齊江寧,張科平
(陜西群力電工有限責任公司,陜西寶雞,721300)
近年來,隨著公司發展,產品訂貨合同劇增,現有的生產能力和模式已無法滿足生產的需要,實現生產和檢測環節的自動化成為必然的選擇。我們應用PLC和觸摸屏相結合的技術研制的通用繼電器綜合檢測機通過了公司“新產品新技術鑒定”,榮獲公司“工藝技術進步”特等獎,并榮獲“陜西電子信息集團科技進步二等獎”。
實現通用繼電器產品成品及半成品的全自動檢測,對各項參數不合格的產品進行自動分類檢出。
為實現產品各項參數的自動化檢測,我們以PLC作為主控制單元,以松下觸摸屏為人機操作界面,并顯示和設置相關信息、參數。
PLC是可編程序控制器的簡稱,是計算機技術與繼電器邏輯控制概念相結合,近些年來廣泛應用于自動化、半自動化的一種控制器。它是以微處理器為核心,用作數字控制的專用計算機。它內置高速計數器,具有邏輯運算控制、輸入輸出刷新、中斷、輸入濾波時間調整、恒定掃描時間等功能,其設備體積雖小,功能卻十分強大。
根據我們對該設備的功能要求及實現方式的設想,我們選用松下的FPΣ系列PLC來完成整個設備的動作控制,以簡化設備的控制邏輯線路,該PLC體積小巧,功能強大,內置高速計數器和脈沖輸出單元,便于實現2軸步進電機的控制。測試儀測試結果通過海為PLC來完成轉化和傳送,如圖1所示。松下PLC為本設備的核心部件,設備的所有動作均由其中的程序來控制。

圖1 系統控制圖
首先,由松下PLC發出控制指令,控制設備將產品送至相應的檢測工位后,再發出檢測指令,檢測結果返回給PLC,PLC根據檢測結果驅動不良品步進電機帶動機械手將不良品抓出,合格品送入合格品收集料盤。檢測參數依據我公司Q/RGn0107-95文件。其工藝流程圖見圖2。

圖2 檢測工藝流程(檢測優先等級:至上而下,由高級到低級)
設備的動作順序及邏輯控制在這里就不再贅述了,僅就難度較大的步進電機驅動和機械手的定位設計略作闡述:
松下PLC內置高速計數器、脈沖輸出單元,并有相應的指令,因此很容易實現步進電機的控制。本設計在料盤進料部分用了一個步進電機,實現逐次將料盤中的一排繼電器推入進料軌道的功能;在不良品排出機械手部位用了一個步進電機,實現將檢測不合格的產品由步進電機驅動機械手從行進軌道中抓出,并分類放置的功能,如下圖3所示。

圖3 步進電機進料與分類檢出

圖3 步進電機進料與分類檢出
在本設計中多次應用了SPDH(F171)、PLSH(F172)兩條高級指令。SPDH(F171)指令是脈沖輸出(帶通道指定)指令,其格式如下圖:
源S是脈沖輸出的參數表的起始地址,一般用數據寄存器DT來表達。
數n指定輸出脈沖的通道,K0為CH0通道;K1為CH1通道。SPDH(F171)指令的參數表由從源S到S+11共12個數據寄存器組成,分別指定控制代碼、初始速度、最大速度、加/減速時間和目標值,如下圖4:

圖4 指令格式
由于機械加工誤差和零件裝配誤差,使得機器裝配完成后,機械手原點到各個不良品軌道的距離不確定,因此調試時使用該指令手動操作,向前或向后將機械手從原點(行進軌道的中線)分別移動到各個不良品軌道中心線上時實際產生的脈沖數記錄到指令寄存器中,作為實際工作中的參數,這樣就使得調試變得更加容易。經過多臺設備的制造、調試,該方法非常好用,使得每臺設備的調試工作簡單容易。
新設備經過投入生產運行,極大地提高了公司的生產能力和生產效率,大幅降低了生產成本,提高了產品檢測質量,消除了由于人為因素產生的誤測品,減輕了生產工人的勞動強度,改善了生產條件,達到了預期目的。