邱小華,席江軍,柳海嘯,劉海龍,楊元超
1.中海石油(中國)有限公司 天津分公司(天津 300452)
2.中海油能源發展股份有限公司 工程技術分公司(天津 300452)
隨著渤海油田勘探開發的不斷深入,新建開發項目中“低、邊、稠”占比較大,伴隨著用海矛盾問題的突出,國防、航道、漁業、環保等因素的制約,平臺選址受限,大位移井遠程開發成為解決受限區域勘探開發的重要手段[1]。大位移井是定向鉆進目的層與井口位置之間具有較大水平距離的井,常規大位移井是指水垂比大于或等于2 且測深大于3 000 m的井或水平位移超過3 000 m 的井[2]。渤海某油田主力油層發育于新近系明化鎮組下段和館陶組,儲層埋深淺[3-4]。通過對該油田淺層大位移井鉆井作業技術與實踐的總結,以期為該油田后續進行同類型井提供借鑒。
X35 井為該油田的一口淺層大位移生產井,根據該油田前期作業經驗,該井設計井身結構如圖1所示。

圖1 X35井設計井身結構圖
在綜合考慮施工難度、避開斷層、井壁穩定等因素后,通過對摩阻扭矩模擬,鉆具優選后最終優選出定向井軌跡設計(表1)。

表1 X35井設計軌跡
1)Φ406.4 mm 井段井斜大,井深795 m 井斜增至73°,井斜大后造斜段滑動困難,穩斜段旋轉鉆進穩斜難度大。Φ914.4 mm 導管采用錘入法下入,導管鞋處較為薄弱,存在壓漏和過度沖刷的問題。近年來作業的一些井,由于導管鞋處被過度沖刷或被壓漏導致一開作業時井口沒有返出,容易引發井下復雜情況。
2)穩斜段長,Φ311.1 mm 井段井斜均在73°以上,巖屑容易在井眼低邊形成巖屑床,井眼清潔困難[5]。
3)摩阻扭矩大,存在設備超負荷、套管下入困難的問題[6]。長穩斜段延伸井眼摩阻扭矩大,依靠管柱自重往往難以下放,容易導致各種復雜情況的發生。
4)該油田經過多年開發,注采關系復雜,可能存在超壓或虧空層,虧空層地層薄弱,一旦發生溢流,容易引發“又溢又漏”復雜情況的發生。
為減少二開作業壓力,降低二開井眼扭矩摩阻,縮短作業工期,本井Φ406.4 mm 井眼實際鉆進至1 091 m。優選等壁厚馬達,降低了定子滯漲,能輸出更高扭矩[7]。鉆具組合如下:Φ406.4 mm Cone Bit+Φ244.5 mm Mud Motor(1.5°) +Φ355.6 mm STB+Φ203.2 mm HOC+Φ203.2 mm Screen Sub+Φ203.2 mm F/V+Φ203.2 mm UBHO+Φ203.2 mm Drilling Jar+Φ203.2 mm X/O+Φ139.7 mm HWDP×14Joints +Φ 139.7 mm DP。上部井段使用海水膨潤土漿鉆進,以釋放機械鉆速[8]。在860 m轉化為海水聚合物體系,以減少導管鞋處沖刷,同時重點關注鉆井液密度及固相含量。Φ406.4 mm 井段作業正常,Φ339.7 mm套管下入順暢。
1)鉆頭優選。根據該油田多年作業經驗,Φ 311.1 mm 井眼優選川克PDC 鉆頭,選用鉆頭水眼TFA 為1 122.58 mm2(1.74 in2),可滿足旋轉導向工作要求。鉆頭水眼選取偏小,會造成較大的水眼壓力損耗;選取偏大,影響鉆頭水力破巖效果,進而影響PDC鉆頭機械鉆速。
2)負脈沖MWD儀器優選。二開作業前進行水力參數模擬,模擬使用正脈沖MWD 儀器鉆進至完鉆井深3 672 m,排量4 000 L/min 時泵壓21.8 MPa,而使用負脈沖MWD 儀器時,排量4 000 L/min 泵壓為18.8 MPa(模擬結果見表2)。平臺管匯等設備壓力上限為20.6 MPa,使用負脈沖MWD 能夠明顯降低泵壓,有利于開大排量清潔井眼。本井選用負脈沖MWD 儀器,鉆達完鉆井深3 672 m 時,排量4 000 L/min,泵壓為19.0 MPa。負脈沖MWD儀器的使用,保證了井眼清潔,為后續順利下套管打下了良好基礎。

表2 負脈沖MWD井底泵壓模擬
3)微偏心擴眼器工具優選。為改善指向式旋轉導向工具Geo-Pilot 鉆進后的井眼倒劃眼困難問題,在鉆具組合上增加了微偏心擴眼器(圖2),可以實現隨鉆微擴眼。工具有上、下兩組螺旋擴眼刀翼,下刀翼組負責鉆進期間的隨鉆擴眼,上刀翼組負責起鉆過程中的倒劃眼,可有效清除定向井中巖屑床,提高倒劃眼時效。工具參數為:工具總長1 420 mm,工具內徑85 mm,理論擴眼直徑326 mm,本體外徑178 mm,最大外徑311 mm,PDC 齒直徑13.4 mm。

圖2 鉆柱式隨鉆微擴眼工具
選用旋轉導向配合微擴眼工具,一趟鉆具組合鉆進至完鉆井深,相比于上部使用馬達,下部更換旋轉導向,時效性更高,且指向式旋轉導向,有利于提高井身質量及軌跡平滑度。二開鉆具組合:Φ 311.1 mm PDC+Φ243.8 mm Geo-Pilot+Φ203.2 mm PM+Φ203.2 mm ILS+Φ203.2 mm M5+Φ203.2 mm Jet Pulse+Φ203.2 mm Screen Sub+Φ203.2 mm F/V+Φ 203.2 mm Drilling Jar+X/O+Φ139.7 mm HWDP×8Joints+Φ139.7 mm DP+X/O+Reamer+X/O+Φ139.7 mm DP。
1)“適度抑制+加強封堵+活度平衡”的鉆井液技術。大位移井需要鉆井液能較好的清潔井眼以及穩定井壁、降低井眼摩阻扭矩。該油田主要使用強抑制性PEM鉆井液體系,而館陶組部分松散層位以及一些虧壓層較為薄弱,倒劃眼期間容易憋壓進而導致井漏。通過對傳統PEM 鉆井液體系進行優化改進,形成了“適度抑制+加強封堵+活度平衡”的鉆井液技術,該技術在X35 大位移井作業中發揮了重要作用。
針對明化鎮及館陶組地層巖性特點,優化體系中封堵材料配比,使用1.0%PF-SZDL+1.0%HTC+1.0%PF-LSF+1.0%PF-LPF的封堵材料加量,可有效改善泥餅質量,提高封堵承壓能力,減少倒劃眼期間可能發生的井漏等復雜情況。早期的PEM 鉆井液中沒有引入NaCl,鉆井液中K+含量高了抑制性太強,會使近井地帶井壁硬化[9],含量低了又不能有效控制鉆井液性能、井壁質量也不夠好,KCl的加量不控制好進而就會導致倒劃眼困難的問題。室內研究表明12%的NaCl 的抑制性與1.5%KCl 抑制性相當,此外NaCl 可降低鉆井液水相活度,減少濾液侵入地層,提高了體系的固相容量限,也可有效實現減排。室內研究表明,10%~15%的NaCl 加量最適合該油田的地層活度[10],可達到適度抑制與活度平衡的效果。此外在PEM 鉆井液體系中引入了抗鹽提切降濾失劑PF-JHVIS,與PF-VIF、PF-XC H進行復配,可有效提高切力,改善攜砂效果。優化后的PEM 鉆井液靜切力恢復快,動塑比高,具有很好攜砂與封堵能力。
在X35 井鉆進期間,需維持PEM 鉆井液中120 kg/m3的NaCl 含量,YP在13~15 Pa,Φ3/Φ6 不低于6/8。上部淺地層鉆進時,K+維持在較低水平,有利于提高機械鉆速。第一趟短起下后,通過膠液補充井漿K+含量至5 000 mg/L,有利于穩定井壁。完鉆后短起下鉆到底后,提高鉀離子含量至12 000~15 000 mg/L,在井眼“干凈”的前提下進一步穩定井壁,有利于下套管作業。裸眼段加入足量PF-GREEN LUBE、PF-BLA B、RT-101、PF-GRA,提高潤滑性、降低摩阻。
2)工程配套措施。上部井段使用海水膨潤土漿鉆進,以充分釋放機械鉆速。在垂深1 000 m 左右轉化鉆井液體系為PEM 鉆井液,鉆進至2 736 m進行一次短起下,清潔上部井眼。鉆進至3 625 m,因鉆進扭矩大,進行第二次短起下,短起后扭矩改善明顯,然后鉆進至完鉆井深3 672 m。使用PEM鉆井液鉆進期間,排量始終維持4 000 L/min以上排量鉆進,以保證井眼清潔。頂驅轉速維持在100 r/min 左右,高轉速有利于井眼清潔[11],而繼續提高轉速,井內定向工具信號傳輸受到干擾。合適的作業參數配合倒劃眼清潔井眼,起下鉆期間井眼順暢。
頂驅下套管裝置可以提高下套管作業效率,相比于傳統下套管方式,可以在套管遇阻時及時循環鉆井液并旋轉套管[12]。頂驅下套管工具與頂驅相連,由頂驅提供旋轉動力,其本身自帶液壓站,為錨定套管提供動力,同時系統自帶密封系統,可以實現套管與頂驅下套管工具的密封(圖3)。目前使用的頂驅下套管工具可提供350 t以上拉力,最大扭矩可達67.7 kN·m,密封系統耐壓20.6 MPa。

圖3 海上油田頂驅下套管施工
為保證X35 井套管的順利到位,該井使用頂驅下套管技術,并下入CLS 高抗扭套管,套管下入順暢。Φ244.5 mm 套管性能參數為:公稱外徑244.5 mm,公稱內徑244.4 mm,磅級59.5 kg/m,最佳上扣扭矩17.6 kN·m,作業扭矩67.7 kN·m,屈服扭矩101.6kN·m。
為保證套管居中,扶正器加放為浮鞋至Φ339.7 mm套管鞋每根1個剛性扶正器,Φ339.7 mm套管內為3~5根1個扶正器。對下套管懸重進行模擬,模擬結果顯示,套管到位最終下放懸重31 t,上提懸重176 t,管柱未發生屈曲,本次不使用漂浮接箍(圖4)。該井最終下套管到位下放懸重33 t,與模擬基本一致,固井施工正常。

圖4 下套管懸重模擬圖
X35 井是該油區部署的一口淺層大位移井,通過多種技術的應用,該井順利完成,整井作業工期較設計提前26%,單井事故率為零。
1)負脈沖MWD 儀器可顯著降低作業期間泵壓,有利于開大排量清潔井眼。大位移井作業選用負脈沖MWD,能提高鉆井作業期間排量,更好地清潔井眼,減少井下復雜情況的發生。
2)指向式旋轉導向加微擴眼工具的組合使用,可改善Geo-Pilot工具倒劃眼困難問題,有效提高倒劃眼時效,同時有助于井眼清潔。
3)通過對傳統PEM鉆井液性能進行優化改進,降低體系抑制性,提高封堵性,形成了適合該油田的“適度抑制+加強封堵+活度平衡”的鉆井液技術。
4)頂驅下套管技術能顯著降低大位移井的套管下入難度,有利于套管順利下放到位。