羅聯軍 張慧 王路

摘要:本文從絮凝、活性炭兩種投加成分視角,進行加藥系統分析,探索自動控制技術的應用方法,嘗試提升凈水廠水處理程序的運行智能性,為人們提供高質量、清潔性的水資源,確保凈水效果。結合控制系統試運行情況,證實自動控制技術融合有效,凈化控制系統運行平穩,能夠保障加藥安全、高效。
關鍵詞:自動控制;加藥系統;PLC;絮凝
引言
在科技進步與經濟增長背景下,凈水自動控制技術逐步發展并趨于成熟。結合凈水工藝實踐應用成效來看,以混凝處理、沉淀分離、過濾凈化、消毒清潔四個環節為主要工藝。然而,凈水工藝功能完善期間,相應提升了城市建設效果,提高了人們生活層次,由此增加了人們用水需求。應對需水量的增加問題,需要組建自動凈化系統,確保凈水質量,保障供水清潔性。
1絮凝投加系統中自控技術應用
1.1凈水系統設計思路
以A城區實例凈水廠的系統運行需求為切入點,進行凈水工藝分析,梳理自控技術節點,構建多層次的控制程序,從硬件、軟件、警報三個視角逐一給出加藥控制程序的設計方法。在硬件與軟件的系統設計中,主要從工藝各流程進行加藥控制,確保加藥準確。對于液位加以警報控制,提升系統運行優化性[1]。
1.2凈水工藝技術
1.2.1藥劑混合
藥劑混合的處理宗旨,旨在待處理水資源中高效融合藥劑,獲取礬花顆粒,增加水解能力,提升聚合反應的有效性。結合混合工藝需求,采取靜態管的混合形式。實例工程中配水井中待處理水資源的深度為4米,混合時間擬用54秒,攪拌流量設計為0.220m3/s,混合速度每秒增加500轉。
1.2.2絮凝
絮凝工藝是在待處理水資源中添加絮凝藥劑,包括混凝、助凝兩種類型。確保在藥劑輔助下,積極融合水中含有的細小懸浮物,形成較大絮粒,便于沉淀分離,達成水凈化目標。實例工程中使用的絮凝劑為PAC,此種類型的絮凝劑在加藥時,需要注意的問題為:進行水質動態監測,監測項目包括水體渾濁性、酸堿值等,結合水質動態變化特征,合理調整加藥數量,確保凈水效果;如果在凈水期間,突逢極端天氣,可能會增加水質變化幅度,適當增加監測頻率。
1.2.3沉淀
一般情況下,未經處理的水資源中懸浮物具有可見性,在重力作用下,能夠分離獲得懸浮物,可見的固體物質分離過程是沉淀。結合實例工程的凈水廠運行需求,沉淀類型選擇平流式,參數規劃為:清水區高度設計為3.5米,單組凈水流量為0.11m3/s,單組沉淀凈化周期為2.5小時。
1.2.4過濾
過濾處理完成的水資源,會去除水中半數以上的懸浮顆粒,在過濾池的幫助下,能夠分離出更細小的雜物,繼而提升水質。因此,過濾池成為凈水廠運行質量評價的關鍵環節。在實例工程中,設計的過濾池為V型,借助其較高的過濾層孔隙比例,較高的過濾速度等多項工藝,增強了濾料使用的均衡性,切實保證了水質過濾效果。實例工程中,過濾池的處理能力為:每天過濾1.75×104m水量。采取V型濾池的并列排布方式,單組濾池的過濾規格為31㎡,濾池高度設計成4.33米。濾池運行程序中添加了自動控制技術。
1.2.5消毒
在實例工程中消毒藥劑選用次氯酸。水廠結合水質凈化需求,確定氯藥添加數量后,在水體中含有一定氯成分,需要進行水資源消毒處理。在實例凈水廠加藥系統中,設計了兩個加氯節點[2]。第一個加氯節點位于配水井前置的管道表面,加氯量設計為2mg/L。第二個加氯節點設計在清水池輸水總線位置,加氯量控制為1mg/L。加藥時使用的藥液為次氯酸鈉原液,藥液濃度配置為10%,存儲5天后,進行消毒使用。
1.3自控技術設計方案
1.3.1分布式控制
在凈化系統中搭建分布式控制程序,借助通信網絡技術的信息傳輸優勢,給予凈化系統多重控制,有效結合了集中與分散多種控制思想。DCS含有三層控制程序,包括生產管理、程序監控、分散控制。在凈水廠控制程序中,有效融合分布式控制技術,控制框架中以PLC為主要技術。采取自上而下的控制方式,有效連接站區各局域網絡,進行站區監管。控制組網,用于操控各凈水系統的分支程序。DH網用于操控小規模PLC系統。
1.3.2總線控制
總線控制建立在分布式控制基礎上,對其進行升級與更新后獲得智能產品。從總線控制本身而言,此控制技術含有數字通信協議,能夠有效連接智能程序與控制系統。借助數字信號、分散傳輸、多網絡結構形式,完成系統控制,有效結合了網絡通信、儀表計量、自動控制三類技術,能夠數字化連接儀表,切實增強系統信號傳輸的精準性,有效緩解系統維護壓力。
1.3.3加藥PLC控制
PLC進行系統控制時,與IPC進行聯合使用,有效整合了計算機程序與控制系統的使用優勢,凸顯出系統一體化運行的優勢,表現出系統功能完善、編程簡化等系統運行優勢,能夠給予較高時間精度的系統控制。此控制系統運行時,能夠有效完善人機交互功能,提升了系統運行的平穩性,增加了系統運維的便捷性。實例工程中,采取PLC與IPC相結合的形式,對凈水廠進行多級控制。
系統集中控制時,主要控制程序為IPC,控制主體為水廠各模塊的液位高度、水體渾濁性等??刂品绞接星袚Q泵閥、開關啟停、讀取傳感器參數等。借助上位機組態構建方式,便于控制人員直觀獲取各模塊的水體情況。利用控制系統進行各模塊泵閥的操作,比如開關啟停、功能切換等,達成設備遠程控制目標。
系統分散控制,主要使用的控制技術為PLC[3]。結合實例工程中凈水工藝需求,進行PLC控制系統設計與控制點位的規劃,規劃方案如下:絮凝沉淀、加氯環節、過濾、濾池四個點位,分別添加PLC控制技術。上位機采用三星工業計算機,配置Intel處理器、1TB的大容量硬盤、8G的內存,極大的滿足了工業生產對計算機硬件的要求。軟件部分采用集散控制模式(DCS)對整個水廠加藥、消毒進行控制管理,DCS讓管理與控制分離,上位機用于集中監視管理,可進行強大的信息分析處理能力,而若干臺下位機分散到現場實現分布式控制,可提高系統的可靠性和控制精度,各上、下位機之間通過工業以太網實現信息的傳遞。自動控制系統示意圖如下圖1所示。
1.3.4加藥控制程序設計
案例凈水廠中含有加氯、加藥兩個車間,加藥控制任務為:使用混凝劑PAC、消毒劑次氯酸鈉,分別與水混合,配制成絮凝與消毒所需的藥劑濃度,在待凈化水體中投加藥劑。在加藥期間,要求控制程序能夠對多組閥門、攪拌系統、流量計量裝置、液位信息采集裝置等給予有效控制。
第三組PLC控制中心,設計在加藥與加氯兩個車間的中心位置,對兩個車間給予有效控制,確保設備運行遠程操控效果,全面采集儀表模擬參數,結合工藝標準進行設備控制。其中超聲波液位測量裝置,主要控制節點有溶液池、廢水區、消毒劑儲罐,I/O點的設計參數為AI=8。1號與2號計量裝置、溶液出藥的兩組電動球閥,對其進行開啟與關閉的故障控制,I/O點設計方案為DI=6,DO=4。在案例控制系統中,使用的數字量讀寫模塊規格為SM321,能夠對計量裝置運行情況給予有效測定,比如運行、故障等。結合檢測到的計量泵運行實況,給予設備控制、故障警報、應急保護等。
1.3.5加藥軟件控制平臺設計
在規劃加藥控制系統時,需要給出一組最佳的投加比例,確保水質達標時,優化加藥成本,以降低資源浪費量。投藥最佳比例的數學模型為如公式(1)所示。
K=A+B1x2+B2xw+B3xph+B4xe+B5x+E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)
在關系式中K表示投加混凝劑比例的最佳值,單位mg/L;A作為截距一般數量;B1~B5對應的是每個單獨點位的回歸系數;x2表示的水體渾濁度;xw表示水體溫度;xph表示水體酸堿值;xe表示水體流量參數;x表示水體堿度;E表示模型一般數量。借助模型獲取混凝劑投加量的最優值,保證水質,防止藥劑浪費。
在初始化運行加藥控制系統后,進行定量投加混凝劑的人工操作,由控制程序遠程操控閥門與攪拌設備,促使混凝劑融合在水中,對閥門進行控制,使混凝劑濃度達到預期設定值。對計量裝置給予控制,向混合器投加藥劑。
1.3.6液位警報設計
案例水廠對于過濾程序給出了液位保持的要求,防止過濾速度發生浮動,確保出水質量,由此在控制程序中添加了液位警報模塊。相比一般警報系統,此種液位警報系統的設計,能夠依據測量值與設計目標值的大小關系,進行調節閥控制,當測量值趨近于目標值時,給予警報。
1.3.7運行效果
在加藥控制系統運行90天后,調取系統控制日志表,分析系統運行效果。在調取2020年1月7日的凈水日志時,日志內容為:檢測時間為0點至20點;系統電量[80.7,125.3]kw·h;進水量[466,706]m3/h;輸水量[423,650]m3/h;輸水中氯成分剩余量[0.302,0.358]mg/L;系統壓力[0.351,0.367]MPa。
結合調取日志資料可知:案例水廠凈化后的水體中,剩余氯成分為[0.302,0.358]mg/L,具有氯剩余量的穩定性,水體酸堿值取值介于6.5與8之間;在輸水量方面,水壓介于0.351MPa與0.367MPa之間,較為穩定;證明案例水廠在控制程序的幫助下,水質達標、系統安全,相比人工生產成本減少了10%,能夠有效控制加藥量,積極控制出水中的氯成分剩余量。
2活性炭投加程序中自控技術的應用
2.1活性炭
活性炭是一種固體粉末,生產原材料包括優質椰殼、煤質等,采取多種生產工藝,精密加工后生產獲得的材料,具有較強的吸附能力。此種凈化藥物,區別于混凝劑,以固體形式存在?;钚蕴坎牧媳憩F出孔隙層次多、接觸規格大、雜物吸附能力強、性能穩定、成本不大等優勢,每克質量的活性炭粉末接觸規格大于1000㎡,能夠有效吸收水中含有的有害物質。
2.2加藥方法
在凈水廠投加使用活性炭時,有干式、濕式兩種投加方式[4]。干式投加的工法主要是借助高速射流工藝,一體化組裝投藥系統,投加裝置以水射器為代表,能夠有效控制系統投資成本,減少后期系統運維成本。濕式投加方法,是將活性炭進行液化處理,采取間歇液化、混合投加等工藝形式。濕式投加工藝較為成熟,能夠在投加泵數量的控制方面,合理調整投藥量。由于干式加藥時,表現出給料均勻、系統平穩、占地規格不大、操作便利等優勢。部分水廠選用干式投藥方式,減少凈化成本。使用濕式加藥形式的單位,采取了多點投加設計方案,確保投藥均勻性。
2.3加藥裝置
干式與濕式兩種投加形式,所用投加裝置有所差異。干式投加活性炭的工藝,投加裝置包括料倉、傳送裝置、計量裝置、加料裝置等。表現出投加裝置個數少、占地面積不大等特點。濕式投加裝置,在干式使用設備的基礎上,添加了攪拌、清洗等裝置。
2.4加藥控制
國內凈水廠對于活性炭加藥系統,給出了控制程序具有簡化性,一般采取流量信號采集方式,以此測定水質狀態,相應給出活性炭投加量。如果使用濕式投加工藝,依據水質渾濁性,給出懸濁液的配置濃度,借助PLC進行濃度控制,優化投加藥裝置的頻率,達成變量投加目標。此種投加控制尚需完善,以減少人為干預,控制藥劑消耗量。因此,在實踐中,給出了投加反饋、前饋等多種控制,在投加中持續調整加藥量,以減少藥劑消耗,獲取最佳凈水效果。
在加藥控制中,增加了濕式投藥密封性檢測功能,以防止系統運行風險問題。在運行投藥系統時,進行系統各環節性能判斷,如果發現密封性問題,及時給予控制警報,確保加藥安全。與此同時,對于濕式投藥法,在確定投加量基礎上,合理設計投藥點位,確保投藥均勻。結合水質變化情況,及時調整投藥節點,防止投藥不均勻問題發生。
2.5運行效果
在自動化選定投藥節點、密封性故障自動警報、投藥量精準測算的科技支持下,顯著提升了活性炭投藥智能性,積極凈化水體中含有的有害物質,降低了系統運行成本,提升經濟效益,有效改善水質。
結論
綜上所述,自動控制技術在凈水廠水處理的混凝劑、活性炭等加藥系統開展工藝系統技術研究,準確測定投藥量,確保各環節的凈水效果,最大程度地控制凈水成本,助力凈水廠智能發展,發揮自動控制技術的智能優勢,保障水廠安全運行的同時提升水廠的經濟效益。
參考文獻
[1]江新瑜,吳蘇煒.國內粉末活性炭投加技術在凈水廠水處理中的應用[J].工業用水與廢水,2020,51(06):8-11+17.
[2]姚夏.凈水廠排泥水處理技術及回用安全研究[D].長安大學,2020.
[3]葛衛斌.凈水廠深度處理工藝選擇和比較[J].資源節約與環保,2019(12): 92.
[4]黃紅兵,譚曉東.基于PLC的凈水廠絮凝沉淀池控制系統設計[J].自動化與儀器儀表,2019(09):12-14+19.
作者簡介
羅聯軍(1972.9–),男,高級工程師,經濟師,注冊一級建造師,二級建造師,注冊監理工程師,長期從事生態環境及水資源保護相關研究。