蘇艷萍,夏麗娟,焦迎迎
(1.浙江瑞陽環保科技有限公司,浙江 溫州 325000;2.上海建科環境技術有限公司杭州分公司,上海 200000;3.浙江新境生態環保科技有限公司,浙江 杭州 310000)
CAST工藝主要是針對污染物的一種降解處理手段,通過從好氧到缺氧,再到厭氧的三種狀態變化,實現污染物的有效降解,其主要特征有以下幾點:(1)操作程序簡單。在CAST工藝應用期間,所涉及的構筑物相對較少,流程簡單且對操作水平沒有過高要求;(2)優勢顯著——荷載力較高。CAST工藝下,曝氣池具有完全混合式、推流式兩種優勢,而且盛水量與其他工藝比具有明顯優勢,如果需要處理的廢水具有明顯的水質波動,CAST工藝也可以憑借其較強的抗沖擊負載能力實現正常的降解處理;(3)脫氮除磷效果優異。通過對曝氣及間歇時間的控制,能夠在污水反應池中建立良好的條件,促進好氧到厭氧的交替,提高脫氮除磷效果,有效控制了菌群的活動與繁衍;(4)設備損耗較大,成本問題需要關注。CAST工藝下,設備的運作并非全程,閑置率相對較高,而且設備損耗也相對較大,需要經常進行維修養護,維修養護的成本卻成為一個問題,所以企業在應用CAST工藝時在考慮經濟效益的同時,應確保設備維修養護的常態化進行。
CAST工藝主要是基于傳統SBR工藝進行改良創新的一種全新的工藝,與傳統SBR工藝的主要區別是增設了生物選擇區及污泥回流等環節,使CAST工藝在運用過程中生成了厭氧區、好氧區、兼氧區,通過A2/O工藝及SBR工藝的優勢融合,使CAST工藝在處理制革廢水時,生物脫氧除磷效果更加優異。CAST工藝在運行期間,不同微生物可以在不同負載條件下,結合對應的增值速度與廢水進行生物脫氮除磷,從而加強CAST工藝的脫氮除磷實際效果[1]。CAST工藝的應用并非一成不變的,需要針對不同的制革廢水和制革工藝情況,對CAST工藝進行調整,一般情況下運行4 h,其中2 h進水→曝氣并完成生物降解、1 h沉淀,在廢水逐漸靜止后進行泥水分離,潷水時間也需要控制在1 h左右。為保證CAST工藝處理制革廢水的連續性,一般要設計4個處理池,具體工藝流程如圖1所示。

圖1 CAST工藝流程
A企業主要從事羊皮藍濕皮加工成服裝革,生產規模在110萬張/年,廢水產量平均為745 m3/d,生產工藝主要包含削勻、水洗、中和、加脂、磨革、填充染色等。廢水一般來自回軟、中和、染色等多個與水相關的生產工序。針對A企業的廢水進行檢測,廢水中的COD含量在250~12 800 mg/L,加權平均COD濃度在1 300 mg/L左右,氨氮濃度為5~150 mg/L,加權平均40 mg/L。
A企業生產廠區位于關鍵的供水渠道,所以廠區位置較為敏感,按照地區環保單位出具的標準要求,廢水經過處理后需要達到《污水綜合排放標準》(GB30486-2013)的要求,同時參照GB8978-1996二級標準,CODCr≤300 mg/L、BOD5≤100 mg/L、SS≤150 mg/L、NH5—N≤15 mg/L。同時,污水處理工藝方面也要盡量簡單,要便于應用和管理。高程布置方面需要選擇立體布局的方法,利用好地下空間的同時合理規劃地上空間,節約空間資源。施工安裝方面也要盡量保證設備的運行狀態可靠,實現分期性建設。還要盡量提高污水的處理程度,盡量降低制革廢水處理過程中的能耗水平,構筑物處理對水力負荷、有機物負荷適用范圍較大,因此能夠提高CAST工藝系統的抗沖擊負荷力。
A企業制革廢水中的BOD5/CODCr比值在0.3~0.55間,具有較高的可生化性,但也含有毒害性較大的S2-與Cr3+,同時懸浮物含量也相對較大,所以在制革廢水處理工藝方面需要采用科學的預處理手段。物化環節需要最大程度地降低廢水中的COD、SS、色度等水平,實現制革廢水與生活污水的混合進入,CAST池則可以進行處理廢水,將廢水凈化到排放標準。
由于制革廢水中鉻離子的存在形態為Cr3+,雖然相較于六價鉻,三價鉻對于人體健康的威脅更低,但也會在水環境或植物中不斷積累,所以物化處理在制革廢水處理中也是必須進行的重點環節。物化處理可以有效清除廢水中的S2-與Cr3+,為后續的生化處理奠定良好基礎。將廢水中的含鉻廢水進行分流,并加入Ca(OH)2,通過Cr3+與OH-反應生成Cr(OH)3沉淀。為改善之后構筑物處理的整體效果,需要將廢水輸送到曝氣沉砂池后去除其中的皮毛和沙粒等,并在反應池中加入FeSO4反應,并加入助凝劑來加快反應后的沉降過程。由于A企業的生活污水同樣也需要進行處理,生物處理選擇CAST工藝,在運行期間,根據進水→曝氣、沉淀、進水→閑置等周期,生物選擇器設計在反應池首部,反應條件主要在缺氧與厭氧間循環,微生物經過酶的迅速轉移作用,可以快速吸附水體中的可溶有機物,經過一個周期的積累過程,廢水中的有害物質可以得到有效緩沖,并能夠控制絲狀菌的活動。然后在主反應區中的微生物則在好氧等三種狀態周期中循環,經過低負荷基質降解之后,污水中的污染物可以得到降解,而且利用硝化、反硝化過程還可以提高脫氮除磷效果,出水氨氮含量可以控制在5 mg/L以內[2]。
(1)格柵井:柵井的規格選擇2.5 m×6 m×3.5 m,并且在格柵井中設計有自動旋轉細格柵。(2)提升井:池子尺寸為7 m×7 m×4.5 m,HRF為45 min左右,增設有潛污泵,其中兩臺潛污泵為日常運作,另一臺則留為備用。(3)預沉池:預沉池通過輻流式中心進水、周邊出水的沉淀池,表面的水力負荷在0.8 m3/(m2·h)左右,直徑約為18 m,總高4 m,池中設有半橋式周邊傳動刮泥機,邊沿位置設計有2臺排泥泵,用于定期將污泥排放并收集在污泥池中。(4)曝氣調節池:尺寸在25 m×25 m×5.5 m,HRF為12 h,并選擇復葉推流式曝氣機。(5)初沉池:初沉池選擇輻流式沉淀池,反應池經過廢水反應后會生成沉淀物或絮狀沉淀物,輻流式沉淀池能夠針對這些生成物進行充分反應并沉降。(6)CAST池:污泥負荷為0.1~0.15 kgBOD/(kgMLSS·d),運作周期為6 h左右,曝氣時間為4 h。池子設計共有2格,每格大小相同,均為45 m×15 m×5.5 m。CAST池的運作過程,包括水泵和進水閥門等都通過PLC系統進行管理。(7)反應池:反應池一共有3格,用作FeSO4、PAC、NaOH的投放,廢水在不同格的停留時間都保持在10 min左右,并且每個格都設計有攪拌機。(8)水解酸化池:利用接觸式水解酸化技術,進一步加強制革廢水的凈化效果,也有利于之后的好氧生化處理。池子底部設計有排泥管,將反應處理之后的雜物充分反應,內部選擇彈性立體填料。(9)污泥濃縮池:選擇機械化濃縮方法,池中固體負荷在45 kg/(m2·d)左右,直徑和高度分別為9 m與4 m,并且設計中心懸掛式濃縮機。
A公司制革廢水工程投入使用后,經過4個多月時間的調整便達到了預期的投運效果,制革廢水中的COD、BOD、S2-含量大大降低,Cr的凈化率達到了95%左右,處理后的出水水質達符合當地污水排放標準的要求。雖然水質變化具有一定起伏,但依然能夠滿足國家標準,水質變化的原因可能是調節池的容積,能夠確定的是CAST工藝的應用發揮了顯著效果,抗沖擊力優勢使CAST工藝適用性更強,水質凈化效果也可以得到充分發揮。
(1)通過物化-水解酸化-CAST工藝的結合更高程度地凈化制革廢水,從而有效去除廢水中的CODcr、BOD5、S2-及Cr等。(2)利用分流及物化進行預處理,COD與色度的去除成效十分顯著,其中COD去除率可達半數,為之后的生物處理打下良好基礎,也充分保證了廢水的出水質量。(3)CAST工藝具有明顯的混合性特征,對制革廢水具有較強的凈化能力,本身的抗沖擊效果優秀的特征,使其對CODcr、BOD5、S2-、Cr的去除率都達到了90%甚至更高。(4)可以選擇CAST生物選擇器,從而加快絮凝細菌的生長與活動,在有效控制膨脹污泥的同時加快硝化及反硝化過程,并可以有效去除廢水中的氨氮和磷。(5)選擇物化CAST工藝來提高廢水凈化效果,不僅應用過程較為便利,同時矩形結構也更有利于建設及成本控制。在系統運行期間可以免除許多污泥回流環節,而且具有較高的智能化水平,可以進行自動化控制,后期的設備系統維護無論是成本還是便利性都優于其他工藝方法,具有較高的應用價值。
CAST工藝具有較強的脫氮除磷效果,在處理效果、功能性、運行成本、系統操作等方面具有顯著的優勢,目前也得到了普遍應用,發展前景很好。從A企業對CAST工藝的應用結果看,該工藝也充分發揮了應有的優勢,并且應用過程的影響因素較少,系統易于控制和操作,這也使得CAST工藝在多種廢水處理中具有較強的可靠性和可行性。