鞏遠志,王秋菊,武美,畢達尉
北方華安工業集團有限公司 黑龍江齊齊哈爾 161006
圖1所示聯接體合件是某型號彈藥的關鍵零件,用于聯接戰斗單元與降落傘。當某型彈藥彈體開倉后,拋出戰斗單元并彈出降落傘,減速戰斗部(戰斗單元的一個功能組件)接近毀傷目標,為防止傘繩發生纏繞現象,使用聯接體合件順勢高速旋轉,保證戰斗單元姿態穩定。聯接體合件的裝配質量直接影響某型彈藥的毀傷效果。

圖1 聯接體合件
聯接體合件的裝配過程如圖2所示。由圖2可知,裝鋼球和轉子并放壓板是中間環節,需向聯接體孔內放入18粒鋼球,如果出現多珠子或少珠子,則會導致聯接體在負荷狀態時轉動不靈活或卡死現象。但由于鋼球直徑比較小、數量多且易滑落,裝配中經常發生失誤現象,不僅返修率高,而且直接影響裝配效率,已成為聯接體合件裝配的瓶頸,影響了公司的總體生產進度。需要對聯接體合件裝配的工藝流程和工藝裝備(以下簡稱工裝)進行專題分析和研究,采取應對措施,緩解聯接體合件裝配的瓶頸問題[1,2],提升聯接體合件裝配的加工效率和加工質量,以滿足制造要求。

圖2 聯接體合件裝配過程
原裝配工藝過程(見圖3)為:①用料勺盛出18個鋼球。②倒入紙杯中。③用紙杯倒入聯接體內。④放入轉子。⑤放壓板。用紙杯將鋼球倒入聯接體時,鋼球易滾到外面,此工藝過程包括盛裝、定量、轉移和倒料4個步驟,工作步驟繁瑣,直接影響裝配效率,且易出現返修品。需3個人同時裝配,才能滿足下道壓板壓合工序每班400件的生產任務,影響產品的生產進度。因此,有必要對其工藝過程進行優化。

圖3 聯接體合件裝配工藝過程
(1)對料勺結構進行分析 料勺采用3mm厚不銹鋼板制成,板上鉆有18個直徑3mm的半球窩,呈分散狀,使用時料勺將鋼珠盛起,經常出現數量過大的現象,需輕輕抖動后,才能確保鋼珠數量符合要求。分析認為分散式料勺定量不準確,結構不合理。
(2)對料勺顏色進行分析 料勺采用不銹鋼鋼板制成,表面呈現白亮的金屬顏色與鋼珠顏色相同,盛裝鋼珠時,料勺的半球窩與鋼珠不易分辨,容易造成計數失誤。
通過對原裝配工藝過程的分析認為,引起步驟繁瑣的主要原因是多余動作較多,料勺盛出18個鋼球先倒入紙杯,再用紙杯倒入聯接體內。對操作步驟進行優化,減去多余的動作,用料勺盛出18個鋼球后直接倒入聯接體內,可大大提高生產效率。為了方便操作,將料勺的口部設計成便于往聯接體內倒入鋼球的結構。
(1)改進料勺的結構設計 料勺的結構設計由18個半球窩的“分散式”分布改為“一線式”分布[3]。由于鋼珠直徑固定,直線盛裝區的長度可確定鋼珠數量,所以只要鋼珠裝滿即可確定18個鋼球,避免了鋼珠多或少的情況發生。通過實施方案驗證料勺的結構更加合理。效果確認:呈“一線式”分布更有利于數量的確定。
(2)選擇合理的料勺顏色 經過討論研究,料勺的制作材料采用黃銅板,與鋼球的顏色可以形成鮮明的反差[4]。從圖4的改進前后對比,可以清楚地看到改進后更加容易觀察,是否缺少鋼球一眼即可看出,而改進前卻不易分辨出,易出現視覺疲勞,造成返修品多,影響生產效率。效果確認:黃銅板與銀色鋼球能夠形成鮮明對比,便于觀察是否缺少鋼球。

圖4 料勺結構改進前后對比
優化后的裝配工藝流程和改進后的工裝如圖5所示[5],在某型彈藥聯接體合件裝配約2萬件的應用中,對鋼珠從料勺倒入料杯的過程進行監控,由于鋼珠表面存在潤滑油,因而有少量鋼珠由于潤滑油的表面張力作用,粘連在料勺半圓窩上,未及時掉入料杯中,后經過抖動亦能掉落,未對裝配造成影響。經驗證,裝鋼球和轉子工序可減少加工人員2人,達到了0返修,生產效率提高了60%以上,1人即可基本滿足后道壓板壓合工序的生產節拍。

圖5 用料勺直接往聯接體內倒鋼球
某型彈藥聯接體合件的裝配過程返修率高,裝配效率低,已成為加工瓶頸。通過對裝配工藝過程和工藝裝備進行分析,提出兩個解決方案:一是優化工藝流程,減少多余步驟動作;二是通過改進設計制作裝配工裝,減少了操作人員,提升了生產效率。上述方案已通過驗證且有效,完善了裝配工藝和工裝圖樣,將其固化。該結構的工裝已推廣到某型拋射體底蓋的合件裝配生產中。