高 偉,杜 濤,張 靈
(浙江石油化工有限公司,浙江舟山316000)
隨著人們環境保護意識的不斷增強和汽車工業的不斷發展,對油品的品質要求不斷提高[1],國Ⅵ汽油需求增大,能生產高辛烷值汽油調和組分的烷基化裝置日趨增多,從環境保護和安全角度考慮,硫酸烷基化更具優勢[2]。浙江石油化工有限公司(以下簡稱浙石化)一期烷基化裝置設計規模為550 kt/a,操作彈性為60%~110%,于2019年12月建成投產。裝置采用魯姆斯 CDAlky?低溫硫酸法工藝,以液化氣中的烯烴及異丁烷為原料,在濃硫酸的催化作用下烯烴與異丁烷反應,生成烷基化油的加工裝置。CDAlky?工藝的烷基化反應溫度為-4 ℃,低于傳統硫酸法烷基化的反應溫度。較低的反應溫度能夠有效地抑制烯烴聚合反應,提高C8選擇性,有利于生成高辛烷值的三甲基戊烷,同時降低酸耗,減少廢酸產生量。廢酸外送管線停用一個月后出現堵塞,管線內介質為濃硫酸,管線處理非常困難,且風險較大。為避免再次發生管線堵塞問題,對堵塞物進行試驗分析,根據試驗結論對后期管線管理提出合理要求。
開工后廢酸外送至廢酸再生裝置,外送流量最大10 t/h,管線運行正常。運行3個月后廢酸再生裝置進行裝置升級改造,輸送廢酸至廢酸再生裝置的管線停用一個月,再次投用時發生管線堵塞問題。使用2.5 MPa氮氣吹掃管線,打開沿途導淋進行檢查發現,外部管廊管段堵塞嚴重,管線內有大量固化物形成。經過兩周處理,收集廢酸及固化物10余t,廢酸線疏通,廢酸外送正常,但還是會有固化物帶入廢酸再生裝置,影響其焚燒爐噴嘴運行,造成噴嘴堵塞。廢酸管線內固化物見圖1。

圖1 廢酸管線內固化物
廢酸輸送流程見圖2。
研究表明,當w(H2SO4)低于90%時,在烷基化反應中硫酸已失去催化活性[3]。在生產過程中,新鮮濃硫酸作為催化劑持續補入反應器內,用以維持反應器內w(H2SO4)>90%,產生的廢酸需要排放至廢酸處理單元,處理后收集到廢酸儲罐內,再經過廢酸外送泵送至廢酸再生裝置。裝置內部設計伴熱為電伴熱,最高伴熱溫度45 ℃,外部管廊設計伴熱為熱水伴熱,最高伴熱溫度90 ℃。
廢酸裝置在連續運行期間未出現異常,在靜置一個月后出現固化堵塞問題。因儲罐內的廢酸處于靜置狀態并未出現固化情況,故判斷廢酸處于靜置加熱狀態下會形成固化物,該固化物可能為含大量C8物質的混合物[4],需對形成固化物的溫度、時間進行試驗研究。
經廢酸處理單元處理后,廢酸為黑色黏稠液體,有強烈的刺激性氣味,廢酸組成見表1。

表1 廢酸組成 w: %
在廢酸外送泵出口取廢酸,分別在不同溫度下進行恒溫靜置試驗,試驗結果見表2。

表2 廢酸恒溫靜置試驗結果
將4組試樣在不同溫度下進行恒溫靜置,75℃和85 ℃下恒溫靜置的試樣7 d后就已經固化,55 ℃和65 ℃的試樣經過15 d未發生固化。75 ℃恒溫得到的固化物見圖3,85 ℃恒溫得到的固化物見圖4。

圖3 75 ℃恒溫得到的固化物

圖4 85 ℃恒溫得到的固化物
通過對固化物形態進行觀察發現,75 ℃下廢酸形成的固化物,形態比較松軟,晃動后會出現松散現象。85 ℃下恒溫靜置得到的廢酸固化物,形態相對堅硬,晃動后不會發生松散,與器壁碰撞具有彈性。
對固化物在新酸和廢酸中進行溶解性試驗,固化物在廢酸和新酸中浸泡,均不溶解。
通過試驗可知,廢酸在65 ℃以下恒溫靜置不會發生固化,在65 ~75 ℃存在臨界溫度,使得廢酸在此溫度下恒溫靜置發生固化。廢酸在75 ℃恒溫靜置會出現固化物,該固化物能通過吹掃等手段從管道內處理出來,在85 ℃恒溫靜置得到的固化物更加堅固且具有彈性,很難從管道中處理出來。
結合試驗結論,對管線操作提出以下措施及管理要求:
1)廢酸管線在正常運行時,管線伴熱正常投用,控制廢酸進廢酸再生裝置的溫度盡量維持在較高溫度,但不能大于65 ℃,這樣既可以保證廢酸管線正常運行,又能降低廢酸再生裝置的能耗,實現經濟效益最大化。
2)廢酸管線停用時,關閉廢酸線沿途伴熱,管線用氮氣進行吹掃,將管線內廢酸吹掃回儲罐,同時將管線內余熱帶走,防止管線內廢酸因溫度過高形成固化物。
3)管線停用后再次投用時,先啟動廢酸泵,將廢酸送至廢酸再生裝置,再投用沿途伴熱,避免靜置加熱。
通過采取上述措施后,廢酸固化堵塞管線的問題得到徹底解決,廢酸管線運行正常。
廢酸管線堵塞時,線疏通難度大,人員傷害和環境污染的風險高。浙江石油化工有限公司通過對廢酸線堵塞物進行分析試驗,得出避免廢酸固化的試驗數據,提出改進措施。經過一年的實踐,廢酸管線共出現3次停用,每次停用都嚴格按照管理要求執行,管線未出現堵塞情況,對裝置“長、穩、優”運行具有重大的指導意義,也可為同類裝置的運行管理提供參考依據。