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韶鋼8號高爐長周期穩(wěn)定順行生產(chǎn)實踐

2022-01-24 03:29:46詹開洪潘偉恩蘇育成
山西冶金 2021年5期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化生產(chǎn)

詹開洪,潘偉恩,蘇育成

(廣東韶關(guān)鋼鐵松山股份有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)

1 韶鋼8號高爐概況

廣東韶關(guān)鋼鐵松山股份有限公司(以下簡稱韶鋼)8號高爐有效容積3 200 m3、爐缸直徑12.5 m,設(shè)有2個出鐵場,共計4個鐵口和32個風(fēng)口;高爐本體共分18段,爐體采用軟水串聯(lián)密閉循環(huán)冷卻;采用碳磚、陶瓷杯復(fù)合爐缸爐底結(jié)構(gòu),爐腹、爐腰、爐身下部1~3段采用鑲磚銅冷卻壁,其余幾段采用鑄鐵冷卻壁。8號高爐于2009年10月16日點(diǎn)火送風(fēng),開爐順利,投產(chǎn)后指標(biāo)良好,但高爐順行周期短。近幾年,通過不斷總結(jié)實踐經(jīng)驗,采取穩(wěn)定入爐原材料質(zhì)量管控、優(yōu)化高爐操作制度、強(qiáng)化生產(chǎn)管理等措施,8號高爐實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定順行,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷進(jìn)步。近兩年高爐焦比、燃料比、煤比指標(biāo)趨勢圖如圖1所示。

圖1 2019年—2020年指標(biāo)趨勢圖

2 爐況長周期順行的措施

要實現(xiàn)高爐長周期的穩(wěn)定順行不單靠高爐操作和管理,還要保證從原材料的采購到高爐鐵水的順利消化全過程的穩(wěn)定性,因此,韶鋼為了實現(xiàn)高爐長周期穩(wěn)定順行,建立了以高爐穩(wěn)定為中心的制度思想,全體系進(jìn)行優(yōu)化管控,提升了高爐各個環(huán)節(jié)的指標(biāo),實現(xiàn)了高爐長周期穩(wěn)定順行。

2.1 穩(wěn)定原材料質(zhì)量

原材料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),高爐煉鐵工作者常用“七分原料三分操作”來說明原材料對高爐生產(chǎn)的重要性。由于2015年鋼鐵寒冬期大量使用低價原材料生產(chǎn),使得爐況順行差,生產(chǎn)不穩(wěn)定,整個生產(chǎn)體系都處于大幅波動狀態(tài)。因此,韶鋼不再單方面追求降本,但也不追求高指標(biāo)原材料,而是對選取最合適的原材料進(jìn)行不斷探索。

2.1.1 合適的焦炭質(zhì)量

焦炭質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到高爐料柱的透氣性和煤氣流的分布,特別是高富氧和大噴煤技術(shù)的應(yīng)用,焦炭質(zhì)量對高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行起著十分重要的作用中。通過對韶鋼8號高爐加強(qiáng)配煤結(jié)構(gòu)分析管理和優(yōu)化選擇最佳配比,做好優(yōu)質(zhì)主焦煤與其它煤種的均衡搭配使用,實現(xiàn)了合理科學(xué)配煤,發(fā)揮了大焦?fàn)t和干熄焦工藝的優(yōu)勢,提升了焦化生產(chǎn)的穩(wěn)定性,確保了合適穩(wěn)定的焦炭質(zhì)量。最終將焦碳反應(yīng)后強(qiáng)度(CSR)控制在67%~71%,焦碳反應(yīng)性(CRI)控制在21%~25%。

2.1.2 優(yōu)化燒礦質(zhì)量

燒結(jié)礦是使用量最大的原材料,這幾年韶鋼非常重視燒結(jié)礦質(zhì)量,結(jié)合生產(chǎn)實際,重點(diǎn)提升燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率、返礦率及鎂鋁比,改變以前因保證物料平衡而頻繁調(diào)節(jié)燒礦堿度的操作習(xí)慣,建立合理的物料保料體系,使得生產(chǎn)中燒結(jié)礦堿度長年穩(wěn)定在1.85~1.90,這對穩(wěn)定我們的造渣制度打下堅實的基礎(chǔ);入爐小于5 mm的燒礦也從4.5%下降至1.2%左右,對實現(xiàn)高爐上部氣流穩(wěn)定十分有利;鎂鋁質(zhì)量比提升至1.3,鎂鋁比控制對提高爐渣流效果良好(見下頁圖2)。這幾項指標(biāo)的穩(wěn)定提升,有力地促進(jìn)了高爐爐況的穩(wěn)定順行。

圖2 燒礦鎂鋁比趨勢圖

2.1.3 減少塊礦含粉率

韶鋼塊礦以前沒有進(jìn)廠篩分,塊礦含粉率高,通過采取槽下人工打篩等手段,效果較差,特別是雨季打篩后,篩網(wǎng)很快結(jié)死,槽下篩分根本不能解決塊礦入爐含粉高的事實。2019年韶鋼逐步建立生塊礦大棚堆場,并采取完善原料堆場初次篩分和更換槽下篩網(wǎng)等措施,有效解決了生礦入爐粉末高的難題,使小于5mm的入爐生礦從2017年5%逐步降至0.8%左右(見圖3),這為實現(xiàn)上部氣流的穩(wěn)定奠定了堅實的基礎(chǔ)。

圖3 近兩年小于5 mm的入爐生礦趨勢圖

2.1.4 減少有害元素入爐

有害元素會造成高爐風(fēng)口破損、崩滑料爐、缸堆積甚至結(jié)瘤等事故,嚴(yán)重破壞了高爐的穩(wěn)定順行,因此,控制有害元素的入爐將有利高爐穩(wěn)定順行。2018年前因鋼鐵效益不好,生產(chǎn)中大量使用地方礦,造成高爐中有害元素含量高、風(fēng)口中套上翹、風(fēng)口頻繁破損、大量漏水至鐵口區(qū)域引起鐵口噴濺、頻繁休風(fēng)等問題,給生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重阻礙。從2019年開始,大幅降低入爐料中的有害元素,Zn負(fù)荷從0.25%下降至0.15%,Pb負(fù)荷從0.15%下降至0.09%水平(見圖4),Na2O負(fù)荷從0.8%下降至0.6%,K2O負(fù)荷1.2%下降至0.8%(見圖5)。

圖4 入爐Pb、Zn負(fù)荷趨勢圖

圖5 入爐Na2O、K2O負(fù)荷趨勢圖

2.2 優(yōu)化高爐操作制度

2.2.1 加強(qiáng)中心氣流,穩(wěn)定邊緣氣流

強(qiáng)化中心氣流一直是高爐操作的核心,8號高爐一直采用漏斗加平臺模式,中心穩(wěn)定性不好,特別是在連續(xù)高產(chǎn)后,中心氣流減弱,爐況逐步走差,采取加大風(fēng)口面積、加大風(fēng)量、加強(qiáng)中心吹透的操作方法,但效果欠佳。近年,通過縮小風(fēng)口面積來提高鼓風(fēng)動能、控制死焦堆體積,保證了爐缸透氣性、透液性,效果較好。2019年繼續(xù)逐步調(diào)整風(fēng)口面積,由0.447 9 m2減少到0.412 7 m2,鼓風(fēng)動能由235 kJ/s提升到251 kJ/s,回旋區(qū)域內(nèi)移,實現(xiàn)了加強(qiáng)中心氣流、穩(wěn)定邊緣氣流的目的。

2.2.2 提升爐頂壓力

通過提高頂壓來進(jìn)一步穩(wěn)定煤氣流。一般認(rèn)為,頂壓每提高10 kPa,燃料比將下降0.3%~0.5%,產(chǎn)量將提升1%~2%,這有利于冶煉低硅生鐵,加強(qiáng)了高爐穩(wěn)定順行。因為頂壓提升后,煤氣體積會減小,煤氣在爐內(nèi)的流速降低,在爐內(nèi)滯留時間延長,增加了煤氣與礦石的接觸時間,這將有利于煤氣在燒結(jié)礦和球團(tuán)礦微小空隙中的擴(kuò)散還原,加強(qiáng)了氣流的穩(wěn)定性,促進(jìn)高爐順行。為了穩(wěn)定煤氣流,8號高爐逐步提高爐頂壓力,頂壓從225kPa逐步提高至238kPa。

2.2.3 優(yōu)化熱制度管理和造渣制度

爐缸工作的好壞對高爐初始?xì)饬鞣植肌t料運(yùn)動、出盡渣鐵、爐內(nèi)還原、有害元素排出、噴吹煤粉及高爐長壽等都有很重要的作用。因此,要實現(xiàn)高爐的長周期穩(wěn)定順行,必須采取合理的熱制度和造渣制度來保證爐缸活躍。8號高爐爐溫按1 490~1 510℃控制,w(Si)按0.25%~0.45%控制,但爐溫的穩(wěn)定性較差,容易出現(xiàn)偏離下限,一旦爐溫偏離下限處理的不及時,就會出現(xiàn)爐缸物理熱與硅素匹配變化、兩個鐵口溫差變化等情況,甚至導(dǎo)致爐況順行變差。通過近幾年的摸索實踐,更加注重鐵水物理熱的控制,在高爐操作中應(yīng)優(yōu)先考慮將物理熱控制在1 505~1 530℃之間,其次再考慮硅的波動。操業(yè)控制的思路改變后,爐缸熱狀態(tài)良好,爐缸活躍性增強(qiáng),高爐的穩(wěn)定性增強(qiáng),抗波動能力提升。圖6是8號高爐開爐后鐵水硅與物理熱的趨勢圖,從下頁圖6中可以看出,控制的物理熱在逐步提升,而w(Si)基本保持在0.4%左右水平。

圖6 8號高爐鐵水物理熱和w(Si)趨勢圖

2.2.4 穩(wěn)定爐缸側(cè)壁溫度

8號高爐處于爐役中后期時,側(cè)壁溫度多次出現(xiàn)大幅上升,最高上升至698℃,最薄殘厚為520mm,其中2017年和2018年因側(cè)壁溫度高造成高爐多次休風(fēng)而封堵風(fēng)口,且多次引起爐況波動。在2019年采取治理氣隙、使用含鈦炮泥和提升鐵口技術(shù)等優(yōu)化措施后,使側(cè)壁溫度一直保持在低位小幅度波動水平,為爐況長周期順行打下堅實基礎(chǔ)。

2.3 強(qiáng)化管理

2.3.1 細(xì)化操業(yè)管控

1)每日組織召開操業(yè)會,針對不同爐況及時分析、制定操業(yè)方針,形成高爐統(tǒng)一的操作模式。

2)建立當(dāng)班人員工作細(xì)則,細(xì)化操業(yè)管控。

3)堅持每月開展操業(yè)技能培訓(xùn),以提高爐內(nèi)人員的技能水平及對高爐爐況的把握能力,保證高負(fù)荷、高煤比冶煉條件下的高爐爐況穩(wěn)定順行。

4)優(yōu)化完善信息溝通機(jī)制,落實三級三維對標(biāo)。每月把高爐產(chǎn)量、燃料比、煤比等指標(biāo)與行業(yè)最優(yōu)高爐的指標(biāo)進(jìn)行對比分析,找出不足,并根據(jù)自身條件制定優(yōu)化方案。

2.3.2 優(yōu)化生產(chǎn)管理體系

2.3.2.1 優(yōu)化原材料供應(yīng)體系

根據(jù)高爐產(chǎn)量、焦化和燒結(jié)產(chǎn)量搭建平衡供應(yīng)平臺,為預(yù)防生產(chǎn)中出現(xiàn)特殊情況建立了原材料保供體系,解決了以前因檢修或者設(shè)備故障等原因經(jīng)常出現(xiàn)的通過燒結(jié)加料厚提產(chǎn)、焦化縮短結(jié)焦時間提產(chǎn)以及燒結(jié)頻繁調(diào)整堿度提產(chǎn)等以質(zhì)量波動換產(chǎn)量的影響高爐爐況穩(wěn)定的事件發(fā)生。

2.3.2.2 優(yōu)化鐵水周轉(zhuǎn)平衡體系

韶鋼廠大小高爐同期生產(chǎn)時間較久,鐵水罐一直結(jié)合小爐生產(chǎn)實際運(yùn)作周轉(zhuǎn),未做較大調(diào)整,每個鐵水罐裝入的鐵水量為100 t左右,每爐鐵配置10~12個鐵水罐,經(jīng)常出現(xiàn)鐵水罐周轉(zhuǎn)困難影響高爐生產(chǎn)的情況。于是通過制定對包準(zhǔn)點(diǎn)率、鐵包周轉(zhuǎn)率、出鐵準(zhǔn)點(diǎn)率等一系列指標(biāo)來分解鐵水罐周轉(zhuǎn)難題,消除了韶鋼鐵水罐周轉(zhuǎn)困難對生產(chǎn)的影響,為高爐穩(wěn)定順行提供了有力保障。

3 結(jié)語

韶鋼8號高爐在采取穩(wěn)定入爐原材料質(zhì)量管控、優(yōu)化高爐操作制度、強(qiáng)化生產(chǎn)管理等改進(jìn)措施后,成功解決了高爐順行周期短的問題,為高爐穩(wěn)定順行提供了保障,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也大幅提升,煤比從145kg/t逐步提升到165kg/t水平,最高上至174kg/t,高爐燃料消耗最低降至496 kg/t,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都處于國內(nèi)同類型高爐領(lǐng)先水平,取得了很好的應(yīng)用效果。

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