仝戰偉
(西山煤電集團 鎮城底礦選煤廠, 山西 太原 030024)
鎮城底礦選煤廠位于山西省古交市鎮城底鎮,隸屬于山西焦煤西山煤電集團,為年設計產能150萬t的礦井型選煤廠,現有兩套全重介分選系統,系統工藝流程均為原煤不脫泥無壓三產品重介旋流器分選,-0.5 mm煤泥采用FJC16-6噴射式浮選機直接浮選。入洗原煤2#、3#及8#煤,產品為十級肥精煤。臺時處理量550 t/h左右,入浮煤泥量約占原煤量的25%,入浮礦漿濃度平均115 g/L,浮選精礦灰分10.5%左右,加藥方式為人工加藥。
鎮城底礦選煤廠現精煤磁尾先經過弧形篩脫水脫泥(弧形篩篩縫為0.5 mm),篩上物進入煤泥離心機脫泥脫水,篩下物進入浮選系統,其工藝流程見圖1.

圖1 現用工藝流程圖
1) 精煤磁尾篩分資料及情況分析。
該廠原弧形篩入料(精煤磁尾水)粒度組成情況見表1. 由表1可以看出,煤泥中主導粒度級為0.25~0.125 mm,占比為33.82%,灰分為15.01%,+0.25 mm粒級的物料累積灰分為8.51%,累積產率為37.40%,高灰細泥占比為28.78%,累積灰分為38.75%,隨著粒度的逐漸降低,各粒度級的灰分逐漸升高,其中-0.045 mm粒度級的灰分達到56.99%,占比為8.56%.

表1 弧形篩入料(精煤磁尾)粒度組成表
由上述篩分實驗數據可以看出,目前重介旋流器分選下限基本為0.25 mm,若0.25~0.5 mm粒度級進入浮選系統,存在重復分選問題。
2) 弧形篩篩下水篩分資料及情況分析。
精煤磁尾弧形篩篩下水直接進入浮選,篩下水粒度組成見表2. 由表2可以看出,+0.5 mm粒度級的占比為3.83%,存在跑粗現象,不利于浮選操作,影響回收率,給洗水平衡增加了壓力。

表2 精煤磁尾弧形篩篩下水粒度組成表
1) 選擇高效分級脫泥設備,實現高效脫泥分級。
2) 窄粒級入浮選,可充分發揮噴射式浮選機的細粒級分選優勢,提高浮選效果。
3) 減少入浮煤泥量,減少藥耗能耗。
4) 實現浮選自動加藥及尾礦灰分檢測,可提高加藥準確性及浮選操作的指導性,降低藥耗,提高浮選抽出率。
5) 減少細泥積聚及跑粗,改善煤泥水系統回收效果。
1) 旋流器+高頻疊篩。
受精煤磁尾流量(約900 m3/h)的影響,需選擇疊層高頻篩數量較多,因此需增加旋流器濃縮,重介一系統1300/920重介系統選型為1套FX500×3旋流器組+1臺ZKJ1408- D5疊篩高頻振動細篩;重介二系統1100/780重介系統選型為1套FX500×2旋流器組+1臺ZKJ1208-D5疊篩高頻振動細篩。
受廠房空間限制,旋流器無法布置,為保證疊篩的分級效率,需增加約100 m3/h的噴水,進一步增加了洗水平衡壓力。
2) 電磁高頻細篩。
電磁高頻篩工藝布置簡潔,工藝適應性強,脫泥脫水效果優異,為后續設備創造良好的入料條件,分級粒度下限低,分級選擇范圍大,改造工作量小,不影響生產,設備可靠性高,日常維護量小。
3) 弧形篩。
現工藝,精煤磁尾精截粗弧形篩(篩縫0.5 mm)截粗,篩上物進立式煤泥離心機脫水,篩下物去浮選,弧形篩如出現倒角磨損情況,會導致分級粒度提高及分級效率降低,從而導致進入浮選的粒度范圍增加,影響浮選效果。
1) 立式煤泥離心機。
產品水分7%~11%,入料粒度要求<1.5 mm,需要一定空間高度。
2) 臥式振動煤泥離心機。
產品水分12%~16%,入料粒度要求>0.15 mm,入料濃度要求>60%,臥式振動煤泥離心機相較于立式煤泥離心機脫水效果好,需要高度空間低,在水平方向極易實現磨損件更換,維修方便。
3) 臥式沉降過濾離心機。
產品水分14%~24%,入料粒度要求<0.5 mm,入料濃度要求20%~40%,但篩網、螺旋體易磨損,且檢修更換不方便,維修難度較大。
綜上該廠粗煤泥分級選擇電磁高頻細篩+臥式振動煤泥離心機工藝。
依據該廠原煤資料及現場取樣的試驗結果;國家現行的有關標準和規范。 改造設計本著技術先進、安全可靠、布置合理、節約投資的原則。
對2臺30-60-20精煤泥弧形篩(316、317)和2臺32-60-20精煤泥弧形篩(316 A、317 A)進行改造,更換為篩縫為0.25 mm的高頻篩,降低浮選入料上限,+0.25 mm部分直接脫水后進入產品倉,-0.25 mm級進入浮選系統,工藝流程見圖2.

圖2 改造后工藝流程圖
目前,在粗煤泥脫泥脫水工藝環節中,應用較好的有DZSN系列三質體智能高頻脫泥篩,具有設備可靠性高,日常維護量小,細粒透篩率高,不跑粗,不跑水,篩網使用壽命長等特點,因此建議選擇該設備。DZSN2833三質體智能高頻脫泥篩技術特征見表3.

表3 DZSN2833三質體智能高頻脫泥篩技術特征表
316、317精煤泥弧形篩入料煤泥水量500 m3/h,入料濃度150 g/L,入料煤泥量75 t/h,分級粒度0.25 mm.
316A、317A精煤泥弧形篩入料煤泥水量400 m3/h,入料濃度150 g/L,入料煤泥量60 t/h,分級粒度0.25 mm.
由DZSN2833三質體智能高頻泥篩技術特征可知,每臺處理量為40 t/h,所以316、317兩臺弧形篩改造需要2臺;316A、317A兩臺弧形篩改造需要2臺,共需4臺。
另需要配套的臥式振動煤泥離心機2臺。
每臺DZSN2833三質體智能高頻脫泥篩價格21.85萬元,4臺合計87.4萬元,基建+安裝費共需6.8萬元;2臺臥式振動煤泥離心機共需104萬元(含安裝費)。
故改造共需投資:87.4+6.8+104=198.2萬元
現精煤磁尾中煤泥(-0.5 mm)占原煤23%,精煤磁尾進入浮選中+0.25 mm占33.77%,年入洗原煤按150萬t,精煤按1 500元/t,煤泥按50元/t計:
1) 增加粗煤泥分選后,回收率得到提高,精煤磁尾-0.5 mm和-0.25 mm粒級小浮選試驗結果對比見表4.

表4 小浮選試驗結果表
分級后篩分效率按90%計算,能減少浮選入料量33.77%×90%=30.39%,進入浮選的量69.61%. 由表4可知,-0.25 mm粒級浮選精煤回收率為73.66%,則分級后浮精回收率為51.27%. 綜合回收率為30.39%+73.66%×69.61%=81.66%,較分級前81.25%提高約0.4%.
可提高經濟效益:
150×23%×0.4%×(1 500-50)=200.1萬元
2) 增加粗煤泥分選后,浮選煤泥量減少150×23%×30.39%=10.48萬t,而仲辛醇及煤油按1∶4折合單價5 900元/t,干煤泥藥劑消耗0.9 kg/t,按減少煤泥量藥劑消耗的一半計算,則年節約藥劑費用27.82萬元。
3) 弧形篩篩板年更換32塊,單價6 325元,而每臺DZSN系列三質體智能高頻脫泥篩篩網每年約2.4萬元,因此節約配件費用為10.64萬元。合計年增收效益為238.56萬元。投資回收期為9個月。
采用電磁高頻細篩+臥式振動煤泥離心機對粗煤泥分選工藝進行優化:
1) 提高精煤磁尾的脫泥效率,避免粗煤泥重復分選。2) 減少浮選入料中粗粒級物料的含量,實現浮選減量化和窄粒級化,減少藥耗,優化浮選效果。3) 因高頻篩篩網使用壽命較長,在降低材料消耗的同時,有效降低檢修作業量。4) 減少細泥積聚及跑粗,改善煤泥水系統回收效果。5) 投資回收期僅為9個月,創造可觀經濟效益。