







摘要:針對某30t級挖掘機動臂鑄件前支座在使用過程中發(fā)生多次斷裂失效故障,通過對斷裂前支座的斷口進(jìn)行宏觀分析,結(jié)合對失效鑄鋼件斷口處金相組織、化學(xué)成分及機械性能檢測,確定前支座的斷裂性質(zhì)和原因。經(jīng)過分析能夠確定,此失效故障為典型疲勞斷裂。前支座本體存在疏松裂紋缺陷與熱處理不當(dāng),造成金相組織存在魏氏組織和晶粒度不合格,是發(fā)生前支座斷裂故障的主要原因。要求供應(yīng)商改進(jìn)鑄造和熱處理工藝,避免出現(xiàn)鑄造縮松、裂紋缺陷和較脆性魏氏體組織,以杜絕該類斷裂失效情況的發(fā)生。改進(jìn)工藝后進(jìn)行后續(xù)跟蹤,再未出現(xiàn)類似斷裂失效故障反饋。
關(guān)鍵詞:挖掘機;前支座;鑄鋼件;斷裂失效
0" "引言
我國城市化進(jìn)程的加快,促進(jìn)了高速公路、鐵路等基礎(chǔ)建設(shè)及房地產(chǎn)工程的需求不斷加大。隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)工程不斷增加,市場對挖掘機的需求也隨之增加。特別是大型挖掘機,由于其挖掘力大、作業(yè)效率高,在大型石場和礦場得到了廣泛應(yīng)用。
大型挖掘機對于結(jié)構(gòu)件的可靠性要求較高,用戶希望結(jié)構(gòu)件在整個生命周期內(nèi)不會發(fā)生斷裂故障,否則會嚴(yán)重影響其二手機的價值。本文針對某30t級挖掘機動臂鑄件前支座在使用過程中發(fā)生多次斷裂失效故障,通過對斷裂前支座的斷口進(jìn)行宏觀分析,結(jié)合對失效件鑄鋼件斷口處金相組織、化學(xué)成分及機械性能檢測,確定前支座的斷裂性質(zhì)和原因。為杜絕該類斷裂失效情況的發(fā)生,要求供應(yīng)商調(diào)整鑄造和熱處理工藝,避免出現(xiàn)鑄造縮松、裂紋缺陷和較脆性魏氏體組織。
1" "挖掘機工作裝置組成及結(jié)構(gòu)特點
挖掘機工作裝置主要由動臂、斗桿、連桿、鏟斗、油缸等組成,如圖1所示。動臂、斗桿是工作裝置的主要受力部件,動臂與斗桿的連接零件為動臂前支座,是挖掘機動臂關(guān)鍵組成部件之一。
前支座的結(jié)構(gòu)形式主要有3種:第一種全部零件為板材,通過焊接制造而成;第二種兩側(cè)的主板由鑄造形成,再與連接板進(jìn)行焊接而成,第三種支座整體通過鑄造而成。國內(nèi)主要的制造廠商和日本的日立建機挖掘機采用第一種結(jié)構(gòu)形式;美國卡特彼勒和日本神鋼建機的中大型挖掘機采用第二種結(jié)構(gòu)形式;日本小松在中大型挖掘機采用第三種結(jié)構(gòu)形式。
在國內(nèi)制造廠商早期產(chǎn)品中,工作裝置的支座主要由板材組焊而成。由于其結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,焊接工藝不能很好控制(過渡不好),產(chǎn)生應(yīng)力集中,引起支座處受力較大,導(dǎo)致支座產(chǎn)生開裂故障的現(xiàn)象時有發(fā)生。鑒于此,國內(nèi)部分廠家將支座由板焊件直接改為整體鑄鋼件。鑄鋼件是通過模具由鋼水澆鑄而成的,通過模具可做成相應(yīng)結(jié)構(gòu),可有效避免由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、過渡不好等因素導(dǎo)致的開裂現(xiàn)象。但若鑄鋼件在鑄造過程控制不到位,也會引起支座開裂問題。
2" "動臂前支座開裂失效現(xiàn)象概述
某型30t級挖掘機接連出現(xiàn)數(shù)例鑄造前支座開裂失效現(xiàn)象。開裂失效工作時間在3000h左右,遠(yuǎn)短于設(shè)計壽命,為非正常失效。經(jīng)調(diào)查得知,其作業(yè)工況主要為石山的石料破碎、開挖和裝車。
通過對故障件的初步觀察,發(fā)現(xiàn)這幾次失效故障模式基本一致,開裂部位均在前支座孔的上部。前支座開裂位置見圖2。前支座是挖掘機工作裝置中重要傳力部件,工作中承受著較強的瞬間沖擊載荷,一旦失效,將造成嚴(yán)重后果[1]。本文對其中的一件斷裂前支座進(jìn)行失效分析,以期找出其斷裂的根本原因,從而提高挖掘機結(jié)構(gòu)件可靠性。
3" "前支座材質(zhì)狀況
前支座鑄鋼件生產(chǎn)工藝流程為:造型—熔煉—澆鑄—開箱—清砂—熱處理(正火)—粗加工孔及端面—檢驗—油漆。由圖2可用看出,前支座作為動臂的一部分與動臂板焊接,需要具備良好的焊接性能,碳當(dāng)量不宜過高,否則需要增加預(yù)熱工序。前支座承受較大的工作載荷,對強度和疲勞性能都有較高要求,故前支座材料選用SCW550H鋼。其化學(xué)成分見表1。
碳當(dāng)量計算按如公式(1)計算,取最大值。其機械性能的要求見表2。
Ceq=C+(Mn/6)+(Si/24)+(Ni/40)+(Cr/5)
+(Mo/4)+(V/14)" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "(1)
表2 中機械性能參數(shù)適應(yīng)于厚度為150mm以下的鑄件。當(dāng)鑄件厚度超過150mm時,表2 中規(guī)定的屈服強度僅供設(shè)計使用。熱處理采用正火,金相組織要求為鐵素體+珠光體,不得有魏氏體、殘余鑄態(tài)組織等不正常的組織,晶粒度等級大于等于6。
4" "前支座開裂原因分析
4.1" "前支座斷口分析
4.1.1" "宏觀分析斷口
由圖2可以看出,前支座軸孔的上方完全斷裂,下方雖然開裂但沒有完全斷裂,由此可以確定整個斷裂過程為上部斷口先開裂,下部斷裂是由上部斷裂后受到非正常力引起的,屬于關(guān)聯(lián)故障,故下方斷裂不再做分析。
前支座斷口宏觀形貌如圖3所示。由圖3斷口宏觀形貌可知,該斷口無明顯的塑性變形,屬于脆性斷裂[2]。從斷口宏觀形貌可見,斷口上具有3個非常明顯的斷裂特征區(qū)。Ⅰ區(qū)表面比較平坦、光滑、整齊,呈臺階狀,區(qū)域面積較小,可見多條疲勞裂紋線,為多元疲勞源區(qū)[3]。Ⅱ區(qū)較光滑平整,呈“海灘條”,是在荷載作用下,裂紋沿著受力方向緩慢擴展而在斷面上留下的痕跡,區(qū)域面積最大,為擴展區(qū)。Ⅲ區(qū)呈冰糖結(jié)晶形狀,具有較明顯的結(jié)晶狀脆性斷口特征,區(qū)域面積較大,為瞬斷區(qū)。
由斷口整體宏觀形貌可見,前支座斷口呈現(xiàn)典型的疲勞斷裂特征。在體視顯微鏡下觀察,裂紋源區(qū)還存在縮松缺陷。經(jīng)分析認(rèn)為,產(chǎn)生故障的主要原因是冒口設(shè)計不合理。對于鑄鋼件,冒口的主要作用,是補償金屬在型腔中的液態(tài)收縮和在凝固過程中的收縮,以獲得無縮松的致密鑄件。由于此鑄件的冒口位置、冒口頸部尺寸不能有效促進(jìn)鑄件順序凝固,導(dǎo)致在鑄件較厚的部位產(chǎn)生縮松。前支座斷裂源放大圖如圖4所示。針對此類縮松缺陷,可以通過改變冒口位置,改進(jìn)鉤尾框工藝(冒口頸部長度尺寸)及改進(jìn)鉤體工藝(澆鑄后及時在冒口頂部投放發(fā)熱劑)等措施來進(jìn)行改善[4]。
4.1.2" "金相組織及硬度分析
斷裂位置在前支座孔處,此處設(shè)計安全系數(shù)較大,類似結(jié)構(gòu)的其他產(chǎn)品沒有發(fā)生此類斷裂失效故障。從斷口外貌觀察,懷疑此處金相組織沒有達(dá)到設(shè)計要求。從斷口處下方切割取樣,進(jìn)行金相組織分析。顯微鏡放大100倍下金相狀況如圖5所示。顯微鏡放大500倍下金相狀況如圖6所示。
從圖5、圖6可以發(fā)現(xiàn),其存在羽毛狀的魏氏組織,組織存在不均勻現(xiàn)象,晶粒度等級為5級。鑄件中的魏氏組織及粗大的晶粒,是在鑄造過程中,由于澆鑄溫度、冷卻速度、鑄件尺寸大小等一系列因素造成的,是鑄件中的一種常見組織。在熱處理過程中需要消除魏氏組織并細(xì)化晶粒。如果熱處理時正火溫度過高、冷卻速度過快、保溫時間不夠,會造成魏氏組織無法有效消除,導(dǎo)致動臂前支座的塑性和沖擊韌度顯著降低。
相關(guān)技術(shù)要求規(guī)定,前支座零件不得有魏氏體、殘余鑄態(tài)組織等不正常的組織,晶粒度等級需大于等于6級。針對此不合格項,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)供方制造此件的正火時間只有2h,遠(yuǎn)低于按照傳統(tǒng)保溫系數(shù)計算的4h,也低于按照正火經(jīng)濟型保溫系數(shù)計算[5]的3h。由于正火保溫時間過短,造成鑄鋼件鑄造過程中殘余的魏氏體組織無法有效消除,也無法細(xì)化晶粒。由于魏氏體組織和晶粒度等級較低,導(dǎo)致鑄鑄鋼件的機械性能大幅下降。
4.1.3" "化學(xué)成分和機械性能分析
從失效件斷口處取樣檢測,其化學(xué)成分合格,機械性能的沖擊功較低,其強度和延伸率均低于標(biāo)準(zhǔn)值,機械性能不滿足要求。分析認(rèn)為主要原因為熱處理不合理。機械性能檢測見表3。
4.2" "前支座失效機理分析
分析認(rèn)為,鑄鋼件前支座鑄造時產(chǎn)生縮松、裂紋等缺陷,其中縮松、裂紋剛好位于軸孔孔邊,形成應(yīng)力集中,成為薄弱點。該部位屬于動臂十分關(guān)鍵的受力部位,會承載較大的交變載荷,在交變載荷作用下形成斷裂源,是斷裂的主要原因。由于正火熱處理加熱溫度過高、保溫時間不夠、冷卻速度過快,導(dǎo)致魏氏組織未能有效消除,致使晶粒粗大,使塑性和沖擊韌度顯著降低,最終發(fā)生斷裂。
4.3" "斷裂結(jié)論
綜合以上調(diào)查,確定前支座軸孔處斷裂為疲勞斷裂。其原因有2點:一是鑄造工藝不當(dāng),二是熱處理工藝不當(dāng)。
4.3.1" "鑄造工藝不當(dāng)
由于冒口頸部長度尺寸偏小,位置不當(dāng),冷卻速度過快,使鑄鋼件前支座在鑄造時在壁厚較厚的軸孔處產(chǎn)生縮松、裂紋等缺陷。由于沒有在該處進(jìn)行檢測,造成有缺陷的產(chǎn)品裝配到動臂成品中。該部位屬動臂十分關(guān)鍵的受力部位,在交變載荷作用下形成疲勞斷裂。
4.3.2" "熱處理工藝不當(dāng)
由于故障部位厚度尺寸較大,正火保溫時間不夠,導(dǎo)致魏氏組織未能有效消除,致使晶粒粗大,塑性和沖擊韌度顯著降低,最終發(fā)生斷裂。
5" "改進(jìn)措施與效果
5.1" "對于軸孔周邊縮松、裂紋缺陷
對于軸孔周邊縮松、裂紋缺陷,調(diào)整冒口位置和加長冒口頸部長度尺寸,澆鑄后及時在冒口頂部投放發(fā)熱劑。降低前支座主要受力位置出現(xiàn)鑄造缺陷的概率。在軸孔和端面粗加工后,每件用超聲探傷檢測前支座重要部位的內(nèi)部缺陷,用磁粉探傷檢測內(nèi)孔表面缺陷和微裂紋。
5.2" "對于晶粒粗大和魏氏組織
對于晶粒粗大和魏氏組織,正火保溫時間由原2h改為按照正火經(jīng)濟型保溫系數(shù)計算的3h。鑒于故障處壁較厚,調(diào)整鑄鋼件生產(chǎn)工藝流程為造型—熔煉—澆鑄—開箱—清砂—粗加工孔及端面—熱處理(正火)—檢驗,先初加工軸孔后再進(jìn)行熱處理,降低孔處的壁厚,大幅改善軸孔周圍組織,使晶粒細(xì)化。同時加強對熱處理過程的質(zhì)量監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。
5.3" "改進(jìn)效果
改進(jìn)后,對前支座樣件本體的化學(xué)成分、機械性能、金相組織等進(jìn)行檢驗,檢測結(jié)果都滿足動臂前支座技術(shù)要求。經(jīng)批量裝機市場跟蹤,挖掘機工作時間8000h未見一例斷裂失效反饋。
參考文獻(xiàn)
[1] 蒙秋紅,鄧穎章,張麗.某型20t級挖掘機軸座斷裂失效分析與改進(jìn).工程機械,2011(11):57- 59.
[2] 張棟,鐘培道,陶春虎,等.失效分析[M].北京:國防工業(yè)出版社,2005.
[3] 崔約賢,王長利.金屬斷口分析[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1998.
[4] 陳雪松.高強度鑄鋼件冒口根部裂紋缺陷的分析及對策.2017"(第27屆)重慶市鑄造年會暨第十一屆全國鑄件挽救工程技術(shù)交流會論文集.重慶市機械工程學(xué)會鑄造分會會議論文集
[5] 李文輝,馬進(jìn),馮周榮,等.大型鑄件正火保溫時間的研究.第
十七屆中國鑄造協(xié)會年會論文集.