張凡
(新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司哈巴河 836700)
新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司是集采、選為一體的大型礦山企業,位于新疆哈巴河縣境內。阿舍勒銅礦礦體總體特征具有走向長度短、埋藏深、水平厚度大、儲量大等特點。礦山于2002年4月全面開工建設,2004年9月正式投產,設計采用地下開采,分三期進行開采:一期開采+400m中段以上礦體,設計生產能力4000t/d,二期開采+400~0m 中段礦體,設計生產能力6000t/d,三期開采0~-600m中段礦體。
經過十多年的開采,一期開采可采礦產資源量逐漸減少,目前礦山已轉入二期開采,二期工程(深部)作為一期開采的深部延續,目前已形成350m、300m、250m、200m、150m、100m、50m、0m 八個中段,采用大直徑深孔空場嗣后充填法和分段空場嗣后充填法開采,深部一步驟采場正在大規模開采,逐步將進行二步驟采場開采工作。
Rodded Boretrak 桿式抗磁炮孔測斜儀可以準確檢測鉆孔深度、方位角和傾斜度。可用于深度達到300m 的鉆孔或深度達50m 的上向鉆孔的測量,系統簡單易用、便于攜帶,可在現場快速安裝,無需專門的工具。系統不使用磁傳感器,因此在有磁性的礦山也可以正常使用。
系統構成包括以下幾個部分:
(1)控制顯示單元。控制顯示單元(CDU)的功能是記錄每個探頭進行測量的時間,并記錄數據、定向桿間距、端面編號、鉆孔編號和定向桿的位置。控制顯示單元(CDU)還用作探頭和計算機之間的接口,用來從探頭下載記錄的測量值(內置電源)。
(2)傳感器探頭。傳感器探頭含有一個準確的傾斜計(傾斜滾動傳感器),該測量信息由探頭存儲單元存儲,容量為128k。探頭還含有一個實時時鐘,該時鐘用于對記錄的數據做時間標識。傳感器運行的范圍是90°±45°,在此范圍內,可將探頭向上或向下布置;如果超過90°±45°,該探頭會將讀數歸“零”。探頭自供電,電池裝在一個可移動的鼻錐體中,而鼻錐體旋于探頭末端,通過手壓即可將鼻錐體旋在主探頭上。
(3)CDU 電池充電器。CDU 電池充電器的電源電壓輸入范圍適合100-240V 交流系統,包含4 個國際插塞式接合器:美式扁平兩腳插塞、英式三腳插塞、歐式兩腳插塞和澳式角狀扁平兩腳插塞。
(4)CDU-PC電纜。RS232電纜的作用是將CDU上帶有計算機標志的端口連接至計算機或其他遠程下載設備,數據會從CDU-通過CDU從探頭下載至計算機串行端口。
(5)定向桿。鉸接式定向桿的作用在于向下布置探頭,或向上推動探頭進行上向鉆孔測量。定向桿最大的作用在于防止探頭沿著自身軸旋轉,以確保探頭方位角的準確。
(1)定位測量
系統對測量位置和方向有要求,包括:鉆孔孔口的位置和定向桿架的方向。
(2)設置定向桿架
挑選鉆孔口附近最平整的區域,清除上面的巖石或其他障礙物。確保定向桿架與鉆孔口之間有足夠的距離,以享有一個舒適的工作空間。設置好后,在測量期間無須移動定向桿架。每一定向桿架須保持垂直直立,以確保定向桿不會在基準方位上出現扭曲。
(3)數據采集
首先進行基礎參數設置,完成后進行數據采集。
(4)數據下載
在測量期間,探頭和CDU 之間無連接。在設置的時候,CDU和探頭中的時鐘是同步的。隨后,探頭會記錄來自其傾斜和滾動傳感器的數據。每三秒鐘讀一次數,探頭每次都會發出“嗶嗶”聲。此數據記錄在探頭的內存中。每次讀數都有時間戳。
測量期間,操作員控制CDU。根據CDU 的提示輸入日期、“巖面編號”(實際上就是項目編號)以及“鉆孔編號”。然后按米布置該裝置。如果每個間隔中定向桿都保持穩定,則可看到CDU 上的讀數。每次完成后,錄入CDU的是時間戳。完成測量后,必須下載來自探頭的所有傳感器信息和CDU中的配置和時間戳信息。處理軟件會提取從探頭下載的所有記錄:與CDU 時間戳匹配的探頭中記錄的特定觀察結果。
鑒于00m 中段北1#采場作為試驗,前期由于生產任務比較緊張,先施工好槽區,就開始對槽區進行爆破,導致槽區炮孔不具備測量條件,因此主體測量是對后續側崩孔,從2019 年4 月16 日至8 月10 日前后進行了9 次測孔,完成了北1#采場具備測量條件的炮孔49個。
測量數據我們通過系統導出CAD軟件能夠支持的DXF文件,形成三維炮孔軌跡線,將其與采場布孔設計復合,即可對比出大孔的偏斜情況,再將軌跡線數據導入礦山常用的三維地質建模軟件Surpac 中,可以從三維空間更加真切查看炮孔的偏斜情況。
00北1#采場前期由于生產任務緊張,導致鑿巖、爆破、測孔和補孔同步進行,在整個過程中,從設備、人員管理和操作、礦巖條件等方面,提出以下幾點問題,這些問題均為影響炮孔偏斜的直接影響因素。
(1)炮孔存在部分測量放點錯誤。
從現場放點記錄發現C8、2-4 和C10 未放點,從炮孔實測結果同樣可以看出C8、2-4 和C10 確實沒打孔。
(2)工人操作鉆機開孔時,隨意性較大,嚴謹性較差。
通過跟班對2-5-b1、2-5-b2、2-6-b1 和2-6-b2進行現場施工,發現工人在進行炮孔開孔時,對開孔位置隨意性較大,存在放點和實際開口位置偏移較大,90%以上的孔口位置出現偏移,同時在開孔方位角和傾角控制方面不嚴謹,導致實測孔出現方位角和傾角誤差較大。
(3)二步驟采場穩定性較差,經過兩側一步驟采場爆破振動,采場內節理發育,同時采場內含凝灰巖,鑿巖時鉆桿很容易順著節理方向偏斜。
(4)T150 鉆機設備打孔質量不如阿特拉斯Sim?ba-261 鉆機,炮孔偏斜整體在孔口下約22m 開始出現較大的偏斜,偏斜較為明顯,而Simba-261 鉆機在60m孔深的1.5%偏斜基本上大于85%。
為了提高打孔質量,減小采場貧化和損失,從打孔施工和爆破回采提出以下幾點想法。
(1)加強鉆孔開孔時的質量管理,嚴格按照設計參數要求進行開孔;開孔位置可通過頂板放點放置鉛垂線定點,防止開口位置偏移。
(2)提高工人操作素質,建立大孔考核制度;
(3)提高對測量放點的準確性;
(4)一步驟采場邊排孔進行光面爆破,以減小對二步驟采場的振動破壞,減小節理裂隙的擴展。
(5)進一步開展采場炮孔測量工作,分析和評價炮孔偏斜規律和參數,總結炮孔偏斜原因,提高炮孔施工質量。
(6)利用炮孔測斜儀進行采場大孔驗收,根據測斜結果,對孔底距大于5m 區域進行補孔設計,動態調整單層裝藥量,控制采場大塊率。
(7)所有采場回采結束都進行三維激光掃描,為采場回采效果分析和評價以及二步驟采場補孔設計提供準確依據。
采用Rodded Boretrak 桿式抗磁炮孔測斜儀,精確測量了試驗采場的大孔炮孔軌跡線,并能夠生成CAD、Surpac軟件支持的文件格式,為鉆孔驗收、鉆孔質量評價、補孔設計、采場裝藥結構優化調整提供了科學依據。