李 民
(陜西陜煤韓城礦業有限公司,陜西 渭南 715400)
企業的可持續發展,離不開節能降耗研究,尤其是礦山中大功率的機電設備,在運行過程中,十分耗費能量,且極易污染礦山環境,因此,研究設備節能方法。變頻節能技術是近幾年國內外的研究成果,已經被應用在眾多系統中,調節系統運行頻率,以此控制系統電能消耗,節約設備能耗。為此,針對礦山機電設備存在的應用問題,提出變頻節能技術在礦山機電設備中的應用研究[1]。
變頻器主要由以下兩部分組成:①主電路;②控制電路。其中控制電路主要用于控制主電路運行,但是,變頻器具有5種控制方式,且根據變頻器的變換、濾波、工作方法原理、開關方式、調壓方法、電壓等級性質、用途等方式,分為不同類型的變頻器。
在此次研究中,為了實現礦山機電設備變頻節能,所選擇的變頻器,就需要具有節能、為設備提供保護、長期連續運行、減少無功損耗、運行功率大等特點。基于此,根據礦山機電設備功率大的特點,選擇PWM的高壓型變頻器,控制礦山機電設備變頻調速。
變頻器主要應用在礦山機電設備的電機中,通過控制電機的運行功率,實現機電設備變頻調速,為此,將電機的定子電壓供電頻率記為p1;則有:

式(1)中,v表示機電設備電機的轉速;J表示極對數;p表示轉差率。從(1)式中可以看出,采用變頻器變頻調節機電設備電機,可以選擇改變p1、J和p三種方式,其具體調節方式如下:①變極對數調速:即通過變頻器調節機電設備電機的極對數J,讓機電設備電機的同步轉速v0發生變化,以此來達到變頻的目的。但是,礦山機電設備電機的極對數不一,且具有的極對數參數有限,因此,變頻器對機電變頻的范圍有限。②轉差率調速:是通過改變礦山機電設備電機轉子繞組、電壓和電動機等,實現轉差率調速。但是,這種方式,在實際運行中,會導致電機轉差出現損耗,降低礦山機電設備運行效率。③變頻調速:是通過讓礦山機電設備電機同步轉速改變,實現變頻調速。為此,根據(1)式,調節定子電壓供電頻率[2]。
綜合上述3點,對礦山機電設備變頻調速方式分析結果,在此次研究中,選擇變頻調速的方式,變頻調速礦山機電設備。
礦山機電設備變頻節能效果,與設備的電機有效電動勢有關,為此將電機氣隙磁通量記為,則電機感應電動勢有效值E有效計算公式如下式所示:

式(2)中,γ表示繞組系數;N表示繞組匝數[3]。根據(2)式所示的計算公式,變頻調速礦山機電設備電機時,會增大磁通,導致電機鐵芯飽和,不再在電機中發揮作用,促使電機在運行過程中,產生大量的勵磁電流。當勵磁電流過大時,電機繞組不再工作,產生過熱問題損壞電機。因此,將電機中的磁通量設為額定值。
從(2)式中可以看出,當φ保持不變時,下調定子電壓供電頻率,當p1值低于額定值時,E有效值也會隨之下降。但是,此時的E有效值不能被直接控制,因此忽略定子壓降,直接根據電動勢電壓U,調整感應電動勢有效值,即U≈E有效。
但是,當礦山機電設備電機處于低頻狀態時,U值和E有效值相對較小,則必須考慮定子壓降值,則需要按照圖1的方式,補償定子壓降值。

圖1 定子壓降值補償圖
綜合上述內容,通過此次研究選擇的變頻器,確定礦山機電設備調速方式,以此來控制礦山機電設備變頻節能。
選擇變頻技術在礦山機電設備中的應用方法,作為此次實驗的對比對象,選擇礦山機電設備中,常用的發電機組,作為此次研究的實驗對象,驗證此次研究的變頻節能技術在礦山機電設備中的應用方法。比較兩種應用方法節能效果。
此次實驗選擇的發電機組,主要分為異步電機和直流發電機兩部分,這兩部分的具體參數,如表1所示。

表1 發電機組具體參數表
根據此次實驗設定的發電機組參數,改變發電機組負荷,檢測發電機組在不同負荷下,運行產生的工頻電流和變頻電流以及工頻電量和變頻電量,其檢測結果如下。
(1)電流參數檢測結果。基于此次實驗設置的發電機組參數,將發電機組的初始負荷設置為300MW,此后不規則增加機組負荷至420MW、450MW、480MW、540MW、600MW,采用變頻技術在礦山機電設備中的應用方法和此次研究的應用方法,分別運行發電機組,測得的工頻電流和變頻電流,如表2所示。

表2 發電機組電流檢測結果
從表2中可以看出,研究應用方法,工頻電流和變頻電流的差值分別為39A、49A、56A、65A、76A、91A;而變頻技術在礦山機電設備中的應用方法,工頻電流和變頻電流的差值分別為41A、51A、63A、71A、74A、99A,較研究應用方法分別高2A、2A、7A、6A、2A、8A。
(2)電量參數。基于此次實驗中,對發電機組工頻電流和變頻電流檢測結果,進一步檢測發電機組的工頻電量和變頻電量,其檢測結果如表3所示。

表3 發電機組電量檢測結果
從表3中可以看出,研究應用方法的工頻電量,較變頻技術在礦山機電設備中的應用方法的工頻電量小10kW*h、9kW*h、9kW*h、19kW*h、9W*h、9kW*h,變 頻 電 量小 55kW*h、10kW*h、10kW*h、10kW*h、10kW*h、10kW*h。
綜合上述兩組實驗結果可知,此次研究應用方法,運行發電機組,產生的電流偏小,減少了發電機組對電量的需求,具有較優的節能效果。
綜上所述,此次研究應用方法,充分考慮變頻節能技術特點,以及設備性能,利用變頻節能技術,控制設備變頻節能。經實驗驗證,此次研究的應用方法,減少了工頻電流和變頻電流差值,以此節約工頻和變頻電量。