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有機胺法脫硫系統(tǒng)技術改造與生產(chǎn)實踐

2021-11-05 05:36:02張東清熊義期
硫酸工業(yè) 2021年8期
關鍵詞:煙氣

郭 殿,張東清,熊義期

(云錫文山鋅銦冶煉有限公司,云南文山 663701)

云錫文山鋅銦冶煉有限公司(以下簡稱文山鋅銦)冶煉煙氣制酸采用一轉一吸+有機胺法脫硫工藝。有機胺法脫硫富胺液加熱汽提后制備高純度SO2氣體,作為還原劑用于還原浸出工序。在生產(chǎn)過程中,隨著脫硫系統(tǒng)運行時間的增加,胺液中硫酸根離子、氟、硫代硫酸等物質(zhì)不能在汽提條件下回收,形成熱穩(wěn)定性鹽[1]。隨著熱穩(wěn)定性鹽不斷積聚,一方面降低了胺液對SO2的吸收效率,降低高純度SO2氣體產(chǎn)量;另一方面又加大了氟離子對系統(tǒng)設備和管線的腐蝕,以及熱穩(wěn)定性鹽堵塞填料的風險。解決上述問題,文山鋅銦設置胺液凈化裝置,通過添加相應功能的陰離子交換樹脂除去熱穩(wěn)定性鹽離子。起初,胺液凈化裝置中的水帽安裝不合理,管道布置、運行步驟不合理,導致陰離子交換樹脂使用壽命短、水耗高、廢液多、堿耗高等問題。后通過對吸收塔及胺液凈化裝置改造問題得到解決,目前有機胺法脫硫系統(tǒng)運行情況良好,胺液各項成分指標正常。

1 熱穩(wěn)定性鹽來源

熱穩(wěn)定性鹽是主要以硫酸根離子、氟離子和氯離子為主形成的酸性化合物,不能通過加熱進行再生,具有一定的腐蝕性,長期積累會降低吸收劑的吸收能力,必須經(jīng)過胺液凈化裝置才能除去[2]。

熱穩(wěn)定性鹽的主要來源是煙氣中的硫酸霧、氟化氫、氯化氫、硫酸根離子、亞硫酸氫鹽、灰塵及預洗滌器夾帶的小液滴。

2 胺液凈化裝置運行原理

胺液凈化裝置通過離子交換法除去胺液中的熱穩(wěn)定性鹽離子[3],其運行步驟為:

1)胺液凈化。胺液經(jīng)過濾器、樹脂層回流到貧胺液罐,在此,大部分熱穩(wěn)定性鹽離子被離子交換樹脂吸附。

2)胺液回收。用除鹽水將離子交換樹脂空間內(nèi)截獲的胺液進行置換,沖洗至貧胺罐。

3)樹脂再生。用質(zhì)量分數(shù)約4%的堿液對樹脂進行再生,同時熱穩(wěn)定性鹽離子被溶解到再生液中,并被送到廢水系統(tǒng)。

4)堿液沖洗。用除鹽水將再生堿液沖洗出離子交換柱,含有堿液的廢水被送到廢水系統(tǒng)進行處理。

胺液凈化裝置運行工藝流程見圖1。

圖1 胺液凈化裝置運行工藝流程示意

3 有機胺法脫硫系統(tǒng)存在問題

3.1 除鹽水使用量大

除鹽水主要用于胺液回收與堿液置換沖洗過程。其中,胺液回收所使用的除鹽水進入貧胺罐中,補充脫硫吸收塔煙氣帶走的水分,確保胺液濃度穩(wěn)定在工藝控制范圍內(nèi)。用于堿液置換沖洗的除鹽水,因其中含有大量硫酸根離子和鈉離子,故只能進入廢水系統(tǒng)進行處理。由于生產(chǎn)對堿液置換效果要求較高,導致在整個過程中除鹽水耗量大,運行成本較高。運行1次胺液凈化裝置除鹽水的消耗量約30 t。

3.2 廢水排放量大

胺液凈化裝置運行時,堿液置換沖洗廢液直接進入污水處理系統(tǒng)。為最大程度地避免鈉離子在胺液凈化過程中進入胺液系統(tǒng),必須將堿液置換沖洗徹底,通過沖洗出水電導率監(jiān)控沖洗效果。運行1次胺液凈化裝置廢水產(chǎn)生量約25 t。

3.3 樹脂使用壽命短

陰床樹脂使用壽命最直接的指標就是陰床性能,表現(xiàn)為去除硫酸根離子的能力和沖洗堿液的水耗。因煙氣中夾帶可溶性粉塵,加之樹脂再生使用質(zhì)量分數(shù)約4%的堿液,長期運行中產(chǎn)生一些堿性鹽沉積在樹脂表面,降低樹脂的通透性和吸收吸能。生產(chǎn)中1.5 m3吸收樹脂硫酸根離子去除能力降低至40 kg/次以下,堿液沖洗置換水耗達到15 t/次以上,樹脂使用壽命3個月不到。

3.4 胺液損耗大

只在吸收塔頂部設置了捕沫器,而中間段未設置捕沫器,導致煙氣夾帶的胺液未能有效回收。胺液凈化裝置閥門之間管道公用部分較多,胺液凈化回收管道較長,加上裝置運行流程步驟不合理,導致胺液凈化裝置廢液中胺液質(zhì)量分數(shù)高達3.5%。實際生產(chǎn)中月胺液損耗約3 t。

3.5 系統(tǒng)帶入鈉離子較多

因尾氣脫硫吸收塔設計兼顧了正常生產(chǎn)制酸尾氣脫硫與沸騰爐開爐煙氣的脫硫功能,整個吸收塔分上下兩個部分組成。上部為沸騰爐開爐煙氣脫硫,下部為正常生產(chǎn)煙氣制酸尾氣脫硫。吸收塔中部設置積液槽和擋流板,作為煙氣通道并實現(xiàn)塔頂洗滌液的收集。沸騰爐開爐煙氣脫硫使用氫氧化鈉溶液作為吸收劑,因擋流板設計安裝不合理,氣流通道較寬,導致沸騰爐開路煙氣脫硫過程中部分氫氧化鈉溶液進入吸收塔下層,使胺液系統(tǒng)中鈉離子含量明顯增加。

4 有機胺法脫硫系統(tǒng)技術改造

4.1 使用高壓解吸回流液浸泡樹脂

富胺液在高壓解吸出SO2與水蒸氣的混合物,經(jīng)過高壓冷凝器冷凝成高壓解吸回流液,其主要組分見表1。

表1 高壓解吸回流液主要組分

在除鹽水過濾器出口處接入高壓解吸回流液,胺液凈化裝置每次運行前對樹脂罐充入高壓解吸回流液進行浸泡,并靜置15 min,可除去附著在樹脂表面的可溶性堿鹽及Fe3+,防止陰床樹脂鐵離子中毒[2]。通過陰床樹脂的高壓解吸回流液浸泡,提高了樹脂的吸附性能。

4.2 廢水進入生產(chǎn)系統(tǒng)回用

對胺液凈化裝置產(chǎn)生的廢水及煙氣凈化洗滌稀酸組分進行分析,化驗結果見表2。

表2 廢水和洗滌稀酸主要組分

從表2中可以看出:胺液凈化裝置再生廢液的堿度較高,文山鋅銦有一套堿液吸收硫化氫裝置,利用胺液凈化裝置再生堿液吸收硫化氫廢氣,可實現(xiàn)硫化氫吸收所需堿液完全自供。沖洗廢水雜質(zhì)離子含量遠低于二級動力波洗滌器洗滌液,而煙氣制酸凈化工序需要補入140 t/d左右的工藝新水,按胺液凈化裝置每天運行4次,其沖洗廢水可以送凈化工序實現(xiàn)全部回用。

4.3 改造吸收塔

因吸收塔采用二合一功能設計,胺液脫硫層未設置捕沫器,導致胺液夾帶損耗較大。通過增加沸騰爐開爐煙氣管道擋板、氣道檔流板、回流板以減少胺液損失,并通過塔頂積液槽進一步回收煙氣帶走的胺液。另在沸騰爐開爐煙氣管道處設置胺液回收點,可回收質(zhì)量分數(shù)26%胺液50 kg/d。

4.4 優(yōu)化胺液凈化裝置工藝操作

1)將末次再生水洗出水電導率達到設定值后結束流程,將氮氣吹水步驟前置在下一周期運行時執(zhí)行。在設備短期或長期停運期間,使用除鹽水浸泡樹脂,避免水分的流失對樹脂造成損壞。

2)將凈化后胺液管道連接至胺液地槽,降低系統(tǒng)阻力,增加人工手動回收胺液步驟,對管道進行縮減,減少公用部分,提高胺液回收效率,減少再生液中鈉離子進入系統(tǒng)。

3)優(yōu)化裝置管道配置,取消原水罐,回收第二步操作的部分胺液沖洗水用于胺液二次沖洗,單獨儲存樹脂再生廢堿液,保證再生廢堿液純度,提高回用率。降低裝置單次運行時間,原水罐泵運行動力、備品備件消耗,提高裝置工作效率和再生廢堿液濃度,再生堿液全部回用于處理硫化氫廢氣。

4)增加離子交換柱再生稀堿靜止浸泡時間,提升樹脂的再生率和胺液的凈化率,延長樹脂使用周期,降低胺液損耗。

胺液凈化裝置優(yōu)化改進工藝流程見圖2。

圖2 胺液凈化裝置優(yōu)化改進工藝流程示意

胺液凈化裝置優(yōu)化改進后運行步驟見表3。

表3 胺液凈化裝置優(yōu)化改進后運行步驟

5 改造后運行效果

技術改造后,使用高壓解吸回流液浸泡樹脂,樹脂使用壽命由改造前的3個月延長至5個月,胺液凈化裝置硫酸根離子除去能力由40 kg/次提高并穩(wěn)定在70 kg/次。再生堿液全部回用于硫化氫吸收系統(tǒng),節(jié)約新鮮液堿10 t/月。沖洗廢水回用于凈化工序二級動力波洗滌器,可節(jié)約生產(chǎn)水40 t/d。堿液置換沖洗水耗由10 t/次降低至5 t/次,胺液損耗由3 t/月降低至1.8 t/月。有機胺法脫硫系統(tǒng)運行指標穩(wěn)定,排放尾氣ρ(SO2)控制在100 mg/m3左右。

6 結語

文山鋅銦有機胺法脫硫改造后運行2年以來,存在的問題得到了有效解決,樹脂使用壽命延長,堿液置換沖洗水耗和胺液損耗大幅度減少,同時實現(xiàn)胺液凈化裝置過程廢水、再生廢液的全部回用,確保了有機胺法脫硫長周期穩(wěn)定運行。

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