楊亮亮, 申 霑
(河南晉控天慶煤化工有限責任公司,河南 沁陽 454500)
來自低溫甲醇洗的酸性氣體送往硫回收工段進行處理,硫回收工段工藝采用荷蘭荷豐先進工藝,酸性氣體先經(jīng)過主燃燒爐燃燒后,經(jīng)過四級反應器,產(chǎn)生的液態(tài)硫磺送往液硫池存放,剩余的尾氣經(jīng)過焚燒爐焚燒其中的二氧化硫后,送往復合胺法脫硫進行處理。復合胺法脫硫裝置由四川益能康生有限公司負責設計安裝,脫硫劑為益能康生專利脫硫劑,吸收過程采用化學吸收法,先經(jīng)過復合胺法脫硫的洗滌塔,經(jīng)過洗滌降溫后,經(jīng)過吸收塔吸收后,尾氣中的二氧化硫降低至25 mg/m3后,送往下一工段進行處理。吸收完以后的脫硫液送往再生塔進行再生,再生出的二氧化硫則被送往硫回收系統(tǒng)回收利用,與硫化氫反應生成硫磺,再生塔采用低壓蒸汽再生,提供系統(tǒng)所需要的熱源。
在實際運行過程中,洗滌塔分兩段,下部為填料洗滌區(qū),在該段洗滌水與煙氣逆流接觸,以便煙氣降溫除塵。上部為除霧器,采用玻纖絲網(wǎng)除霧器,以除去煙氣夾帶的酸霧。兩段為一體結構,設備外筒體為碳鋼Q235-A材料,內襯SMO254不銹鋼。填料采用不銹鋼,在2019年11月份投入使用,運行半年之后,洗滌塔檢測孔出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
處理辦法:通過停車檢修打壓查漏,發(fā)現(xiàn)設備在焊接過程中,焊縫處存在沙眼缺陷,經(jīng)過一段時間的運行后,被酸性洗滌水(pH約為1~2)腐蝕,發(fā)生了泄漏,通過焊接打壓查漏,未再發(fā)生泄漏現(xiàn)象,設備缺陷得以消除。
吸收二氧化硫后的富液送往再生塔進行再生,再生后的氣體經(jīng)過再生氣冷卻器,經(jīng)過冷卻后送往前工段進行回收利用。冷卻器采用循環(huán)水進行冷卻,在運行過程中,出現(xiàn)了再生氣一側的前后壓差過大,再生氣出板的換氣溫度超過40 ℃,再生塔無法正常運行。經(jīng)過停車檢修,拆檢板換發(fā)現(xiàn)板換中有固體硫磺,導致?lián)Q熱效果差,氣體阻力大。經(jīng)過清洗回裝后,板式換熱器正常運行。在日后的運行過程中,通過嚴格控制焚燒爐溫度和氧含量,保證硫化氫完全燃燒,避免了硫化氫和二氧化硫結合反應生成硫磺的可能性,保證生產(chǎn)長周期穩(wěn)定運行。
再生后的貧液溫度較高,需要經(jīng)過貧液冷卻器冷卻后送往吸收塔,溶液溫度低,則利于二氧化硫的吸收。為了加強溶液吸收二氧化硫的能力,通常加強溶液循環(huán)量,但在加大溶液循環(huán)量的同時,貧液經(jīng)過貧液冷卻器的溫度偏離設計值42 ℃,通過增加板式換熱器的換熱片數(shù),加大換熱器面積,有效降低了貧液的溫度,保證了系統(tǒng)的正常運行。
脫鹽裝置在運行過程中,會產(chǎn)生部分的硫酸鈉溶液,硫酸鈉易溶于水,但在溫度較低的冬季時,會導致硫酸鈉溶液結晶堵塞管道,影響正常運行,后經(jīng)過增加低壓蒸汽伴熱管線,同時做好保溫工作,有效解決了管道堵塞問題,保證了系統(tǒng)的正常運行。
吸收二氧化硫后的溶液通過低壓蒸汽再生,再生后的二氧化硫氣體(純度約為99%)送往前系統(tǒng)回收利用。原始安裝過程中設計兩條工藝路線,第一條是回主燃燒爐燒嘴與酸性氣體混合后送入主燃燒爐參與燃燒,但是在運行一段時間后發(fā)現(xiàn),再生氣管線壓力高,氣體無法正常外送。第二條選擇與經(jīng)過主燃燒爐后面的余熱鍋爐出口工藝氣進行混合,然后經(jīng)過冷凝器冷凝后送往反應器進行反應。利用停車檢修的機會對主燃燒爐進行拆檢,發(fā)現(xiàn)主燃燒爐處的再生氣管線內部硫磺結塊嚴重,導致管線阻力變大,氣體無法正常外送,通過實際運行證明,再生氣不適合通過送往主燃燒爐進行回收利用。
溶液通過貧液泵和富液泵進行循環(huán)再生,配套電機采用變頻形式進行控制,機泵類的機封采用簡單結構的碳化硅,未設置沖洗降溫管線,運行過程中,溶液通過機封發(fā)生小部分滲漏后,溶液在經(jīng)過機封的高溫加熱,蒸發(fā)水分后,形成固態(tài)物質,固體物質縮短了機封的使用壽命,并且泄漏的溶液給環(huán)境造成了一定的污染,為解決上述問題,通過給機封增加沖洗水,延長了機封的使用壽命,并且現(xiàn)場環(huán)境得到了改觀,效果顯著。
裝置原始開車過程中,裝置接氣調整后,吸收液貧液pH值長期低于4,在加大脫鹽裝置脫鹽頻率后,仍然無法得到提高,后經(jīng)分析判斷,確定洗滌塔頂部出口除霧器除霧效果差,在運行過程中,經(jīng)過洗滌塔的氣體,攜帶大量的洗滌水,帶出洗滌塔,未能有效降低至裝置允許值,導致裝置無法正常運行。為此選購了天津大學高效除霧器,經(jīng)過更換以后,使用正常,溶液pH值得到控制,尾氣出口中二氧化硫含量降低到設計指標之內。
我公司采用先進工藝有效降低了尾氣中的二氧化硫含量,生產(chǎn)過程中沒有副產(chǎn)品產(chǎn)生。并采取了一系列的優(yōu)化改進措施,使裝置得以平穩(wěn)運行,在技術推廣應用上也給出了一定的借鑒意義,同時在煤化工二氧化硫處理路徑上給出了一條新措施,有效降低煤化工生產(chǎn)過程中給環(huán)境帶來的污染,對相關同類型企業(yè)具有一定的借鑒意義參考價值。