張嵐
中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司,中國·浙江 杭州 310012
光熱電站在中國多建于西北荒漠戈壁灘,氣候干旱少雨,水資源較為缺乏。機組主機采用直接空冷系統(tǒng),輔機采用機械通風濕冷系統(tǒng),末端廢水采用蒸發(fā)塘零排放。隨著環(huán)保要求日趨嚴苛,環(huán)評禁用蒸發(fā)塘的情況下,如何經(jīng)濟便捷的減少末端廢水量。本文通過技術調研,確定了最佳工藝路線,旨在為將來類似項目提供可借鑒的實踐經(jīng)驗。
某135MW 光熱電站,計劃于2022年投產(chǎn),電廠水源為城市自來水,機組主機采用直接空冷系統(tǒng),輔機采用機械通風濕冷系統(tǒng)。環(huán)評要求廢水零排放且不允許采用蒸發(fā)塘。
為盡量減少末端廢水量,循環(huán)水排污水8.5m3/h 必須回用。擬與自來水一起進行處理后作為蒸汽發(fā)生器補給水處理系統(tǒng)進水水源。該項目自來水主要水質見表1。

表1 自來水水質資料
考慮到項目地處偏遠及新能源環(huán)保型電廠的實際需求,本工程擬采用結晶造粒+固液分離工藝對蒸汽發(fā)生器補給水處理系統(tǒng)原水進行預處理。其工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖
其核心機理是利用更環(huán)保的結晶造粒替代傳統(tǒng)的石灰加藥澄清工藝,去除水中鈣、鎂離子和活性硅,其出水PH值控制在11 左右,去除原水中的大部分鈣硬度,通過形成碳酸鈣顆粒排出裝置外從而降低鈣硬[1];同時水中鎂離子形成的氫氧化鎂沉淀,以及氫氧化鎂與硅酸根離子反應產(chǎn)生的硅酸鎂沉淀隨出水進入高速固液分離流化床,通過投加微砂與絮凝劑、助凝劑,將水中的氫氧化鎂、硅酸鎂與懸浮物等不溶物質以沉淀污泥形式排出,達到降低水中硬度與濁度的目的,其中鈣除去率≥90%、鎂去除率≥80%、硅去除率≥60%,確保出水硬度、硅、濁度指標滿足后續(xù)超濾、反滲透進水要求。無需過濾設備,工藝流程短,系統(tǒng)自身沒有自用污水產(chǎn)生。
蒸汽發(fā)生器補給水處理系統(tǒng)擬采用全膜法(UF+2 級RO+EDI)方案,其中一級反滲透擬采用倒向反滲透,以提高反滲透的回收率,減少濃水排放量。
常規(guī)反滲透回收率一般為70%~80%,一級反滲透通?;厥章释ǔH?5%。提高回收率就會造成無機鹽的濃縮,造成膜表面污堵從而導致脫鹽率下降和運行壓力增加。膜表面的污堵需要化學清洗恢復性能,頻繁清洗產(chǎn)生大量自用廢水,并縮短反滲透膜壽命。
倒向反滲透技術是從以色列引進的獨有水處理技術,該技術是一種可以提高系統(tǒng)出水回收率、節(jié)約制水成本,在不降低脫鹽率的同時,避免產(chǎn)生膜結垢的反滲透技術。
其核心技術是在通過在反滲透系統(tǒng)中增加自動控制閥門,并通過專利控制程序來控制這些自動閥門,從而控制系統(tǒng)水流的方向,將同一膜組件在不同運行時段放置在不同的位置。即每組膜組件周期性在一段,二段位置間切換。該控制方式可將上一時段處于系統(tǒng)末端的具有結垢趨勢的膜組件在本時段內(nèi)處于系統(tǒng)的進水段,由于進水段各種離子的溶度積遠遠低于系統(tǒng)末端各種離子的溶度積,上一時段產(chǎn)生的松散的結垢到了進水端具有溶解的趨勢,所以避免了長時間運行產(chǎn)生致密的結垢物質。這種周而復始的自身修復的運行方式大大延緩了系統(tǒng)的結垢速率,大大延長了膜組件的化學清洗周期[2]。
控制程序亦能不斷根據(jù)實際運行數(shù)據(jù)對控制參數(shù)進行不斷優(yōu)化。
采用倒向反滲透技術,可以將反滲透的回收率提高至90%~95%,有效減少了一級反滲透濃水的產(chǎn)生。
由于項目環(huán)評報告中要求廢水零排放且不允許采用蒸發(fā)塘,因此需對倒向反滲透濃水進行結晶蒸發(fā)處理。濃水量約1.1t/h,采用MVR 蒸發(fā)器+MVR 烘干系統(tǒng)處理該濃水,分離出固態(tài)鹽,產(chǎn)水回用,從而達到零排放要求。
其工藝流程如下:
一級反滲透濃水進入不凝氣換熱器中與系統(tǒng)中原液蒸發(fā)產(chǎn)生的不凝性氣體進行熱值傳遞,不凝氣排出系統(tǒng),濃水升溫,升溫后的濃水與蒸餾水在蒸餾水板式換熱器中進行熱值回收,濃水進一步升溫。經(jīng)過換熱后的濃水進入系統(tǒng)的熱井水箱,在熱井中被循環(huán)泵以大流量的形式泵入到MVR 蒸發(fā)器罐體上方,均勻地噴淋在整個罐體內(nèi)部的換熱管上,從上至下,不斷的流動,在管外壁形成一層均勻的液膜[3]。濃水中的水分被蒸發(fā)形成二次蒸汽,部分蒸汽凝結成蒸餾水進入蒸餾水罐,蒸餾水通過蒸餾水板式換熱器回收熱值后回用,同時濃水中鹽的濃度不斷地升高,濃水蒸發(fā)后的殘留液從罐體下方進入熱井混合后又被循環(huán)泵泵到噴淋管,此時,濃水不斷地被蒸發(fā),鹽濃度不斷地升高,當達到一定的濃度時,通過出料泵泵出到MVR 烘干裝置,烘干后的結晶鹽外運,蒸餾水回用。
①充分考慮光熱電站制水量少,水質要求高,廢水回用途徑少(幾乎沒有),化學專業(yè)人員配備少(甚至沒有),環(huán)保要求高(零排放)等特別,系統(tǒng)設計流程短,加藥少,自動化程度高,所有設備集成化、模塊化,系統(tǒng)可用率高。
②所有系統(tǒng)集中布置,占地58m×31m。
③系統(tǒng)設備投資預處理部分約230 萬元,補給水處理部分約350 萬元,蒸發(fā)烘干零排放部分約500 萬。
④即使環(huán)評允許設置蒸發(fā)塘的光熱電站,亦可參考上述方案,真正做到節(jié)水減排。