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汽輪機螺栓斷裂失效分析

2021-11-26 01:36:38王華剛
設備管理與維修 2021年20期
關鍵詞:裂紋

王華剛

(中國石油大慶石化公司熱電廠,黑龍江大慶 163000)

0 引言

2018 年5 月,某石化公司熱電廠汽機車間,1號蒸汽汽輪機(型號:EHNG50/63/0)的1 個汽缸緊固螺栓(雙頭螺柱,編號6#)發生斷裂(圖1)。1號蒸汽汽輪機于1986 年投入使用,30 多年里累計運行約20 萬小時,累計啟停機次數約200 次,蒸汽溫度535 ℃。斷裂螺栓規格M90×6 mm×515 mm,材料25Cr2Mo1VA,螺栓采用電加熱形式拆裝。2011 年8 月汽輪機檢修時拆裝過螺帽(螺栓未拆),并且現場里氏硬度計檢測螺栓硬度為275 HBW,2011 年運行至2018 年未再進行檢修,發現螺栓斷裂。為了查明汽輪機螺栓斷裂的原因,針對斷裂螺栓進行了各種檢測和失效分析,以便采取相應的技術措施,消除類似的安全隱患。

圖1 機組解體后

1 螺栓宏觀檢查分析

觀察螺栓斷裂形貌,截取6 個斷口試樣,試樣用超聲波清洗干凈,其中3 個進行含緩蝕劑酸洗除銹,用體視顯微鏡觀察分析的螺栓斷口形貌特征:①螺栓斷裂位置在其一端螺紋尾部,該處也是螺栓受力最大的位置(圖2);②螺栓斷口與軸線垂直,斷口表面比較平整,基本無塑性變形,呈現出脆性斷裂特點(圖3)。

圖2 斷裂螺栓的側面形貌

圖3 斷裂螺栓的斷口形貌

螺栓的整個斷口分裂紋起始源區、擴展區和最后瞬斷區3個區域。螺栓裂紋起始源區位于斷口一側的螺紋根部,向另一側擴展至邊緣后斷裂。這說明螺栓承受的軸向載荷圓周不對稱,在裂紋源區一側高于另一側,即螺栓承受偏心彎矩作用。

斷口源區的另一側瞬斷區有一塊高溫加熱影響區域,斷口側面形貌也顯示出4 cm 長度的類似于焊接或者氣割的螺紋損傷痕跡。根據車間了解,本次拆卸并未對螺栓進行焊接或者氣割,應該是以前拆裝時造成的。酸洗后的螺栓斷口形貌既顯示出宏觀裂紋擴展時形成的條帶,又顯示出低倍微觀的小麻坑,說明螺栓斷裂可能與應力腐蝕、高溫疲勞、高溫蠕變等失效機理有關。

2 螺栓斷口微觀檢測分析

將6 個斷口試樣用離子濺射儀噴金導電處理,用掃描電鏡分析6 個斷口微觀形貌,用能譜儀檢測3 個未酸洗試樣的斷口表面腐蝕產物成分(圖4)。螺栓的未酸洗斷口表面氧化腐蝕嚴重,覆蓋一層較厚的腐蝕層,遮蓋了原始斷口表面的微觀形貌,舊擴展區斷口表面比較平坦,蠕變韌窩較淺;而新擴展區斷口表面布滿了大大小小的蠕變韌窩。螺栓的未酸洗斷口表面的腐蝕產物主要為鐵的氧化物,未發現S、Cl 等其它應力腐蝕敏感元素,說明螺栓不會發生應力腐蝕開裂。

圖4 未酸洗試樣的源區斷口微觀形貌(50 倍)

經過酸洗以后,露出螺栓的原始斷口微觀形貌,螺栓的舊擴展區斷口微觀形貌為準解理特征,高溫蠕變韌窩特征不明顯,說明螺栓萌生裂紋以及擴展初始階段,早期啟停機產生的疲勞占據主導因素,高溫蠕變起到輔助作用。螺栓的新擴展區斷口微觀形貌為韌窩孔洞,準解理形貌基本消失,說明螺栓裂紋擴展后期,有效承載截面積減小,高溫蠕變起主導作用,進入一個快速擴展的階段。

3 螺栓硬度檢測分析

在螺栓上截取5 個試件,用布氏硬度計檢測硬度,每個試件測3 組硬度值(表1)。5 個螺栓試件的硬度總平均值為279 HBW,按照標準DL/T 439—2006,螺栓材料25Cr2Mo1V 的硬度范圍為248~293 HBW,螺栓硬度雖然偏高,但仍在技術要求范圍內,符合硬度要求。

表1 螺栓的硬度檢測結果HBW

4 螺栓沖擊功檢測與斷口分析

按照標準GB/T 229—2007,在螺栓上截取3 個U 形缺口沖擊 試 件(10 mm ×10 mm ×55 mm),利用擺錘沖擊試驗機,測試螺栓試件的沖擊功Ak。對比相關標準DL/T 439—2006,螺栓材料25Cr2Mo1V 的沖擊功Ak≥47 J。螺栓試件的沖擊功Ak 檢測值最大為16.0 J,最小為8.0 J,平均值為8.33 J,遠低于標準要求的47 J,顯然螺栓的脆性很大。沖擊試驗后的螺栓試件被完全沖斷,試件斷口無塑性變形痕跡,顯示出脆性斷裂特征。沖擊試件的斷口微觀形貌為脆性的解理類型,還有一些沿晶開裂特征,這說明螺栓材料脆性很大。沖擊試件的斷口里發現了一些帶狀非金屬夾雜物,其由很多個小顆粒夾雜物組成,這種類型夾雜物大大削弱了材料強度,增大材料脆性。

5 分析結論

(1)根據螺栓的斷口宏觀形貌和微觀形貌特征判斷,汽輪機多年里的上百次啟停機疲勞導致螺栓產生裂紋;隨后裂紋的前期緩慢擴展階段(對應斷口舊擴展區)以疲勞為主,蠕變為輔;裂紋的后期快速擴展階段(對應斷口新擴展區)完全以蠕變為主,所以,螺栓的斷裂失效性質為疲勞+蠕變的復合類型。

(2)螺栓材料中含有較多的帶狀(B 類2.5 級)非金屬夾雜物,不但會減低螺栓的承載強度,而且會增大螺栓的脆性,這是造成螺栓斷裂的主要原因之一。螺栓處于500 ℃高溫環境,恰好處于合金鋼第二類(高溫)回火脆性(450~650 ℃)范圍,螺栓長期(20 萬小時)使用造成其逐漸產生回火脆性,這也是造成螺栓斷裂的主要原因之一。螺栓斷口顯示其承受偏心載荷,造成緊固載荷偏心的可能性有:螺母端面不平造成緊固時偏心,螺栓以前拆裝時加熱產生輕微彎曲。偏心載荷是造成螺栓斷裂的次要原因。

(3)針對以上失效原因,采取了再次抽查其他規格未斷汽缸螺栓,檢測其沖擊韌性和金相組織,對沖擊功很低并且組織中夾雜物較少的螺栓,重新進行熱處理以消除回火脆性;對螺栓沖擊功很低并且組織中夾雜物過多的螺栓,進行報廢并更換新的汽缸螺栓,這些措施保證了汽缸螺栓未再發生斷裂事故。

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