蘇義鵬
(黃河鑫業有限公司,青海 西寧 811600)
干法凈化技術作為一種新技術,其優勢為高效、穩定、經濟和效率高,因此,在鋁電解生產領域的應用極為普遍。這種方法的原理是將氧化鋁做吸附劑,對鋁電解煙氣中HF等有害成分進行吸附,同時對載氟氧化鋁進行回收,并使其重新返回到電解槽用于生產。目前,這種方法的成熟度較高,因此,國內多數電解鋁企業對這種方法進行了采用。研究結果表明,均衡調節電解槽負壓有利于控制污染、減少電解槽熱損失和改善作業環境。
現階段,國內公司設計的凈化系統,其集氣效率普遍超過98%,但由于電解槽負壓管理方面存在缺陷,其實際效率與設計效率之間存在一定的差距,具體為8%左右。提升集氣效率,需要以均衡電解槽負壓為切入點,為此,本文提出了以下幾點建議:第一,對電解槽操作管理進行規范,如通過密閉槽蓋板的方式,對電解槽煙氣泄漏量進行控制;第二,均衡調節電解槽負壓,將負壓控制在合理的范圍內,實現對氟化物等有害氣體的高效捕捉;第三,做好除塵器的維護工作,在規定時間內檢查其濾袋,確保有效過濾面積保持不變;第四,保證排煙風氣的運行穩定性,工作人員可以對風門開啟角度進行調整,使其與設計排煙量需求相符;第五,對供配料系統進入凈化系統的正壓氣體進行控制,這里所說的氣體主要包括電解質、超濃相輸送氣體等[1]。
在查閱文獻資料后得知,當前國內的電解鋁生產企業,其電解槽在容量、排煙量、煙氣凈化系統等方面存在極為顯著的差異,對電解槽負壓適用作出明確規定的企業相對較少,在調節電解槽負壓時,多數企業主要依據近小遠大的原則,將目測電解槽無煙氣直接泄漏到廠房作為調節標準,這種調節方法雖然較為簡單,卻沒有考慮電解槽風量間的差異。長此以往,會導致電解生產效率下降,嚴重時,甚至會引發嚴重的安全事故。
本文對某企業電解槽檢測點負壓進行了測量,結果如表1所示。通過觀察下表可知,部分電解槽檢測點的負壓高達600Paa以上,而有的僅為80Pa,其高低差值高達6倍以上,這種情況的存在,使集氣效率受到了不利影響,與設計要求相距甚遠,散發到廠房內的無組織煙氣量也因此而增加,制約了電解槽生產企業的發展[2]。

表1 某企業電解槽檢測點負壓檢測結果 單位:Pa
均衡調節電解槽負壓的作用主要體現在以下方面。
第一,有利于提升集氣效率。在電解槽并未被均衡調節的情況下,凈化系統集氣效率相對較低,無法在最大限度上對電解槽熔煉產生的氟化物進行收集,導致氟化物回收總量減少,返回到電解車間使用的氧化鋁載氟含量也會同時減少,在這種情況下,電解槽氟化鋁的單耗指標會顯著提升,導致鋁電解生產成本增加,不利于企業的發展。第二,有利于控制電解槽的溫度。假設電解槽的型號和生產技術等條件不變,鋁電解生產中所排放的氟化物,在濃度上不會存在過大的差異。但隨著負壓檢測點壓力的增加,電解槽膛內的負壓就會增加,在低溫空氣進入后,保溫層的溫度會持續下降,最終使槽溫控制效果受到不利影響。在這種情況下,工作人員需要通過調高電壓或增加保溫材料等方式,使熔煉溫度滿足正常生產的需求,但這些措施的使用,必然會提高生產成本,不利于企業獲取更高的經濟效益。第三,有利于滿足排煙管網的設計要求。在查閱文獻資料后得知,電解槽膛內壓力與支煙管負壓檢測點壓力存在密切的關聯,二者具有正比關系。均衡調節電解槽負壓,可以使電解槽膛內負壓保持在合理的范圍內,因而有利于滿足排煙管網的設計要求。
(1)在開啟角度不同時負壓及流速變化。以某電解鋁廠的電解槽設備負壓檢測為例,首先,試驗人員將平臺電解槽支煙管閥門關閉,但關閉時間較為短暫,在關閉后,煙氣沿著蓋板縫隙朝著廠房的方向移動,然后對支煙管閥門開度進行緩慢的調節,從而獲取在開啟角度不同時,負壓及流速變化的數值,如表2所示。在開啟角度為45°時,少量煙氣會通過電解槽蓋板縫隙,朝著槽罩板外的方向散發;在開啟角度為37°時,煙氣散發現象幾乎停止;在開啟角度為30°時,外散的煙氣完全沒有,此時的廠房十分明亮。

表2 開啟角度不同時的負壓及流速變化數據
(2)單臺電解槽理論排煙量的計算。目前,相關領域在電解槽排煙量的計算方面尚未形成統一的看法,從理論意義上來看,生產1000kg鋁水,所排放的煙氣量不存在任何差異,但在考慮槽體長度和槽蓋板密閉情況后,發現在上述因素的影響下,進入槽內的空氣量會出現差異。在計算時可采用的計算方法分為兩種,如下所述。
方法1:以管道氣體流量標準計算公式為標準,對排煙量進行計算。假設條件為電解槽的實際槽膛管道內徑為600mm,槽膛長度為17.5m,寬度為4.2m。

在上述公式中,標準狀態下氣體的體積流量由V表示,其單位是Nm3/h;管道內徑由d表示,單位m;管內氣體在標準狀態下的流速由ω表示。將這個公式作為計算標準,所得到的計算結果如下:出口流速為14.78m?s-1,流量為15036Nm3/h。
方法2:以實際生產量作為標準,對排煙量進行計算。如果電解槽對傘形排煙集氣罩進行了使用,在實際電解生產中所排出的煙氣量相對較小,通常僅為總排煙量的1%,因此,槽體結構是排煙量大小的決定性因素。國內學者在經過多年研究后,得到了一個簡單的計算公式。

在上述公式中,單槽排煙量由Q表示,單位是m3/h;槽膛長度由L表示,單位是m;槽膛寬度由W表示,單位是m;槽罩集氣效率由η表示,其取值為0.98;槽罩內排煙道抽風口控制風速,根據經驗將其取值為每秒0.125m。在結合上述計算條件后,得知單臺電解槽排煙量為每小時9964m3。
(3)計算電解槽生產需求的負壓值。壓力和煙氣溫度會對電解槽排煙量造成影響,在實際計算過程中,需要對溫度和壓力進行修正,以滿足實際工況要求,計算公式如下:

在上述公式中,單槽排煙量由Q表示,單位是m3/h;管道內徑由d表示,單位m;管內氣體在標準狀態下的流速由ω表示,單位是m/s;氣體在載流截面處的壓力由N表示,單位是MPa;絕對溫度由T表示;氣體在載流截面處的實際溫度由t表示。
將上述公式作為依據,在140℃的條件下,對不同負壓電解槽的流量進行計算,其結果如表3所示。

表3 電解槽排煙量
通過觀察表3中的數據可知,如果電解槽整體密封條件較為良好,且負壓為左右時,在對其進行溫度和壓力修正后,煙氣流量為每小時9676m3;在負壓為240Pa時,煙氣流量為每小時9045m3;因此,從理論上看,電解槽負壓為介于300Pa~350Pa的范圍內,電解槽的集氣效率最高。
以某企業所使用的420kA電解槽為例,經過上述計算可知,電解槽在負壓為300Pa~350Pa時,集氣效率最高,但考慮到凈化系統集氣效率會受到多種因素的影響,并且,每臺電解槽支煙管與凈化系統排煙干管存在連接,在實際調節時可能會相互影響,并出現此消彼長的現象。因此,想要使每臺電解槽負壓相同,在現階段無法實現,只能對其進行控制,使其處在合理的區間范圍內。
(1)均衡調節電解槽負壓的方法。在調節電解槽負壓時,首先要測量全部的電解槽負壓測試點,并將其作為初始數據,然后嘗試第一次調節,在運行7-15天后,通過復測的方式,確定電解槽負壓,然后對較高或過低的負壓進行調節,調節方式為調整電解槽負壓支煙管的開度。然后繼續測量和調整。在經過4次測量后,技術人員最終確定了合理負壓,這個負壓為270Pa~300Pa,在這個負壓條件下,廠房排煙效果最為顯著,集氣效率也隨之提升。在后續檢查時,也沒有發現煙道積料現象,這表明,將負壓控制在270Pa~300Pa之間,能夠滿足企業的生產需要。企業要求作業人員遵守技術標準,同時,在進行換極作業的過程中,每個工區的電解槽數量應少于2臺,并且單臺槽開啟蓋板的數量不能超過4塊。在全部作業完成后,蓋實蓋板,使縫隙不超過0.5mm,且避免漏氣現象的出現,最終實現了負壓的充分利用。
(2)注意事項。技術人員在調節負壓的過程中,不僅需要對電解槽生產負壓要求進行考慮,還要控制廠房之間負壓總值,使兩個廠房之間的差值保持在合理的范圍內,在調節之前,需要分析電解槽負壓的數據。為確保實測數據真實有效,在進行支煙管閥門開度調節的過程中,應主動避開電解車間更換陽極或打開槽板作業等情況。
實踐結果表明,在均衡調節電解槽負壓后,載氟氧化鋁載氟含量明顯增加,同時噸鋁氟化鋁單耗也同步下降,證實了本文的研究結果。建議相關企業安排技術人員,對電解槽進行定期的檢測和調節??紤]到電解鋁企業所使用的電解槽,在容量上存在差異,因此,技術人員必須將測量數據作為調節的依據,保證每臺電解槽的負壓始終處在合理的范圍內,從而發揮出均衡調節電解槽負壓的優勢作用。