孟洛偉
(宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司,湖北 宜都 443300)
宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司2×330MW循環(huán)流化床機組分別于2009年11月、2010年4月投入商業(yè)化運行,鍋爐煙氣處理采用爐內(nèi)石灰石脫硫+SNCR脫硝+超細布袋除塵器除塵工藝,煙氣排放指標為SO2≤200mg/m3,NOX≤200mg/m3,粉塵≤30mg/m3,僅能達到《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2011合格排放標準。按照《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》(環(huán)發(fā)【2015】164號),宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司于2018年10月開始進行超低排放改造,本次改造采用爐內(nèi)石灰石脫硫+煙氣循環(huán)流化床法脫硫+SNCR脫硝+COA輔助脫硝+超細布袋除塵器除塵工藝路線,煙氣排放目標達到“超低排放”的指標要求,為SO2≤35mg/m3,NOX≤50mg/m3,粉 塵≤5mg/m3。1#、2#鍋 爐分別于2019年6月、9月改造完成并投入運行。在改造方案研究過程中,我們對改造前鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)即引風(fēng)機選型依據(jù)及同類型工程改造后煙風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)的分析;進行了維持電機功率不變的情況下引風(fēng)機選型的研究。并將研究結(jié)果實施于改造的過程中,經(jīng)過1年多2臺機組各類工況(如鍋爐BMCR工況運行、鍋爐爆管等)的驗證,滿足機組各類負荷的調(diào)整特性及安全裕量。
宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司2×330MW發(fā)電機組鍋爐采用東方鍋爐自主研發(fā)的DG1100/17.4-Ⅱ1型循環(huán)流化床鍋爐。燃料與石灰石分別從前墻給煤機與后墻回料腿給入爐膛,在一次風(fēng)作用下與爐膛物料混合流化,與前后墻上下二次風(fēng)分級補充風(fēng)量作用下,實現(xiàn)低溫分級燃燒,降低氮氧化物NOX的生成,同時,石灰石高溫分解成CaO與燃料燃燒生成的SO2反應(yīng)形成CaSO4,從而達到脫除SO2的作用。煙氣及其攜帶的固體粒子離開爐膛,進入旋風(fēng)分離器,被分離器捕集下來的灰以及未反應(yīng)完全的石灰石,通過分離器下部的回料器送回爐膛實現(xiàn)循環(huán)燃燒。在分離器的入口布置SNCR噴槍,噴入氨水與NOX反應(yīng)生成氮氣與水,進一步消除NOX。通過旋風(fēng)分離器中心筒的煙氣由分離器出口煙道引至尾部豎井煙道,從前包墻及中間包墻上部的煙窗進入前后煙道并向下流動,沖刷布置其中的水平對流受熱面管組,將熱量傳遞給受熱面,而后煙氣流經(jīng)省煤器、空氣預(yù)熱器后再進入除塵器,最后由引風(fēng)機抽進煙囪,排入大氣。見圖1為改造前鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)示意圖。

圖1 改造前鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)示意圖
本次超低排放煙風(fēng)系統(tǒng)改造的范圍包括新增半干法脫硫吸收塔、旋轉(zhuǎn)噴吹布袋除塵器、COA亞氯酸鈉脫硝系統(tǒng),將原有布袋除塵器改造為重力沉降預(yù)除塵器以及引風(fēng)機以及配套的生、消石灰系統(tǒng)及附屬輔機,電氣系統(tǒng)的改造。改造后,鍋爐煙氣系統(tǒng)示意圖見圖2。

圖2 改造后鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)示意圖
煙氣系統(tǒng)BMCR工況設(shè)計參數(shù)與實測參數(shù)見表1。
通過表1可以看出,鍋爐引風(fēng)機全壓升及入口工況煙氣流量在BMCR工況下,設(shè)計值分別是實測值的1.24倍與1.02倍。

表1 改造前煙氣系統(tǒng)參數(shù)對比表
鍋爐配有2臺的RJ60-DW3050F型雙吸離心式引風(fēng)機;引風(fēng)機配套電動機為湘潭電機生產(chǎn)的YKK900-6型電動機,功率為3500kW,配套變頻器輸入功率為3750kW,輸出功率為3500kW。通過變頻器來調(diào)整電機的頻率,從而調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,以改變風(fēng)機的性能,單臺引風(fēng)機設(shè)計參數(shù)見表2。

表2 引風(fēng)機設(shè)計參數(shù)表
通過表2與表1數(shù)據(jù)比較,可以看出,引風(fēng)機全壓升設(shè)計TB工況是實測BMCR工況的1.69倍。TB工況煙氣量是實測BMCR工況的1.37倍。表明原引風(fēng)機選型裕度偏大。
超低排放改造煙氣系統(tǒng)變化較大,主要阻力變化為新增脫硫吸收塔、除塵器以及相應(yīng)的煙道改造,將原有布袋除塵器改造為重力沉降預(yù)除塵器。煙氣量的增加主要為新增系統(tǒng)的漏風(fēng)及噴吹、流化風(fēng)量輸入。煙氣系統(tǒng)及引風(fēng)機參數(shù)變化見表3煙氣系統(tǒng)及引風(fēng)機參數(shù)變化。
在許多超低排飯改造工程項目中,已考慮原引風(fēng)機的裕量,在引風(fēng)機選型中僅考慮煙氣阻力的變化情況,而不去復(fù)核實際BMCR運行工況各項煙氣量、系統(tǒng)阻力參數(shù)及原風(fēng)機的選型依據(jù)。
比如,已改造完成的同類型工程中:改造后設(shè)計BMCR工況引風(fēng)機全壓為8395Pa,TB工況選擇8395×1.25=10493Pa,入口體積流量選擇維持不變,即1117440m3/h,按此計算,風(fēng)機軸功率在3748kW,電機功率在4123kW左右。電機功率選配4200kW以上。按此選擇風(fēng)機、電動機、油站、變頻器、電纜都需進行更換,風(fēng)機、電機基座都需進行改造,廠用電、高廠變系統(tǒng)定值需重新核算,來決定是否需要改造。
但通過表3可以看出,這樣的選型不太嚴謹。

表3 煙氣系統(tǒng)及引風(fēng)機參數(shù)變化
通過對煙氣系統(tǒng)及引風(fēng)機參數(shù)可能發(fā)生的變化,我們選擇改造設(shè)計與運行預(yù)計壓頭的平均值為本次引風(fēng)機選型的BMCR工況壓頭參數(shù),流量為仍選用改造設(shè)計的煙氣流量。把BMCR壓頭的1.2倍作為TB工況的風(fēng)機全壓,煙氣溫度裕度加15℃,考慮系統(tǒng)漏風(fēng)的特殊情況,把BMCR流量的1.3倍作為TB工況的風(fēng)機流量。如下表4改造后風(fēng)機選型參數(shù)。

表4 改造后風(fēng)機選型參數(shù)
該參數(shù)下,風(fēng)機BMCR工況下軸功率在2082kW,TB工況下軸功率在3047kW,原電機功率在3500kW,是軸功率的1.15倍。滿足《大中型火力發(fā)電廠設(shè)計規(guī)范》(GB50660-2001)的設(shè)計要求。通過引風(fēng)機選型進行了謹慎的核實和計算,改造后,風(fēng)機型號改變?yōu)镽J48-DW3020F,保持電動機功率不變,避免引起其他系統(tǒng)的改造,符合風(fēng)機的選型要求。
在超低排放改造后,煙氣系統(tǒng)參數(shù)基本與運行預(yù)計符合,鍋爐BMCR工況下,引風(fēng)機變頻器在40Hz左右運行。在1年多的運行時間里,經(jīng)歷鍋爐BMCR試驗測試及鍋爐爆管泄漏事故工況檢驗,滿足鍋爐各類工況運行。
鍋爐在進行超低排放改造過程中,應(yīng)認真核算鍋爐實際運行BMCR工況煙氣系統(tǒng)參數(shù)及原引風(fēng)機選型參數(shù),與改造后預(yù)計的煙風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)進行比較分析,從而精準地對超低排放改造中引風(fēng)機進行選型。宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司在超低排放改造過程中,在滿足設(shè)計前提的基礎(chǔ)上,僅對引風(fēng)機本體進行改造,保持了電動機功率不變,從而避免引風(fēng)機配套電機、電纜、變頻器、油站、基座的更換與改造,2臺鍋爐4臺引風(fēng)機減少改造投資近千萬元,對同類型項目有一定的借鑒意義。