陳永衛(wèi)
(江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司,江蘇 淮安 223002)
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司(全文簡(jiǎn)稱淮鋼)4座高爐(3號(hào)、4號(hào)為450 m3,5號(hào)、6號(hào)為580 m3),分別投產(chǎn)于2004年和2007年,并在各自高爐附近的場(chǎng)地同步建成1號(hào)、2號(hào)兩套獨(dú)立的無煙煤噴煤系統(tǒng),實(shí)際能力分別為3號(hào)、4號(hào)高爐每座9~12 t/h,5號(hào)、6號(hào)高爐每座14~16 t/h,高爐煤比一直穩(wěn)定在142 kg/t左右。隨著高爐的不斷強(qiáng)化,以及成本壓力不斷加大,旨在實(shí)現(xiàn)高比例煙煤混噴,并逐步提高煤比的技術(shù)改造攻關(guān),于2018年10月開始實(shí)施。目前達(dá)到了高揮發(fā)份煙煤比例50%,煤比為165 g/t,實(shí)現(xiàn)高爐生產(chǎn)節(jié)能減排、降本的目的。
由于1號(hào)、2號(hào)噴煤系統(tǒng)對(duì)各自高爐而言,制粉能力不能滿足強(qiáng)化后高爐用煤能力,且1號(hào)噴煤系統(tǒng)設(shè)備老化,改造為煙煤混噴不經(jīng)濟(jì)。故在2號(hào)噴煤附近新建3號(hào)噴煤系統(tǒng)供5號(hào)、6號(hào)高爐,其投產(chǎn)后,改造2號(hào)噴煤供3號(hào)、4號(hào)高爐。并堅(jiān)持如下技改原則:
1)改造過程不影響高爐噴煤。
2)改造后系統(tǒng)能滿足混合煤揮發(fā)份≥25%,4座高爐在利用系數(shù)η=4.1 t/(m3·d)的情況下,煤比正常達(dá)到180 kg/t最大200 kg/t的能力。
3)最大限度利用原有設(shè)備,以節(jié)約改造費(fèi)用。
4)2號(hào)噴煤系統(tǒng)因距3號(hào)高爐550 m,改造后仍實(shí)現(xiàn)集中制粉噴吹,能遠(yuǎn)距離濃湘輸送不堵管,且利用現(xiàn)有空壓站裝備,節(jié)約氮?dú)庀摹?/p>
5)實(shí)現(xiàn)四座高爐制粉、噴吹控制室合一,集中控制,實(shí)現(xiàn)減員增效。
主要技改特點(diǎn)為:
1)為提高煤的置換比,節(jié)約運(yùn)行成本,噴吹輸送介質(zhì)使用了壓縮空氣。改造后噴煤系統(tǒng),因沖壓、均壓使用了氮?dú)獠辉儆脡嚎s空氣,故盡管噴吹距離增加、噴吹量增大,但經(jīng)計(jì)算利用了原噴煤空壓站作噴吹氣,增加制粉耗氮?dú)?0 m3/t鐵。
2)將原2號(hào)煤棚延長(zhǎng)15 m,作為2號(hào)、3號(hào)噴煤系統(tǒng)共用無煙煤煤棚;在其西側(cè)新建一個(gè)33 m×50 m儲(chǔ)煤棚,配2臺(tái)5 t抓斗行車,作為2號(hào)、3號(hào)噴煤系統(tǒng)煙煤棚。3號(hào)噴煤系統(tǒng)在兩煤棚之間新建煙煤和無煙煤30 m3的配煤倉(cāng)各2個(gè),將原2號(hào)噴煤的三個(gè)配煤倉(cāng)之一,改造成2號(hào)噴煤系統(tǒng)煙煤配煤倉(cāng)。
3)為3號(hào)噴煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)1臺(tái)8 m3煙氣爐,同時(shí)經(jīng)高溫引風(fēng)機(jī)引用5號(hào)、6號(hào)高爐的熱風(fēng)爐廢氣,兌入2號(hào)、3號(hào)噴煤煙氣爐作為制煤粉干燥介質(zhì),并使用N2作為流化均壓介質(zhì),均壓放散的氮?dú)庵苯咏尤朊悍蹅}(cāng),并增強(qiáng)了系統(tǒng)密封性,從而控制制粉系統(tǒng)w(O2)≤6%,最大不大于8%。
4)因噴吹系統(tǒng)集中,正常2號(hào)噴煤兩個(gè)噴吹系列供3號(hào)、4號(hào)高爐,3號(hào)噴煤兩個(gè)噴吹系列供5號(hào)、6號(hào)高爐,但通過噴吹管道互聯(lián),可實(shí)現(xiàn)每個(gè)噴吹系列分別向四座高爐噴吹煤粉,提高了系統(tǒng)可靠性與作業(yè)率。
5)對(duì)制粉系統(tǒng)的中速磨機(jī)入口、出口、布袋收粉器入口、出口進(jìn)行在線溫度、CO及O2含量不間斷循環(huán)監(jiān)測(cè),并與緊急充氮等措施實(shí)現(xiàn)自動(dòng)聯(lián)鎖。設(shè)計(jì)了安全防爆、計(jì)量調(diào)節(jié)與自動(dòng)控制、噴煤總管與支管堵塞報(bào)警、安全連鎖。
6)改變磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)分離器為靜態(tài)分離器,提高設(shè)備穩(wěn)定性。
7)因2號(hào)噴煤系統(tǒng)距離3號(hào)、4號(hào)高爐550 m,采用了遠(yuǎn)距離濃相輸送,管道采用兩級(jí)變徑、設(shè)置檢測(cè)加助推器防堵技術(shù),實(shí)現(xiàn)直接噴吹,節(jié)約了噴吹站與制粉分開所消耗的大量氮?dú)狻M瑫r(shí)擴(kuò)大了3號(hào)、4號(hào)爐爐前煤粉分配器能力。
改造后2號(hào)、3號(hào)噴煤系統(tǒng)通過1年多的完善、技術(shù)攻關(guān)與經(jīng)濟(jì)性分析,噴煤能力逐漸達(dá)到了3號(hào)、4號(hào)高爐13~15 t/h,5號(hào)、6號(hào)高爐17~19 t/h,高爐煤比穩(wěn)定到160~170 kg/t,高揮發(fā)分煙煤比例基本穩(wěn)定在50%,混合煤揮發(fā)分控制在24%~25%。主要措施如下:
增加5號(hào)、6號(hào)高爐溜槽長(zhǎng)度300 mm,進(jìn)一步發(fā)展中心、抑制邊緣氣流,提高高爐受煤能力及置換比。目前高爐裝料情況如表1。

表1 高爐裝料技術(shù)參數(shù)
3號(hào)、4號(hào)爐由過去的120 kPa提高到140 kPa,5號(hào)、6號(hào)爐由過去的150 kPa提高到180 kPa,減少爐塵吹出及提高煤氣利用。
通過改造3號(hào)、4號(hào)爐送風(fēng)裝置,使直吹管在無水冷的設(shè)置下,能適應(yīng)1 250℃高風(fēng)溫;優(yōu)化熱風(fēng)爐燃燒-送風(fēng)制度,采用半并聯(lián)送風(fēng)等工藝,一年來風(fēng)溫提高了35℃,補(bǔ)償煤比提高在風(fēng)口需要的熱能。
提高了富氧率,以提高煤在風(fēng)口前的燃燒率。期間通過不同的煙煤配比,分析了煤比、混合煤揮發(fā)分與干法除塵灰含碳量趨勢(shì),試圖找出最佳煤比及煙煤比例,但在煤比低于170 kg/t、煙煤比50%內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)顯著的關(guān)聯(lián),隨著風(fēng)溫、富氧的提高,干法除塵灰含碳量有降低趨勢(shì),如表2。

表2 不同混合煤揮發(fā)分、風(fēng)溫、富氧率、煤比對(duì)應(yīng)干法除塵含碳量分析
發(fā)現(xiàn)煤槍等問題不能噴煤,應(yīng)及時(shí)處理,不噴煤的風(fēng)口一般不超過一個(gè)班。保證爐缸均勻活躍。經(jīng)過技術(shù)改造和操作攻關(guān),淮鋼高爐在使用燃料條件一般的情況下,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行?;翠撊剂锨闆r表3。

表3 燃料化學(xué)分析 %
雖然煤比及煙煤比例的大幅度提高燃料比有上升趨勢(shì),但因煙煤比無煙煤及焦碳價(jià)格低得多,成本是大幅下降的,而且通過創(chuàng)新提高風(fēng)溫、富氧率等措施,煤的置換比得到明顯提高,仍然能取得先進(jìn)的技經(jīng)指標(biāo)。主要技經(jīng)指標(biāo)如表4。

表4 高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1)淮鋼噴煤通過技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了最大限度利用原有設(shè)備,過程不影響高爐噴煤,能夠混噴高揮發(fā)份煙煤,達(dá)到遠(yuǎn)距離輸送,提高供煤能力的目的。
2)經(jīng)技術(shù)攻關(guān)與經(jīng)濟(jì)性分析,通過優(yōu)化布料、提高風(fēng)溫、頂壓、富氧率等技術(shù)措施,及全風(fēng)口噴煤細(xì)化管理,在燃料條件一般的情況下,實(shí)現(xiàn)了高煤比、低燃料比、高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的目的,為節(jié)能減排創(chuàng)造了條件。
3)在淮鋼目前條件下,煤比低于170 kg/t、煙煤比50%內(nèi),增加煤比及煙煤比例,沒有發(fā)現(xiàn)干法除塵灰含碳量顯著提高,隨著風(fēng)溫、富氧的提高,有降低趨勢(shì),燃料比亦隨之降低,操作上應(yīng)致力于提高風(fēng)溫、保持160~170 kg/t煤比,完全吸收煉鋼多余氧氣,在嚴(yán)格控制粉氧含量的前提下,增加煙煤比例、提高煤比,利于降低生鐵成本。