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(天津鐵廠有限公司,河北 056404)
2020年以來,天津天鐵冶金集團有限公司(下稱天鐵)6號高爐受原燃料供應緊張、原料價格飆漲、運輸困難等影響,導致入爐原料品位得不到保障,焦炭質量降低。另外燒結礦頻繁倒運和露天堆放,粒度波動較大,粉化率高,使得高爐入爐燒結礦冶煉性能變差,對高爐冶煉影響較大。天鐵6號高爐有效容積2800 m3,高爐實際生產能力是年產鐵水約225 萬噸,利用系數2.2 t/m3d 左右。6號高爐肩負著天鐵煉鐵生產的重擔,更是天鐵增加產量和效益的主要工藝生產設施,6號高爐生產情況的好壞直接影響著天鐵的整體經濟技術指標。為此,天鐵于2021年初組織了6號高爐高產技術攻關,以解決實際生產中制約6號高爐高產的影響因素。
本文簡要介紹了6號高爐的工藝設備配置狀況,對在2021年2月份6號高爐高產技術攻關中采取的各項工藝舉措進行了分析和闡述,并對此次高爐高產技術攻關的效果進行了總結。通過各項工藝技術和管理措施的實施,使得6號高爐各項經濟技術指標顯著提高。
天鐵6號高爐有效容積2800 m3,爐缸直徑11.6 m,高徑比Hu/D 為2.3;高爐配有30 個風口和三個鐵口,出鐵場下部采用260 t 魚雷罐車接送鐵水;爐頂設備采用BG-III 型可擺動溜槽的串罐無料鐘爐頂,溜槽長度3800mm、轉速為8.12 r/min、傾動范圍10°~45°、傾動精度± 0.1°,可實現多種矩陣模式布料和中心加焦;熱風爐采用三座高溫頂燃式熱風爐,用焦爐煤氣富化高爐煤氣為燃料,采用分離式熱管換熱器回收煙氣余熱用于預熱煤氣和助燃空氣,設計風溫1250 ℃~1280 ℃、一代壽命30年;爐頂采用紅外攝像儀和熱成像儀,可直觀分析爐內情況和煤氣氣流分布;爐頂煤氣采用干法布袋除塵及TRT 煤氣余壓發電技術。
(1)為了改善燒結礦、球團礦的質量,近兩年來,天鐵加強了燒結工序的管控,通過加大管控燒結礦運輸、倒運、打水等環節,有效的保證了燒結礦的質量。同時優化了球團生產工藝,長期生產低硅球團,滿足了6號高爐對球團礦成分的需求,在保證爐料結構穩定同時,也為高爐提供了優質的主要原料。
(2)為了改善高爐透氣性,提高高爐冶煉強度,加大了槽下振動篩孔徑。將焦篩孔徑從20 mm 擴大到25 mm;槽下懸臂自清理礦篩,通過逐漸增大篩條的間隙,篩除粒徑小于8 mm 的碎料,減少粉礦入爐量。
參考國內外經驗,高爐高產冶煉是以精料為基礎的,高爐的精料對高爐生產指標的影響占有很大的比率。高爐要想取得好的生產指標就離不開入爐料的品位和質量,提高高爐冶煉強度首先要從改善高爐入爐礦、焦、煤等原燃料的質量入手。使用的入爐礦應具有品位高、粒度均勻、強度高、含硅量低、低溫還原粉化率和膨脹率低等條件;使用的冶金焦應具有灰分低、硫份低、強度高、反應性低和水分低等特點。
天鐵7號燒結機大修后,在滿足煉鐵的生產需要時,為提高入爐礦綜合品位,天鐵大量購買了品質優良的低硅塊礦、球團。實踐證明低品位塊礦與堿性燒結礦的配合模式已不在經濟,改用高堿度燒結礦配用適當比例的球團礦和塊礦,爐料結構達到了所需標準,并使入爐含鐵料綜合品位達到了58.3%以上,熟料比達到88.17%。近幾年天鐵6號高爐爐料結構見表1。

表1 近幾年6號高爐爐料組成結構
2.4.1 優化爐料裝入制度
現今大型高爐布料模式多采用矩陣制度,對布料矩陣的調節可改變中心與邊緣煤氣流的分布。6號高爐自2016年以來,一直采用通過中心加焦的布料矩陣模式發展中心控制四周煤氣發展,這種模式的結果是煤氣利用率較差、冶金焦高投入、表現抗力差,爐缸中心堆積早期難以察覺。經攻關小組研究,決定采用新的布料矩陣方式,布料矩陣線由1.3 m 調整到1.2 m,布料最大傾角由41°增加到43.5°,布料由小礦角過渡到大礦角,這樣就形成了中心開放,邊緣適當發展的新的布料方式。同時礦批由先前的65 t 提高到了78 t,以此控制中心氣流過分發展,同時改善煤氣利用率,煤氣利用率從46%提高到55%左右。實踐證明,在原燃料質量有所下降情況下做上述調整,克服了中心加焦布料制度的弊端,促進了煤氣流的多維化分布,降低了焦比,有效地提高了產量。
2.4.2 增加風口小套供風面積
天鐵6號高爐2016年中修開爐初期,由于風口內部結構調整,風口利用面積偏小,為了提高風能及風口利用面積,風口面積由初期的Φ120 mm×25+Φ110 mm×5,逐步增大到Φ140 mm× 6+Φ130 mm×24,這樣確保了足夠的中心氣流,與此同時風量接近4500 m3/min,鼓風動能達120 kw,四周煤氣流得到發展,爐缸還原反應更加活躍。風能的增加,提高了鐵水產量,為高爐長期順行夯實了基礎。
2.4.3 加大爐頂壓差
由于以往布料器布料角小和批重小的問題沒有得到有效糾正,高爐操作一直采取減小壓差保順行,把頂壓控制在187 kPa 上下浮動作為鐵的紀律一樣來束縛操作。
為6號高爐能夠獲得更大的風量,將頂壓壓差由187 kPa 提高到207~242kPa 之間,因此6號高爐入爐風能增加,使得礦批增加,布料角度也增加了3.5°左右,TRT 煤氣余壓發電量增加,另外爐頂壓力的提高還有利于控制爐內SiO2的還原。
在爐況順行情況下,逐步提高高爐熱風溫度,使熱風供風溫度達到1207 ℃以上;同時提高高爐鼓風富含氧量至3.5%左右,高爐富氧量由4800 m3/h提高到6400 m3/h 左右,由于每提高1%富氧率大約可提高風口燃燒溫度40 ℃,此時要嚴密監控爐內生產狀況;在提高熱風溫度和富氧量的基礎上,將噴煤比由120 kg/t 增加到140 kg/t 以上,提高高爐噴煤比。此時高爐冶煉強度增加、產量提升、能耗下降。
技術攻關采用的傳承方式之一就是低硅冶煉,降低和穩定生鐵的含[Si]量,為高爐創造好的冶煉條件,可以在一定程度上提升高爐冶煉技術水平,同時起到節焦降耗的作用。生鐵中[Si]每降低0.1%,生鐵增產0.5~0.7%,燃料比降低4~6 kg/t,所以要竭力控制生鐵含[Si]量。高爐內的硅主要源于燃料灰分(焦炭灰分、煤粉灰分)和礦石中的脈石,低硅冶煉操作要從控制硅的源頭做起,通過以下方式進行:
(1)保持爐況穩定順行。運用上下部調節手段,保持爐缸工作均勻活躍,控制氣流合理分布,是低硅鐵冶煉的重要措施。
(2)提高入料品位和質量、增加熟料比,減少灰分和脈石的帶人量。
(3)在保證爐況順行的基礎上適當提高爐渣堿度,它不僅能抑制SiO2還原反應,而且能提高爐渣脫硫能力和熔化溫度,有利于保持爐缸充足的物理溫度和生鐵[Si]含量的降低。
(4)渣中保持適度MgO 含量。一般渣中MgO 含量在5%~10%對改善爐渣流動性能、降低生鐵含[S]有較大的促進作用,有利于低硅鐵冶煉。
(5)提高爐頂壓力。提高爐頂壓力可以抑制渣中SiO2的還原和燃料灰分中SiO2的揮發,有利于降低生鐵含硅量。
程序化爐前出鐵操作。6號高爐根據冶煉強度確定每日出鐵15 次,一般由對稱的兩個鐵口輪流出鐵。每次出鐵時,根據定點出鐵時間,提前30 min 將要使用的鐵口配好罐,出鐵前10 min 啟動開口機打開鐵口,開始出鐵;出鐵~20 min 后有爐渣進入渣處理裝置,出鐵完畢,泥炮堵上鐵口;泥炮在堵口位置停留~20 min,在泥炮退出堵口位置后,鐵水罐車方可拉走,一次鐵配260 t 魚雷罐車3 臺;6號高爐配置260 t 魚雷罐總數12 臺,需用機車進行調罐對位和送至下工序。
表2 為近五年6號高爐最好月份技術指標比較表。由表2 可以看出,6號高爐攻關后產量史無前例創新高,2021年3月6號高爐產量達到23.1×104t,平均日產7451 t,高爐利用系數達到2.661 t/(m3d),焦比降到365.61 kg/t,綜合焦比降到429.59 kg/t,各項指標顯著提升,是這一代爐齡內最好成績。

表2 近五年6號高爐最好月份技術指標比較表
天鐵6號高爐2021年初的高產技術攻關,探索出了適合2800 m3高爐高產的生產操作方式。通過加強入爐料質量管理、優化爐料結構、優化高爐操作制度、提高入爐風溫以及低硅冶煉等技術措施的貫徹和實施,使得6號高爐的各項經濟技術指標得到顯著提升,技術攻關效果明顯,也為今后的6號高產穩產打下了堅實的基礎,也為今后公司應對不利環境提高經濟效益提供了實踐經驗。
2021年3月6號高爐利用系數達到了2.661t/(m3d)歷史最好指標,焦比達到了365.61 kg/t、綜合焦比達到了429.59 kg/t,各項指標顯著提升,實現并超過了此次高產攻關的既定目標,是這一代爐齡內最好成績。