胡順衛(wèi)
(南通常佑藥業(yè)科技有限公司,江蘇 南通 226400)
替卡格雷為南通常佑藥業(yè)科技有限公司重點產(chǎn)品,產(chǎn)量逐年上升,隨之四氫呋喃用量也在逐年上升,導致四氫呋喃廢溶劑的產(chǎn)量越來越大。目前,年產(chǎn)生量150余噸,但公司使用的四氫呋喃要求純度大于99%、水分小于0.05%,所以,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢四氫呋喃只能作為危廢進行處理。該產(chǎn)品危廢產(chǎn)量大,溶劑存儲量大,產(chǎn)品成本高,同時,也存在較大的安全隱患。因此,公司內(nèi)部的安環(huán)部聯(lián)合生產(chǎn)車間和分析室成立了廢四氫呋喃回收利用項目攻關小組。通過分析,攻關小組認為:根據(jù)公司的現(xiàn)有設備,可通過精餾設備去除四氫呋喃中的甲醇、乙醇、乙酸乙酯、叔丁醇、甲苯等溶劑。因四氫呋喃吸水性很強,且與水能夠形成共沸物,普通分離回收無法得到高純度的四氫呋喃[1]。攻關小組經(jīng)過查找資料和試驗,從分子篩吸附、硫酸鎂吸附、固定床吸附和分子篩膜脫水技術4個方案中篩選出分子篩膜脫水技術[2]。
分子篩膜是一類具有規(guī)則微孔道結構的無機膜材料,主要成分為硅鋁酸鹽,具有高的滲透通量、高的水選擇性和穩(wěn)定性,是新一代有機溶劑透水膜材料。分子篩膜脫水技術在組分蒸汽分壓差的推動下,利用組分在膜孔道的溶解(吸附)一擴散速率的不同和分子大小差別,實現(xiàn)組分間的分離,不受分離體系汽液平衡的限制,單級分離效率高,特別適合與水恒沸、沸點相近溶劑混合物的分離。
(1)工藝技術適合工業(yè)化應用,能連續(xù)作業(yè),有利于自動化控制;
(2)工藝技術方案綠色節(jié)能,危廢產(chǎn)生量小,技術安全可靠,工業(yè)化風險低;
(3)可與公司精餾設備相配套,設備投資費用小;
(4)回收的四氫呋喃可滿足回用標準,純度大于99%,水分小于0.05%。
原料液為無色液體,主要含四氫呋喃和甲苯,以及少量二甲硫醚和三乙胺、丙酮等。對原料液的物性進行檢測,結果如表1和表2所示。

表1 原料檢測數(shù)據(jù)


表2 原料中有機物的組成
備注:氣相色譜檢測條件(下同)。
設備和參數(shù)要求:安捷倫色譜型號:7820A;安捷倫色譜柱:DB624,30*0.320*1.8;檢測條件:柱溫40 ℃,保留10 min,速率5 ℃/min,升至80 ℃,保留25 min;氣化室200 ℃,檢測器250 ℃,分流比20:1,色譜柱流量1 mL/min。
取母液用稀硫酸調(diào)pH值為酸性,此時料液渾濁,常壓精餾,切除前餾分,收集餾分,餾出液無色,對餾出液進行檢測,結果如表3和表4所示。

表3 餾出液檢測數(shù)據(jù)

表4 餾出液的有機物組成
3.3.1 蒸汽滲透實驗
經(jīng)蒸汽滲透實驗得到相關數(shù)據(jù),詳見表5。

表5 蒸汽滲透實驗數(shù)據(jù)
3.3.2 數(shù)據(jù)處理


(1)將原料pH值調(diào)至酸性,常壓精餾切前餾分后,餾出液檢測pH值為8.42,電導率為0.518 μs/cm,水分為5.28%,符合進膜要求。
(2)在110 ℃左右的溫度下,利用有效膜面積為0.03 m2的無機脫水膜對料液進行脫水,料液含水量由6.01%(質(zhì)量百分比濃度)脫至0.032 %(質(zhì)量百分比濃度),平均滲透液含水量為87.25%(質(zhì)量百分比濃度);蒸汽滲透膜脫水過程的理論收率為99.25%。
四氫呋喃回收項目,處理量為500 t/a,利用精餾塔與透水型分子篩膜裝備對原料進行分離與脫水處理。精餾工藝利用公司現(xiàn)有精餾塔,增加一套分子篩膜除水裝置,如圖1所示。

圖1 分子篩工藝流程圖
4.2.1 精餾回流比R,如圖2所示。

圖2 適宜回流比的確定
公司精餾釜是5 000 L,精餾一批5 000 L四氫呋喃生產(chǎn)出來的合格四氫呋喃(去除雜質(zhì)后,含水約6%)約3 800 L,前餾分約400 L,精餾釜殘余約800 L。透水型分子篩膜裝備除水需要時間:3 800 L÷110 L/h=34.5 h;精餾釜每批進料時間2 h,升溫時間1 h,全回流時間2 h,采集前餾分時間2.5 h,降溫排殘時間2 h。所以精餾采出時間小于25 h,精餾設備最小產(chǎn)出速率為3 800÷25=152 L/h,中間罐的容積為1 000 L。根據(jù)精餾設備實際調(diào)試運行結果,篩選出R合理=0.44[3]。
4.2.2 分子篩膜出口壓差P
根據(jù)調(diào)試數(shù)值,選擇最經(jīng)濟的壓力參數(shù),根據(jù)表6,我們調(diào)試后膜出口壓力差P為280 KPa。

表6 最經(jīng)濟的壓力參數(shù)的選擇
套用四氫呋喃生產(chǎn)的替卡格雷中間體是我們報批工藝之前的中間體,只要質(zhì)量符合我們的要求即可。我們回收的四氫呋喃,每批檢測暫定套用30次,先進行驗證評估,再決定是否繼續(xù)套用。我們回收的四氫呋喃每批都要精餾,運行中沒有發(fā)現(xiàn)有雜質(zhì)富集現(xiàn)象。TGA用新四氫呋喃做試驗時,粗品原料殘留指標<2%,精制后單雜<0.1%,平均收率在82%左右。由表7中數(shù)據(jù)可以看出,回收的四氫呋喃在質(zhì)量和收率方面都能達到要求。

表7 四氫呋喃質(zhì)量和收率驗證表
2020年1~9月共生產(chǎn)TGA56批,平均按6 批/月計算,全年共計生產(chǎn)72批,產(chǎn)生的四氫呋喃廢溶劑為153.79 t。根據(jù)四氫呋喃的回收率69.81%來計算收益:
回收四氫呋喃價值=153.79×69.81%×1 000×15.04 元/ Kg=1 61 .47萬元,減少廢溶劑處理費用36.50萬;
投入成本:分子篩膜設備140萬、設備折舊14萬/年,不銹鋼儲罐:20.2萬設備折舊2.2萬/年;
精餾裝備和透水型分子篩膜裝備每天蒸汽使用量=2×(35 Kg/h×24 h×183元/t)=307.44元,電=1元/kw.h×(20+7.5)kw×24 h=660元;
人工總成本=300元/天/人×6人=1 800元/天,按每天回收四氫呋喃2噸,回收天數(shù)=153.79×69.81%÷2=53.68天,按60天計算,能源消耗成本+人工總成本=(307.44+660+1 800)元/天×60天=16.6萬,財務收益=回收四氫呋喃價值+處理費用-投入成本=161.47+36.50-46-2.2-15.54=134.23萬元。日期為2019年12月12日。