甘元有
(山西建龍實業(yè)有限公司軋鋼二廠,山西 運城 043800)
熱軋板材、帶材生產(chǎn)過程中,軋制出來的產(chǎn)品必須從高溫紅熱狀態(tài)冷卻到常溫狀態(tài)。板、帶材的溫度和冷卻速度決定了鋼材內(nèi)在的組織、力學(xué)性能及表面氧化鐵皮數(shù)量,因而對產(chǎn)品質(zhì)量有著重要的影響。
1)軋制過程中,熱軋件表面的氧化鐵皮需要經(jīng)過高壓水進行沖擊,對表面的氧化鐵皮進行去除。
2)在軋制過程中,精軋機區(qū)域的終軋溫度過高,對中間坯的溫度進行調(diào)整,通過冷卻水對中間坯進行降溫。
3)為了獲得良好的鋼材力學(xué)性能,需要將帶鋼成品的溫度從高溫急劇降低到需要的溫度范圍,需要在帶鋼表面噴灑水對帶鋼進行降溫,此工序就是常說的層流冷卻。
由此可見,濁環(huán)冷卻水所起的作用是十分重要的。不論是軋制工序環(huán)節(jié),還是冷卻工序環(huán)節(jié),以及板、帶材表面質(zhì)量都與水有密切相關(guān),同時冷卻水的水量、水壓、水質(zhì)都直接影響熱軋產(chǎn)品質(zhì)量的好壞,所以,冷卻水是整個熱軋生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。山西建龍實業(yè)有限公司軋鋼二廠(全文簡稱山西建龍)現(xiàn)有1 500 mm熱軋板材生產(chǎn)線是獨立的一套水處理系統(tǒng),其中濁環(huán)水供水量為11 000 m3/h。
發(fā)現(xiàn)卷板表面“發(fā)烏”,表面氧化鐵皮存在“脆性”,具體表現(xiàn)在卷板在開平過程中氧化鐵皮容易從基體“剝離”,所開發(fā)的汽車車輪鋼在下游客戶下料后進行旋壓的過程中,氧化鐵皮脫落,產(chǎn)生一層“黑灰”,表面也比較粗糙,如圖1所示。

圖1 鋼板原料形貌和旋壓后的形貌
熱軋濁環(huán)水是供軋機軋輥、板材生產(chǎn)線冷卻用水,水與被冷卻物料直接接觸,用后水除水溫高外,水質(zhì)也發(fā)生了重大改變,氧化鐵皮,泄露的潤滑油進入水中,成為軋鋼污水。用后的水進入濁循環(huán)系統(tǒng)經(jīng)過旋流井沉淀,平流沉淀池工藝處理環(huán)節(jié),初步去除水中較大顆粒的氧化鐵皮和機械去除上層浮油,經(jīng)過濾器過濾進一步去除較細小的氧化鐵皮,使出水懸浮物小于50 mg/L,經(jīng)冷卻塔降溫后的水供生產(chǎn)線循環(huán)使用,水處理工藝流程如圖2。

圖2 水處理工藝流程
山西建龍地處山西省最南邊的運城市聞喜縣東鎮(zhèn)鎮(zhèn),緊靠黃河,只有黃河水和地下水選擇,由于地下水資源耗資巨大,所以采用黃河水水源進行補水,黃河水的水質(zhì)見表1。

表1 黃河水的水質(zhì)表
由于黃河水硬度、氯離子、總硬度均偏高,水質(zhì)本身較差,導(dǎo)致了濁環(huán)水在循環(huán)使用過程中硬度、氯離子及電導(dǎo)率升高過快,對設(shè)備腐蝕嚴重,對帶鋼表面產(chǎn)生嚴重的污染,產(chǎn)品表面質(zhì)量惡化。
目前能源中心水處理設(shè)備軟水日產(chǎn)8 000 m3,僅僅能夠維持全公司所有加熱爐,熱風爐等設(shè)備耐高溫管道的冷卻水量,對于濁環(huán)水根本沒有富裕的軟水,一方面舊的反滲透系統(tǒng)沒有正常投用,另一方面新建南部廠區(qū)污水處理提產(chǎn)改造項目仍然在施工進行中。
目前水處理藥劑中含有影響水質(zhì)惡化的元素,山西建龍目前采用的藥劑種類及成分如表3。

表3 山西建龍目前采用的藥劑種類及成分
藥劑中,滅藻殺菌劑,型號是JH-803的絮凝劑均含有影響水質(zhì)的氯元素。
經(jīng)過與其他公司對比,化學(xué)成分與其他公司沒有差異,都是按照內(nèi)控標準組織生產(chǎn),據(jù)此,排除化學(xué)成分的影響。
從表4看出,山西建龍帶鋼表面氧化鐵皮厚度與其他公司基本沒有什么差別,排除氧化鐵皮厚度對表面疏松脆性的影響。

表4 分鋼種不同鋼廠氧化鐵皮厚度情況對比表
卷板在生產(chǎn)過程中,除了溫度之外,直接與卷板表面接觸的只有軋輥和水,軋輥表面對卷板表面產(chǎn)生兩方面的影響:一方面是卷板表面粗糙度產(chǎn)生影響,另一方面軋輥表面偶爾產(chǎn)生氧化膜脫落,粘附在卷板表面產(chǎn)生致密的黑色狀物質(zhì),此兩方面均與卷板表面氧化鐵皮的“疏松”和“脆性”無關(guān),據(jù)此得出結(jié)論:卷板表面氧化鐵皮的“疏松”和“脆性”與水有關(guān)。
考慮熱軋水系統(tǒng)的水質(zhì),通常考慮的因素:
1)pH值。一般酸性水會加速腐蝕(pH<6),中性和堿性水腐蝕很小。
2)Cl-。可以間接破壞鋼材表面的鈍化膜,降低鋼板本身的耐蝕性。
3)含油量。僅僅是附著在鋼材表面,存在一些色差而已。
4)濁度。一般只會堵塞,隔絕鋼材和空氣的接觸,本質(zhì)上不加劇腐蝕。
山西建龍循環(huán)水的現(xiàn)狀如表5所示。

表5 山西建龍循環(huán)水的現(xiàn)狀
從表5中看出,氯離子和電導(dǎo)率非常高,與其他同類廠家高出了2~3倍。
電鏡掃描鋼帶表面氧化鐵皮形貌如圖1所示。

圖1 電鏡掃描鋼帶表面氧化鐵皮形貌
從圖1發(fā)現(xiàn)山西建龍鋼帶表面氧化鐵皮與基體之間存在明顯的疏松、空隙及分層狀態(tài)。
據(jù)有關(guān)文獻報到,碳鋼在Cl-中存在腐蝕,Cl-離子半徑很小,腐蝕性極強,溶液導(dǎo)電性增加,鐵失去電子,優(yōu)先形成點腐蝕,當溶液中存在高濃度、高導(dǎo)電的FeCl2時,pH值下降,加劇腐蝕。鋼在Cl-環(huán)境中的化學(xué)反應(yīng)和物理反應(yīng)很復(fù)雜,Cl-優(yōu)先會和鐵氧化物生成α-FeOOH,γ-FeOOH等羥基化合物,此類羥基化合物疏松多孔,對基體不具備保護能力,基本的化學(xué)反應(yīng)如下。

據(jù)此推斷,與電鏡的顯微分析基本吻合,帶鋼表面“疏松”“脆性”的物質(zhì)就是羥基化合物。
能源中心對舊的反滲透系統(tǒng)立即進行檢修,投入正常使用,確保每日1 000 m3普通軟水的富裕水量。具體如下:
1)加快新建南部廠區(qū)污水處理項目的進度,盡快投入使用,使山西建龍的軟水富余量達到每日2 000 m3,滿足山西建龍軟水的需求量。
2)從距離熱軋廠最近的軟水管道(煉鋼二區(qū)連鑄跨的軟水管道),分支出1根直徑150 mm的軟水管道,直接供水到熱軋廠層流冷卻水池。
更換水處理藥劑如表6所示。

表6 更換水處理藥劑表
從9月初持續(xù)換水后,截止到10月下旬,氯離子和電導(dǎo)率持續(xù)下降達到穩(wěn)定水平,如圖2,圖3,表7所示。

表7 9月份前后水質(zhì)指標對比

圖2 氯離子降低趨勢圖

圖3 電導(dǎo)率降低趨勢圖
車輪鋼改善前后表面變化情況如圖4。

圖4 車輪鋼改善前后表面形貌
輪輻鋼和制動鼓用鋼改善前后情況的比較如圖5。

圖5 輪輻鋼和制動鼓用鋼改善前后情況
通過對水質(zhì)的改善,解決了困擾山西建龍多年來帶鋼表面氧化鐵皮的問題,為品種鋼的生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ),下一步穩(wěn)定水質(zhì),是穩(wěn)定帶鋼表面質(zhì)量的有力保障。