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相容性溶質(zhì)對UASB反應器處理高鹽廢水效果影響研究

2021-12-15 03:26:54鄒小玲陳李勝張本凱余江濤
應用化工 2021年11期
關鍵詞:影響

鄒小玲,陳李勝,張本凱,余江濤

(1.華東交通大學 土木建筑學院,江西 南昌 330000;2.山東魯興環(huán)保科技有限公司,山東 濟南 250000)

厭氧微生物細胞積累相容性溶質(zhì)(CS),可以抵抗外界高滲透壓[7-9],且不影響胞內(nèi)酶和DNA等生物大分子活性。但目前報道多集中于幾種單一CS的效果[10-12],少有研究多種CS的復合效果。本研究主要探索甜菜堿、海藻糖、谷氨酸、脯氨酸和氯化鉀5種相容性溶質(zhì)共同作用下對厭氧顆粒污泥處理高鹽廢水的效果。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

葡萄糖、磷酸二氫鉀、氯化銨、氯化鈣、硫酸鎂、硫酸亞鐵、鉬酸銨、乙二酸四乙酸鈉、硫酸鋅、氯化銅、碘化鉀、硫酸鈷、氯化錳、硝酸鎳、甜菜堿、谷氨酸、甘氨酸、海藻糖、氯化鉀、濃硫酸、重鉻酸鉀、氫氧化鈉、硫酸亞鐵銨、1,10-菲咯啉、氯化鈉均為分析純;厭氧顆粒污泥,取自污水監(jiān)測站UASB反應器內(nèi)。

MF-2.5-10A馬弗爐;JC-101W微波消解儀;pHS-3E pH計;UASB反應器(有機玻璃),自制;FA2004電子分析天平;DHG-9070A鼓風干燥箱;CR-10BT+超純水機。

1.2 實驗準備

1.2.1 模擬污水配制 實驗廢水以COD∶N∶P=200∶5∶1進行配制。COD為10 000 mg/L,NH4Cl為112.5 mg/L,KH2PO4為78.46 mg/L,CaCl2為 10 mg/L,MgSO4為20 mg/L,F(xiàn)eSO4為 3.9 g/L,(NH4)6Mo2O24為0.16 g/L,乙二酸四乙酸鈉為 1.8 g/L,ZnSO4·7H2O為 0.43 g/L,CuCl2為 0.03 g/L,KI為0.18 g/L,CoSO4·7H2O為0.2 g/L,MnCl2為0.6 g/L,Ni(NO3)2·6H2O為0.05 g/L,HBO3為0.06 g/L。

1.2.2 污泥馴化 由于所寄出的桶裝泥含反應器中的灰分和雜質(zhì),故先將泥置于1 mm篩子,用清水清洗3遍,使灰分雜質(zhì)含量降低,隨后顆粒污泥分別置于UASB反應器,通過5 g/L每升鹽度梯度的馴化,從鹽度為0升高到20 g/L鹽度。

1.2.3 CS配制 相容性溶質(zhì)甜菜堿、谷氨酸、甘氨酸、海藻糖和氯化鉀。單獨投加的三組投加量均設為0.5 mmol/L[13-14]。A#1、A#2、A#3代表甜菜堿、海藻糖、谷氨酸、脯氨酸和KCl質(zhì)量比按(80~120)∶(10~30)∶100∶100∶1(A#1)、(80~120)∶(10~30)∶50∶50∶1(A#2)和(80~120)∶(10~30)∶10∶10∶1(A#3)[15]。以上述質(zhì)量比添加1%的復配相容性溶質(zhì)(即1 000 g廢水加入10 g),1周后開始測定出水各項指標。

1.3 實驗方法

實驗裝置見圖1。

圖1 實驗裝置圖Fig.1 Test device diagram1.水泵;2.加水裝置;3.發(fā)熱電阻;4.溫度計;5.三相分離器;6.UASB反應器;7.廢水收集瓶;8.集氣瓶;9.氣體流量計

UASB反應器(Φ14.0 cm×16.5 cm,有機玻璃)的有效容積約為2.5 L,通過水泵進行泵送廢水,控制進水有機負荷COD在5 000 mg/(L·d)左右,由于所投加的CS量遠小于葡萄糖投加量,故認為各組分CS對廢水COD值的影響極小,可忽略不計。復配CS以粉末狀混合入模擬的高鹽廢水中,進出水量均為1 L,通過加水裝置進入UASB反應器內(nèi),HRT為1 d。通過發(fā)熱電阻進行水溫的控制,以溫度計指示溫度為準,UASB反應器中設三相分離器,進行泥、水、氣三項分離,通過集氣瓶收集氣體,集氣瓶中裝有5%NaOH溶液,產(chǎn)氣量以氣體流量計為準,每日排出廢水通過廢水收集瓶收集,并進行后續(xù)相關指標的測定。

1.4 分析方法

COD采用重鉻酸鉀法測定;pH采用玻璃電極法測定;產(chǎn)氣量通過氣體流量計測定。

2 結果與討論

2.1 CS對COD去除率和產(chǎn)氣量的影響

2.1.1 CS對COD去除率的影響 CS對反應器處理20 g/L鹽度廢水COD去除率的影響見圖2。

圖2 CS對反應器處理20 g/L鹽度廢水COD去除率的影響Fig.2 Effect of CS on the COD removal rate of 20 g/Lsalinity wastewater treated by reactor

由圖2可知,在處理進水COD濃度為 2 016 mg/L 的20 g/L鹽度廢水時,4天內(nèi)的出水COD各組均維持在700 mg/L左右,此時各反應器處理效果均受到高鹽濃度的抑制,且CS還未對反應器性能起到提升效果。而當4天后,相比對照組,各組分出水COD均降低至400 mg/L以下,表明處于高鹽環(huán)境下的微生物細胞已經(jīng)吸收環(huán)境中的CS,而微生物細胞對環(huán)境CS存在適應期,當適應期結束后,CS開始在細胞中逐漸積累,發(fā)揮抵抗環(huán)境高鹽滲透壓的作用。當在第8天停止投加CS后,出水在第16天開始惡化,表明CS對反應器存在8天左右持續(xù)保護效果。

比較三種單一CS可知,投加甜菜堿后的效果最佳,這與陳立偉等的研究結果一致[11]。楊紅薇等認為[16],甜菜堿的存在能夠減緩鈉鹽對厭氧生物反應器的毒性,而Sudmalis等認為[17],谷氨酸能夠提高顆粒污泥的比產(chǎn)甲烷活性,甘氨酸存在于耐鹽菌的細胞運輸過程中,可以作為氨基酸類CS維持耐鹽菌細胞滲透壓[18],海藻糖具有抗旱保水的效果[19-20]。

當受到滲透脅迫或鹽度沖擊時,多數(shù)微生物能夠積累多種CS,但往往選擇其中最有效的一種或數(shù)種。相比單一CS,實驗組A#1~A#3的出水COD降低至200 mg/L左右,去除率最高達到93.4%,比對照組COD去除率提高38.8%,并且都低于單一CS作用下的出水COD,這是由于復配CS更加符合耐鹽菌的耐鹽機理,因為對于耐鹽菌而言,當環(huán)境中無機鹽濃度過高,會在胞內(nèi)積累多種CS抵抗胞外滲透壓,而對于大多數(shù)細菌更偏向于從環(huán)境中獲取CS,以達到平衡胞內(nèi)外滲透壓的目的[21-22]。

2.1.2 CS對產(chǎn)氣量的影響 CS對反應器處理 20 g/L 鹽度廢水產(chǎn)氣量的影響見圖3。

圖3 CS對反應器處理20 g/L鹽度廢水產(chǎn)氣量的影響Fig.3 Effect of CS on the gas production of 20 g/Lsalinity wastewater treated by reactor

由圖3可知,6個實驗組前4天UASB反應器的產(chǎn)氣量與對照組相差不多,均維持在1~1.2 L/d。而在第4天,在CS的作用下,各實驗組的產(chǎn)氣量開始逐漸增大,其中A#2組產(chǎn)氣量增加得最為顯著,日產(chǎn)氣量最高達到1.63 L,比對照組增加48%。而當在第8天停止投加CS后,除空白組外,各組分的產(chǎn)氣量在第16天逐漸降低,這是由于廢水中的COD轉(zhuǎn)化為甲烷的過程再次受到環(huán)境抑制所導致。

2.2 多因素實驗分析

UASB反應器經(jīng)過長期的廢水處理,在確定前期最佳配合比范圍后,出水COD與產(chǎn)氣量穩(wěn)定,且COD去除率穩(wěn)定在90%以上,在此基礎上進行正交實驗。以CS配合比(A)、有機負荷(B)、進水pH(C)和溫度(D)4個因素建立正交實驗,以COD去除率為評價指標,因素水平見表1。任一條件下實驗重復3次,取平均值,實驗結果見表2,利用SPSS軟件對實驗數(shù)據(jù)進行線性回歸分析及顯著性檢驗,見表3。

表1 因素水平Table 1 Factor and level

表2 正交實驗設計與數(shù)據(jù)處理表Table 2 Orthogonal experimental design anddata processing table

表3 正交方差分析表Table 3 Orthogonal analysis of variance table

由表2可知,影響COD去除率的因素主次順序為B(有機負荷)>C(進水pH)>D(溫度)>A(配合比)。最佳實驗條件為A1B1C1D1,即配合比90∶(10~30)∶25∶20∶1,有機負荷為5 000 mg/(L·d),pH為8,溫度為35 ℃。

2.3 單因素實驗

2.3.1 有機負荷(OLR)對反應器COD去除率的影響 OLR對反應器COD去除率的影響見圖4。

圖4 有機負荷對反應器COD去除率的影響Fig.4 The influence of organic load rate change on theCOD removal rate of the reactor

由圖4可知,有機物的增加,促進了厭氧生物系統(tǒng)的處理效果,有機負荷4 800 mg/(L·d)時,COD去除率達到最高91.5%。有機負荷超過 4 800 mg/(L·d)后,反應器的COD去除率逐漸降低。表明適當?shù)挠袡C負荷,可以促進厭氧生物反應器菌群的生長與增殖,有機物分解過程中能夠合成厭氧微生物的細胞組成物質(zhì),菌種得以大量繁殖,有利于系統(tǒng)對COD的去除。當高濃度有機物長期積累,將會造成其他微生物占主導地位,與厭氧微生物產(chǎn)生競爭,以產(chǎn)甲烷菌為代表的厭氧微生物不再占據(jù)優(yōu)勢菌種的地位,導致COD去除率的降低。李亞峰等也得出相似結論[23],其認為當厭氧反應器葡萄糖等碳源濃度過大時,能夠造成反硝化微生物生長,并逐漸替代厭氧氨氧化細菌占據(jù)主導地位。

2.3.2 CS配合比對反應器COD去除率的影響 配合比對反應器COD去除率的影響見圖5。圖中的5個比值105∶20~125∶20分別代表甜菜堿、海藻糖、谷氨酸、脯氨酸和氯化鉀質(zhì)量比為105∶20∶25∶25∶1~125∶20∶25∶25∶1。

圖5 CS配合比對反應器COD去除率的影響Fig.5 Effect of CS mixing ratio on reactorCOD removal rate

由圖5可知,以甜菜堿為主要成分的復配CS,在甜菜堿、海藻糖、谷氨酸、脯氨酸和氯化鉀質(zhì)量比為120∶20∶25∶25∶1時,COD去除率最高,達到93.7%。

2.3.3 溫度對反應器COD去除率的影響 溫度對COD去除率的影響見圖6。

圖6 溫度變化對反應器COD去除率的影響Fig.6 Influence of temperature change on theremoval rate of COD in reactor

由圖6可知,溫度對COD去除率的影響較為明顯,COD去除率隨著溫度的升高而升高,35 ℃時COD去除率到達頂點,此后隨著溫度的升高,COD去除率開始降低。Artsupho等[24]處理制糖廢水,研究發(fā)現(xiàn),溫度在34~39 ℃時產(chǎn)甲烷量最佳,當溫度為40~42 ℃時,產(chǎn)甲烷量便開始降低,且認為溫度與產(chǎn)甲烷量存在二次線性關系,而COD去除率也得出類似結論。厭氧生物處理存在最佳溫度范圍,于曉章等認為[25],厭氧嗜熱菌群最佳生存溫度30~ 60 ℃,而嗜冷菌在25 ℃以下,嗜中溫厭氧菌在 35 ℃ 左右,因此溫度可以改變環(huán)境中產(chǎn)甲烷菌群的分布,這與吳美蓉等的結論一致[26],其研究表明,低溫條件下,以利用乙酸產(chǎn)甲烷為主,高溫或超高溫下,以利用CO2產(chǎn)甲烷為主,而前者產(chǎn)甲烷量理論上為后者的2倍。

2.3.4 進水pH對反應器COD去除率的影響 進水pH對反應器COD去除率的影響見圖7。

圖7 進水pH對反應器COD去除率的影響Fig.7 The influence of influent pH on reactorCOD removal rate

由圖7可知,合適的pH可以促進厭氧生物反應器菌群對COD的去除率。產(chǎn)甲烷階段作為厭氧生物法重要的階段,不僅將前期的分解產(chǎn)物轉(zhuǎn)化為甲烷、CO2和H2O,隨著酸的不斷積累,產(chǎn)甲烷量與pH存在著動態(tài)平衡,而產(chǎn)甲烷菌生存最適pH范圍為6.8~7.2,對pH變化較產(chǎn)酸菌敏感,當環(huán)境pH變化較大時,產(chǎn)甲烷菌相較產(chǎn)酸菌受影響程度大,酸不斷積累,產(chǎn)甲烷量逐漸減少。出水酸化能夠反映出產(chǎn)甲烷速率和產(chǎn)甲烷菌活性的降低。pH的變化能改變微生物表面電位,影響酶活性和對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。厭氧生物反應器出水酸化是很普遍的問題,當pH降低時,降低有機負荷,并適當調(diào)節(jié)進水pH,或向反應器中接種顆粒污泥,是抵制酸化導致反應器性能降低較為有效的手段。

3 結論

采用復配相容性溶質(zhì)對UASB反應器厭氧顆粒污泥處理進水COD濃度為2 016 mg/L的20 g/L鹽度廢水的最佳反應條件為:相容性溶質(zhì)為甜菜堿、谷氨酸、脯氨酸、海藻糖和氯化鉀,1 000 g廢水加入 10 g 復配相容性溶質(zhì),甜菜堿、海藻糖、谷氨酸、脯氨酸和氯化鉀質(zhì)量比為120∶20∶25∶25∶1,有機負荷為4 800 mg/(L·d),溫度為35 ℃,進水pH為8.6。COD去除率達 93.4%,產(chǎn)氣量為1.63 L/d。

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