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天然氣冷卻器換熱管腐蝕原因分析

2022-01-14 05:47:36白宇恒張仁勇張啟超劉正文任玉聲
天然氣與石油 2021年6期
關鍵詞:分析

白宇恒 張仁勇 張啟超 劉正文 任玉聲

1. 中國石油工程建設有限公司西南分公司, 四川 成都 610041;2. 中國石油西南油氣田公司輸氣管理處, 重慶 102649;3. 襄垣縣國新液化天然氣有限公司, 山西 長治 046000

0 前言

天然氣、石油等化工廠均需要設置多臺換熱器,管殼式換熱器因其投資成本低、傳熱面積大、選材容易等特點,相比板式換熱器、蛇形管式換熱器應用更廣泛[1]。管殼式換熱器為增加換熱面積布滿換熱管,少則幾百根,多則近千根,因換熱管數量大,故障率也相應增大。實際生產運行中,管殼式換熱器的故障率是塔、壓力容器等設備故障率總和的2倍,許多化工廠停工搶修的原因大多是因為換熱管穿孔泄漏[2]。

換熱管的材料普遍采用碳鋼,失效率較高,為了提高換熱器的可靠性,船舶冷凝器采用了B30銅鎳合金管,很大程度上降低了換熱器的失效概率[3-5],部分化工廠采用321奧氏體不銹鋼作為換熱管材料,降低了換熱器失效的概率,但腐蝕問題仍然存在[6]。以天然氣為原料的化工廠,因其工藝介質相對清潔,為了降低建設成本,換熱管多采用10#無縫碳鋼管,使得冷卻器失效故障頻繁發(fā)生。

換熱器失效原因的分析總體上包括宏觀觀察、腐蝕產物的微觀形貌觀察、化學成分分析、物相分析等方法[7-16]。部分學者對工藝介質進行了組分分析,但很少對循環(huán)水進行化學分析[17-19]。

某天然氣處理廠設置1臺鼓風機,將常壓天然氣增壓后作為處理廠燃料氣,在鼓風機后設置1臺冷卻器,用循環(huán)水對天然氣進行冷卻,投運不到1年,換熱管大面積腐蝕穿孔。鼓風機為非主工藝設備,不影響處理廠主工藝裝置的生產,但處理廠設置有多臺天然氣冷卻器,若該設備腐蝕是因循環(huán)水引起的,則腐蝕情況具有普遍性,需立即停產對處理廠冷卻器進行檢查,避免因腐蝕而引起安全生產事故。本文針對該處理廠面臨的現狀,對鼓風機冷卻器的運行工況、工作介質、換熱管材質、腐蝕產物的宏觀和微觀形貌、化學成分及物相進行綜合試驗分析,旨在確定換熱管腐蝕失效的原因,優(yōu)化換熱器設計,指導處理廠生產運行。

1 運行情況

某天然氣處理廠鼓風機冷卻器為臥式管殼式換熱器,位于鼓風機后,作用是冷卻增壓和升溫后的天然氣,冷卻器管程介質為天然氣,殼程介質為循環(huán)水,見圖1。經鼓風機增壓后的天然氣壓力為100 kPa,溫度為75 ℃,進入冷卻器管程,循環(huán)水從冷卻器低溫端側面進入殼層,從高溫端側面流出,被冷卻后的天然氣從冷卻器另一端流出。

圖1 鼓風機冷卻器結構示意圖Fig.1 Schematic diagram of blower cooler structure

鼓風機冷卻器運行工況參數見表1。從表1可以看出,該換熱器管程工作介質為潔凈天然氣,組分為CH4(摩爾含量83.36%)和N2(摩爾含量16.54%),殼程工作介質為循環(huán)水。

表1 鼓風機冷卻器運行工況參數表

從現場循環(huán)水系統(tǒng)不同部分取樣進行循環(huán)水水質分析,1#水樣取自循環(huán)水泵出口,2#水樣取自冷卻器入口,循環(huán)水水質的檢測結果無異常。分析結果見表2。

表2 循環(huán)水檢測結果表

2 檢驗與分析

2.1 換熱管腐蝕宏觀形貌

現場對冷卻器進行拆解,發(fā)現冷卻器的管束上沉積了大量垢樣,垢樣中發(fā)現泥沙及鐵銹,折流板的背水面堆積的垢樣尤為集中,見圖2。

將換熱管抽出,查看換熱管的腐蝕情況。共有6根換熱管發(fā)生了穿孔腐蝕失效,其他換熱管均發(fā)現有孔腐蝕,但尚未貫穿。發(fā)生孔腐蝕的部位主要位于換熱管和折流板接觸的區(qū)域,見圖3-a);除了在管板接觸的區(qū)域發(fā)生腐蝕之外,在換熱管管體(折流板與折流板之間管段)上也發(fā)現有近似圓形的腐蝕坑,并未貫穿壁厚,見圖3-b)。

圖2 冷卻器管束局部形貌圖Fig.2 Local appearance figure of heat cooler tube bundles

a)折流板區(qū)域a)Baffle region

b)非折流板區(qū)域b)Non-baffle region圖3 換熱管腐蝕宏觀形貌圖Fig.3 Corrosion appearance figure of exchanger tube

換熱管外表面采用淋涂法涂有防腐層,防腐涂料采用由改性耐熱環(huán)氧有機硅高分子合成樹脂、耐熱顏料、導熱填料配制而成的單組份換熱器專用涂料。管束防腐層按機械打砂除銹、管外淋涂、漆膜處理、表干、高溫固化施工程序,反復涂裝4遍,漆膜厚度達150 mm。有研究已證明,換熱管表面涂刷防腐層可有效保護換熱管[20]。圖4為放大的換熱管防腐層形貌,換熱管防腐層鼓泡現象嚴重,劃開鼓泡區(qū)域,換熱管已存在腐蝕現象,而未鼓泡區(qū)域,換熱管狀態(tài)相對較好。防腐涂層起泡的原因較為復雜,涉及到涂料的性質、施工質量、運行環(huán)境等眾多因素,本文不再進行深入研究。就結果來看,防腐涂層完好的部位,防腐涂層有效地保護了換熱管,但是防腐涂層鼓泡部位,防腐涂層不但沒有起到保護換熱管的作用,反而加速了換熱管的腐蝕。

a)外防腐層鼓泡形貌a)Bubbling appearance of external anticorrosion layer

b)外防腐層鼓泡位置下換熱管形貌b)Figure of heat exchanger tube under bubbling positionof external anticorrosion layer圖4 換熱管外防腐層形貌圖Fig.4 Appearance of external anticorrosion layer of heat exchanger tube

2.2 換熱管化學成分分析

引起換熱管腐蝕失效主要有材料因素和環(huán)境因素。為了驗證該換熱管腐蝕失效是否與材料有關,對換熱管材料進行化學成分分析。

根據冷卻器設計文件,換熱管采用10 #無縫碳鋼管,規(guī)格為Φ14×1.6 mm,執(zhí)行標準為GB/T 699—2015《優(yōu)質碳素結構鋼》(以下簡稱GB/T 699—2015)。10 #無縫碳鋼管價格低,對堿性介質的化學腐蝕比較穩(wěn)定,容易被酸性腐蝕,應用在鼓風機冷卻器中合理。該天然氣處理廠設計有18臺冷卻器,其中2臺為低溫工況,1臺工作介質呈酸性,換熱管采用S30408,其他15臺冷卻器換熱管均采用10 #無縫碳鋼管,至發(fā)稿時尚未發(fā)現如鼓風機冷卻器的腐蝕情況。

從換熱管上取2個樣,根據GB/T 223《鋼鐵及合金化學分析方法》和GB/T 20123—2006《鋼鐵總碳硫含量的測定高頻感應爐燃燒后紅外吸收法(常規(guī)方法)》進行化學成分分析,結果見表3。表3的分析結果表明,換熱管的化學成分符合GB/T 699—2015對10#無縫碳鋼管的要求。

2.3 腐蝕坑分析

對換熱管上的腐蝕坑進行SEM檢測,整體形貌見圖5-a),局部腐蝕產物形貌見圖5-b)。

對腐蝕坑底部區(qū)域進行能量分散譜(EDS)分析,結果見表4。腐蝕產物主要包含C、O、Fe元素,還包含少量的S、Si、P、Mg等元素。

表3 換熱管化學成分分析結果表

a)腐蝕坑整體形貌a)Overall appearance of corrosion pit

b)腐蝕產物形貌b)Appearance of corrosion product圖5 換熱管腐蝕坑形貌圖Fig.5 Corrosion pit appearance of heat exchanger tube

表4 腐蝕坑底部區(qū)域產物EDS分析結果表

細菌腐蝕的原理是細菌在缺氧條件下繁殖時,將硫酸鹽還原并與鐵生成硫化鐵,形成點狀圓形腐蝕坑。鼓風機冷卻器換熱管上腐蝕坑近似圓形形狀,是碳鋼發(fā)生細菌腐蝕的典型形貌,腐蝕產物分析結果中含有S元素,是碳鋼發(fā)生細菌腐蝕的典型產物。

2.4 循環(huán)水水質及細菌分析

根據表2,循環(huán)水pH在7~9之間呈弱堿性,對照GB 50050—2017《工業(yè)循環(huán)水冷卻水處理設計規(guī)范》(以下簡稱GB 50050—2017)表3.1.8閉式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質指標,在腐蝕速度較低的區(qū)間內。

2.3節(jié)分析結果表明,換熱管發(fā)生了細菌腐蝕,下面對循環(huán)水進行細菌分析。

根據GB/T 50050—2017要求,參照HG/T 4207—2011《工業(yè)循環(huán)冷卻水異養(yǎng)菌菌數測定平皿計數法》采用平皿計數法統(tǒng)計循環(huán)水中的異養(yǎng)菌落個數。

將1#水樣和2#水樣用10倍稀釋法稀釋4個的稀釋度(每個樣品2個平行樣),用移液槍將不同稀釋度試樣0.1 mL分別接種到無菌培養(yǎng)皿中,將10~15 mL冷卻至45 ℃滅菌后的培養(yǎng)基加入培養(yǎng)皿內,混合均勻;待固化后置于29 ℃生化培養(yǎng)箱中培養(yǎng)72 h,培養(yǎng)期滿后進行計數,結果見表5~6。

表5 1#水樣的異養(yǎng)菌計數結果表

表6 2#水樣的異養(yǎng)菌計數結果表

由表5~6可看出,29 ℃時1#水樣和2#水樣的異養(yǎng)菌平均含量分別為2.7×103CFU/mL和2.2×103CFU/mL。循環(huán)水中異養(yǎng)菌無法完全消除,南京工業(yè)大學節(jié)水減排重點實驗室研究了異養(yǎng)菌在循環(huán)水中的生長規(guī)律,研究表明,異養(yǎng)菌可在pH值5.0~9.0、35~45 ℃含有機物的循環(huán)水中生長。該天然氣處理廠循環(huán)水pH值約8.95,偏酸或偏堿的循環(huán)水對設備、管道損害更大。循環(huán)水系統(tǒng)的供水、回水溫度分別為32 ℃、40 ℃,供水溫度由環(huán)境溫度確定,回水溫度由涼水塔經濟核算后確定,故工作溫度亦無法避開異養(yǎng)菌的生長溫度范圍。循環(huán)水系統(tǒng)為處理廠18臺冷卻器提供冷源,因設備跑、冒、滴、漏,必然有少量重烴混入循環(huán)水中,為異養(yǎng)菌提供生長需要的有機物[21]。

鑒于循環(huán)水系統(tǒng)中異養(yǎng)菌無法完全消除,只能盡量降低其含量,故GB/T 50050—2017對中間冷開式系統(tǒng)的異養(yǎng)菌總數要求是不大于1×105CFU/mL,在該數值內,認為異養(yǎng)菌的含量可以接受,不會對循環(huán)水系統(tǒng)設備、管道造成嚴重腐蝕。

3 腐蝕原因分析

經過一系列的試驗分析,鼓風機冷卻器腐蝕失效原因分析結果有以下幾點。

1)換熱管管束上沉積大量垢樣,折流板的背水面堆積的垢樣更多。垢樣主要含泥沙及鐵銹,推斷是因為施工時循環(huán)水管道未清理干凈,循環(huán)水系統(tǒng)清洗時未將冷卻器隔離,導致循環(huán)水總管中大量泥沙進入冷卻器,在折流版的背水面大量堆積。

2)冷卻器殼程進水端(也就是換熱管的出氣端)內壁的部分垢樣被清除后,暴露出大小不一、分布不均的腐蝕坑,這些腐蝕坑主要分布在筒體6點鐘方向附近區(qū)域。由于重力作用,腐蝕產物、泥沙、雜質混合的垢樣逐漸沉淀在管板縫隙區(qū)域、換熱管上方區(qū)域、殼程底部區(qū)域,折流板背水面區(qū)域垢樣沉積最多,隨著時間的推移,垢樣不斷沉積,使得垢樣下的基體處于無氧狀態(tài),加之水中存在溶解氧,使得垢樣外區(qū)域處于有氧狀態(tài),形成氧濃差電池,發(fā)生垢下腐蝕。換熱管與管板接觸的區(qū)域存在縫隙,這種縫隙本身由于所處體系的腐蝕性不同可能會發(fā)生不同程度的縫隙腐蝕,管板之間的縫隙會加速垢下腐蝕。同時,循環(huán)水的pH值、工作溫度,適宜細菌生長,細菌的存在進一步促進垢下腐蝕。已經發(fā)生穿孔的腐蝕坑,其外表形貌具有典型的氧化鐵垢下腐蝕水滴狀形貌。

3)換熱管試樣的外防腐涂層均存在鼓泡現象,折流板和換熱管接觸區(qū)域的防腐涂層不完整,鼓泡的外防腐涂層對換熱管基體未能起到有效的防腐保護作用;破損的外防腐涂層電阻降低,也會削弱防腐保護效果。

4 結論

1)設備制造完成后,尤其是在水試壓后,應對設備進行吹掃、干燥處理,最好采取充氮保護。

2)循環(huán)水系統(tǒng)施工及完成后,及時清理系統(tǒng)內的雜物。設計時在總管末端設置排污管口及排水措施,總管清洗完成后用盲法蘭密封。

3)在循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)清洗時,切記將冷卻器等設備進行隔離,循環(huán)水在管道內流速較高,進入設備后流速較低,另由于冷卻器結構特點,污垢一旦進入設備后,很難通過循環(huán)水帶出去。

4)有研究已證明,換熱管表面涂刷防腐層可有效保護換熱管,但需要根據設備運行工況選擇合適的防腐涂料并嚴格控制施工質量。若防腐質量不合格,不但無法達到保護換熱管防止腐蝕的目的,反而會加速局部區(qū)域的腐蝕。

5)開式循環(huán)水系統(tǒng)的pH值及工作溫度適宜細菌生長,在運行過程中可采用循環(huán)水中加投次氯酸鈉、液氯、有機氯、無機溴化物等溶劑來抑制異養(yǎng)菌的生長,循環(huán)水中氯含量應控制在0.1 ~0.5 mg/L范圍內。

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