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陽極銅定量澆鑄系統提升改造

2021-11-30 07:32:05
中國金屬通報 2021年3期
關鍵詞:設備系統

黃 麗

(云南省楚雄市楚雄滇中有色金屬有限責任公司,云南 楚雄 675000)

1 前言

楚雄滇中有色金屬有限責任公司在生產、技改兩不誤的情況下,于2017 年完成產能提升技術改造項目建設,主流程為艾薩爐熔煉+沉降電爐分離+P-S 轉爐吹煉+固定式陽極爐火法精煉,所用固定式陽極爐精煉系統為2013 年實施建設,系統主要設備包含2 臺80t 陽極爐、2 臺M20 圓盤澆鑄機以及配套的氧化系統、還原系統、冷卻系統、液壓控制系統等。設計澆鑄能力40t/h。按照公司整體發展戰略目標,滇中有色計劃年產陽極銅150kt。

2 定量澆鑄系統情況

2.1 定量澆鑄系統配置

滇中有色的陽極銅定量澆鑄系統采用國內傳統的工藝設備,主要包括2 臺M20 陽極銅澆鑄機,帶中間包、鑄造澆包、冷卻系統、取板系統、撈板系統、鑄模噴涂系統、液壓系統、PLC 控制系統等。澆鑄能力40t/h。

2.2 定量澆鑄系統工作原理

熔融銅通過固定流槽連續從陽極爐中流入澆鑄和稱量的中間包。中間包接收到澆鑄包的允許倒銅信號后,銅液從中間包倒入澆鑄包。澆鑄包由稱量設備支撐,澆鑄包達到預設重量,中間包收回,回到原位。當圓盤澆鑄機上的鑄模到位時,發出到位信號,澆鑄包開始按照預設的澆鑄曲線向空模內注入銅水,控制系統準確地控制澆鑄包的傾動,使得倒出的銅量與希望的陽極膜重量相等,注入膜內的銅水重量達到預設重量時,澆鑄包返回到原位,同時發出信號給鑄造輪,允許轉動。

當中間包再次向澆鑄包鑄銅液時,圓盤澆鑄機將下一個空模轉到澆鑄位置。鑄好的模子依次進入冷卻系統,在冷卻系統中,模子從底部冷卻,而陽極銅從上表面通過噴淋系統冷卻,根據紅外線測溫儀測出模溫,調節冷卻系統的水量。

冷卻陽極銅進入檢查站后,通過預頂起裝置頂起陽極銅,使陽極銅從模子中松開。而后通過取板裝置取出后將其放入冷卻水槽中。陽極銅被放置在冷卻水槽的鏈式輸送機上,鏈式輸送機前進一段距離,讓出下一塊陽極銅的位置。當陽極銅塊數達到期望的數量時,就可將成品陽極銅由行車從冷卻槽中吊走。

陽極銅取出后,頂針自動復位,不能復位的由人工錘擊復位。復位后,圓盤轉至下一工位,空模子到達涂模系統。

至此,一塊陽極銅澆鑄的作業周期全部完成。空模轉至澆鑄位,進入下一塊陽極銅的作業周期,周而復始至銅液澆鑄完畢。

2.3 定量澆鑄性能指標控制要求

2.3.1 陽極板澆鑄重量

270kg±5。

2.3.2 陽極板物理尺寸

板厚:44mm±2,板寬:836mm±4,板長:866mm±4,耳厚:34mm±3,耳距:1172mm±8。

3 存在的問題及原因分析

3.1 設備與計劃產能不匹配

按照公司整體發展戰略目標,滇中有色陽極爐不但要滿足本公司陽極銅的產能需求,還要滿足將兄弟單位部分粗銅進一步精煉成陽極銅的產能要求,2019 年公司計劃年產陽極銅150kt,而2013 年設計的陽極銅精煉系統產能僅為年產陽極銅100kt。計劃產能較設計產能提高近50%,這樣的產能提升改造對設備是極大的考驗。這需要從粗銅進入陽極爐開始,將陽極銅精煉的工藝流程所涉及的設備都做一個產能評估。

3.2 陽極銅合格率較低

根據2016 年全年的陽極銅生產記錄情況,陽極銅的合格率僅為91.59%,其中約5%的陽極銅版面厚薄不均勻。約1%的陽極銅存在耳部澆鑄不飽滿鑄模夾耳,而不產生扭曲變形。約1%的陽極銅存在脫模時彎曲、變形的問題,而其余1.41%的陽極銅,或多或少都有飛邊和毛刺。產品合格率較低。

3.3 設備方面原因分析

(1)圓盤澆鑄機運行不平穩。圓盤在啟動、制動時,因機械慣性作用,易產生廣東,此時陽極銅未完全凝固,導致出現陽極銅厚薄不均勻、產生飛邊、毛刺等。

(2)陽極鑄模擺放不平整,如果鑄模在圓盤上不水平,則會出現一邊薄,一邊厚的現象。

(3)銅液澆鑄速度控制不均勻,影響澆鑄的質量和精度。

3.4 操作方面原因分析

冷卻操作過早,陽極銅冷卻主要通過上部冷卻和下部冷卻兩種方式。陽極銅噴水冷卻前,銅液表面需要凝固,若陽極銅板中心未收心,噴水冷卻,陽極銅易產生水包。

通過對滇中有色存在的兩個問題及原因分析情況來看,要想提高陽極板產量及質量,對圓盤澆鑄系統設備進行升級改造已勢在必行。

4 提升改造措施

4.1 方案比選

方案一、將現有圓盤澆鑄機盤面進行擴大,在每臺上增加10 個模,達到提產目標。經過初步核算,實行該方案需要開展以下工作:(1)重新對圓盤澆鑄系統區域進行規劃布置,廠房需要由現在的21 米跨擴大至26 米跨;(2)對圓盤澆鑄系統區域所有老的設備基礎進行拆除,重新設計施工新基礎;(3)購買新設備,新儀控系統。(4)老系統拆除費加上新系統購置安裝、廠房擴大等,改造費用約1100 萬元左右。(5)改造期間陽極爐需要停產4個月左右,如若在公司年度檢修時開展,則還需另行停產3 個月左右,陽極銅按照原計劃將減產4.03 萬噸。

此方案的缺點:改造費用高,重新布局規劃,改造工期較長,影響公司全年的生產經營計劃。

此方案的優點:圓盤澆鑄面加大,每一塊陽極銅的澆鑄周期不變,澆鑄速度、冷卻速度等不變,液壓控制系統,PLC 控制系統可利舊;

方案二:保留現圓盤澆鑄系統的整體布局設計,在現布局的基礎上對圓盤澆鑄設備平穩性、澆鑄速度、冷卻速度、儀控系統、液壓系統進行提升改造。經過考察、分析、核算,實行該方案需要開展以下工作:(1)重新購買M20 型圓盤澆鑄機;(2)對現有設備基礎進行局部調整改造;(3)按照重新核算的用水量,對圓盤澆鑄系統冷卻系統進行提升改造,重新購買冷卻水泵等;(4)按照新的操作需求,重新購買儀控系統設備,對PLC 控制系統進行重新組態設計;(5)通過初步核算,改造費用約480 萬元左右。(6)改造期間陽極爐需要停產1.5 個月左右,如若在公司年度檢修時開展,則還需另行停產0.5 個月左右,陽極銅按照原計劃將減產0.68 萬噸。

此方案的缺點:(1)利舊設備比較多,問題檢查和排查的工作量比較大,對排查人員和維修人員的技術水平要求高。(2)控制精度要求提高,現場的儀表控制設備檔次提高,費用較高。

此方案的優點:改造費用最低,系統整體布局無需改動,設備基礎不需要做大的調整改動,僅需要進行局部修整。液壓控制系統的設備可利舊,PLC 控制系統需要進行重新設計組態,現有設備已有余量滿足改造需求;

通過對二個方案進行比較,最終決定采用方案二,對系統進行提升改造。

4.2 具體措施

4.2.1 中間包與澆鑄包機械部分改造

現有油路能正常使用,改造要求實現定量澆鑄,中間包機構須運行平穩,無抖動,需重新設計中間包的控制油路系統,采用現有澆包比例閥進行改造;更換中間包油缸,確保中間包翻轉平穩,合理;

更換2 臺電子稱,實現自動定量澆鑄功能,將澆鑄包的重量信號,電子秤的重量信號送至PLC,用于定量澆鑄控制。在觸摸屏上控制澆鑄相關參數,要求運行控制速度可調,澆包秤稱量精度±2Kg,澆包秤載荷強度>5 噸;

4.2.2 圓盤機械部分改造

保證外形及定位尺寸,對現有圓盤圖紙進行優化,重新加工一套圓盤的盤面,含輻射梁、外系梁、內系梁、中心支架,不含齒輪、軌道及傳動裝置,用于更換現有的其中一臺圓盤。

將現有軌道拆除,加工新的軌道,輥道上移安裝于圓盤上,軌道寬度130mm,重新加工“H 型”鋼,且焊接有21 個均分的托輥安裝底板,每個安裝底板上安裝有四個通孔,用于固定托輥。

圓盤上重新加工圓弧齒輪,新的圓弧齒輪,大齒輪分度圓直徑與現有大齒輪相同,安裝時吊掛在圓盤徑向梁上,小齒輪安裝在減速機輸出軸;更換圓盤驅動減速機及電機,電機使用伺服電機,且電機、減速機的驅動功率應與圓盤運行時所需力矩相匹配。

4.2.3 電氣控制系統改造

各模塊采用獨立的PLC 控制,每個圓盤一個單獨PLC 控制,澆鑄部分和外圍的其他部分用PLC 控制。以達到提升改造的可靠性與及時性。

4.2.4 取板裝置改造

新增換頂針位置:在一個空鑄模的位置上安裝有一個液壓提升系統,方便更換頂針。

5 效果

系統改造項目在滇中有色公司2017 年4 月份年度大修時施工,總工期45 天,單機調試成功后進行系統帶負荷聯動試車。通過72 小時帶負荷聯動試車沒有問題后一次性投入生產。自系統提升改造后,滇中有色陽極銅的產量從9.16 萬噸/年提升至15.68 萬噸/年陽極銅的合格率從改造前的91.59%提升至98.73%。改造效果顯著。

6 小結

通過對陽極銅定量澆鑄系統進行提升改造,滇中有色的不但達到了陽極銅生產計劃產量,而且陽極銅的質量也得到了大幅度的提升。且系統自運行以來至今,設備狀態較為良好。為此,說明滇中有色公司陽極銅定量澆鑄系統提升改造決策是成功的。

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