歐希?
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司焦化廠,山西 太原 030003)
自五部委聯合下發《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》以來[1-2],太鋼各工序二級單位著重對各自有組織排放進行改造,山西太鋼不銹鋼股份有限公司焦化廠(簡稱太鋼焦化廠)依次完成了全火車運煤、焦爐煙氣脫硫脫硝、污水池封閉、主要除塵改造以及煤氣精脫硫等項目,總共投資2.53億元,其中,焦爐煙氣脫硫脫硝項目投資1.04億元,系統投用后焦爐煙囪污染物排放穩定達標。2020年10月1日起,山西省鋼鐵企業將執行超低排放標準,和GB-16171-2012標準不同的是,超低排放增加了8%的氧含量折算要求[3]。本文對現場的實際污染物排放數據進行分析,研究執行氧折算后,污染物排放的變化。
現行煉焦行業執行的污染物排放標準是(GB-16171-2012)《煉焦化學工業污染物排放標準》[4],其中有組織大氣排放的一般排放(表1)和特別排放標準(表2)中,都沒有設定基準氧含量折算。

表1 新建企業大氣污染物排放濃度限值 mg/m3

表2 大氣污染物特別排放限值 mg/m3
2019年下發的《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》[5]中,要求鋼鐵聯合企業中焦化工序需要執行基準氧含量8%的要求(見表3)。

表3 鋼鐵聯合企業焦化工序執行標準 mg/m3
焦爐作為工業窯爐中最復雜的爐型,為了保證其爐體加熱的穩定性,設置了加熱氣和廢氣的換向系統,正常生產情況下焦爐每20 min會進行一次換向操作,焦爐正常生產狀況下煙氣排放情況如圖1所示。

圖1 焦爐正常生產狀況下煙氣排放情況
由圖1可知,氧含量會大幅度波動;主要污染物SO2會有一個正峰值出現;主要污染物NOx會有一個負峰值出現;主要污染物顆粒物基本無變化。
根據氧折算公式:折算數據=實測值*αs,執行8%的基準氧含量有以下趨勢,從圖2中可以看出,氧含量從1%~19%變化時,在煙氣運行氧含量1%~9%時,折氧系數基本呈正比例變化,且變化幅度很小。
折氧系數計算公式見式(1)。
(1)
式中,αs為折氧系數;XO2為有關排放標準中規定的基準氧含量,%。

圖2 折氧系數變化情況
隨即抽取太鋼焦化廠7#焦爐3 h的數據,對此期間的小時均值和分鐘數據進行具體分析。
如圖3所示7#焦爐煙氣排放在此3 h期間,每隔20 min有很明顯的換向操作,換向過程氧量最高可達到19.7,每次換向影響4 min的氧波動;非換向時間的平均運行氧含量為6.2%。

圖3 實際運行顆粒和實際檢測數據與8%折氧曲線對比
通過圖3可以看出,因氧含量變化原因,每次焦爐換向時,實測氧含量變化不大,但是折算值會出現約4 min的波動值,將換向前平穩運行的數據取平均值,和換向期間4 min的顆粒物數值取平均值分析如圖4。由圖4可以得出顆粒物在換向期間的變化為:換向數值=運行數值×3.7,(16×穩定運行數據+4×3.7×穩定數據)/20=1.5。
對SO2進行相同的分析,SO2的分鐘數數值最高可以達到6.63倍。將換向前平穩運行的數據取平均值,和換向4 min SO2數值取平均值數據分析如圖5、圖6,SO2數據并不是規律的變化。根據數據分析取8為修正系數,SO2的大概變化為:換向數值=運行數值×3.3+8。(換向數值×16+(運行數值×3.3+8)4)/20=1.46運行數值+1.6。
由圖7可知,NOx在換向過程中數值會急速下降,所以在此不對其進行研究、討論。

圖4 實際運行顆粒和折氧數據與實際檢測數據倍數關系

圖5 實際運行SO2實際檢測數據與8%折氧曲線對比

圖6 實際運行SO2折氧數據與實際檢測數據倍數關系

圖7 實際運行NOx實際檢測數據與8%折氧曲線曲線對比
由第136頁表4、表5可以看出實際氧折算值要比小時平均氧折算值大。
1) 現在國家監控的污染物排放最小單位是小時平均值,因焦爐生產運行的特殊性,建議焦爐煙囪排放的基準氧含量的折算,應該按小時平均氧含量值進行折算,而不是采用實時數據折算后再取小時平均值。
2) 在執行超低排放標準折算時,根據太鋼焦化廠8#焦爐煙囪實際的運行氧含量,顆粒物排放應控制數值<6.5 mg/m3;SO2排放應控制數值<18.4 mg/m3,才能保證執行折算時小時數據排放不超標。

表4 焦爐煙氣實際運行顆粒物SO2、NOx小時平均數值

表5 顆粒物SO2、NOx小時平均數值8%氧含量折算值