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針對大尺寸液晶面板的一些技術改善

2021-12-14 08:05:56黃小昆袁玉祥
科學技術創(chuàng)新 2021年34期
關鍵詞:功能

黃小昆 袁玉祥

(南京中電熊貓液晶材料科技有限公司,江蘇南京 210033)

彩色濾光片的主要工藝流程是解包、BM、R、G、B、鍍膜、研磨、最終檢查、捆包、出貨(圖1)。在上述主工藝流程當中,在每條線體都設置有手動、自動宏觀檢查機,異物檢查機,自動光學檢查機等,掃描經過的玻璃基板,如果有不符合要求的玻璃基板,就通過裝載輸送系統(tǒng)進入修補線體,經過修補之后再進入主工藝流程繼續(xù)向產線下游運動。檢查玻璃基板的規(guī)則如何制定,修補后的玻璃基板如何再次進入主工藝流程,這都需要聯合所有設備確定生產節(jié)拍。由于玻璃基板只有零點幾毫米的厚度,在裝載輸送的過程中極易破碎,破碎一片就會造成上千元的損失,如何減少破片率,能夠為公司挽回一大筆損失。下面介紹如何通過修改一款產品的設備參數和邏輯程序進行改善。(圖1)

圖1

1 曝光工藝的改善

針對在制作645 產品時,由于是12shot 產品,曝光機生產的Tact Time 過長的問題,增加曝光機Gap Skip 功能和啟用Local Alignment 模式。

1.1 曝光機增加Gap Skip 功能和啟用Local Alignment 模式

我公司使用的曝光機采用Step 曝光模式,即在完成第一個shot 曝光后,移動到下個區(qū)域再進行曝光。增加的Gap Skip 功能為對涂布后的基板進行曝光時,只有最開始的三枚基板會在曝光前量測基板與掩膜板之間的Gap,之后的基板不會再量測Gap。

啟用Local Alignment 功能后,先對掩膜板預對位單元進行校正,防止掩膜板相對于基準位置有所偏移,并提高了曝光時的精度,在曝光時,所有shot 的對位次數都變?yōu)? 次,原本因為對位精度差而導致對位次數增加影響工作時間也有所改善。

1.2 設備功能詳細描述

1.2.1 追加Gap Skip 功能

設定為100 片校正一次曝光Gap,即開始生產的前三枚基板曝光時每個shot 會測量Gap,之后的97 枚基板只有第一shot 會測量Gap,后續(xù)的11 個shot 直接移動到位進行曝光,平均每個shot 可以節(jié)約0.5 秒,每片可以節(jié)約5.5 秒左右。(圖2)

圖2

1.2.2 啟用Local Alignment 功能

打開該功能之后,曝光機工作時每個shot 對位只有一次,補正會根據首次測量的偏移量進行小范圍補正,因此為了防止對位精度的異常,校正了掩膜板預對位單元的八個Clamp 位置,同時將補正的精度由50um 變更為5um。工作時,每個shot 可以節(jié)約0.8 秒,每片產品可以節(jié)約10 秒左右。(圖3)

圖3

1.3 改善后的效果

在追加Gap Skip 功能和啟用Local Alignment 模式后各條產線曝光機在生產645 產品時,Tact Time 有所減少,由原來的80 秒/片縮短為60 秒/片,平均每天可以比原先多生產350 片產品。

2 捆包工藝的優(yōu)化

針對在捆包150 段時經?;緯霾蹖е缕破?,增加對中氣缸固定TRAY 的位置從而確?;逶赥RAY 里的位置不便移。

2.1 追加對中氣缸后的工作方式

PAK 在捆包150 段的時候,基板經常容易出槽導致破片,本裝置固定TRAY 與基板的位置,保證基板在TRAY 中間。

PAK 四軸機器人往CV10 上送片后對中氣缸會夾持基板確保基板位置不變,確?;逶赥RAY 盤里不出槽。

工作方式:在PAK CV10 處X 和Y 方向分別添加4 個氣缸,共8 個氣缸,在四軸機器人送片后,對中氣缸會規(guī)正基板,同時把原來10 個頂Pin 更換為萬向球Pin,減少摩擦力,讓氣缸能夠推動基板起到夾持基板的作用,固定基板位置,減少出槽的機會,從而保證少破片。

2.2 基板旋轉功能追加部件明細(表1)

表1

2.3 追加設備規(guī)格詳細描述

2.3.1 追加部分采用8 組氣缸對中基板,規(guī)正基板位置的作用。

2.3.2 對中機構下頂Pin 由于氣缸夾持基板摩擦力過大后更換了10 組帶萬向球的頂Pin,高度和原來頂Pin 位置一樣,使基板在頂Pin 上能夠被推動。

2.3.3 關于追部分的控制:追加控制氣缸的電磁閥2 個,在捆包150 段時可以手動控制夾持基板,在氣缸上安裝傳感器和氣管控制氣缸前進后退。

2.3.4 PLC 程序說明

在程序上增加的功能(圖4)。

圖4

2.4 改善效果

PAK 在CV10 上追加8 組氣缸后,基板能夠推動基板,達到預期目標,基板位置固定,保證基板在TRAY 里位置不變。

PAK 在追加4 組共8 個氣缸后,氣缸推動基板,保證基板在TRAY 中間,對破片有很大的改善,破片率由原來70%降到現在20%,確保稼動率,也控制了破片的發(fā)生。

3 捆包尾料的處理

因生產需要PK1&PK2 線打包出貨給客戶要全滿Tray,經常會有尾料流入線體,而尾料需等待新做出同型號玻璃基板二次打包,嚴重影響了產能。現相關業(yè)務科室經過多次開會討論,歷經2個多月。終于修改好了PK2 線的PLC 程序,以滿足尾料的合理打包。

3.1 利用Parameter 功能,設定基板片數,尾料流入線體的情況出現,提高線體產能。執(zhí)行內容:

3.1.1 點擊Touch Panel 上【自動運用Parameter】,圖5。

圖5

3.1.2 看到【計劃投入基板數量設定】,在【設定出片數】寫入當前卡匣需要流出的玻璃枚數,最后按【使用中(3S)】亮起,圖6。

圖6

3.1.3 此功能是當【當前已經出片數】等于【設定出片數】時,Touch Panel 會自動切為【基板投入禁止】,需手動解除后才可正常放片。

3.2 改善后的效果

Parameter 功能的使用,將打包出貨的基板片數固定,避免了尾料流入,從而不會到影響其他型號產品的正常生產,保證了線體的產能。

4 結論

通過對一款產品流程的優(yōu)化,使主流程的節(jié)拍更加有效率,破片的減少和尾料的處理,不僅減少了破片帶來的損失,還提高了產能。通過日常的運行維護不斷發(fā)現問題、積累經驗,經過多方面的驗證,最后實施。這只是整個液晶面板生產流程當中的一小部分,在今后的生產當中,還需要解決其他線體發(fā)現的問題。只有這樣不斷的優(yōu)化,才能最大限度提高公司的生產效能。

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