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水輪機及引水系統剛性水錘線性化模型改進淺論

2021-11-15 08:35:56蘇杭何常勝高玲
云南電力技術 2021年5期
關鍵詞:模型

蘇杭,何常勝,高玲

(1. 云南電力試驗研究院(集團)有限公司,昆明 650217,2. 長江電力股份有限公司溪洛渡水力發電廠,云南 永善 657300)

0 前言

水電裝機占70%以上的云網異步運行后,系統動穩問題主要表現為功率不平衡引發的頻率波動[1],直流FLC和一次調頻成為調節功率的主要手段[2]。在頻率恢復過程中,穿越調頻死區(±0.05 Hz)時易出現超低頻振蕩現象,主要由于大型水電機組一次調頻過程中的水錘效應所致。水錘效應造成的有功反調引入相位滯后和負阻尼,令系統發散失穩[3-4]。2016年開始的異步聯網系統整體驗證試驗中,試圖通過減小主力水電機組調速系統Kp、Ki、Kd參數,增大一次調頻死區的方式減小反調,抑制低頻振蕩發生。結果,因模型參數Tw的偏差,模型適應性較差,對反調的模擬不夠準確,初期參數調整并未使人滿意[5]。

據以往的超低頻振蕩頻率大?。ā?.1 Hz),采用剛性水錘模型能夠滿足與調速系統相關的低頻振蕩問題分析[6],而BPA水輪機-引水系統模型仍以線性化模型為主。本文圍繞這一現狀展開討論。

1 模型應用現狀

目前,水輪機及引水系統剛性水錘線性化模型符合如下形式,即BPA平臺TW卡和TV卡,如圖1-圖2所示。

圖1 TW卡(理想模型)

圖2 混流式模型TV卡

其中Tw為水流慣性時間常數,a,b為系數,y為開度,PM為水輪機出力。仿真表明:剛性水錘條件下,Tw的存在使得水輪機力矩有一反向調節,隨著Tw的增大,反調峰值功率PRP和反調峰值時間TRP(圖3)增大[7]。現階段,模型應用存在的困境為:

1)按Tw定義Qr為額定流量,Hr為額定水頭,L、S為引水系統參數,g為重力加速度),同機組Tw為定值,TW卡成為固化參數模型,僅在額定水頭、額定流量時效果較好。因而,多數情況下TW卡已較少使用。

2)TV卡符合線性化水輪機-引水系統模型的一般形式,且南網BPA系統平臺均依TV卡構建。然而,在應用層面,因TV卡未給出修正系數a、b的取值方式,在電網計算中,多數仍依某單一工況測辨結果固化單機a、b;同時,TV卡固化了零功率對應零開度,對功率穩態值的影響顯著[8]。往往,在水頭或負荷改變時,反調仿真的效果差異巨大,如圖3所示。

圖3 小灣#5機組190m水頭變負荷BPA仿真與實測對比圖(TV卡,Tw=1.3)

針對變工況的反調仿真偏差,目前業界有不同的處理方式。

1)在不同工況使用不同的Tw[9-10]。如此做的問題在于:依經典水輪機調節理論[11],Tw值不依工況而變化,改動Tw缺乏足夠的理論支撐,存在定義與物理意義上的模糊。

2)通過修改PID調節器GM卡(圖4)中的KW參數,以修正功率偏差。但從圖4可以看出:KW位于模型始端,如此做相當于倍乘了各環節參數,改變了中間量輸出,因而僅可作權宜之計。

圖4 BPA水輪機PID調節器模型GM卡

2 改進方案

文獻[7]指出:對理想模型引入水流修正系數Ky(圖5),并針對工況加以調整。但著作僅給出了Ky與水頭、功率的定性關系?;诖?,兼顧與現有仿真平臺的接合性及使用便捷性,提出如下思路:依Ky模型和TV卡結構改進模型(圖6),加入改進的導葉-功率關系環節(使用零功率對應空載開度;在待求工作點附近增加插值點)以優化功率穩態值。進行變工況下的實測,用辨識手段獲取與工況相適應的Ky,并找出Ky相對工況參數(y、H、P等)的變化規律。如此,可建立經典理論與模型應用之間的橋梁。

圖5 加入Ky修正的水輪機模型

圖6 Ky辨識求解模型結構框圖

圖中:mt為水輪機力矩,并網態轉速改變不 大, 故p=mt。(yi,pi)、(y1,p1)、(y2,p2)、(y3,p3)、(y4,p4)分別為待求工況i及其相鄰1、2、3、4工況的開度、功率。顯然,線性部分等價于Ky=a=2b,改進模型可與TV卡很好接合。

過渡過程實際表明:同一水頭、負荷下,開度階躍量越大,則反調越明顯[12-13]。據此,給出Ky辨識方案如下:

1)選定測試機組,某水頭Hi工況,在不同負荷Pi下,進行開度給定大階躍(±10%)試驗,以實現較為顯著的有功反調,同時進行Pi下的一次調頻試驗用于驗證;進行變負荷試驗,測取Hi水頭下的y-p關系。

2)使用仿真工具,通過開度大階躍辨識得到Ky;將所得Ky導入南網BPA平臺TV卡,以各負荷下一次調頻過程驗證辨識結果。

3 算例

3.1 Ky辨識

以實測溪洛渡#10、#14、#18機組197m水頭舉例,使用MATLAB-simulink工具,分別在 100%Pr(Pr為額定負荷)、80%Pr、60%Pr、40%Pr時辨識得到Ky,結果如表1、圖7(560 MW)所示:

表1 #14機組Ky辨識結果

圖7 #14機組560 MW開度±10%階躍辨識結果(Ky=0.62)

由圖7可見,實測與仿真吻合很好,反調峰值功率PRP和反調峰值時間TRP偏差均在±5%以內,說明模型構建合理,參數辨識準確。

3.2 BPA驗證

在溪洛渡#14機南網BPA平臺中,發電機模型使用M卡和MF卡;勵磁系統模型使用FV和F+卡;PSS模型使用SI和SI+卡;調速器模型使用GN卡與GN+卡;執行機構模型使用GA卡;水輪機及引水系統模型使用TV卡;各環節參數均基于現場實測和仿真辨識獲得,Tw=1.03由機組和管道參數計算獲得。將各工況Ky=a=2b導入BPA,單機無窮大系統頻差Δf=±0.2 Hz時,一次調頻過程比對如圖8所示(560 MW)。

圖8 560 MW頻擾BPA仿真與實測對比圖(頻差±0.2 Hz)

可見:無論反調還是整體動態過程,改進模型均與實測較高程度的吻合,總體仿真結果優于TV卡。這說明:模型改進準確、足夠精度;同時,模型結構簡單,方案操作簡便,具備工程價值。

4 結果分析

同法完成溪洛渡#10、#18機組測辨,分工況Ky值如下表:

表2 #10、#18機組Ky辨識結果

700 MW時,三機組±10%擾動開度與有功對比如下圖9~圖10所示(縱坐標已歸一化)。Ky與開度y、有功P的關系曲線如圖10所示。

圖9 700 MW下階躍開度、功率比對圖

圖10 Ky與開度、功率關系圖

從圖10可以看出:

1)Ky數值在不同負荷有明顯差異:40%Pr時降為0;隨負荷升高,Ky與開度、有功近似呈線性變化,與開度的線性關系更顯著,因此在確定如圖10的y-Ky曲線后,可插值求取任意負荷的Ky,進而獲得某一水頭下全負荷段的Ky。

2)60%Pr以上負荷時,Ky同y線性關系較強。三機曲線均在420 MW出現拐點,可能原因是:首先,280 MW~420 MW之間未有測點,雖測得280 MW時Ky=0(無反調),實際Ky首降至0的負荷點很可能在280 MW以上。故在低負荷區增加測試點(如每5%Pr進行測試),可找出Ky首降至0的第一負荷點,提高y-Ky關系的精度。

3)#18機組導葉關閉速度顯著低于其他機組(圖9),測辨所得Ky值也較小,且與y的正比關系較弱??赏浦?/p>

a.Ky與y的關系受導葉啟閉速度影響較大;

b.受導葉速度因素影響,相比其他機組,#18機組Ky也隨負荷的降低更快向0值衰減,即同一電廠的不同機組,導葉啟閉速度過低者,y-Ky曲線末端將呈現明顯非線性;

c.溪洛渡機組導葉為分段關閉(拐點41%),中低負荷導葉可能處于慢關段,更慢的關閉速度強化了導葉速度因素對反調的抑制,令Ky更快的減小至零。

目前,已測辨得到主力機組分水頭、分負荷Ky值如下表(部分列出):

表3 主力機組Ky值(部分)

容易驗證:Ky與P均符合上述近似線性的關系,其精確表達可進一步理論論證。

5 結束語

1)本文討論建立了經典理論與模型應用的橋梁。改進模型反調的仿真效果優于TV卡,為精細化建模和全工況仿真打下基礎。同時,其同TV卡很好的接合,測辨所得Ky可用于方式計算及參數優化。

2)測辨表明某水頭H下Ky與y符合較好的線性關系。得到y-Ky曲線后,可插值求取全負荷段的Ky。在中低開度增加測試點,可提高y-Ky曲線精度。

3)導葉啟閉速度對反調的影響較大,速度較慢者辨識所得Ky較小。對導葉啟閉速度過低者,y-Ky曲線呈現明顯非線性。

4)下一步工作將圍繞變水頭測辨展開,探尋適應水頭變化的模型改進方案。

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