王寶文 楊 闖 李成斌
(河鋼礦業灤縣常峪鐵礦有限公司,河北 灤縣 063700)
常峪鐵礦礦區位于河北省灤州市響堂鎮司家營鐵礦主廠區北側,資源儲量1.25億t,全區全鐵平均品位為29.26%。設計采用地下開采,年產鐵礦石260萬t。
采用大直徑深孔階段落礦空場嗣后充填采礦法地下開采方式,盤區是沿礦體走向劃分,礦塊是沿著每個盤區礦體走向布置,在每個盤區之間留設間柱。盤區內的礦塊按二步回采,礦房回采完畢后立即進行充填工作。一步采礦塊長×寬×高=52.5 m×20 m×50 m,礦塊回采后,即進行充填工作,采用灰砂比1:6~1:8的尾砂膠結充填,二步采礦塊長×寬×高=48.5 m×20 m×50 m礦塊回采后采用灰砂比1:20尾砂膠結充填。間柱不進行回采。鑿巖設備采用T150型深孔鉆機。裝藥設備采用BCJ-4型井下乳化炸藥裝藥車。采用WJD-6型6 m3電動鏟運機出礦為主,WJ-6型6 m3柴油鏟運機輔助出礦。
階段有軌運輸巷道設在-425 m水平,采用電機車牽引底側卸式礦車運輸礦石。溜破系統集中布置在-585 m主井附近,礦石經上部礦倉經給料機給入顎式破碎機,給礦粒度850~0 mm,排礦粒度240~0 mm。破碎后產品排入下部礦倉;經礦倉底部給入皮帶機送入主井箕斗倉,經主井箕斗提升至箕斗提升機至地表箕斗倉內。
常峪鐵礦基建期間有天井數十條,后期生產時每個礦塊又有切割天井和充填井,共計約上百條,數量較多。基建初期成井施工曾嘗試采用普通法、吊罐法、爬罐法、深孔爆破成井法等,由于現場施工作業人員技術水平、工作環境、施工工序等因素,造成爆破效果不理想、火工品單耗整體相比較高,因此急需采用一種新的天井施工方法,取締普通法、吊罐法、爬罐法、深孔爆破成井法,解決普通法中勞動強度大,通風、提升困難,作業條件惡劣,施工速度緩慢,且易發生炮煙中毒和墜井事故的問題;解決吊罐法中因各種雜物和石塊墜入繩孔,放炮也會擠壓繩孔,鋼絲繩損傷不易發現,隨時有斷繩卡罐和過卷的危險的問題;解決深孔爆破成井法中在堅硬難爆的高天井中爆破控制難,發生盲炮不好處理等現象。計劃全部采用反井鉆機法成井,但采用反井鉆機法成井至設計直徑時,需要多次更換擴孔鉆頭,不僅投資和成本高,而且不易使井下快速的形成通風系統,為此常峪鐵礦先采用反井鉆機法施工,再采用人工鉆爆法正掘天井施工,即反井鉆機與鉆爆法聯合成井方法,從而提高經濟效益和安全效益。
根據地測部門標定的天井施工中心線,首先將反井鉆機安裝在井位上端的-300m水平,用牙輪鉆頭向下鉆導向孔,開始采用低鉆壓向下鉆進,當鉆孔深度達到3m以后進行正常鉆進工作。根據巖石的硬度情況具體控制鉆孔壓力,松軟巖層采取低壓鉆進,堅硬巖層采取高壓鉆進。臨近鉆透之前,應緩慢降低鉆進壓力。
當導孔施工到與下部巷道鉆透后,在下部巷道把導孔鉆頭和與鉆頭相接的鉆桿一起卸下,再按上擴孔鉆頭,再由下向上,擴成天井,該天井稱作先導孔或者先導井,主要作用是為鉆爆刷擴井筒時提供爆破自由面和通風、溜渣的通道。然后采用“鉆爆法”擴挖到設計尺寸后實施支護或二次襯砌。
當施工斷面φ1.5 m后,即可用鉆眼爆破法自上而下刷大天井到設計斷面φ3.2 m。導井刷幫采用吊罐上、下提放來運送人員和鉆具等工作。人員自上一水平下,吊罐提放使用小絞車配合起吊滑輪進行工作;將吊罐做成穩盤,穩盤做成φ1.5m正好跟導井一樣方便固定,吊罐下至工作面固定,作業人員直接在井筒工作面從上往下鑿巖。
2.4.1 炮孔參數的確定
利用已施工φ1.5 m的先導井為爆破自由面,分兩個段位進行爆破擴至為φ3.2 m的天井。炮眼直徑為φ42 mm,炮眼深度3 m,最小抵抗線為840 mm。炮孔分兩圈均勻布置在先導井周圍,內圈炮孔孔間距為880 mm,外圈周邊炮孔孔間距為570 mm。
2.4.2 裝藥結構、起爆方法及順序的確定
本次采用的炸藥為2#巖石乳化炸藥,藥卷直徑均為φ32 mm,300 g/只,長度約為350 mm,采用半秒導爆管雷管起爆藥卷,并由導爆管雷管起爆。采用起爆系統為:微型起爆器→塑料導爆管→半秒延期導爆管雷管→2#巖石乳化炸藥。第二圈周邊炮孔采用導爆索起爆。第一圈炮孔連續裝藥,第二圈周邊炮孔采用軸向空氣間隔不耦合裝藥。擴井爆破技術參數如圖1、2,表1、2所示。

圖1 人工擴井炮孔平面圖

1—填塞物;2—空氣間隔;3—炸藥圖2 人工擴井炮孔剖面圖

表1 天井掘進爆破參數
常峪鐵礦-300、-350、-400、-425 m水平采用反井鉆機與鉆爆法聯合施工成井法的實際案例如下,見表3。

表2 天井掘進裝藥量

表3 反井鉆機與鉆爆法聯合施工成井法-實際案例統計表
施工效率大幅提高。由于采用反井鉆機與鉆爆法聯合施工成井法掘進通風天井,使得常峪鐵礦基建期通風系統提前建立,滿足各水平多工作面通風需求,在保證工程施工安全的前提下,實現了多水平、多工作面掘進,加快各水平的基建速度。使得-300、-350、-400、-425 m水平同時作業工作面達到16個,基建工程進度提高了一倍。
反井鉆機先行施工小直徑天井,使得上下兩個水平能夠快速貫通,較快形成了初級通風回路,各中段與小直徑天井貫通后,形成良好的通風網絡,規劃風流線路,從而減少局扇、通風材料的使用。
該施工方法利用反井鉆機施工的小直徑天井作為爆破自由面,提高了爆破效率和施工的安全性,圍巖原有裂隙得到控制,也沒有產生新的爆破裂隙,無明顯浮石,圍巖完整穩固,使得通風天井不需噴砼支護。
采用反井鉆機施工先導井時,鉆頭切削下來的巖屑均為10~20 mm的巖塊,可直接用于井下路面的維護,也可以充當混凝土中的部分骨料,不必將這部分巖屑運輸至地表,減少運輸費用。
目前,其他地下基建及生產礦山,在天井掘進施工時,都可以借鑒常峪鐵礦對天井施工方法的技術措施,會在實際生產中均起到較好的效果。反井鉆機與鉆爆法聯合成井施工,使得井壁輪廓面平順,對圍巖擾動較小,減少了塌方事故,給井巷施工提供了強有力的安全保證,此方法成井速度快,施工時可先掘進通風天井,使井下通風環境得到顯著改善,減少局部通風機的投入與使用,便于推廣應用。由于井壁輪廓線平順,部分巷道可以不進行噴砼支護,減少部分巷道的支護費用,提高了襯砌進度和質量。