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漢鋼2號高爐穩(wěn)定爐溫操作實踐

2022-01-23 09:39:40徐號鋒
山西冶金 2021年6期

徐號鋒

(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司,陜西 勉縣 724200)

1 穩(wěn)定爐溫實踐背景

高爐爐溫穩(wěn)定是體現高爐操作者水平和保證爐況穩(wěn)定的基礎,因此,要對影響爐溫的諸多因素進行梳理分析,分清主次,制定切實可行的措施,以確保目標的實現。爐溫穩(wěn)定是實施低硅冶煉的前提,降低硅偏差及生鐵含硅量,一方面可提高產量,降低燃料比,降低生鐵成本;另一方面可減少CO2排放量,滿足“碳中和,碳達峰”的控制要求,增加經濟效益。漢鋼2號高爐(2 280 m3)于2012年8月15日投產,投產后在穩(wěn)定高爐爐溫方面已采取了一系列措施,相關操作技術已得到了提高。2018年為響應公司號召,進一步降低生鐵成本,提升高爐技術經濟指標,對穩(wěn)定爐溫操作進行攻關,通過加強原燃料管理、固定高風溫操作、細化爐溫調劑及加強爐前出鐵管理等技術措施,使高爐硅偏差及生鐵含硅量有所降低。

2 穩(wěn)定爐溫操作措施

2.1 加強原燃料管理

漢鋼2 280 m3高爐的焦炭全部為外購水熄搗固焦,因供焦炭廠家多,指標參差不齊,質量難以保證,為了穩(wěn)定焦炭質量,通過與公司采購部門進行溝通,穩(wěn)定焦炭供應廠家3~4家,同時派駐廠人員對焦炭的質量進行跟蹤,不滿足條件時及時反饋調整,通過該舉措已取得了階段性的效果。目前高爐用焦炭的灰分在12.0%~12.6%,水分在6%~8%,固定碳質量分數在85.5%~86.5%,M25≥92%,M10≤7%,反應性CRI在28%~30%,反應后強度CSR在60%~62%之間,可滿足高爐的正常使用。

針對燒結礦堿度穩(wěn)定率低、冶金性能不穩(wěn)定的情況,要求燒結廠在礦粉的堆放上必須做到按品種、成分分類堆放,配料中穩(wěn)定主流礦粉配比在60%以上,并控制當地缺陷的高鈦、高硫礦比例不能超過20%,燒結時堅持燒熟、燒透的原則,提升燒結礦質量。球團質量要從抗壓強度合格率上下狠功夫,礦粉進行二次潤磨后-200目的比例要達到80%以上,以具備配料條件。將球團燒結用的煤氣中混入熱值較高的轉爐煤氣,可提升爐膛溫度,使球團抗壓強度合格率(≥2 000 N)從68%提升至75%以上。在現有原燃料條件下,為了穩(wěn)定爐溫、降低硅偏差及生鐵含硅量,積極從以下幾方面對高爐加強原燃料管理,以減少原燃料波動對爐況的影響。

1)做好物料的分類堆放、定點取料和物料的防雨工作,原則上露天不堆放焦炭、煤粉等物料,做好上下道工序的銜接工作。

2)加強內部管理,隨時掌握、傳遞原燃料的質量指標數據,為高爐用料做好參考;嚴格倉位管理,在原燃料供應正常情況下,中間倉采用三倉均衡放料原則,中間倉倉位不低于2 m,高架倉倉位不低于4 m,同時每班需對成品倉、高架倉燒結礦進行至少1次的篩分檢測。

3)定期做好篩板的檢查更換工作,完善更換篩己板的記錄臺賬,在日常點檢中,及時發(fā)現斷齒并進行焊補,杜絕焦炭進入焦丁倉;要求礦石振料速度≤40kg/s、焦炭量≤25 kg/s,以保證篩分效果,最大限度減少粉末入爐,改善料柱的透氣性。

4)優(yōu)化上料方案、降低運輸成本,持續(xù)推廣集裝箱的運輸方式,減少噸鐵焦末產生量,以高爐穩(wěn)產、高產為中心,不斷提升高爐的各項技術經濟指標。

5)建全完善原燃料質量預警機制,高爐工長隨時在值班室電腦上查看上傳至OA系統(tǒng)的原燃料質量異常信息,根據原燃料波動情況及時進行調劑,要求料場的管理人員不僅要知道外觀物料質量,而且要對物料的理化質量指標做到心中有數。

6)當原燃料質量產生較大波動影響順行時,高爐嚴格執(zhí)行“攻守退”操作預案,并將信息反饋至相關單位。

2.2 固定高風溫操作

高爐煉鐵熱風帶入能量占總能量的16%~19%,使用高風溫已經成為高爐煉鐵節(jié)能減排、降低焦比以及提高煤比的主攻方向[1]。漢鋼2 280 m3高爐采用了3座卡魯金頂燃式熱風爐,熱風爐使用高爐煤氣,熱風溫度穩(wěn)定在1 220~1 230℃,2018年為提高熱風溫度,采取了將高爐煤氣中混入少量熱值較高的轉爐煤氣的措施,目前轉爐煤氣的混入比例可達到20%,熱風爐的廢氣溫度不超過350℃,風溫可達1 280℃,平時可穩(wěn)定在1 250~1 280℃,較之前提高30℃左右,達到了國內先進水平。在操作上,為固定高風溫1 250℃,爐溫主要靠煤粉、氧量、料速等其他數段來進行調劑,實現了高風溫的利用。高風溫的利用可有效補償風口前煤粉分解吸收的熱量,使爐缸熱量充沛,渣鐵溫度充足,有利于爐況順行和爐溫的穩(wěn)定,從而確保了爐溫基礎。

2.3 細化爐溫調劑

2.3.1 正確判斷爐溫變化的趨勢

高爐中表示爐溫的指標有兩個:一個是“物理熱”,即指鐵水溫度;另一個是“化學熱”,即指生鐵含硅量。一般鐵水中含硅量越高,鐵水溫度越高,反之則鐵水溫度越低[2]。2號高爐為避免因人為判斷調劑失誤而造成爐溫波動,統(tǒng)一了爐溫判斷調劑標準(見表1)。

表1 漢鋼2 280 m3高爐爐溫判斷調劑標準

2.3.2 勤觀察,做到“早調、微調”

要穩(wěn)定爐溫,高爐值班工長應勤觀察,可分別從料速、風壓風量變化、爐頂溫度、風口明亮變化、上下兩爐次鐵火、鐵樣斷面顏色及渣樣顏色的變化等方面來對爐況進行綜合判斷。要求每半小時必須檢查一下料速,每一爐鐵必看一下渣鐵和風口情況,每班至少要到槽下檢查原燃料2次,如發(fā)現焦炭變濕,需適當補充水分焦,這樣能及時發(fā)現爐溫發(fā)展的趨勢,在爐溫有較小波動時便能采取微調煤量或氧量的方式來平衡爐溫,從而達到穩(wěn)定多因素、減少變動量的目的。

2.3.3 根據不同的爐況,選擇合適的調劑手段

一般情況下,調劑手段應優(yōu)先使用對爐缸煤氣量和煤氣壓力波動影響較小的手段,即采用控制煤氧量的調劑手段。在爐溫波動小或未變料時,一般不采用風溫、風量、凈焦和負荷等調劑手段。負荷調劑在變料、引起爐熱(涼)的因素具有長期性、有計劃性的升降爐溫時采用。風量調劑是在爐溫變化較大(爐溫已涼),為快速扭轉爐溫時采用。凈焦調劑在扭轉或預防爐溫劇烈變化時采用。現從以下四方面具體介紹調劑操作措施。

1)爐溫有向熱的趨勢時,調劑操作順序為:減少噴煤量(1 000~2 000 kg/h)→增加富氧量(500~1 000 m3/h)→增加鼓風量(壓差允許,風壓未達到規(guī)定值時)。如有爐熱難行征兆,在減少煤量后,不得增加氧量;為保證爐況順行可撤風溫,爐況順行后,要先提風溫,而后再增加煤量,以防止爐溫返涼。

2)爐溫有向涼的趨勢時,調劑操作順序為:增加噴煤量(1 000~2 000 kg/h)→減少富氧量(500~1 000 m3/h)→提風溫20~30℃(風溫有余地時)→減少鼓風量(料速較快時)。如風溫和煤量已用盡,此時爐涼趨勢較大,所耗時間較長,要減輕焦炭負荷,在輕負荷未下達前要相應減風,為抑制涼勢。

3)爐溫劇烈變化時,為預防爐況失常,可同時采用減風、加凈焦、退負荷等多種調劑手段。如爐溫下降較快,且一時查不出原因,應先適當加凈焦、并大退負荷幅度,甚至改全焦冶煉,然后繼續(xù)查明原因(漏水或原燃料變化),明確原因后,迅速采取相應的調劑措施。

4)在爐況失常(如管道行程、崩料、懸料)時,應及早加入足量凈焦,這樣不但能迅速改善爐料透氣性,而且能補充爐料預熱還原不充分在爐缸造成的大量熱耗,從而縮短失常時間,減少損失。

2.3.4 把握好每種調劑手段對爐溫的調節(jié)幅度及滯后時間

煤量調節(jié)在正常情況下的變動量不超過2000 kg/h,滯后時間一般為1/3~1/2冶煉周期;風溫調節(jié)變動量不超過50℃/h,一般在2 h之內起到效果;風量調節(jié)的作用最快,必須1次減到需要水平,但加風時要酌量,一般在1 h左右見到效果;凈焦和負荷作用最慢,滯后時間為1個冶煉周期。

2.3.5 保持渣鐵排放的穩(wěn)定

渣鐵排放不均勻,爐缸內憋渣鐵,易導致鐵前料慢、鐵后料快,影響高爐下料的均勻性,還易引起渣皮的脫落,造成爐溫波動,甚至造成爐況難行、崩料等。因此工長應抓好爐前鐵口的操作和維護,確保兩鐵口出鐵均勻,渣鐵排放穩(wěn)定。

2.4 加強爐前出鐵管理

2 280 m3高爐出鐵穩(wěn)定率低,渣鐵不能及時出凈已成為制約爐溫穩(wěn)定的限制性因素。爐前管理應重點在不漏泥、不燒鐵口、不帶鐵堵口、不減風或休風堵口、保證鐵口深度合格、能夠及時出凈渣鐵上下功夫,具體措施如下:

1)推行爐前標準化操作,縮短出鐵間隔時間至15 min以內;

2)穩(wěn)定鐵口深度2 800~3 200 mm,根據季節(jié)變化及階段性冶煉特性,持續(xù)改善炮泥質量,以滿足生產需要;

3)嚴格落實好熔融金屬管控責任及措施,督促做好渣鐵溝的檢查、維護,確保渣鐵溝安全運行、不影響正常出鐵;

4)出鐵前做好各項確認工作;

5)日出鐵次數控制在9~12次,正常使用直徑55 mm鉆頭,控制出鐵流速不小于5.5 t/min,出鐵時間控制在100~130 min;

6)在水沖渣管理方面,根據設備運行周期及實際情況實施定修計劃,檢查內、外篩網磨損,收集池積渣等情況,并及時對其進行更換、清理,通過提升穩(wěn)定率,杜絕爐內憋渣鐵情況,有效地控制了鐵量差,為穩(wěn)定爐溫的創(chuàng)造了條件。

3 應用效果

采取加強原燃料管理、固定高風溫操作、細化爐溫調劑以及加強爐前出鐵管理等技術措施后,高爐平均硅偏差為0.10%,生鐵w(Si)為0.38%,其中7月份硅偏差為0.08%,生鐵w(Si)為0.35%,創(chuàng)歷史最好水平。高爐硅偏差變化情況如圖1所示,生鐵含硅變化情況如圖2所示,注:2月份因2號高爐檢修6天,檢修完后又因兩次更換送風裝置休風923 min,生鐵含硅及硅偏差未做統(tǒng)計;9月份2號高爐停爐。

圖1 漢鋼2 280 m3高爐生鐵硅偏差變化情況

圖2 漢鋼2 280 m3高爐生鐵含硅變化情況

4 結語

通過對2 280 m3高爐進行穩(wěn)定爐溫操作攻關,雖然階段性取得了一定的成績,但與國內同行業(yè)先進水平相比還有一定的差距。為進一步穩(wěn)定爐溫,降低硅偏差,降低燃料比,提高經濟指標,必須解決以下幾個制約因素:

1)入爐焦炭量會隨水分的波動引起爐溫的波動;減少焦炭料場的堆放轉運環(huán)節(jié),直接用管帶將焦炭從焦炭大棚機打入料倉,避免因天雨或天晴而造成焦炭水分的大幅度波動,并盡快在槽下安裝中子測水儀。

2)燒結礦堿度穩(wěn)定率低、冶金性能差,球團礦抗壓強度低;需繼續(xù)在優(yōu)化燒結及球團工藝上想辦法,以提高質量。

3)做好爐前管理工作,進一步提高爐前耐材質量及加強設備的點巡檢管理,以確保高爐能按時出凈渣鐵,避免高爐憋渣鐵而影響順行。

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