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#1機#3高壓加熱器進水門缺陷分析處理

2022-01-17 06:51:38安徽淮南平圩發電有限責任公司
電力設備管理 2021年14期
關鍵詞:閥門

安徽淮南平圩發電有限責任公司 承 龍 夏 磊

1 事件描述

2月29日,#1機#3高壓加熱器經過試漏,確認#3高壓加熱器泄漏。運行執行#3高加解列操作,在關閉#3加事故疏水前隔離閥后,發現#3加汽側及#3抽汽電動閥后管道壓力由0.4MPa 升至2.5MPa,且#2高加正常疏水調節閥后隔離閥法蘭附近大量漏水,經檢查確認漏水為#3高加汽側安全閥起跳泄壓所致。開啟#3加事故疏水前隔離閥,#3加事故疏水調節閥開啟進行疏放水,#3加汽側壓力恢復至0.5MPa 以下。#1機#3高加進水電動門關閉后,就地發生閥門及管道振動并聽到明顯異常聲音,判斷#3高加進水閥密封不嚴密,將#3高加進水閥開啟至5%位置,異常振動和聲音消失。

4月21日,#3高加進水閥解體后,發現下軸承座圈碎裂、銅套磨損嚴重、軸承室磨損嚴重、閥芯與閥座密封面發現壓痕等重大缺陷,具體缺陷如下:閥門操作機構內閥門絲母磨損嚴重。從圖1可看出,閥門絲母從下至上約300mm 長度均出現較嚴重磨損,特別是與下軸承座圈配合位置磨損最為嚴重;閥門軸承座圈粉碎。進水閥使用推力球軸承,軸承型號為NSK51334,軸承由一列帶保持架的鋼球、一個軸圈和一個座圈組成,在軸承室上方與下方各布置一個。進水閥解體后,上軸承基本完好、下軸承軸承座圈碎裂成多塊(圖2);閥門軸承室磨損嚴重。軸承室安裝軸承的位置磨損較大,部分區域凹坑較深;閥門閥芯與閥座上發現一道貫穿密封面的壓痕。閥芯與閥座密封面上壓痕長度約15mm,深度最深處約2mm。

圖1 閥門絲母磨損嚴重

圖2 閥門軸承座圈粉碎

2 原因分析

2.1 軸承受力分析

從現場進出水閥布置來看,#3高加進水閥閥芯與進水閥閥前進水管段成一斜角,角度約為135°。閥門動作時,電機通過齒輪帶動螺紋套筒旋轉,再將力傳遞給閥桿。閥門全開時,進水閥的受力點在上軸承的座圈上。上軸承先受到螺紋套筒傳遞過來的壓應力,再經過板彈簧傳遞至下軸承,因此閥門開啟時,下軸承受力較小。

閥門關閉后,閥后介質壓力很小,但閥前介質壓力為給水壓力。按照閥門與進水管的角度,以及介質低進高出的流向特性,閥芯會受到一個沿著閥桿方向朝上的力,其壓力為進口段壓力。根據力與壓強計算公式F=PS 計算出作用在閥桿上的力約為4.0×106N,相當于40Wkg 物體的靜壓力。這就是說閥桿作用在閥芯上的力一定要超過F 才能實現密封。而閥桿的力是以齒輪箱的轉矩作為原動力,通過銅套轉到施加在閥桿上的力。根據力的相互作用原理,閥門關閉時銅套受到沿閥桿向上的力。這時候下軸承會直接受力,然后通過板彈簧的緩沖傳遞到壓蓋上,上軸承基本不受力。

2.2 分析軸承損壞的原因

因為閥門關閉時上壓板與壓蓋貼緊,所以閥門開啟的過程中螺紋套筒先是向下移動,此時上軸承最先受力,此時軸承受力較小。螺紋套筒繼續向下移動、板彈簧受力,接著下軸承座圈脫離螺紋套筒與支架端面接觸,此時閥桿開始向上移動、直至閥門完全開啟。整個過程中閥門軸承受力均較小,造成軸承損壞的可能較小。

閥門關閉時,因閥門密封面上出現一道壓痕,閥門密封不嚴,高壓介質從閥前漏至閥后,因為閥門前后壓差很大,介質通過閥門的閥芯后,壓力突降形成噴嘴效應,介質流速增加,同時會產生汽化現象,會對閥門造成沖擊,閥門受迫振動。因為介質的汽化不是穩定的,所以振動也是一種不規律的振動,導致閥門下軸承的受力也處于一個不斷變化的狀態中,加速軸承的疲勞損傷。上軸承因為板彈簧的逐級緩沖受力影響較小。這是引起軸承損壞的最主要原因。此外以下幾點也會加劇軸承的損壞。

動靜部件同心度偏差的影響。如果閥門的動靜部件同心度偏差較大,會造成軸承與支架軸承室徑向間隙減小甚至消失,其方向與同心度偏差方向一致。運行過程中,閥門開啟與關閉時,螺紋套筒在軸向是會產生一定的位移,若軸承間隙消失,就會造成軸承損傷;潤滑的影響。高加進水閥支架安裝后,若螺紋套筒與閥門支架配合處間隙不均勻或間隙過大,會造成潤滑脂漏出流失,使得軸承潤滑受到影響,加速軸承的磨損。

軸承本身的問題。5系列推力球軸承的軸圈與座圈尺寸不同,內徑小的為軸圈,內徑大的為座圈。高加進水門使用的是NSK51334推力球軸承,其軸圈尺寸應為Ф275×170,座圈為Ф280×174,現場實測下軸承軸圈為Ф280×170,與標準尺寸不符。座圈已損壞無法驗證,但尺寸誤差可能會使軸承在運行中產生一定的影響;板彈簧裝錯或失效。板彈簧表面不是一個平面,如果板彈簧同向安裝其效果將會降低一半甚至更多,如果板彈簧本身已失效,也是無法起到彈簧的作用。這種情況下,閥門關閉后任何的沖擊都將作用在軸承上,加速軸承的損傷;螺紋套筒位置的影響。若螺紋套筒在安裝時,相對于閥桿的位置過高,則會造成在緊壓蓋時將板彈簧壓平,也會使板彈簧失效。

3 處理措施與建議

對高加進水閥的設備缺陷處理方面,更換新軸承與螺紋套筒,復核螺紋套筒尺寸與圖紙基本一致;對進水管內異物與閥座密封面缺陷外委進行修復;對閥門支架,根據配合面要求堆焊后車削。具體處理措施如下:

閥門操作機構內閥門絲母磨損嚴重。處理方案:發QDR 更換新絲母,核對新舊絲母尺寸,4月21日下午新絲母已領出。當前核實尺寸,發現其中一處鍵槽長度偏小1mm,可用內圓磨拓寬鍵槽后手工打磨光滑。另外絲母梯形螺紋總長度較圖紙小21mm,但影響不大,已匯報生技部。絲母運至現場后,應對梯形螺紋與螺桿再進行實配,確認螺紋可用。同時可再補充一個新絲母做備件;閥門軸承座圈粉碎。處理方案:發QDR 更換新軸承,軸承型號NSK51334,4月20日已申請采購。軸承上下各1組,安裝時注意軸承方向。

軸承室磨損嚴重。處理方案:發QDR,對磨損位置檢查材質后用同類材質補焊。閥門支架為鑄造材料,需進一步確認材料的可焊性,需細化焊接工藝及熱處理方案,因支架與操作機構一體,需考慮對操作機構的連接部件進一步解體拆解,以方便加工。焊后送機修,生技部確定基準對補焊處車削?,F場初步確定汽機部牽頭,將閥門支架吊至平臺,配合確認材質、清理打磨后,由生產服務部負責熱處理、焊接、保溫、二次加工,各基準面圖紙及尺寸確認由生技部提供技術支持。

閥門閥芯與閥座上發現一道貫穿密封面的壓痕。處理方案:閥門內閥座有異物壓痕,長度約15mm、深度約2mm 左右,因閥門內徑小、深度深,需外委檢修,但修復難度較大,需加工熱處理,維修最大難度是閥座深度,檢修焊接人員一般無法正常操作,焊接時又擔心易產生裂紋使缺陷擴大,加熱后人又無法操作;公司內部可能無法進行修復,生技部正在尋找具備條件的公司進行修復;閥頭在與閥座對應位置有壓痕,需拆卸閥頭,進行加工堆焊硬質合金、熱處理后修復,擬與閥閥同步進行修復。

建議:定期添加潤滑脂;軸承安裝前復核尺寸,避免再次出現類似情況;支架、螺紋套筒安裝后,用塞尺檢查支架與螺紋套筒的周邊間隙;執行文件中增加板彈簧弧度檢查工序;螺紋套筒安裝完成后檢查與軸承及支架的相對位置;對高加進、出水閥及同類高參數閥門制定定期全面解體檢查、軸承檢查計劃,特別是#3高加參數較高,泄漏次數較多,可制定滾動計劃,重點檢查。

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