翟新穎
(唐鋼煉鐵廠不銹鋼分廠,河北 063105)
唐鋼不銹鋼分廠4號高爐投產(chǎn)于2006年11月,容積530 m3,當時采用傳統(tǒng)的炭磚砌筑爐缸。2014年6月9日該高爐二段7號、8號、9號、10號冷卻壁區(qū)域熱流強度突然升高,采取措施控制效果不理想,故開始著手準備對爐缸進行中修。由于時間緊急,而爐缸碳磚生產(chǎn)周期長,通過多方考察和調(diào)研,決定采用新型澆筑式爐缸。爐底一、二層碳磚進行重新砌筑,之上三層和側(cè)壁磚采則采用新型澆筑料澆筑,爐身噴涂,當時圓滿解決了工期問題,投產(chǎn)后工作效果較好。
本文對4號高爐新型澆筑爐缸施工過程、高爐開爐、高爐日常操作以及爐缸侵蝕狀況進行了介紹,對高爐澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸的生產(chǎn)運行效果進行了對比和總結分析,為今后再遇到類似狀況提供幫助和借鑒。
高爐爐底砌筑2 層半石墨質(zhì)碳磚,在此基礎上,進行高爐爐底及爐缸側(cè)壁迷失碳磚澆筑,使用澆筑材料為Metpump XSR;高爐爐底及爐缸側(cè)壁保護襯澆筑使用材料為Metpump 10;所有材料均不添加水泥,以硅凝膠為結合劑。
爐底迷失碳磚澆筑厚度約為402 mm,側(cè)壁迷失碳磚澆筑厚度約為320 mm。爐底保護襯施工厚度約為500 mm,高爐爐缸保護襯施工厚度約為345 mm。經(jīng)過澆筑恢復高爐爐缸到原設計尺寸。
新型澆筑爐缸施工順序為:先使用新型澆注料Metpump XSR 澆注爐底迷失碳磚,澆注厚度約為402 mm,養(yǎng)生后制模澆注側(cè)壁迷失碳磚,澆注厚度約為320 mm、澆注總高度約為1800 mm,分兩次澆注完成;側(cè)壁澆注料養(yǎng)生結束后拆模,再開始澆注爐底保護襯,保護襯澆注采用新型澆注料Metpump 10,澆注厚度約為500 mm,養(yǎng)生后制模澆注爐缸側(cè)壁保護襯,澆注厚度約為345 mm,總澆注高度約為3479 mm,分三次澆注完畢[1]。圖1 所為4號高爐中修爐缸修復示意圖。

圖1 4號高爐中修爐缸修復示意圖
2.1.1 高爐開爐烘爐曲線
4號高爐開爐烘爐采用熱風爐輸出的熱風進行烘爐,風溫和風量相互調(diào)劑,以爐頂溫度相制約,按烘爐曲線進行烘爐。4號高爐烘爐控制曲線如圖2所示。

圖2 4號高爐烘爐控制曲線
2.1.2 高爐烘爐工藝流程
4號高爐開爐烘爐工藝流程:風機→熱風爐→高爐→上升管→爐頂放散閥→下降管→重力除塵器→布袋除塵器→調(diào)壓閥組后放散閥→放散大氣。
2.1.3 烘爐過程工藝參數(shù)控制
烘爐過程工藝參數(shù)控制原則。送風溫度控制:初期混風閥全開,用熱風爐的冷風閥開度調(diào)整,后期用混風閥調(diào)節(jié);爐頂溫度控制:一般情況用風量調(diào)整,必要時用風溫調(diào)整;風量控制:用放風閥調(diào)整,風量較大時用風機調(diào)整;爐頂壓力控制:用調(diào)壓閥組調(diào)整,必要時用風量調(diào)整。4號高爐開爐烘爐過程參數(shù)如表1 所示。

表1 4號高爐烘爐過程參數(shù)
在整個烘爐過程中,每3~4 小時換熱風爐一次,每2 小時左右倒爐頂放散一次。烘爐前將爐體排氣孔全部打開,烘爐結束后關閉。
2.2.1 烘爐升溫操作
烘爐開始后,關上倒流休風閥,關閉爐頂放散閥,打開重力除塵器放散閥,打開冷風大閘和風溫調(diào)節(jié)閥。
2.2.2 烘爐涼爐操作
降溫開始后,以25 ℃/h 的速度經(jīng)20 小時將風溫由600 ℃到降100 ℃,風量為800 m3/min;當溫度降到100 ℃后,按規(guī)程進行休風,休風全開爐頂放散閥,開倒流休風閥,調(diào)壓閥組全開。
4號高爐烘爐結束后開始按裝料表裝料,裝料表如表2 所示。次日19:07 按計劃送風,高爐共計14 個風口,堵6 個風口,8 個風口送風,風口面積0.08305 m2,送風比1.0,起步風壓80 kPa,風量800 m3/min 左右,風溫700~800 ℃;19:20 枕木點著風口亮,20:14 枕木燃完,負荷料開始反應;由于反應負荷料爐況行程漸差,壓量關系漸緊,中間坐料2 次。第二日0:13 引煤氣,3:50 撤導管堵鐵口;于6:20捅開2號風口,根據(jù)爐況恢復程度依次捅開剩余風口;21:09 開始富氧。第三日2:00 噴煤,9:52 TRT并網(wǎng)發(fā)電,11:00 捅開8號風口,至此風口全開,爐況全面恢復正常。整體開爐過程順利,與全碳磚砌筑爐缸高爐開爐過程相似。4號高爐開爐后前四次鐵渣情況如表3 所示。

表2 4號高爐開爐裝料表

表3 4號高爐開爐后前四次鐵渣成分
4號高爐開爐以后,在正常生產(chǎn)中高爐的操作制度下對比:新型澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸的高爐在日常操作過程中沒有特殊區(qū)別,但由于新型澆筑材料的導熱性能優(yōu)于碳磚,因此在正常生產(chǎn)過程中,平均礦、焦角偏低約1°,高爐日常操作制度對比情況如表4 所示;爐底水冷管冷卻水溫差比全碳磚砌筑爐缸正常生產(chǎn)時平均高0.1 ℃,水溫差對比如表5 所示。

表4 高爐日常操作制度對比

表5 高爐爐底冷卻水水溫差對比
2016年11月5日該高爐進行24 小時檢修后,冷卻壁漏水導致風口上方澆筑料大面積脫落,造成高爐爐缸凍結,歷時75 天恢復正常生產(chǎn),恢復期間由于反復懸、坐料和休、送風,高爐內(nèi)襯各部位澆筑料基本全部脫落,爐缸及冷卻設備損毀嚴重,對高爐的長壽造成很大影響。
對新型澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸高爐兩代爐齡生產(chǎn)過程中的經(jīng)濟技術指標進行加權平均對比,新型澆筑爐缸高爐作業(yè)率偏低2.37%,燃料比偏高1 kg/t,具體對比指標如表6 所示。

表6 高爐平均經(jīng)濟技術指標對比
本次新型澆筑爐缸使用壽命為2014年6月至2018年11月,共計4年零5 個月,遠超設計壽命,原設計壽命為2年。2018年11月由于鐵口方位熱流強度超高,鐵口兩側(cè)冷卻壁,三-1 冷卻壁水溫差1.6 ℃、熱流強度8997 kcal/h·m2,三-24 冷卻壁水溫差1.8 ℃、熱流強度9707 kcal /h·m2,已經(jīng)在警戒值范圍內(nèi)接近危險值。2018年11月20日4號高爐停爐大修,大修時,爐缸扒料期間,利用爆破間隙進入爐內(nèi)調(diào)查,通過測量、拍照獲取了一些爐缸侵蝕的數(shù)據(jù)。經(jīng)測量:碳磚第二層中心位置侵蝕70 mm,環(huán)碳完好;澆注料鐵口位置侵蝕嚴重僅剩100 mm;南側(cè)11號風口方向剩350 mm,東側(cè)7號風口方向剩余較多有300 mm;整體爐缸侵蝕呈“鍋底狀”侵蝕。
通過次4號高爐中修采用新型澆注爐缸實踐和對比分析,積累了大量的高爐澆注爐缸施工、開爐、生產(chǎn)運行的經(jīng)驗和教訓,也為今后遇到類似情況發(fā)生提供了有益的借鑒。
(1)由于新型澆筑材料含水量大于傳統(tǒng)的碳磚爐缸,新型澆筑爐缸在高爐烘爐時長應適當延長[2]。
(2)新型澆筑爐缸為整體澆筑,避免了鐵水浸入磚縫侵蝕破壞,降低了爐內(nèi)煤氣泄漏幾率,有利于高爐的長壽。
(3)新型澆筑爐缸與傳統(tǒng)碳磚砌筑爐缸在日常操作上無明顯差別,但各項經(jīng)濟技術指標對比略偏低。
(4)新型澆筑爐缸導熱性優(yōu)于傳統(tǒng)碳磚爐缸,熱電偶溫度及冷卻水水溫差略高。
(5) 新型澆筑爐缸澆筑的鐵口受侵蝕比較嚴重,主要由于澆筑材料抗氧化性能差。
(6)當爐況失常時,抗擊爐況波動能力略差,頻繁的休送風極易造成風口上方澆筑料以環(huán)狀帶的形式整體脫落
(7)整體爐缸侵蝕呈“鍋底狀”侵蝕。