縮型線盤

表2 方案選優表
針對方案二單邊伸縮型線盤,有2種收線方式,分別是手動收線以及自動收線,小組對其進行擇優選擇,如表3所示。

表3 方式選優表
針對要因二,小組成員提出2 種方案對線箱內部空間進行合理規劃。
方案一:在原有線箱基礎上改進。
方案二:制作一個合理的新線箱。
針對這2 種方案,小組進行了綜合評定加以選擇,如表4所示。

表4 方案選優表
方案確定之后,小組成員制定了相應的對策。
實施一:制作合理便捷的試驗線線盤。
通過采購合適的單邊自動伸縮線盤進行改裝,接入保護校驗試驗線。
根據現場實際情況,綜合考慮線盤一端固定長度為0.8 m,便于連接試驗儀器,另一端可以伸縮,最大伸長2.5 m用于連接保護裝置。
制作出線盤如圖3所示。

圖3 試驗線線盤圖
試驗線線盤制作完成后,小組對其進行壓力試驗、絕緣電阻測試來驗證試驗線線盤的整體性能。
6.2.1 壓力試驗
通過壓力試驗表明,該試驗線線盤能承受相當重量的壓力,滿足變電站現場二次作業的要求。
6.2.2 絕緣電阻測試
小組對線盤進行絕緣電阻試驗,驗證其電氣絕緣性能。因為二次工作涉及電壓等級僅為交流380、220 V,直流110、220 V,電壓等級相對較低,使用絕緣搖表即可完成測試。
小組成員對線盤進行1000 V絕緣試驗,結果表明其絕緣性能滿足要求。
6.2.3 模擬試驗通過模擬試驗發現,使用試驗線線盤之后,保護校驗的捆扎試驗線時間有了明顯的降低,用時大致在2 min左右,滿足目標2.5 min。
實施二:制作合理布局的試驗線箱。
小組成員為了便于使用,制作了可以與線盤相匹配的試驗線箱。由于常規的保護校驗僅需4 組試驗線,因此小組成員將4個線盤置于一個線箱中。
經測量計算,箱體最適尺寸為450 mm×400 mm×250 mm,同時根據不同的線型(電壓、電流試驗線不允許混用),對線盤進行了定置固定,便于試驗人員按需所取試驗線,線型明確,不易混淆。
制作完線箱后,使用試驗線線盤之后,保護校驗的準備試驗線時間有了明顯的降低,用時大致在1.5 min左右,滿足目標1.8 min。
根據工作計劃安排,小組于2021年10月份,將線箱在110 kV某變電站相關檢修工作中進行了現場應用,現場作業對比如圖4所示。

圖4 前后現場作業對比圖
使用試驗線線盤及線箱后,現場作業保護校驗接收線各環節用時數據,保護校驗接收線時間平均僅為12 min,小于目標值12.5 min,達到了預期目標。
保護校驗接收線時間的縮短意味著檢修工作可以提前完成,可以提前對用戶恢復供電,減少停電損失。