代厚鑫,張先鋒
(國能包頭煤化工有限責任公司,內蒙古 包頭014000)
煤氣化主要是利用氣化技術,將煤轉化為下游需要的變換合成氣。典型的煤氣化裝置包括制漿或制粉、氣化、合成氣洗滌、黑水處理、變換和熱回收等工段。煤中的氮元素通過氣化反應轉化為N2、NH3和HCN等產物[1],隨著合成氣洗滌、變換、冷卻,NH3將溶解在黑水和變換凝液中。一部分溶解在黑水、灰水和變換凝液中的NH3被閃蒸或汽提出來,隨尾氣送去焚燒或者送至硫回收裝置;一部分NH3溶解在水系統中,隨著水循環在裝置內累積、循環;還有一部分隨著外排廢水排到污水處理中心。NH3在系統內部的富集,造成水系統高pH和高氨氮的特點,制約了氣化裝置的長周期穩定運行。
某公司180萬t/a甲醇項目采用水煤漿氣化(氣化爐Φ3 200 mm,5開2備)制取合成氣,采用激冷流程對合成氣進行洗滌和冷卻。在煤氣化過程中,煤中的氮元素發生遷移,部分進入氣態,生成氮氣,最終隨合成氣進入后系統;部分隨著洗滌水進入氣化水系統,形成NH4+、CN-,隨著反應的進行,灰水系統離子不斷富集,造成了灰水高pH、高氨氮的特點。由于系統內部有大量的OH-離子存在,會不斷地和系統內部處于介穩態的HCO3-反應,生成穩定的CO32-,CO32-與Ca2+、Mg2+反應,生成大量CaCO3、MgCO3,鹽粒析出后互相碰撞、長大,在管道內壁附著,形成硬質垢。
本文主要研究煤氣化過程中NH3的成因以及NH3對氣化系統的影響,并結合180萬t/a甲醇項目水煤漿氣化爐實際生產,提出了NH3含量的防控措施,可供同類裝置借鑒。
煤中氮元素幾乎都以有機形態存在,只有微量的氮以無機物銨態伊利石形式存在。近年來,采用X射線光電子能譜(XPS)對煤中氮的存在結構的研究發現,煤中含氮官能團主要是吡咯型氮(N-5)、吡啶型氮(N-6)、季胺氮(N-Q)和氮氧化物(N-X)[1]。在煤炭熱解過程中,隨著熱解溫度的不同,各氮官能團發生重組排列,相互之間轉化。研究表明,當熱解溫度升高后,吡咯氮、季胺氮、氮氧化物等會轉化為吡啶氮。在還原性氣氛下,季胺氮會在熱解過程中生成NH3,一部分吡咯氮和吡啶氮會熱解為HCN[2]。
在煤氣化過程中,水煤漿進入高溫、高壓的燃燒室內,瞬間發生水分蒸發和煤的熱解,在煤熱解的過程中,煤中的氮轉化為揮發分氮和殘氮,揮發分氮包含HCN、NH3、N2和焦油氮。炭氣化是一個復雜的化學反應過程,在此階段,熱解析出的含氮雜環和含氮芳環鍵橋破裂[3],與氣化劑發生反應,生成NH3、HCN、N2等。煤中氮元素的轉化示意圖見圖1。
陳忠等[3]認為,氮污染物NH3、HCN和NO主要來源于煤在快速熱解過程中的揮發分,因此,這3種氣態物質在噴嘴平面的濃度最高,隨著氣體逐漸從燃燒室中排出,濃度逐漸降低,主要轉化為N2,少量未反應的NH3和HCN隨合成氣排出氣化爐。NO作為中間產物,在還原性氣氛下生成量很少。NH3、HCN經過洗滌后,很少一部分隨合成氣進入后系統,另一部則溶解于洗滌水中。后處理系統對變換合成氣中的氨氮含量指標有嚴格要求,因此必須控制氣相中NH3;液相中的NH3、HCN則隨冷凝液送回氣化,作為洗滌水繼續使用。
水煤漿氣化含氮污染物中的N主要來自于煤中的N,作為氣化劑的純氧中的極少量N2對氮污染物的貢獻微乎其微[3],通過取壓管進入氣化爐的高壓氮流量一般控制在10 m3/h,對于氣化系統來講,純氧中極少量的N2對反應的影響可忽略不計。
該公司水煤漿氣化爐為Φ3 200 mm頂置燒嘴氣化爐,滿負荷運行煤漿量為85 m3/h,7套氣化爐采用5開2備的形式,有效氣(CO+H2)的生產能力為53×104m3/h。使用的原料煤為國能集團T煤礦和S煤礦的煤,兩礦煤均屬于年青煙煤,氮含量均在指標內。兩煤礦煤種的元素分析見表1。
2015年7月,該公司氣化裝置單獨使用T礦煤制漿,控制氣化爐溫在1 250℃。在甲醇合成裝置入口采樣,分析合成氣成分,結果見表2;在低壓灰水管道采樣,分析低壓灰水中氨氮的含量,結果見表3。

表2 單獨使用T礦煤制漿氣化時合成氣分析數據(體積分數)%
由表2可知,送往甲醇合成裝置的干氣中,N2的體積分數平均約0.23%;由表3可知,在系統低壓灰水內,氨氮質量濃度平均達到308.85 mg/L。

表3 單獨使用T礦煤制漿氣化時低壓灰水分析數據
2015年8月,氣化裝置單獨使用S礦煤制漿,在制漿過程中,所用的水源和7月份相比無變化,負荷和其他工況也無調整。對8月份的合成氣成分和低壓灰水水質進行分析,結果見表4和表5。
由表4可知,送往甲醇合成裝置的干氣中,N2體積分數平均約0.39%;由表5可知,低壓灰水中氨氮質量濃度平均為298.50 mg/L。

表4 單獨使用S礦煤制漿氣化時合成氣分析數據(體積分數)%

表5 單獨使用S礦煤制漿氣化時低壓灰水分析數據
綜上可知,單獨使用T礦煤和S礦煤氣化時,氣體產物中N2含量相差較大,但水系統中氨氮含量則相差無幾。煤種不同,煤中的氮含量有差異,含氮官能團也各不相同,在煤氣化反應爐內,煤熱解的過程中轉化為揮發分氮和殘氮的比例不同。研究表明,煤變質程度對熱解過程中NH3的影響較小[4]。影響NH3生成的因素一方面來自揮發分的裂解,另一方面來自含氮官能團與氫自由基的結合,由于煤中氫含量較少,因此不同煤種氣化,灰水中氨氮含量差別不大。
從2015年6月1日開始,以3#氣化爐為例,通過控制爐溫(10 d為一個溫度控制周期:6月1日—10日爐溫為1 150℃,11日—20日爐溫為1 200℃,21日—30日爐溫為1 250℃),研究氣化溫度對合成氣中N2含量和灰水中氨氮含量的影響,結果見圖2、圖3。期間3#爐保持滿負荷煤漿量85 m3/h運行,中心氧氣比例控制在0.12,氣化爐大小黑水和補水不做調整。

圖2 2015年6月合成氣中N2含量趨勢圖

圖3 2015年6月灰水中氨氮含量趨勢圖
由圖2和圖3可以看出,合成氣中N2含量隨著爐溫升高呈上升趨勢;灰水中氨氮質量濃度整體呈上升趨勢,在出現最大質量濃度342.38 mg/L后,開始有所下降。
綜上可知,氣化溫度升高,能迅速激發揮發分的裂解,且爐溫高有利于氫自由基的生成,加速了氮官能團與氫自由基的結合,從而使NH3生成量有所增加[4],NH3含量的峰值出現在氧碳比(原子比)為1時,隨后增加氧氣量、提高爐溫,NH3含量會下降。同時由于揮發分裂解加劇,HCN的生成量也增多,但在氣化階段,HCN和NH3轉化為N2,因此合成氣中N2增加明顯[3]。
從氮轉化的產物可以得知,NH3是由氣化時煤中揮發分氮分解以及氮環和氫自由基反應得來,因此原料煤選擇時應盡量選擇氮含量低的煤種。
爐溫高低直接影響氣態產物中N2的含量以及水系統中NH3的含量。爐溫升高,氣相產物中N2含量升高,與爐溫是正相關關系;爐溫升高,水系統中NH3含量先升后降,當氧碳原子比是1時,NH3含量達到最高。同時考慮到爐溫過高會降低目標產物(CO+H2)的產量,并且會加速侵蝕耐火磚,降低燒嘴的使用壽命,因此在控制爐溫時既要兼顧產物,又要考慮設備耐受性。
氣化爐內反應生成的NH3,一部分隨合成氣進入變換系統,經過汽提塔分離出系統,一部分隨黑水進入灰水處理系統,經過四級閃蒸分離出來,這是降低氨含量的兩個途徑。由于高溫變換冷凝液作為洗滌塔塔盤的洗滌水返回到系統中,因此溶解于高溫冷凝液中的氨又返回到系統中。
3.3.1 低溫變換冷凝液處理
凈化裝置的低溫變換冷凝液中含有大量氨,需送入汽提塔進行脫氨處理。汽提塔的除氨原理主要是汽提和閃蒸,其工作溫度由0.46 MPa飽和蒸汽控制。蒸汽調節范圍不宜過大、過頻,以免汽提塔塔板被吹翻,堵塞氣體通道,達不到脫氨的效果,導致氨氮長期累積使水系統pH升高,并加快系統管路和設備結垢速度。汽提塔汽提氣中含有H2S、NH3、CO2、CO等氣體,會對汽提塔出口換熱器管束造成一定的腐蝕進而泄漏,最終導致變換凝結水與換熱器中的氣體直接混合。
該公司經過技改,將汽提塔出口換熱器由臥式改為立式,換熱器內襯由不銹鋼材質改為石墨材質,大大降低了氨對換熱器的腐蝕,并且換熱器由臥式改為立式,增加了氣液分離的空間,降低了汽提氣帶液的危險性。
3.3.2 除氧器的改造
除氧器的主要功能是除去水中氧氣,排出水中氨氮,保證供水水質。除氧的驅動力來自低壓閃蒸氣,低閃氣進入除氧器氧包的下部,低壓灰水分兩路進入除氧器,一路直接進入水箱,一路則從氧包頂部進入氧包填料層,與低閃氣逆向充分接觸換熱,通過汽提、凈化灰水。運行過程中,溫度低、壓力高、設備結垢等因素嚴重制約除氧器的效能。由于灰水pH高,容易結垢,該公司灰水進入除氧器氧包的量很少,為了滿足生產,不得不把低壓灰水去水箱的閥門打開,導致整個除氧器的出水溫度在85℃,沒有起到汽提的作用。
經過技改,該公司清除氧包填料,將旋膜管擴孔。擴孔后,管道不容易結垢,且增大了氣液的換熱面積,大大提升了汽提的效果。雖然氣化除氧器可以除去少量酸性氣和氨氮,但是除氧器僅相當于一塊塔盤,汽提能力有限,還是會導致灰水中氨氮含量累積升高。灰水是一個化學、電離和相平衡共存的復雜體系,存在HS-、CO32-等酸根離子,NH4+與酸根離子反應,實現從游離態固定成穩定的銨鹽,通過汽提無法將其脫除,需要利用堿液將其轉化成游離氨,從而提高汽提深度,降低灰水的氨氮指標[5]。
3.3.3 閃蒸系統的控制
閃蒸系統主要處理氣化爐和洗滌塔排出的黑水,原理是通過降低黑水的壓力,將H2S、CO、NH3等氣體閃蒸出去,隨著系統運行時間加長,閃蒸系統會出現一些漏點,影響整個閃蒸系統的負壓,導致灰水中的氨氮不能有效的解吸出去;抽真空的真空泵運轉時間延長,導致磨損功率下降,出力降低;部分換熱器腐蝕穿孔,未能將水系溫度降低,導致系統熱負荷加劇,影響閃蒸效果。在生產實踐中,該公司將水系統溫度降至50℃,可確保裝置穩定運行。
3.3.4 高溫變換冷凝液的處置
進入變換的粗煤氣中,大部分氨氮隨高溫冷凝液返回了氣化單元的洗滌塔進入黑水中,一小部分隨低溫變換冷凝液返回氣化單元的除氧器進入灰水中,所以導致氣化單元的黑水、灰水中的氨氮含量非常高。馮長志等[6]提出了一種降低高溫冷凝液中氨氮的方法:使用高壓閃蒸氣對高溫變換冷凝液汽提,產生氨含量滿足條件的高溫冷凝液,并對經汽提后產生的汽提氣進行熱量回收,氣液分離處理后,將氣液產物輸出至低溫冷凝液處理裝置。此方法既降低了高閃冷凝液的氨氮含量,又回收了熱量,一舉兩得。
在煤氣化過程中,煤中的氮元素進入氣化系統,生成對系統不利的NH3。基于對氮在氣化過程中釋放規律的研究,某公司針對水煤漿氣化裝置在氮轉化過程中存在的問題,通過控制爐溫降低氮的釋放,從源頭上控制氮進入系統,并且對進入水系統的NH3進行操作優化和技術改造,控制水系統中的NH3,以保證氣化系統穩定運行。