吳義民
(新疆八一鋼鐵股份有限公司能源中心)
轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)主要作用是將轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)冶煉產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐煤氣經(jīng)煤氣柜回收后,加壓送入煤氣管網(wǎng),進(jìn)行再次利用。轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)能否高效正常運(yùn)行直接影響公司轉(zhuǎn)爐煤氣的回收率。由于轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)輸送氣體為有毒有害氣體,為避免造成安全事故,對風(fēng)機(jī)安全可靠運(yùn)行提出更高要求。
八鋼公司現(xiàn)有D500型轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)4臺,D990型轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)2臺,主要負(fù)責(zé)40噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)、120噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)、150噸轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)冶煉產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐煤氣。現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)均為單吸入懸臂支撐結(jié)構(gòu),煤氣風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子軸封采用梳齒密封+氮?dú)饷芊?骨架油封,中間留有充氣管接頭如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)改造前圖
風(fēng)機(jī)在檢修期間,按照風(fēng)機(jī)檢修拆裝順序,安裝中最后一步是回裝軸端密封件(背板密封),背板密封緊固調(diào)整完畢后,將骨架油封推入密封槽,而后調(diào)整并壓緊骨架油封壓蓋。由于設(shè)備廠方前期設(shè)計(jì),油封壓蓋距離軸承箱凈空不足15mm,骨架油封及油封壓蓋的調(diào)整緊固受結(jié)構(gòu)空間限制,安裝調(diào)整非常不便。
因此,現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)軸密封裝置存在以下問題:
(1)維修可操作空間狹小,造成現(xiàn)場維修人員施工難度增大,耗時(shí)費(fèi)力,每次因反復(fù)調(diào)整骨架油封和油封壓蓋多耗時(shí)6~8小時(shí);
(2)受安裝調(diào)整空間限制,安裝質(zhì)量難以保證,由此經(jīng)常性造成因骨架油封和油封壓蓋安裝調(diào)整不當(dāng)引發(fā)轉(zhuǎn)子碰磨跳機(jī)事故,骨架油封受壓偏斜漏煤氣事故以及骨架油封高溫?zé)龘p大量煤氣泄漏事故。
本著節(jié)約成本的理念,在現(xiàn)有煤氣風(fēng)機(jī)不做大的資金投入情況下,重新設(shè)計(jì)制作一種能夠方便安裝調(diào)整,安裝質(zhì)量易于保證,長期運(yùn)行安全可靠的軸密封裝置。(1)利用轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性,風(fēng)機(jī)在停機(jī)、熱備、和正常運(yùn)行時(shí),機(jī)殼內(nèi)部均為正壓狀態(tài),因此可以將骨架油封改在背板密封內(nèi)側(cè),并取消骨架油封壓蓋及壓蓋調(diào)整緊固螺栓。(2)進(jìn)一步簡化安裝工序,回裝軸端密封件(背板密封)只需將骨架油封壓人槽內(nèi)即可。
改造后煤氣風(fēng)機(jī)軸密封裝置如圖2所示,在原有軸密封端蓋(背板密封)主體尺寸不變的情況下,重新設(shè)計(jì)骨架油封的安裝位置。首先將骨架油封安裝槽調(diào)整至背板密封內(nèi)側(cè),靠葉輪側(cè)進(jìn)行安裝,實(shí)現(xiàn)了骨架油封原設(shè)計(jì)的外置式安裝方式轉(zhuǎn)變成了內(nèi)置式安裝方式,同時(shí)取消原骨架油封壓蓋及壓蓋螺絲。

圖2 煤氣風(fēng)機(jī)軸密封裝置改造后圖
改造中需重點(diǎn)關(guān)注骨架油封的槽孔加工尺寸精度控制及骨架油封的材質(zhì)選擇。煤氣風(fēng)機(jī)骨架油封安裝槽孔設(shè)計(jì)加工尺寸精度不低于H8,油封材質(zhì)選用丁腈橡膠,丁腈橡膠主要采用低溫乳液聚合法生產(chǎn),耐油性極好,耐磨性較高,耐熱性較好,粘接力強(qiáng),可以有效避免骨架油封高溫?zé)龘p大量煤氣泄漏事故。
裝置改進(jìn)后,檢維修人員在安裝軸密封(背板密封)時(shí),首先將骨架油封套入背板密封槽,然后進(jìn)行背板密封的正常調(diào)整緊固,進(jìn)一步確認(rèn)檢查。由于取消原骨架油封壓蓋及壓蓋螺絲,安裝方便快捷,省略骨架油封和油封壓蓋的調(diào)整緊固步序。為了保證安全有效運(yùn)行,就需要提高安裝槽孔尺寸精度,并采用高質(zhì)量油封材質(zhì)。
轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風(fēng)機(jī)改造后,目前在八鋼取得良好應(yīng)用效果。
(1)改造后的設(shè)備最大程度的降低了骨架油封安裝調(diào)整難度,維修人員不受狹小空間限制,能夠輕松便利的完成骨架油封的回裝,解決原結(jié)構(gòu)安裝調(diào)整費(fèi)力費(fèi)時(shí)的問題。相比以前的設(shè)備維護(hù)工期至少減少了一天時(shí)間。
(2)采耐油性極好,耐磨性較高,耐熱性較好骨架油封,提高了密封結(jié)構(gòu)的可靠性,杜絕了骨架油封受壓偏斜漏煤氣事故以及骨架油封高溫?zé)龘p大量煤氣泄漏事故。
(3)骨架油封安裝精度得到有效保障,密封結(jié)構(gòu)密封效果好,使用壽命長,用背板密封上新設(shè)計(jì)骨架油封槽加工尺寸進(jìn)度完全保證了骨架油封的安裝質(zhì)量,不存在因調(diào)整不當(dāng)造成骨架油封偏斜問題;同時(shí),取消了骨架油封調(diào)整壓蓋,也避免了因壓蓋調(diào)整不當(dāng)引發(fā)的各類事故。