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漢鋼燒結料場提升中和混勻效果生產實踐

2022-01-24 03:31:10王軼韜王建鵬王國龍
山西冶金 2021年5期

王軼韜,王建鵬,鄧 波,包 路,王國龍

(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司,陜西 勉縣 724200)

陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司(全文簡稱漢鋼)位于秦嶺以南的陜西漢中勉縣,燒結用含鐵原料多以進口礦粉為主。受地理位置影響,漢鋼燒結的原料穩定性相對較差,出現含鐵料配比不能長期穩定、每月變更配料配比2~4次、含鐵料成分波動較大等情況,不利于燒結礦指標的穩定。原料是燒結生產的基礎,為保證燒結過程順利進行,獲得優質高產的燒結礦,必須精心備料,使燒結用料供應充足,成分穩定,粒度適宜,為高爐的穩定順行創造條件[1]。為此,漢鋼燒結開展提升含鐵料中和混勻的技術研究,通過運用鱗形堆料及階梯式取料、建立“BLOCK”單元堆料機制、使用“起終點漸變”堆料工藝、循環物料分類配加、料頭料尾有效處置、建立混勻礦全成分評價體系等方式,有效提高了含鐵料混勻效果,為超厚料層均質燒結的實施創造了良好的原料條件。

1 提升含鐵料中和混勻效果技術措施

1.1 運用鱗形堆料及階梯式取料方式

1)一次料場進口粉礦使用鱗形堆料。將一次料場進口粉礦堆料作業由人字形調整為鱗形堆料,降低進口粉礦粒度的偏析、成分的波動。取料作業實行行走和懸臂旋轉、俯仰動作相互結合,料垛自上而下進行階梯式取料,提升原料初混效果。

2)一次料場階梯式取料。一次料場堆取料機取料實行行走和懸臂旋轉、俯仰動作相互結合,料垛從上而下進行階梯式取料,取料時采用分3~4層循環取料,每個取料斷面不得超過6 m,減少水平偏差。

1.2 建立“BLOCK”單元堆料機制

漢鋼燒結含鐵料混勻過程中存在短板,混勻礦實際成分與預期目標成分存在偏差,燒結礦w(TFe)±0.2%、w(SiO2)±0.1%控制準確率僅為50%,影響燒結礦各項成分指標、物理性能及冶金性能的穩定性。

為降低燒結礦實際成分與目標成分的偏差,漢鋼燒結實施“BLOCK”單元堆料技術,將混勻礦造堆分為5~6個單元,在堆前一個單元時,對使用原料取樣化驗,綜合分析得出堆料混勻礦與目標混勻礦的成分差異,并在后續單元堆料過程中,通過堆料配比的調整,促使混勻礦成分不斷向目標成分靠攏,降低成分偏差。

1.3 使用“起終點漸變”堆料工藝

混勻礦堆料時,向混勻垛兩側自然滑落,從混勻礦堆料產生的整體形狀可以看為:1個斷面為三角形的三角柱體,2個“半圓錐體”。半圓錐體的產生主要是堆料機行走至混勻垛兩端時,混勻礦自然滑落產生,混勻垛垛頭垛尾礦粉粒度自然偏析導致垛頭垛尾粒度、成分存在偏析,影響混勻礦和燒結礦成分的穩定。

根據堆料過程中堆料流量、堆料機行走速度、混勻礦安息角、混勻礦堆比重四個參數,漢鋼燒結研究“起終點漸變”堆料工藝(見圖1),隨著堆料層數的增加,變起點、變終點向內收縮的距離從大變小,實現混勻礦堆料起點、終點自動化化調整,減少混勻礦在端部的偏析,從而提升混勻礦質量,避免垛頭尾粒度偏析。

圖1“起終點漸變”堆料工藝示意圖

1.4 循環物料分類配加

根據循環物料成分的差異性,將重力除塵灰與布袋除塵灰分類堆放,并根據重力除塵灰與氧化鐵皮的回收儲備情況分期配加,確保不同配比料垛之間含鐵料原始FeO含量的穩定性,避免大幅度調整原燃料配比,為燒結礦指標窄區間控制創造條件。

1.5 料頭料尾有效處置

提高含鐵料中和混勻效果的措施還有除去料垛料頭、料尾的影響[2]。漢鋼燒結含鐵料每月變更含鐵料配比2~4次,形成料垛料頭、料尾數量較多,成分差異較大,每次變垛期間燒結礦成分有所波動。

為此漢鋼燒結對料垛料頭、料尾的處置多次攻關,形成了目前的處置方案如下。

1)留料尾形成固定“擋墻”,后續堆料在“擋墻”內進行,減少料尾。缺點是隨著堆料次數增加,“擋墻”長度加大數量增多,影響堆料場地。

2)取料過程中預留料頭、料尾,當兩垛料配比成分差異接近時,用鏟車將料頭、料尾原地推平留底,參與下次堆料。

3)取料過程中預留料頭、料尾,當兩垛料配比成分差異較大時,將料頭、料尾用車輛轉運至固定倉,在下垛料起垛時小比例配加。

4)采用“起終點漸變”堆料工藝,減少垛頭、垛尾粒度偏析。

1.6 建立混勻礦全成分評價體系

為降低混勻礦成分的對燒結過程的影響,漢鋼燒結在前期混勻礦質量評價方式的基礎上,將FeO、CaO、MgO、Al2O3、S、TiO2等6種元素納入評價標準,形成混勻礦質量全成分評價體系,降低燒結礦實際成分與目標成分的偏差(見表1),為提升混勻質量提供理論指導,確保了鐵前工藝質量的穩定。

表1 混勻礦全成分評價 %

2 采取措施后的效果

1)充分發揮一次料場混勻作用,堆新吃舊,進口礦粉進入一次料場混勻率由81%提升至92%。

2)實施鱗形堆料及階梯式取料,混勻礦w(SiO2)偏差從0.14%降低至了0.10%。

3)堆料作業率提升至95%以上,堆料層數穩定實現500層以上,送燒混勻礦穩定率(w(TFe)±0.5%、w(SiO2)±0.1%、w(FeO)±0.10%)穩定達到90%以上。

4)含鐵料中和混勻效果提高,為燒結礦指標穩定做出了原料保障,燒結礦R±0.05穩定率、燒結礦w(FeO)±0.5%穩定率均能實現≥80%,燒結礦指標窄區間控制成效顯著。

3 結語

含鐵料中和混勻是根據高爐和燒結生產要求,充分考慮料場儲存原料品種和數量差異,將各類含鐵料按設定配比配料的重要工藝,混勻礦質量穩定性對燒結產質量和能耗指標影響很大。高爐煉鐵以精料為基礎,鐵前工作者應將管控關口前移,在含鐵料中和混勻工藝下功夫,有利于燒結礦產質量的穩定及高爐的穩定順行。

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