張帥領(lǐng),邵 欽,林莉峰
(1.上海市政設(shè)計(jì)研究總院<集團(tuán)>有限公司,上海 200092;2.上海市城市排水有限公司,上海 200070)
污泥是城市污水處理廠污水處理過程中出現(xiàn)的副產(chǎn)物,其有機(jī)物含量高(40%~70%),需要進(jìn)行妥善的處理處置以避免對環(huán)境造成二次污染。目前,對污泥的處置主要有好氧發(fā)酵、厭氧消化和干化焚燒等方法。污泥焚燒的主要目的是將污泥無害化和最大限度地減量化。20世紀(jì)90年代以來,污泥焚燒已成為一種流行的方法,在發(fā)達(dá)國家被普遍使用[1-2]。
國內(nèi)污泥的熱值普遍較低,如采用焚燒的處理工藝,需對脫水污泥進(jìn)行預(yù)干化。因干污泥顆粒度不均、黏性高、輸送時(shí)易堵塞等固有特性,目前沒有直接測量干污泥輸送流量的儀表,當(dāng)前普遍采用的污泥流量間接計(jì)量方法為螺旋計(jì)量法,即控制污泥輸送螺旋頻率的方式測量污泥流量[3-4]。由于半干污泥顆粒度不均、污泥堆積空隙不同,根據(jù)進(jìn)料螺旋定頻率輸出的半干污泥量會(huì)有偏差,入爐的污泥量時(shí)大時(shí)小,燃燒爐的燃燒工況不能保持穩(wěn)定。因此,常規(guī)的螺旋計(jì)量法進(jìn)行污泥流量計(jì)量具有固有的缺陷。
精確穩(wěn)定控制進(jìn)焚燒爐的污泥量,是焚燒爐燃燒工況穩(wěn)定的關(guān)鍵,半干污泥計(jì)量裝置作為輸送系統(tǒng)的配套裝置,對保證污泥處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行意義重大。為了克服常規(guī)方法的缺點(diǎn)和不足,本文結(jié)合大型污泥焚燒項(xiàng)目,研究了半干污泥流量間接計(jì)量的新方法,并進(jìn)行了實(shí)際的工程應(yīng)用,取得了良好的效果。
半干污泥流量間接計(jì)量新方法——計(jì)量槽計(jì)量法:在半干污泥輸送系統(tǒng)中加入計(jì)量槽裝置,污泥計(jì)量槽是指在斗式秤的基礎(chǔ)上增加加料設(shè)備與出料輸送設(shè)備,利用料斗內(nèi)物料減少速率來計(jì)算物料流量與累計(jì)重量,從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)或間斷計(jì)量與控制的稱量裝置,如圖1所示。

注:1—計(jì)量裝置進(jìn)料口;2—計(jì)量槽;3—稱重模塊;4—輸送螺旋圖1 污泥流量計(jì)量方法裝置圖Fig.1 Device Diagram of Sludge Flow Measurement Method
該方法計(jì)量半干污泥的原理如下。
1)加料過程:因倉內(nèi)物料同時(shí)進(jìn)出,不能通過單位時(shí)間內(nèi)倉內(nèi)物料重量的變化量來計(jì)算出料流量,控制器自動(dòng)進(jìn)入“容積計(jì)量配料方式”,即保持出料恒速,以加料開始前的流量值作為整個(gè)加料過程的流量值(近似值)。
2)加料停止后:采用“減量計(jì)量配料方式”計(jì)算進(jìn)料流量,具體為利用單位時(shí)間內(nèi)倉內(nèi)物料重量的變化量來計(jì)算出料實(shí)時(shí)流量,計(jì)算如式(1)。
Qi=ΔGi/Δt
(1)
其中:Qi——i-1到i時(shí)刻的半干污泥流量,t/h;
ΔGi——i-1到i時(shí)刻的物料倉半干污泥質(zhì)量變化,kg;
Δt——i-1到i時(shí)刻的時(shí)間間隔,s,一般取微小固定時(shí)長,如1 s。
對時(shí)長做累計(jì),計(jì)算平均流量作為半干污泥在該時(shí)間段內(nèi)的流量值,如式(2)。
(2)
其中:Q——累計(jì)時(shí)間段內(nèi)的半干污泥流量,t/h;
n——累計(jì)數(shù)量,通常取30。
為了能實(shí)現(xiàn)對計(jì)量槽裝置精細(xì)化控制,本文對其控制系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,如圖2所示。干污泥計(jì)量系統(tǒng)其PID控制連續(xù)工作控制時(shí)序如圖3所示,控制原理如下。

圖2 計(jì)量槽裝置控制原理示意圖Fig.2 Schematic Diagram of Control Principle of Metering Tank Device

圖3 計(jì)量槽連續(xù)工作控制時(shí)序圖Fig.3 Working Control Timing of Metering Tank
1)第一次啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí),先判斷料倉內(nèi)物料重量是否達(dá)到上限。如達(dá)到上限,無需啟動(dòng)料倉加料設(shè)備,直接啟動(dòng)出料設(shè)備并根據(jù)爐溫高低進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。如未達(dá)到上限,啟動(dòng)料倉加料設(shè)備,經(jīng)“加料穩(wěn)定時(shí)間”后(避免加料開始時(shí)物料沖擊造成上限誤判),控制器再判斷料倉物料重量是否達(dá)到上限。達(dá)到上限時(shí),料倉加料設(shè)備停機(jī),經(jīng)“加料穩(wěn)定時(shí)間”后,啟動(dòng)出料設(shè)備并進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。
2)在出料PID調(diào)節(jié)過程中,控制器判斷料倉物料重量是否達(dá)到下限。達(dá)到下限時(shí),啟動(dòng)料倉加料設(shè)備,出料保持恒速,經(jīng)“加料穩(wěn)定時(shí)間”后,判斷料倉物料重量是否達(dá)到上限,達(dá)到上限時(shí)停止加料,再次進(jìn)入出料PID調(diào)節(jié)過程。
3)系統(tǒng)工作過程中,出料設(shè)備連續(xù)工作。
本項(xiàng)目為上海市石洞口污水處理廠污泥處理二期工程,采“脫水+干化+焚燒+煙氣處理”的污泥處理工藝,污泥處理規(guī)模為128 tDS/d,配套3條脫水系統(tǒng)生產(chǎn)線、2條干化系統(tǒng)生產(chǎn)線、3條焚燒及煙氣處理系統(tǒng)生產(chǎn)線。焚燒產(chǎn)生的煙氣經(jīng)余熱利用和凈化處理后,滿足上海地標(biāo)DB 31/768—2013的達(dá)標(biāo)排放。工藝流程如圖4所示。

圖4 石洞口污水處理廠污泥處理二期工程工藝流程圖Fig.4 Schematic Diagram of the Phase II Sludge Disposal Project of Shidongkou WWTP
本項(xiàng)目是國內(nèi)首個(gè)接收外來半干污泥的污泥焚燒工程,焚燒爐系統(tǒng)的半干污泥入爐進(jìn)料系統(tǒng)的計(jì)量是本工程污泥焚燒的關(guān)鍵技術(shù)。干化后的半干污泥和外來半干污泥在半干污泥接收坑內(nèi)混合后,通過半干污泥計(jì)量裝置將半干污泥輸送裝置送入焚燒爐進(jìn)行處理,每臺焚燒爐配兩套進(jìn)料計(jì)量裝置,呈對稱分布。
為了能有效分析對比常規(guī)的螺旋計(jì)量法與本文提出的計(jì)量槽計(jì)量方法,在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行了對比試驗(yàn)。本項(xiàng)目配置了約3 000 m3的半干污泥接收坑,污泥在接收坑內(nèi)均質(zhì)后進(jìn)入焚燒爐處理,對比試驗(yàn)期內(nèi)進(jìn)入接收坑的污泥泥性均未變化,半干污泥泥性基本相同。除計(jì)量方式外,對比試驗(yàn)中半干污泥泥質(zhì)、運(yùn)行工況等其他因素的影響是同一水平的。通過不同方法對半年污泥的流量進(jìn)行了計(jì)算和計(jì)量(表1、圖5),并基于兩種計(jì)量方法對焚燒爐燃燒工況的影響進(jìn)行比較。焚燒爐溫度如表1和圖6所示。
由表1、圖5、圖6可知,通過本文提出的半干污泥計(jì)量方法和裝置控制方法,可以有效控制燃燒爐內(nèi)的溫度波動(dòng)(標(biāo)準(zhǔn)差較小),即燃燒爐內(nèi)處于相對穩(wěn)定燃燒狀態(tài)。

表1 試驗(yàn)中半干污泥流量和焚燒爐爐溫結(jié)果Tab.1 Results of Flow Rate and Incinerator Temperature of Semi-Dry Sludge in Experiment
圖5為通過控制螺旋頻率控制入爐半干污泥的焚燒爐溫度圖(方案1)。入爐焚燒爐頻率可根據(jù)焚燒爐爐溫的高低進(jìn)行PID調(diào)節(jié),確保爐溫滿足850 ℃以上且不能超溫。半干污泥顆粒度不均、污泥堆積空隙不同,進(jìn)料螺旋定頻率輸出的半干污泥量會(huì)有偏差,造成入爐的污泥量時(shí)大時(shí)小,又因螺旋至焚燒爐有一定的距離,調(diào)節(jié)時(shí)會(huì)有滯后性,兩者共同作用造成爐溫波動(dòng)較大。

圖5 通過螺旋頻率控制污泥流量的焚燒爐溫度Fig.5 Incinerator Temperature for Sludge Flow by Spiral Frequency Control
圖6為通過帶稱重裝置的計(jì)量槽控制入爐半干污泥的焚燒爐溫度圖(方案2)。根據(jù)計(jì)量槽料斗內(nèi)物料減少速率來計(jì)算物料流量,入爐污泥流量可根據(jù)焚燒爐爐溫的高低進(jìn)行PID自動(dòng)調(diào)節(jié),確保爐溫滿足850 ℃以上且不能超溫。此種控制方法可以精確控制入爐的半干污泥量。根據(jù)實(shí)際調(diào)試時(shí)爐溫曲線可以看出爐溫較平穩(wěn),滿足運(yùn)行需求。

圖6 通過計(jì)量裝置控制污泥流量的焚燒爐溫度Fig.6 Incinerator Temperature for Sludge Flow by Metering Device Control
根據(jù)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)污泥流量計(jì)量準(zhǔn)確性的主要影響因素為計(jì)量槽稱重模塊的精度、污泥顆粒度、流量計(jì)量時(shí)間間隔。建議稱重模塊精度為1 kg,污泥顆粒度均勻并在15 mm以內(nèi),流量計(jì)算時(shí)間間隔為小于2 s,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)不同項(xiàng)目情況進(jìn)行調(diào)整。
(1)與常規(guī)的控制污泥輸送螺旋頻率的方式測量污泥流量方法相比,半干污泥流量計(jì)量方法可以實(shí)現(xiàn)半干污泥量的精確自動(dòng)控制,保持焚燒爐燃燒溫度和工況相對穩(wěn)定,在污泥流量計(jì)量方面準(zhǔn)確、可靠。
(2)半干污泥流量計(jì)量方法可實(shí)現(xiàn)精確穩(wěn)定控制進(jìn)焚燒爐的污泥量,對維持焚燒爐燃燒工況的穩(wěn)定意義重大,本文研究的污泥計(jì)量裝置在污泥干化焚燒項(xiàng)目中具有推廣意義。
(3)半干污泥計(jì)量裝置的自動(dòng)控制,尤其是PID控制參數(shù)的設(shè)定和調(diào)節(jié),需要一定的經(jīng)驗(yàn)。因此,實(shí)際應(yīng)用中,在結(jié)合本文提出的半干污泥流量計(jì)量方法和裝置的基礎(chǔ)上,應(yīng)結(jié)合具體的項(xiàng)目情況制定相關(guān)的控制方法和措施。